唐 偉,石亮亮,王 磊,張 玲,劉 冰,劉 濤
(中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第六采油廠,陜西西安 710200)
胡154區(qū)塊井筒治理技術(shù)研究
唐 偉,石亮亮,王 磊,張 玲,劉 冰,劉 濤
(中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第六采油廠,陜西西安 710200)
胡尖山油田胡154區(qū)塊井筒結(jié)蠟、結(jié)垢、腐蝕、偏磨影響等較嚴(yán)重,導(dǎo)致油田維護(hù)工作量逐年加大、費(fèi)用增加,影響了原油正常生產(chǎn)和油田的高效開(kāi)發(fā)。本文從影響油井檢泵周期的主要因素入手、對(duì)近幾年來(lái)配套技術(shù)進(jìn)行了系統(tǒng)總結(jié)和剖析,并對(duì)其適應(yīng)性作了評(píng)價(jià),同時(shí)提出了下步的攻關(guān)方向。
井筒治理;配套技術(shù);適應(yīng)性
該區(qū)塊有油井524口,開(kāi)井510口。開(kāi)采層位為長(zhǎng)4+5,單井日產(chǎn)液3.1 m3,單井日產(chǎn)油1.65 t,綜合含水36.8%,平均泵掛1906 m,平均動(dòng)液面1795 m,平均泵效34.6%,油井免修期542天。
有結(jié)蠟井87口,結(jié)蠟嚴(yán)重井35口,結(jié)蠟位置主要集中在從井口到井深600 m處的油管內(nèi)壁和油桿上,結(jié)蠟厚度為1~4 mm。目前的清蠟工藝主要以環(huán)空投加清蠟劑為主,同時(shí)配合清蠟熱洗及超導(dǎo)熱洗工藝。
有結(jié)垢現(xiàn)象69口井,結(jié)垢嚴(yán)重16口井,特別是含水大于90%的油井,均有不同程度的結(jié)垢情況。
有偏磨嚴(yán)重井18口,主要表現(xiàn)為井斜大的油井防磨措施不到位發(fā)生偏磨,以及座封井因座封造成的油管彎曲發(fā)生的偏磨。
該區(qū)塊目前2010-2011年共273油井有光桿腐蝕現(xiàn)象,目前已配套AOC合金抽油光桿220口,使用后光桿未出現(xiàn)腐蝕情況,效果較好。
球座腐蝕嚴(yán)重井共計(jì)有30口,主要表現(xiàn)為球座的坑點(diǎn)腐蝕,最終導(dǎo)致抽油泵漏失。
對(duì)胡154區(qū)塊2011年維護(hù)性作業(yè)原因進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì),全年共計(jì)發(fā)生油井檢泵354井次,其中抽油泵故障164井次,桿柱故障60井次,管柱故障28井次,其它(測(cè)壓、井下調(diào)參)102井次。通過(guò)下圖可以看出,2011年影響檢泵周期的主要因素為泵故障和桿故障,分別占到檢泵井次的46%和17%。下面對(duì)這兩點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)分析。
圖1 胡154區(qū)塊檢泵原因分類(lèi)統(tǒng)計(jì)圖
抽油泵故障共計(jì)164井次,其中泵閥漏失69井次,泵筒漏失47井次,閥爾罩?jǐn)?、?6井次,活塞卡18井次,泄油器漏失4井次。
2.1.1 泵閥漏失原因
(1)如圖2所示,高含水導(dǎo)致的凡爾球座腐蝕、結(jié)垢現(xiàn)象導(dǎo)致漏失。
(2)如圖3所示由于長(zhǎng)期供液不足,液擊現(xiàn)象導(dǎo)致固定閥爾球座刺曹漏失。
(3)由于胡154區(qū)塊采取大井組開(kāi)發(fā),主要是泵掛井段處于斜井段,防磨措施不到位,使得抽油泵工作狀況復(fù)雜,導(dǎo)致泵筒偏磨漏失。
圖2 球座腐蝕
圖3 球座刺曹
2.1.2 閥爾罩?jǐn)?、?(1)由于閥爾罩質(zhì)量不過(guò)關(guān),導(dǎo)致腐蝕磨損斷裂;(2)施工過(guò)程中上扣未上緊或扣未對(duì)端,導(dǎo)致閥爾罩脫。
2.1.3 活塞卡 (1)井筒結(jié)垢嚴(yán)重導(dǎo)致活塞垢卡;(2)井筒不干凈,出泥沙,導(dǎo)致活塞卡。
2.1.4 泄油器漏失 主要是泄油器質(zhì)量差,銷(xiāo)釘脫落造成的漏失。
胡154區(qū)塊采用從式井組開(kāi)發(fā),井眼軌跡在空間上變化復(fù)雜。井眼軌跡主要是直井段-增斜段-降斜段,進(jìn)入油層的井斜角一般25~45°,出現(xiàn)了拐點(diǎn),甚至出現(xiàn)了嚴(yán)重的“狗腿”,生產(chǎn)時(shí)抽油桿的受力狀況變得非常復(fù)雜,抽油桿柱在定向井中承受循環(huán)應(yīng)力,彎曲應(yīng)力和旋轉(zhuǎn)扭矩的工況遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于直井。
