趙 宇 ,張劍鋒 ,常 華
(1. 天津泰達(dá)水業(yè)有限公司 天津300457;2. 天津泰達(dá)津聯(lián)自來(lái)水有限公司 天津300457)
凈水廠(chǎng)運(yùn)行過(guò)程中,當(dāng)沉淀池排泥或?yàn)V池反沖洗排水時(shí),由于地下排泥管道超負(fù)荷運(yùn)行,路面井蓋會(huì)發(fā)生冒水現(xiàn)象,在冬季會(huì)造成路面大面積結(jié)冰,存在安全隱患且影響凈水廠(chǎng)形象。此現(xiàn)象除與排泥管道設(shè)計(jì)負(fù)荷有關(guān),還與排泥模式及污泥泵房運(yùn)行液位有關(guān):過(guò)高的液位會(huì)使排泥水的流動(dòng)受阻,增加排放壓力,加重路面冒水程度;過(guò)低的液位又會(huì)使污泥泵房底層的淤泥進(jìn)入調(diào)節(jié)池,使調(diào)節(jié)池出現(xiàn)積淤現(xiàn)象。合理的污泥泵房運(yùn)行液位同時(shí)關(guān)系到路面冒水和調(diào)節(jié)池積淤。為了綜合解決這些問(wèn)題,對(duì)沉淀池排泥模式和污泥泵房運(yùn)行模式進(jìn)行優(yōu)化研究,找到污泥泵房液位、調(diào)節(jié)池液位之間的關(guān)聯(lián),解決路面冒水及調(diào)節(jié)池積淤等問(wèn)題。
由于污泥泵房建成時(shí)間久遠(yuǎn),未能充分考慮水廠(chǎng)總處理能力,且為排水池與排泥池合建池,池內(nèi)含水率較高且擾動(dòng)較大、頻次也高,故而在優(yōu)化污泥泵房運(yùn)行方式之前,先進(jìn)行排泥系統(tǒng)的優(yōu)化。
1.1.1 優(yōu)化上向流炭吸附脈沖澄清池(UCR)排泥方式
UCR排泥工況特點(diǎn)為排泥頻率高、短時(shí)流量大,若4個(gè)池子運(yùn)行時(shí)間接近時(shí),會(huì)出現(xiàn)幾個(gè)池子同時(shí)排泥的情況,對(duì)整個(gè)排泥管線(xiàn)和排水池沖擊很大,這也是造成 UCR北側(cè)地面冒水的原因之一。鑒于此,需進(jìn)行UCR排泥方式的優(yōu)化研究。
1.1.2 優(yōu)化斜管沉淀池排泥方式
斜管沉淀池的排泥方式為泥車(chē)排泥,排泥周期為2~4h不等,一次排泥時(shí)間為泥車(chē)運(yùn)行一個(gè)來(lái)回的時(shí)間。通過(guò)觀(guān)察泥車(chē)運(yùn)行周期內(nèi)排出的泥水情況發(fā)現(xiàn),去程的泥水濃度較高,回程的泥水濃度較低,既浪費(fèi)了大量?jī)羲珠L(zhǎng)時(shí)間占用排泥管道,對(duì)排水池內(nèi)泥的沖擊較大。因此,也需對(duì)斜管沉淀池的排泥方式進(jìn)行優(yōu)化。
為進(jìn)一步解決路面冒水情況,結(jié)合廠(chǎng)區(qū)現(xiàn)狀通過(guò)外委單位進(jìn)行UCR北側(cè)閥門(mén)井改造工程施工。
針對(duì)污泥泵房運(yùn)行情況,對(duì)運(yùn)行液位、曝氣強(qiáng)度、自控水平等進(jìn)行優(yōu)化。
借鑒濾池的反沖洗模式對(duì)UCR排泥的自控方式進(jìn)行優(yōu)化,將 4個(gè) UCR池的排泥系統(tǒng)互鎖,采用單池排泥模式,一次只能一個(gè)池子排泥。UCR池排泥方式調(diào)整后,大幅降低了排泥管內(nèi)的瞬時(shí)流量,保障了排泥系統(tǒng)的通暢。
將斜管沉淀池的泥車(chē)運(yùn)行模式改為單程,同時(shí),要求運(yùn)行人員實(shí)時(shí)關(guān)注泥車(chē)的運(yùn)行時(shí)間,做到4個(gè)泥車(chē)盡量不同時(shí)排泥,最大程度降低排泥管的瞬時(shí)流量。斜管沉淀池排泥方式調(diào)整后,運(yùn)行周期相應(yīng)縮短,增大了排泥濃度,減少了單位時(shí)間內(nèi)的排泥量,既保證了出水水質(zhì)安全,又降低了排水池的運(yùn)行負(fù)荷,效果較為理想。
將UCR北側(cè)排泥管線(xiàn)8個(gè)井室中的3個(gè)更換為壓力井蓋,其余 5個(gè)加膠圈用混凝土封堵;同時(shí),將原 DN400混凝土排泥管拆除,重新鋪設(shè) DN500PE雙波紋管,增大了排泥管徑與壓力,結(jié)合排泥系統(tǒng)的優(yōu)化,基本上解決了路面冒水問(wèn)題。
