徐振強Xu Zhenqiang
(北京現(xiàn)代汽車有限公司,北京 101300)
GB/T 18297—2001《發(fā)動機性能試驗方法》中要求,試驗過程中機油溫度控制在95±5℃。在進行發(fā)動機性能試驗時經常需要發(fā)動機工作在全速全負荷工況下,機油溫度會大幅攀升,靠發(fā)動機自身冷卻和外部風機冷卻不能控制在試驗要求的溫度,這就需要連接外部機油溫度的控制單元。
在做ALPHA發(fā)動機50 h耐久試驗過程中,出現(xiàn)與機油外循環(huán)轉接器連接的發(fā)動機機油濾清器座疲勞斷裂的情況,機油泄露,險些造成發(fā)動機試驗室失火,試驗也因此終止。據統(tǒng)計80%以上的發(fā)動機試驗火險均來源于機油泄露產生的燃燒。
通過分析,認為造成機油濾清器座斷裂的主要原因是轉接器的自身重量過大。因為臺架廠家提供的機油溫度控制單元不帶壓力泵,要想把機油送至機油溫度控制單元來降溫,必須依靠發(fā)動機本身機油壓力來使機油循環(huán)通過機油溫度控制單元,所以只能在連接機油濾清器的主油道處將機油引出?,F(xiàn)有發(fā)動機的機油濾清器座是鋁合金材料,鋁合金材料的特點是重量輕、易于加工、導熱性能好,其缺點是強度較鑄鐵低。由于機油外循環(huán)轉接器質量較大和發(fā)動機高速運轉時的高頻率振動,導致機油濾清器座受到交變載荷的作用產生疲勞斷裂。
針對機油外循環(huán)轉接器質量較大,機油濾清器座產生金屬疲勞斷裂的情況,提出 3種改善方案:第 1種改善方案是使用原有機油外循環(huán)轉接器與發(fā)動機機濾器座裝配后,在其下方制作一個支架,支架與機油外循環(huán)轉接器固定連接,減輕發(fā)動機機濾器座承受的力,防止發(fā)動機連續(xù)高速運轉情況下,機油濾清器座產生金屬疲勞斷裂的情況;第 2種改善方案是改用較小密度鋁材質加工,使用鋁材質加工一個機油外循環(huán)轉接器,減輕機油外循環(huán)轉接器質量;第 3種改善方案是采用分體設計,將機油濾清器布置在單獨的安裝座上,機油濾清器座安裝到發(fā)動機試驗小車上,發(fā)動機機體上僅連接轉接器及進出管路接頭。
改善方案比較見表1。
比較3種方案,第1種改善方案最大的問題是支架不能適應所有機型,安裝時對周圍設施有一定的干涉;第2種改善方案的問題在于鋁材質轉接器的硬度偏低,耐磨性差,不適合多次反復拆裝;第3種改善方案雖設計較復雜,加工時間較長,但該方案綜合評定最適合試驗要求。最終確定使用第3種改善方案。
方案確定之后,便要著手實際設計,同時新方案設計時應考慮避免原設計存在的各種問題。原設計存在以下問題:尺寸大,重量大;轉接器與管路連接的接頭位置設計在側面,4個接頭均勻分布,時常會遇到安裝位置及朝向不便于管路連接的問題;4個接頭處使用普通螺紋加密封圈的形式,密封差,時常滲漏;在設計之初,接頭采用兩進兩出,哪個位置方便連接管路就使用哪個位置的接頭,但實際使用中發(fā)現(xiàn),這個設計仍會遇到兩個接頭都不方便連接的狀況,而且該設計使得轉接器結構復雜。
針對這些問題,采用如下幾點設計,最終得到了新的分體式轉接器(圖1):分體設計,盡可能減小機濾座上重量;調整接頭的位置到轉接器軸向方向,并簡化為一進一出;采用密封錐螺紋;管路采用特氟龍管加卡套接頭;加工完成后,經稱重,裝配在機油濾清器座的轉接器A重量728.8 g與裝滿機油的機濾重量588 g相接近,應可以滿足使用。
按照新設計的圖紙進行加工,并使用新機油外循環(huán)轉接器與發(fā)動機和機油溫度控制單元連接安裝后,經過多個機型的耐久試驗,證明新機油外循環(huán)轉接器可靠性和機油溫度控制效果良好,可以作為耐久試驗標準設備用在未來各機型的耐久試驗中。
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