抽油桿故障中抽油桿斷裂仍然是主要的制約因素。抽油桿斷裂位置集中在井口以下800~1600 m之間,一般都是Φ19的防磨桿距接頭10~20 cm處斷裂,抽油桿斷頭照片(見(jiàn)圖4)。
原因分析:(1)井身結(jié)構(gòu),造斜斷和降斜斷方位角和井斜角變化大,800~1500 m抽油桿處處于狗腿度、井斜變化較大的井段,受到的剪切應(yīng)力較大。
(2)桿柱材質(zhì)問(wèn)題,抽油桿接箍處在生產(chǎn)時(shí)經(jīng)過(guò)熱處理,脆性較大,并且接箍段是一個(gè)應(yīng)力過(guò)渡帶,在造斜段和降斜段彎曲應(yīng)力作用下,一旦達(dá)到它的疲勞極限,就會(huì)頻繁發(fā)生桿斷。
(3)油井結(jié)蠟,由于加藥及熱洗不及時(shí)導(dǎo)致結(jié)蠟載荷上升,最終導(dǎo)致抽油桿拉斷。
3.1.1 雙固定閥爾球座 對(duì)頻繁漏失井采取井筒清潔,同時(shí)推廣使用雙固定閥爾球座。共計(jì)使用雙固定閥爾球座11套,效果(見(jiàn)表1)。
表1 雙固定閥爾球座使用效果對(duì)比表
3.1.2 陶瓷閥爾 對(duì)腐蝕嚴(yán)重井推廣使用陶瓷閥爾球座,減少因閥爾球座腐蝕造成的泵漏失。共計(jì)使用陶瓷閥爾7套。檢泵周期延長(zhǎng)93 d,防腐效果較好。
3.1.3 上提泵掛,避開(kāi)大井斜段 對(duì)泵筒偏磨嚴(yán)重的油井,采取上提泵掛避開(kāi)大井斜段,同時(shí)做好扶正工作,減輕因大井斜造成的泵筒偏磨。
3.2.1 推廣使用HL級(jí)抽油桿 對(duì)D級(jí)桿斷井采取更換HL級(jí)抽油桿,提高抽油桿強(qiáng)度,減低因載荷上升造成的油井桿斷。取得了較好的效果,(見(jiàn)表2、表3)。
表2 D級(jí)桿與HL級(jí)桿性能對(duì)比表
表3 HL級(jí)抽油桿使用效果統(tǒng)計(jì)表
3.2.2 加強(qiáng)油井日常加藥管理 結(jié)合數(shù)字化平臺(tái),采用視頻監(jiān)督加藥管理模式,保障加藥計(jì)劃的執(zhí)行,防止因現(xiàn)場(chǎng)加藥執(zhí)行不到位造成油井蠟卡。
3.2.3 對(duì)疲勞桿柱采取整井更換措施 對(duì)桿斷頻繁井進(jìn)行多次治理效果不明顯的,采取整井更換措施,減少因桿斷造成的油井檢泵。
安161-43(3月)頻繁桿斷2次,采取全井更換抽油桿,截止目前為發(fā)生桿斷,檢泵周期延長(zhǎng)200 d。
安175-21(11月)頻繁桿斷2次,采取全井更換抽油桿,由于更換時(shí)間斷,目前效果正在跟蹤。
3.3.1 溫控短路熱洗裝置 溫控短路熱洗清蠟技術(shù)是常規(guī)熱洗清蠟技術(shù)的發(fā)展和完善,該工藝采用溫控?zé)嵯撮y和溫控封隔器配套將油井結(jié)蠟段和非結(jié)蠟段分開(kāi),熱洗時(shí),熱液從環(huán)套注入,當(dāng)溫度達(dá)到設(shè)定值(56~60℃)時(shí),溫控封隔器膨脹密封油套環(huán)空,熱洗閥打開(kāi),熱液進(jìn)入結(jié)蠟段,形成短路循環(huán),集中對(duì)結(jié)蠟段進(jìn)行熱洗,因此能提高熱洗效率和效果,效果(見(jiàn)表4)。
表4 溫控短路熱洗裝置效果統(tǒng)計(jì)表
3.3.2 固體防蠟器 對(duì)結(jié)蠟加藥效果不好的油井,采取下入井下固體防蠟器,將化學(xué)藥品注塑成圓環(huán)型,放入鋼制的工作筒中,接在花管以上泵以下。當(dāng)油流通過(guò)時(shí),藥性緩慢釋放起到防蠟作用。該工藝主要適用于隔采井和加藥不方便的邊遠(yuǎn)探井。共計(jì)使用8套,效果(見(jiàn)表5),有效防止了油井的結(jié)蠟。
表5 固體防蠟器使用效果統(tǒng)計(jì)表
對(duì)結(jié)垢嚴(yán)重井采取配套井下固體阻垢器,提高阻垢效果,共計(jì)使用井下固體阻垢器7套,效果(見(jiàn)表6)。
表6 固體阻垢器使用效果統(tǒng)計(jì)表
(1)通過(guò)定向井桿柱組合優(yōu)化軟件,建立油井井身結(jié)構(gòu)的三維模型,對(duì)完善桿柱的配套工具提供了可靠而又直觀的依據(jù),2011年共計(jì)實(shí)施桿柱組合優(yōu)化10井次。
