李東欽
(大唐洛陽熱電廠,河南 洛陽 471039)
大唐洛陽熱電廠#1機組為俄羅斯烏拉爾汽輪機制造廠生產(chǎn)的ПΤ-140/165-130/15-2型、一段可調(diào)整工業(yè)抽汽、兩段可調(diào)整采暖抽汽的機組,機組采用了液壓式調(diào)節(jié)系統(tǒng)。該機組于1999年5月投產(chǎn),2003年5月后調(diào)節(jié)系統(tǒng)出現(xiàn)了較大的波動現(xiàn)象,運行中高壓油動機波動幅度在10mm左右,機組負(fù)荷波動10~12 MW,對電網(wǎng)頻率變化過于敏感,電網(wǎng)頻率變化時機組負(fù)荷波動過大,影響了#1機組的穩(wěn)定運行。
2003-10-27—11-02,為了提高機組運行的穩(wěn)定性,消除調(diào)節(jié)系統(tǒng)的波動,大唐洛陽熱電廠決定利用#1機組小修的機會,對汽輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)進(jìn)行靜態(tài)整定試驗、空載試驗和帶負(fù)荷試驗,查找造成調(diào)節(jié)系統(tǒng)波動的原因。
(1)此次試驗采用美國尼高利公司生產(chǎn)的Odyssey型數(shù)據(jù)采集儀(儀器編號QJ1-98Q081)進(jìn)行自動記錄,儀器精度為0.05%,最高采樣頻率為10萬次/s,此次試驗使用100次/s的采樣頻率進(jìn)行采集。
(2)將高壓油動機行程、一次油壓、二次油壓、主油泵入口油壓、主油泵出口油壓、潤滑油壓、轉(zhuǎn)速、功率信號接入采集儀,在調(diào)節(jié)系統(tǒng)進(jìn)行靜態(tài)試驗及運行試驗時進(jìn)行記錄,根據(jù)記錄情況進(jìn)行數(shù)據(jù)處理與分析。
(3)試驗應(yīng)滿足以下條件:
1)透平油油質(zhì)合格,油溫(45±5)℃;
2)自動主汽門、各油動機能夠正常開啟和關(guān)閉。
(4)調(diào)節(jié)系統(tǒng)設(shè)計特點。根據(jù)該型汽輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)設(shè)計的特點,調(diào)速器? 65 mm滑閥上設(shè)有凸形油窗(凸為圖形,表明了油窗的形狀和方向,下同),該異形油口的作用是使轉(zhuǎn)速在不同區(qū)間時調(diào)節(jié)系統(tǒng)的速度不等率存在差異:在啟動過程中,一次油壓從0.925 MPa升至1.006 MPa時,? 65 mm 滑閥凸形油窗下部處于工作位置,高壓油動機變化速率為1.11 mm/0.01 MPa,速度不等率為 4.7%;在并網(wǎng)工作段附近,一次油壓從1.006 MPa升至1.117 MPa時,? 65mm滑閥凸形油窗中部處于工作位置,高壓油動機變化速率為 5.68 mm/0.01 MPa,速度不等率為9.2%;在發(fā)生甩負(fù)荷等故障及轉(zhuǎn)速異常上升過程中,一次油壓從1.117 MPa升至1.180 MPa時,? 65 mm滑閥凸形油窗上部處于工作位置,高壓油動機變化速率為15.08mm/0.010MPa,速度不等率為3.5%。
(5)調(diào)整前靜態(tài)試驗情況。在檢修期間,未作任何調(diào)整。首先對調(diào)節(jié)系統(tǒng)進(jìn)行了靜態(tài)試驗,復(fù)查調(diào)節(jié)系統(tǒng)的速度不等率。用試驗臺建立模擬一次油壓為1.080 MPa,搖同步器使高壓油動機開至174 mm(滿負(fù)荷位置),測得? 65mm滑閥距上支點8.3 mm(滑閥芯桿頂部至殼體為104 mm),然后改變模擬一次油壓使高壓油動機從全開至全關(guān),記錄模擬一次油壓與高壓油動機行程。試驗錄波圖如圖1、圖2所示。根據(jù)錄波圖可計算出在滿負(fù)荷位置的調(diào)節(jié)系統(tǒng)速度不等率為4.33%,其中工作段局部速度不等率為4.13%。
從試驗可以看出,調(diào)整前? 65 mm滑閥凸形油窗上部處于工作位置,局部速度不等率偏小。
(6)調(diào)整后靜態(tài)試驗情況。根據(jù)復(fù)查的調(diào)節(jié)系統(tǒng)速度不等率及小修后第1次啟動情況,第1次啟動停機后對速度不等率進(jìn)行了調(diào)整。建立模擬一次油壓為1.080 MPa,搖同步器使高壓油動機開至174 mm(滿負(fù)荷位置),調(diào)整? 65 mm滑閥距上支點5.3 mm(滑閥芯桿頂部至殼體為107 mm)。
