李文超 仲惟雷
熱軋濁環(huán)水主要供給軋機的軋輥和輥道、高壓水除磷機、卷取機等冷卻用水。由于直接與設備接觸,濁環(huán)水中含有較多的潤滑油脂、粗細氧化鐵皮、泥砂等雜質,處理不當,會使雜質附在設備及管道上,造成設備堵塞,影響正常生產(chǎn)。
唐鋼1700熱軋濁環(huán)循環(huán)水量高壓水6000m3/h,低壓水3000m3/h,用于軋機及附屬設備的直接冷卻,處理工藝采用旋流井→化學除油除污器→冷卻塔。見圖1。
唐鋼1700熱軋水處理系統(tǒng)設計采用旋流井+化學除油除污器,以及投加水處理藥劑降濁除油工藝,主要存在以下幾方面問題:
2.1.1 旋流井負荷過高
旋流井采用外旋式設計,外徑18m,出水中心筒直徑13m,冷卻過軋機及附屬設備的高溫高濁度高含油水經(jīng)鐵皮溝進入旋流井外圈,旋轉下降后由出水中心筒上升溢流至吸水井。在此過程中,氧化鐵皮及其他顆粒懸浮物沉淀至旋流井底部,起到分離的作用,一般要求出水負荷低于30m3/m2h,實際多選用20m3/m2h左右。
軋機濁環(huán)設計最大水量10238m3/h,實際水量9000m3/h,旋流井出水負荷為68m3/m2h,遠超過30m3/m2h,出水水質差,部分氧化鐵皮不能有效沉降,進入后序處理工藝,造成管道堵塞和設備損耗,同時又加重了后序處理單元負荷。
2.1.2 水處理藥劑投加不合理
系統(tǒng)在化學除油除污器進水投加混凝劑聚合氯化鋁,在化學除油除污器中心筒中部投加絮凝劑高分子酰胺,以提高除油和沉淀效果。混凝劑混合時間不足1min,更沒有酰胺混合絮凝反應時間,礬花不能有效地形成和沉淀,造成出水水質差,懸浮物80mg/L左右。
2.2.1 化學除油除污器排泥不暢
軋機濁環(huán)有18臺化學除油除污器,每臺化學除油除污器有4個錐形泥斗,每個泥斗底部有DN200的排泥管,72個泥斗分為3組分別并聯(lián)至3條DN200排泥管通過3臺泥漿泵排至高位泥漿濃縮池,泥漿進一步濃縮后外運。由于每條排泥主管上連接泥斗過多,在排泥閥關閉不嚴時,由于水阻力小,在排泥泵吸力下,造成其他泥斗不能正常排泥。實際運行中經(jīng)常出現(xiàn)除油除污器泥位過高,造成斜管坍塌,嚴重影響處理效果和斜管使用壽命。
2.2.2 管道過濾器過濾精度選擇不當
軋機濁環(huán)設有3臺管道過濾器,其中高壓水2臺,單臺處理水量4000m3/h,過濾元件采用不銹鋼拉絲纏繞注,過濾精度0.18mm,承壓1.6MPa,低壓水1臺,處理水量4000m3/h,過濾元件和過濾精度與高壓水一致。
運行中,由于過濾精度過高,過濾器反洗頻率高,必須打開部分過濾器旁通。當吸水井有雜物進入時,由于供水不能全部過濾,造成噴嘴堵塞。
為了緩解旋流井負荷高和解決混凝絮凝藥劑投加不當,在化學除油除污器進水前增加了18臺混合絮凝反應裝置。
3.1.1 混凝參數(shù)選擇
選定停留時間T=80s,速度梯度G=800s-1,計算混合功率N=9.5kw,攪拌機24h連續(xù)運行,計算配套電機功率(工況系數(shù)Kg取1.2),選擇11kw。
3.1.2 絮凝反應參數(shù)選擇
由于場地限制,絮凝裝置提供停留時間T=5min,絮凝形式采用折板,增加了礬花碰撞長大幾率,為了避免礬花破碎,速度梯度G=60s-1。
3.2.1 排泥形式改變
在化學除油除污器下新建一低位泥漿池。在不增加勞動強度前提下,將排泥形式改為單泥斗重力排泥。泥斗排泥時,泥漿通過排泥管進入集泥流槽,然后進入泥漿池。
3.2.2 泥漿泵
結合排泥改造,原臥式泥漿泵改為液下式泥漿泵,解決了泥漿泵漏泥污染現(xiàn)場的問題。
管道過濾器運行壓差高,頻繁反洗問題,分析原因發(fā)現(xiàn)問題在于過濾器精度過高。因此,明確管道過濾器的作用是為攔截冷卻塔填料碎片等大粒度雜物,不是為進一步降濁去懸浮物。
軋機噴嘴通徑多數(shù)在1.0mm以上,將過濾器過濾精度改為1.0mm。
4.2.1 供水水質顯著提高
改進后,供水水質得到明顯改善,懸浮物含量穩(wěn)定在30mg/L以下,油含量穩(wěn)定在5mg/L以下,滿足了設備用水要求。
4.2.2 排泥效果提高
改進排泥系統(tǒng)后,沒有出現(xiàn)泥斗集泥堵塞排泥管現(xiàn)象,排泥效果好,泥漿濃度高,減輕了泥漿濃縮池負荷。
4.3.1 降低水處理藥劑
改進前,需要大量投加水處理藥劑以提高水質,聚合氯化鋁投加量為15mg/L左右,高分子酰胺為1mg/L左右。增加混凝裝置后,最佳藥劑投加量聚合氯化鋁6mg/L-8mg/L,高分子酰胺0.25mg/L-0.30mg/L,降低藥劑費用60%。
4.3.2 化學除油除污器維護
排泥效果提高后,泥斗集泥和斜管掛泥現(xiàn)象得到改善,不需要人工清泥,同時延長了斜管使用壽命。
系統(tǒng)優(yōu)化后,藥劑預混凝效果提高,排泥效果也得到提高,供水水質顯著提高,供水懸浮物穩(wěn)定在30mg/L以下,含油穩(wěn)定在5mg/L以下,滿足了設備用水要求,同時降低了勞動強度,運行維護費用也大為降低。