通過(guò)分析比較調(diào)節(jié)池運(yùn)行液位與污泥泵房運(yùn)行液位的關(guān)系,并結(jié)合路面冒水情況,找到了污泥泵房排水池的最佳運(yùn)行液位區(qū)間。調(diào)整之后不再發(fā)生因?yàn)橐何贿^(guò)低造成的泥水回流進(jìn)調(diào)節(jié)池情況,確保上清液回流安全,降低了調(diào)節(jié)池清淤頻次,同時(shí)幫助改善了路面冒水問(wèn)題。通過(guò)優(yōu)化污泥泵房運(yùn)行參數(shù)、增強(qiáng)自動(dòng)化運(yùn)行程度,使得污泥泵房更加合理、平穩(wěn)運(yùn)行,提高了工作效率。
2.3.1 調(diào)整運(yùn)行液位
排水池分南北兩格,一直以來(lái),存在排泥水流量分配不均的情況,北側(cè)排水池由于距離原因,一直負(fù)荷較高,相應(yīng)的底部泥層也較高,水力閥的完好率就相對(duì)較差,泥水固液分離的效果不好。鑒于此,對(duì)南北兩池的運(yùn)行液位進(jìn)行了調(diào)整,北池液位稍高于南池約 0.02~0.03m,這樣調(diào)整后,兩側(cè)的運(yùn)行負(fù)荷相當(dāng)。
現(xiàn)階段試驗(yàn)期間,排水池的運(yùn)行液位在 3.0~3.2m。液位較低時(shí),排泥管道阻力小,排泥水流動(dòng)通暢,冒出的概率隨之減小,但當(dāng)泥水分離效果不好時(shí),會(huì)縮短沉降時(shí)間,造成絮體回流調(diào)節(jié)池的情況,同時(shí)可能由于調(diào)節(jié)池液位較高,造成潷水失效或調(diào)節(jié)池水倒灌的情況。液位較高時(shí)則會(huì)出現(xiàn)相反的效果。綜合考量各個(gè)因素,還是建議適當(dāng)提高排水池運(yùn)行液位,保持3.2m適宜,當(dāng)遇到生產(chǎn)線(xiàn)沖洗、排空等特殊情況時(shí),可降低液位至 3.0m 左右,以防冒水情況出現(xiàn)。
2.3.2 保證水力閥運(yùn)行的完好率
通過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行發(fā)現(xiàn),東側(cè)的水力閥故障率較高。由于該側(cè)污泥濃度較高,易發(fā)生堵塞,造成排不出泥的情況,需要定期關(guān)注水力閥的完好情況,及時(shí)維修。目前,司泵班已制作污泥泵房運(yùn)行報(bào)表,每日觀(guān)察水力閥的完好情況及曝氣、排泥情況,確保污泥泵房的運(yùn)行處在實(shí)時(shí)監(jiān)控中。
2.3.3 調(diào)整曝氣強(qiáng)度
將原 0.3MPa的曝氣壓力調(diào)整為 0.4MPa。合適的曝氣壓力可以保證曝氣效果,同時(shí)保證底部穿孔排泥管處于良好運(yùn)行狀態(tài)。
2.3.4 提高污泥泵房潷水器的自控水平
潷水器原為電極控制模式,由于控制效果不佳,一直處于人工控制狀態(tài),遇有假期只能停曝,影響了污泥泵房的運(yùn)行。因此,優(yōu)化潷水器的控制模式,改為時(shí)間控制,并在中控室監(jiān)控電腦上制作潷水器動(dòng)作曲線(xiàn),實(shí)時(shí)監(jiān)控其運(yùn)行是否正常,有效解決了問(wèn)題,現(xiàn)污泥泵房的曝氣監(jiān)測(cè)全年無(wú)休。
①UCR采取單池排泥模式,斜管沉淀池泥車(chē)改為單程運(yùn)行,既保證了出水水質(zhì)安全,又降低了排水池的運(yùn)行負(fù)荷,效果較為理想。
②UCR北側(cè)壓力井改造后,結(jié)合排泥方式的優(yōu)化,已基本解決了UCR北側(cè)冒水問(wèn)題。
③污泥泵房排水池運(yùn)行液位控制在 3.2m以?xún)?nèi)較為合適,運(yùn)行范圍可在 3.0~3.2m之間。為保證配水均勻,污泥泵房排水池北池液位應(yīng)略高于南池。通過(guò)調(diào)整運(yùn)行參數(shù),污泥泵房運(yùn)行平穩(wěn),曝氣、排泥自動(dòng)化運(yùn)行程度增強(qiáng)。