(2)試驗(yàn)內(nèi)涂層防偏磨油管,新型防偏磨耐蝕內(nèi)涂層油管是采用具有自潤(rùn)滑、高抗磨和超強(qiáng)耐蝕等性能的涂料涂敷生產(chǎn),可以顯著增加油管內(nèi)壁的耐磨損和抗腐蝕性能。該涂料的各項(xiàng)檢測(cè)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到或超過(guò)了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求,具體檢測(cè)結(jié)果(見(jiàn)表7)。
表7 內(nèi)涂層涂料各項(xiàng)檢測(cè)技術(shù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表
2011年12月對(duì)胡154區(qū)塊安169-32、安162-46、安156-50三口油井實(shí)施重點(diǎn)偏磨段更換共計(jì)195根,效果有待進(jìn)一步跟蹤。
(1)對(duì)光桿腐蝕問(wèn)題,引進(jìn)AOC合金光桿,解決了光桿腐蝕造成的井口漏失問(wèn)題,目前更換220口井,光桿腐蝕周期由原來(lái)的67 d延長(zhǎng)到196 d,目前仍有效。
(2)推廣MH-46緩蝕劑。對(duì)腐蝕嚴(yán)重井采取套管口投加MH-46緩蝕劑,有效緩解了油井腐蝕問(wèn)題。
安163-31油井于2011年7月開(kāi)始投加MH-46緩蝕劑,投加半年時(shí)間檢泵發(fā)現(xiàn)油井腐蝕得到有效緩解,加藥效果明顯。
通過(guò)以上幾類(lèi)配套工藝技術(shù)的應(yīng)用,2011年胡154區(qū)塊的油井檢泵周期由年初的528 d延長(zhǎng)到542 d,說(shuō)明是適合于胡154區(qū)塊開(kāi)發(fā)的配套工藝技術(shù),但是隨著油田開(kāi)發(fā)的深入,需要不斷創(chuàng)新,改進(jìn)完善各種配套工藝技術(shù)。
(1)綜合應(yīng)用配套技術(shù)是延長(zhǎng)檢泵周期的根本。延長(zhǎng)油井檢泵周期是一個(gè)系統(tǒng)的工程,某一環(huán)節(jié)的工作做好了,可能對(duì)延長(zhǎng)油井免修期所起的作用不大,但是,如果某一環(huán)節(jié)的工作做不好,肯定會(huì)影響油井免修期,所以,延長(zhǎng)油井免修期工作要系統(tǒng)考慮。
(2)完善的管理制度是延長(zhǎng)油水井免修期的重要保障。在油田生產(chǎn)過(guò)程中,根據(jù)實(shí)際需要,制定行之有效的配套管理制度,并大力落實(shí),發(fā)揮其作用。
(3)延長(zhǎng)免修期一項(xiàng)長(zhǎng)期持續(xù)的工作,需要在生產(chǎn)實(shí)踐中不斷進(jìn)行總結(jié),優(yōu)化出既經(jīng)濟(jì)又適合本地區(qū)特點(diǎn)的配套工藝系列技術(shù)。
(4)加強(qiáng)日常生產(chǎn)管理是減少無(wú)功低效作業(yè)的必要手段,加強(qiáng)日常生產(chǎn)管理減少無(wú)效作業(yè)體現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是加強(qiáng)井筒管理,隨時(shí)掌握油井的生產(chǎn)狀況,適時(shí)實(shí)施油井小措施,能有效避免盲目修井;二是加強(qiáng)井下作業(yè)管理,嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督管理,減少無(wú)功低效作業(yè)井次,避免不必要的成本浪費(fèi)。
(5)為保證入井管桿泵能夠合格,需加強(qiáng)管桿泵采購(gòu)、檢修的驗(yàn)收工作,首先對(duì)現(xiàn)用的管桿泵廠家質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估,確保進(jìn)貨質(zhì)量,并對(duì)每一批采購(gòu)的管桿泵進(jìn)行抽樣檢查。其次,對(duì)深井泵的回收、檢修、發(fā)放的程序管理,提高檢泵技術(shù)水平,從而確保檢泵質(zhì)量。
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TE258
A
1673-5285(2012)03-0056-04
2012-01-21
唐偉,助理工程師,現(xiàn)在長(zhǎng)慶油田第六采油廠從事油田采油工藝研究工作,郵箱tangw_cq@petrochina.com.cn。