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輕型頂驅(qū)在40L鉆機(jī)上的應(yīng)用實踐

2012-10-16 08:13
科技傳播 2012年21期
關(guān)鍵詞:頂驅(qū)井架導(dǎo)軌

楊 志

中海石油國際有限公司,北京 100010

1 頂驅(qū)裝置的優(yōu)點[1]

頂部驅(qū)動裝置首先是從海洋鉆井設(shè)備中開始應(yīng)用,它的使用可使鉆井速度提高5%~20%,減少鉆井事故,它的倒劃眼功能還能為鉆水平井和定向井提供了有力條件,并增加了井下復(fù)雜情況處理手段。和轉(zhuǎn)盤鉆井相比,頂驅(qū)裝置的優(yōu)點如下:

1)節(jié)省接立柱時間

用頂驅(qū)取代方鉆桿、轉(zhuǎn)盤,可以以立柱為單元鉆進(jìn),而不是單根作業(yè),減少了2/3的上卸扣工作量。

2)預(yù)防卡鉆事故

在起下鉆過程中,動力始終與鉆具連接在一起,遇阻卡時可迅速旋轉(zhuǎn)鉆具,建立循環(huán)進(jìn)行劃眼或倒劃眼作業(yè),預(yù)防卡鉆事故發(fā)生。

3)改善下套管作業(yè)

在下套管過程中可以實現(xiàn)連續(xù)灌漿;遇阻卡時可通過連接循環(huán)頭實現(xiàn)邊旋轉(zhuǎn)邊下放;遇砂橋情況可開泵解決。

4)降低其他作業(yè)風(fēng)險

在起下鉆過程中,可在井架內(nèi)的任何位置迅速實現(xiàn)頂驅(qū)與鉆具的對接、上扣和循環(huán),這種內(nèi)在的防噴能力降低了井控風(fēng)險。鉆進(jìn)過程中也降低了方鉆桿補(bǔ)心脫出的風(fēng)險。

頂驅(qū)裝置的巨大優(yōu)勢使得其應(yīng)用范圍日趨廣泛,不僅僅在深井、超深井的鉆進(jìn)中成為必選設(shè)備,而且在海洋鉆修機(jī)、陸地車載鉆機(jī)、輕型鉆機(jī)中也開始配置。

2 待鉆井的基本情況

A1井是中海石油在緬甸C2區(qū)塊的第一口預(yù)探井,設(shè)計井深2780m,預(yù)測地層壓力系數(shù)1.3,地層巖性為砂泥巖剖面,上部泥巖性軟,易吸水膨脹造成縮徑,下部地層由于擠壓應(yīng)力作業(yè)易失穩(wěn)造成井壁垮塌。鄰井M1井在鉆井作業(yè)過程中多次發(fā)生起下鉆阻卡等復(fù)雜情況,并發(fā)生一起卡鉆事故,造成未鉆至設(shè)計井深,最終事故完鉆。

2.1 鉆機(jī)的選擇

緬甸鉆井作業(yè)最大的難點是鉆井資源缺乏,鉆井設(shè)備、器材等均需要從國內(nèi)進(jìn)口,造成動復(fù)員成本高、壓力大。中石油渤鉆在緬甸境內(nèi)的ZJ40L鉆機(jī)有作業(yè)時間窗口,該鉆機(jī)2001年由蘭州蘭石國民油井石油工程有限公司于完成配套。為降低鉆機(jī)從國內(nèi)動復(fù)員的高額成本,并實現(xiàn)盡快開鉆的目標(biāo),作業(yè)者通過評價,決定選擇該鉆機(jī)來進(jìn)行本井的鉆井作業(yè)。

2.2 加裝頂驅(qū)的必要性

1)本井為預(yù)探井,本區(qū)塊內(nèi)僅有一口已鉆井,地質(zhì)情況和工程風(fēng)險不清楚,從僅有的一口井井史分析,本區(qū)塊的鉆井作業(yè)有較大的卡鉆風(fēng)險;

2)海外日費鉆井作業(yè)模式,綜合日成本高,必須要提高作業(yè)效率,縮短作業(yè)周期,降低作業(yè)成本;

