李云龍
(天津天鐵冶金集團熱軋板有限公司技術(shù)質(zhì)量部,河北涉縣056404)
天鐵熱軋板有限公司應(yīng)用日本崛場EMGA-620W氧氮分析儀測定鋼水、板坯、鋼卷中氧氮含量時,發(fā)現(xiàn)測定結(jié)果穩(wěn)定性差,是由于儀器工作狀態(tài)的穩(wěn)定性情況和鋼樣制取的方法不同等原因。為了提高數(shù)據(jù)可靠性和準(zhǔn)確度,對儀器進行了最優(yōu)工作狀態(tài)的標(biāo)定,對取樣方法及器具、試樣制備等采取了一系列的優(yōu)化改進措施后,保障了測定結(jié)果穩(wěn)定性,滿足了實際工作需要,為冶煉工藝提供了更準(zhǔn)確的依據(jù),保證了最終產(chǎn)品的質(zhì)量。
日本崛場EMGA-620W氧氮分析儀采用惰性氣體激發(fā)熱熔分析氧和氮[1],O轉(zhuǎn)化為CO,經(jīng)非色散紅外(NDIR)測試儀迅速準(zhǔn)確的測試CO氣體[2],N用導(dǎo)熱檢測器測試[3]。當(dāng)強電流通過夾在上、下兩個電極之間的石墨坩堝時,產(chǎn)生焦耳熱,坩堝溫度迅速升高。首先,在高溫條件下驅(qū)逐石墨坩堝里的氣體。然后,將試樣置于坩堝中,在高溫下試樣發(fā)生熱分解。試樣中的O與來自坩堝中的碳化合生成CO氣體,試樣中的N生成N2。這些氣體被He2載體分別送往非色散紅外測試儀和導(dǎo)熱檢測器,分別檢測CO和N2的信號值,做相應(yīng)數(shù)模轉(zhuǎn)換,獲得試樣中的氧氮含量。
日本崛場EMGA-620W氧氮分析儀參數(shù)值見表1。
內(nèi)、外石墨坩堝;載氣為He2(純度:99.9996%),壓力0.35 MPa;動力氣為N2壓力0.35 MPa;南京和澳雙厚度銑樣機;手動磨樣機;南京和澳液壓沖樣機;80目Al2O3砂紙;200目ZrO2砂紙;AR級無水乙醇;AR級四氯化碳;純錫助熔劑;?12.5 mm定量濾紙;金剛銼。
表1 日本崛場EMGA-620W氧氮分析儀參數(shù)值
空白值的存在是不可避免的。其主要來源于石墨坩堝、載氣、助熔劑、儀器穩(wěn)定程度。表2是儀器工作參數(shù)穩(wěn)定前后空白測定值對比。
表2 儀器工作參數(shù)穩(wěn)定前后空白測定值對比
由表2對比可知,儀器穩(wěn)定前空白值標(biāo)準(zhǔn)偏差明顯高于穩(wěn)定后的,說明分析偏差較大;RSD值較大,空白重現(xiàn)性很差,證明儀器狀態(tài)不滿足測試要求;空白值遠大于實際空白值(BLANK實趨于0×10-6)增加了試樣測定結(jié)果的誤差。
因此,測定試樣前應(yīng)先通載氣、開機預(yù)熱1.5 h以上,不間斷空燒石墨坩堝10次以上,確認儀器各項參數(shù)值達到分析要求后,再進行試樣測試工作。這樣可以降低因空白值的更多引入帶來的分析誤差。
不穩(wěn)定因素中最重要的一個環(huán)節(jié)是試樣制備[4]環(huán)節(jié)。試樣制備環(huán)節(jié)分為兩大部分:一部分為現(xiàn)場取樣;另一部分為化驗室制樣方法。
3.2.1 現(xiàn)場取樣
現(xiàn)場取樣時,一般采用兩種取樣器:a為普通取樣器;b為真空取樣器。普通取樣器依靠鋼水靜壓力取樣,取出試樣存在氧化物夾雜、縮孔、表面嚴重氧化等問題,缺陷明顯多于真空取樣器(抽真空式取樣)取得的試樣。
以上缺陷對測定結(jié)果穩(wěn)定性的影響是直接的和不可控的,見表3。
表3 20根直徑D=5 mm,長L=50 mm棒狀試樣