? 65mm滑閥調(diào)整后,再次對調(diào)節(jié)系統(tǒng)進(jìn)行了靜態(tài)試驗,檢查調(diào)節(jié)系統(tǒng)的速度不等率。建立模擬一次油壓為1.080 MPa,搖同步器使高壓油動機行程分別開至174 mm(滿負(fù)荷位置)、147 mm(中間負(fù)荷位置)、42 mm(空負(fù)荷位置),然后改變模擬一次油壓使高壓油動機從全開至全關(guān),記錄模擬一次油壓與高壓油動機行程。試驗錄波圖如圖3~圖7所示,根據(jù)錄波圖計算出在滿負(fù)荷位置時的調(diào)節(jié)系統(tǒng)速度不等率為4.56%,其中,工作段局部速度不等率為9.28%;在中間負(fù)荷位置,調(diào)節(jié)系統(tǒng)速度不等率為3.94%,其中,工作段局部速度不等率為7.44%;在空負(fù)荷位置,調(diào)節(jié)系統(tǒng)工作段局部速度不等率為3.65%。
從試驗可以看出,調(diào)整后,? 65 mm滑閥凸形油窗中部處于工作位置,局部速度不等率與設(shè)計基本相同。
檢修后第1次啟動,在3000r/min空轉(zhuǎn)狀態(tài),啟動油泵退出工作,調(diào)節(jié)系統(tǒng)存在較大的擺動現(xiàn)象,高壓油動機擺動8~15 mm,轉(zhuǎn)速擺動3~5 r/min。空轉(zhuǎn)時對轉(zhuǎn)速、一次油壓、高壓油動機行程進(jìn)行了記錄,試驗錄波圖如圖8、圖9所示。根據(jù)圖8計算出空負(fù)荷位置調(diào)節(jié)系統(tǒng)工作段局部速度不等率為1.86%,根據(jù)圖9計算出空負(fù)荷位置調(diào)節(jié)系統(tǒng)工作段局部速度不等率為1.79%。
從試驗可以看出,在第1次啟動時,調(diào)節(jié)系統(tǒng)存在較大的擺動,調(diào)節(jié)系統(tǒng)工作段局部速度不等率偏小,不符合設(shè)計要求。
經(jīng)過調(diào)整后第2次啟動,在3 000 r/min空轉(zhuǎn)狀態(tài),啟動油泵退出工作前后,空轉(zhuǎn)時對轉(zhuǎn)速、一次油壓、高壓油動機行程進(jìn)行了記錄,試驗錄波圖如圖10、圖11所示。根據(jù)圖10計算出空負(fù)荷位置調(diào)節(jié)系統(tǒng)工作段局部速度不等率為2.31%,根據(jù)圖11計算出空負(fù)荷位置調(diào)節(jié)系統(tǒng)工作段局部速度不等率為 3.18%。
從試驗可以看出,第2次啟動時調(diào)節(jié)系統(tǒng)較大擺動的現(xiàn)象得以消除。
第2次啟動后,在并網(wǎng)運行狀態(tài)對轉(zhuǎn)速、主油壓、主油泵入口油壓、冷油器出口油壓、一次油壓、高壓油動機行程、功率進(jìn)行了記錄,試驗錄波圖如圖12~圖15所示。根據(jù)圖12計算出85 MW負(fù)荷位置調(diào)節(jié)系統(tǒng)工作段局部速度不等率為9.69%,與設(shè)計基本相同。
從試驗中可以看出,目前在各負(fù)荷工況下,調(diào)節(jié)系統(tǒng)出現(xiàn)較大擺動的現(xiàn)象得以消除,高壓油動機行程波動不超過5 mm,負(fù)荷波動不超過3 MW。
從試驗可以看出,運行中冷油器出口油壓(潤滑油壓)波動小于5 kPa時,高壓油動機波動小于2 mm,負(fù)荷波動小于2 MW。
從試驗可以看出,運行中冷油器出口油壓(潤滑油壓)存在10 kPa左右的低頻波動(出現(xiàn)間隔大于1 min,波動周期10~30 s),使高壓油動機行程出現(xiàn)3~5 mm的波動,負(fù)荷波動2~3 MW。
經(jīng)過調(diào)整和處理,#1機組汽輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)能夠滿足正常運行的需要,運行中負(fù)荷波動小于3 MW,高壓油動機行程波動不大于5 mm,機組對電網(wǎng)頻率變化反應(yīng)正常,機組調(diào)節(jié)系統(tǒng)波動較大的問題徹底得到解決。
圖15 #1機組帶負(fù)荷運行曲線4
(1)從調(diào)整試驗可以看出,機組調(diào)節(jié)系統(tǒng)擺動較大的主要原因是? 65mm滑閥凸形油窗上部處于工作位置,造成調(diào)節(jié)系統(tǒng)工作段局部速度不等率偏小。
(2)從機組帶負(fù)荷試驗中可以看出,運行中冷油器出口油壓(潤滑油壓)存在10 kPa左右的波動是引起調(diào)節(jié)系統(tǒng)波動的主要原因之一,建議對油箱油位、油質(zhì)進(jìn)行檢查,利用檢查的機會對射油器進(jìn)行重點檢查,檢查安裝尺寸是否符合設(shè)計要求、噴嘴流道是否光滑、喉部及擴壓管是否光滑。鑒于當(dāng)前運行情況,調(diào)節(jié)系統(tǒng)可以滿足機組需要,達(dá)到了試驗調(diào)整目的。
[1]]DL/T 711—1999,汽輪機調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)試驗導(dǎo)則[S].