3)海外作業(yè)特別是單鉆機(jī)作業(yè)情況下,必須考慮充足的設(shè)備和材料的儲備,加裝頂驅(qū)后水龍頭、方鉆桿可以作為有效的備用手段。

3 可行性分析

3.1 井架頂驅(qū)安裝型式及承載能力校核

3.1.1 抗壓抗扭特性分析

在傳統(tǒng)的鉆井工藝中,井架主要承受垂直載荷和橫向載荷,頂驅(qū)安裝后,改變了井架的受力狀態(tài),使井架還受到扭矩作用。

該40L鉆機(jī)為K型井架,凈空高42.5m,滿足28m立柱的起下鉆作業(yè)。通過對該鉆機(jī)井架JJ225/42K受應(yīng)力較大的桿件在受壓、受扭、壓扭聯(lián)合作用時的載荷分析,非弦桿應(yīng)力最大,在改造井架時,要注意井架上部非弦桿的配置以保證這些桿件的強(qiáng)度要求[2]。但整體上看,該井架能承受加裝頂驅(qū)后正常鉆進(jìn)時所需的驅(qū)動扭矩。

3.1.2 反扭矩梁選擇及承載能力校核

圖1 井架背扇鋼架下橫梁

反扭矩梁為井架上承擔(dān)鉆井過程中頂驅(qū)扭矩的部件。通過廠家對井架背扇鋼架下橫梁(見圖1)的承載能力校核,結(jié)論如下:

1)H型鋼沒有焊縫引起的強(qiáng)韌性以及應(yīng)力集中的影響;

2)本身力學(xué)性能好,型鋼軋制時截面上各點延伸較均勻、內(nèi)應(yīng)力小,承載能力大,截面穩(wěn)定性好;

3)此橫梁為腹板緊湊型梁,在橫梁受到頂驅(qū)最大扭矩時,橫梁最外層纖維受壓或者受拉時的許用彎曲應(yīng)力減小后強(qiáng)度也符合要求,強(qiáng)度校核是安全的。

因此,選擇背扇鋼架下橫梁作為反扭矩梁用于頂驅(qū)安裝需要。

3.2 頂驅(qū)導(dǎo)軌安裝型式

1)增加頂驅(qū)導(dǎo)軌的強(qiáng)度和剛度,以便使頂驅(qū)工作時產(chǎn)生的反扭矩最大限度地傳遞到返扭矩梁上(見圖2),這要求頂驅(qū)導(dǎo)軌既有相當(dāng)?shù)膹?qiáng)度和剛度,還要滿足頂驅(qū)裝置上下滑行的需要,因此,頂驅(qū)導(dǎo)軌需采用單片對接式結(jié)構(gòu),每個單片的兩邊為滑道,每片之間端部采用錐銷連接[3];

圖2 扭矩導(dǎo)軌圖

2)頂驅(qū)軌道下部采用一個2.5m的支架,通過這個剛性支架,將導(dǎo)軌與背扇鋼架連接在一起;

3)頂驅(qū)導(dǎo)軌的上部采用柔性聯(lián)結(jié),吊耳位于天車底座處。

圖3 吊耳安裝示意圖

4)依靠導(dǎo)軌及剛性支架的剛度,將頂驅(qū)在鉆井過程中的返扭矩傳遞到底座上。

3.3 頂驅(qū)的選擇

DQ350頂驅(qū)系統(tǒng)由頂驅(qū)主體、液壓傳動與控制系統(tǒng)、電氣傳動與控制系統(tǒng)三大部分組成。

1)頂驅(qū)主體:包含動力水龍頭、剎車機(jī)構(gòu)、平衡機(jī)構(gòu)、回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、傾臂機(jī)構(gòu)、內(nèi)防噴器機(jī)構(gòu)、背鉗等部分。主要技術(shù)指標(biāo)見表1。頂驅(qū)輸出扭矩-轉(zhuǎn)速曲線見圖4;

圖4 輸出扭矩曲線

2)液壓傳動及控制系統(tǒng):頂驅(qū)的液壓系統(tǒng)只要用于控制頂驅(qū)剎車裝置、回轉(zhuǎn)頭馬達(dá)、IBOP、背鉗及傾斜臂,工作壓力為14MPa,動力源位于頂驅(qū)本體上,可省去動力源到筏組的長液壓管線,減少壓力損失和功率消耗;

3)電氣傳動及控制系統(tǒng):該系統(tǒng)主要包括傳動部分、控制部分和監(jiān)控部分。傳動部分主要為變頻傳動和低壓電氣的直接運行兩種方式;控制部分為網(wǎng)絡(luò)控制方式;監(jiān)控部分采用SIMENS OP 27圖形顯示屏進(jìn)行監(jiān)控。該系統(tǒng)用于操縱電磁閥換向,報警和顯示,主電機(jī)轉(zhuǎn)速控制和扭矩控制。主要技術(shù)指標(biāo)見表2。