A類試樣結(jié)果誤差大于B類試樣;氧分析值由于試樣表面氧化、內(nèi)部氧化物夾雜、縮孔、裂紋等缺陷造成數(shù)據(jù)重現(xiàn)性很差,結(jié)果偏差很大;氮分析值由于A類試樣內(nèi)部含水高于B類,導(dǎo)致結(jié)果普遍偏高。對比表明A類測定結(jié)果沒有B類的穩(wěn)定、可靠、準(zhǔn)確度高,見表4。
表4 取相同冶煉工位試樣測定結(jié)果對比(n=6)
為獲得準(zhǔn)確的測定結(jié)果,做鋼中氧氮測定工作前,如果分析成本允許,應(yīng)盡可能選用真空取樣器來取氧氮測定試樣。
3.2.2 化驗室制樣方法
氧氮試樣制備一般步驟:收到現(xiàn)場來樣→貼簽分類→試樣表面拋光→切、沖取?。?:5 mm,m:1.0 g)→浸泡除水、除油,見表5。
實際工作證明,采用表5方法后,試樣中氧氮含量測定值比實際值要高一些,其制樣方法也存在諸多不妥之處。
拋光材料因選用80目Al2O3砂紙,磨制過程中造成試樣表面細微凹坑處嵌入Al2O3,造成氧結(jié)果值增加(1~2)×10-6。試樣因磨制產(chǎn)生過熱,表面二次氧化,致使氧結(jié)果值比試樣實際含量高。取樣時試樣表面急速水冷導(dǎo)致硬度增加,試樣表皮以下不易磨掉,整體制樣效率低。研究表明,浸泡時間過短會造成試樣表面除水、除油不徹底。試樣中氧和氮含量是×10-6級的,水和油的存在使氧氮測定結(jié)果偏高。自然晾干容易使浸泡完的試樣表面二次污染(吸附空氣中的水分和微塵),試樣表面干燥時間過長,影響測定效果和速度。
表5 常見試樣制備方法
為了達到更好的制樣效果,對以上存在問題仔細研究后,采用表6改進后制樣方法進行試驗。
表6 改進后氧、氮分析試樣制備方法
使用80目Al2O3砂紙對表皮進行粗加工后,再用200目ZrO2砂紙和金剛銼對表皮下進行細加工,加工后效果很明顯,試樣表面紋路很細,無粗糙紋路和凹坑,這樣就避免了由于拋光后表面紋路過粗、凹坑而嵌入Al2O3增加了氧,使結(jié)果偏高。磨制過程中反復(fù)水冷可大大降低過熱造成試樣表面的二次氧化,減少對氧真值的影響。浸泡時間的增加有效地清除了試樣拋光后表面沾污物,降低分析誤差。采用熱吹風(fēng)機干燥可以大大縮短干燥時間,避免浸泡完的試樣二次暴露污染。
表7 測定結(jié)果
在儀器穩(wěn)定后,空白值基本趨零,采用真空取樣器取樣,表6為制樣方法的條件下,對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和隨機抽取的試樣所測定的結(jié)果。
通過數(shù)據(jù)可判斷,標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)測定結(jié)果滿足其誤差要求,說明儀器狀態(tài)穩(wěn)定,分析曲線線性良好。隨機試樣數(shù)據(jù)重現(xiàn)性很好,偏差在正常范圍之類,證明采用改進后的制樣方法取得了良好的分析效果。
通過對儀器狀態(tài)、取樣、制樣等改進優(yōu)化后,保障了測定結(jié)果穩(wěn)定性,滿足了實際工作需要,為冶煉工藝提供了更準(zhǔn)確的依據(jù),保證了最終產(chǎn)品的質(zhì)量,為企業(yè)產(chǎn)品的出售提供了依據(jù)。
[1]徐霞,莫慶軍.鋼中氧、氮測定方法研究[J].冶金分析,2004,24(10):444.
[2]GB/T20123—2006,鋼鐵總碳硫含量測定高頻感應(yīng)爐燃燒后紅外吸收法[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2006.
[3]GB/T12690.4—2003,稀土金屬及其氧化物中非稀土雜質(zhì)化學(xué)分析方法:氧、氮量的測定——脈沖-紅外吸收法和脈沖-熱導(dǎo)法[S].