表2 DQ350頂驅(qū)電氣系統(tǒng)主要技術(shù)指標(biāo)

通過對頂驅(qū)性能參數(shù)和鉆機(jī)設(shè)備及井架承載能力的校核,DQ350頂驅(qū)在40L鉆機(jī)上安裝是完全可行的。

4 經(jīng)濟(jì)性評價

4.1 作業(yè)效率對比

根據(jù)方鉆桿鉆進(jìn)及頂驅(qū)鉆進(jìn)方式效率對比,采用頂驅(qū)方式鉆進(jìn)至少節(jié)約1/5的鉆進(jìn)時間。參照作業(yè)方案和設(shè)計,配置頂驅(qū)作業(yè)周期為63天,不配置頂驅(qū)作業(yè)周期為68天。

4.2 處理復(fù)雜情況對比

頂驅(qū)的最大優(yōu)勢在于方便及時的倒劃眼,預(yù)防卡鉆事故,提高處理復(fù)雜情況的能力。從這方面考慮,在預(yù)算編制時,采用頂驅(qū)作業(yè)不可預(yù)見費考慮10%,采用方鉆桿不可預(yù)見費考慮20%。

4.3 綜合成本預(yù)算對比

海外作業(yè)綜合日成本較高,以不配置頂驅(qū)綜合日費系數(shù)為1估算,配置頂驅(qū)的綜合日費系數(shù)為1.06。兩種方案的綜合成本對比見表3。

表3 兩種方案的工期和成本對比

配置頂驅(qū)后,綜合成本預(yù)算可降低至90%。

5 應(yīng)用成果

1)DQ350頂驅(qū)配置在ZJ40L鉆機(jī)上后,使用獨立的供電系統(tǒng),作業(yè)過程中保證了有效、穩(wěn)定的運轉(zhuǎn),由于更換頂驅(qū)沖管、保養(yǎng)等共計9小時;頂驅(qū)的安裝僅用8小時;

2)配置頂驅(qū)后,有效的提高了作業(yè)效率,本井鉆井周期比設(shè)計鉆井周期提前了3天;

3)增強(qiáng)了處理井下復(fù)雜情況的能力,由于軟泥巖縮徑等復(fù)雜情況,劃眼和倒劃眼共計用時21.5小時;若沒有配置頂驅(qū),采取方鉆桿作業(yè),處理上述復(fù)雜情況,耗時將達(dá)130小時以上,即增加4天時間;

4)應(yīng)用頂驅(qū)后,本井沒有發(fā)生卡鉆事故,有效的控制了作業(yè)過程中的井下風(fēng)險;

5)本井的預(yù)算執(zhí)行情況好,實際預(yù)算完成率為94.96%,頂驅(qū)的應(yīng)用很好的控制了鉆井綜合成本。

6 結(jié)論

1)實踐證明,DQ350頂驅(qū)在ZJ40L鉆機(jī)上的配置是完全可行的,應(yīng)用效果十分明顯:有效的提高作業(yè)效率,增強(qiáng)處理井下復(fù)雜情況的能力,增加風(fēng)險控制手段,減少事故發(fā)生率,最終實現(xiàn)了降低綜合作業(yè)成本;

2)目前多數(shù)的小型陸地鉆機(jī)和海洋修井機(jī)在配套時均沒有配置頂驅(qū),針對作業(yè)難度較大、風(fēng)險較高,或者是要求特殊鉆井工藝的井,頂驅(qū)的增配是行之有效的選擇手段,而且將大大拓寬上述設(shè)備的使用范圍;

3)輕型頂驅(qū)的安裝方便快捷,對井架的改造要求較低,根據(jù)現(xiàn)有技術(shù),輕型頂驅(qū)的增配易于實現(xiàn);

4)隨著交流變頻技術(shù)的發(fā)展,電動頂驅(qū)的體積將會越來越小,適用范圍也將越來越廣;另外,液壓頂驅(qū)的開發(fā)使用目前在國內(nèi)外也較為普遍,這也是輕型頂驅(qū)發(fā)展的方向之一。

[1]趙望云.頂部驅(qū)動鉆井系統(tǒng)[J].石油機(jī)械,1988,16(2):39-46,38.

[2]齊明俠.三種類型的3200m鉆機(jī)井架抗扭特性分析[J].石油大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,1998,22(6):71-73.

[3]趙志麗,張?zhí)旄?,王正?海洋鉆修機(jī)采用頂驅(qū)裝置的可行性研究[J].石油機(jī)械,2002,30(9):34-36.

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