王 成,王 濤
(皖北煤電集團臥龍湖煤礦, 安徽淮北市 235000)
沿空留巷巷內(nèi)支護加固技術(shù)研究
王 成,王 濤
(皖北煤電集團臥龍湖煤礦, 安徽淮北市 235000)
根據(jù)臥龍湖煤礦以往沿空留巷巷內(nèi)支護存在的問題,結(jié)合108機巷現(xiàn)場支護狀況調(diào)查及破壞原因分析,提出了二次錨網(wǎng)索補強支護技術(shù)方案,并針對錨網(wǎng)支護承載結(jié)構(gòu)的薄弱環(huán)節(jié)進行結(jié)構(gòu)補償?,F(xiàn)場實測結(jié)果表明,實施二次錨網(wǎng)索補強支護技術(shù)方案后,巷道圍巖變形得到有效控制,效果良好。
沿空留巷;巷內(nèi)支護;錨網(wǎng)索支護;補強加固;圍巖變形
沿空留巷技術(shù)自上世紀50年代在我國使用以來,一直是我國煤炭開采重要技術(shù)發(fā)展方向,眾多學者在沿空留巷理論與技術(shù)研究方面做了大量的工作,積累了豐富的經(jīng)驗。由于我國煤礦地質(zhì)條件多樣,沿空留巷圍巖控制技術(shù)還不夠完善,在實際應用中仍存在著不足。本文結(jié)合臥龍湖煤礦108機巷實際支護狀況提出了二次錨網(wǎng)索補強加固技術(shù)方案,較好地解決了臥龍湖礦沿空留巷巷內(nèi)支護難題。
108工作面位于南一采區(qū)西南部,見圖1。南部為10煤露頭,以-250m標高為界,北部以南以輔助回風上山為界,西部以F2-1斷層為界,東部尚未開采。地面地勢平坦,標高為+29.3~+30.2 m,以農(nóng)田為主,無大的河流和豐溝等季節(jié)性水溝。
本工作面可采煤層為10煤,黑色,碎塊狀、粉末狀,強玻璃光澤,以亮煤、鏡煤為主。煤層結(jié)構(gòu)較簡單,無夾矸,煤厚2.44~3.24m,平均2.84m,綜合評定為穩(wěn)定煤層。煤層傾角15°~23°,傾向50°左右,靠近切眼煤層傾角較大。老頂以灰色粉砂巖、細砂巖為主,深灰色塊狀結(jié)構(gòu),厚度為10.76~12.01 m,平均11.4m。直接頂以泥巖為主,泥巖為灰黑色,上部呈頁片狀,含鏡煤條帶,下部含植物化石碎片,含粉砂質(zhì),厚度2.77~4.22m,平均3.5m。直接底為灰黑色泥巖,塊狀,含粉砂質(zhì),厚度為5.11~8.65m,平均6.9m。
圖1 108工作面
108機巷掘進時采用錨、網(wǎng)、索、M4鋼帶聯(lián)合支護,巷道斷面為矩形,巷道凈寬4200mm,凈高2500 mm,考慮到錨網(wǎng)索支護結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,采用2種支護斷面,即斷面A和斷面B相間布置,如圖2所示。
頂部錨桿采用Φ20mm×2000mm全螺紋左旋錨桿,間排距900mm×800mm,托板規(guī)格為150 mm×150mm×10mm托盤,配3700mm長M型鋼帶,12#鐵絲編織網(wǎng);左幫錨桿采用Φ20mm×2000mm全螺紋左旋錨桿,間排距750mm×800 mm,托板規(guī)格為150mm×150mm×10mm托盤,配2450mm長M型鋼帶,12#鐵絲編織網(wǎng);右?guī)湾^桿采用Φ20mm×2500mm全螺紋左旋錨桿,間排距750mm×800mm,托板規(guī)格為150mm×150 mm×10mm托盤,配2450mm長M型鋼帶,12#鐵絲編織網(wǎng);錨索采用規(guī)格為Φ17.8mm×6500 mm 1860鋼絞線,間排距1800mm×800mm,錨索托盤采用400mm×180mm 18#槽鋼。
采用Z2350樹脂錨固劑,每個錨桿眼采用2卷,錨固長度約1.4m;每個錨索眼用4卷,錨固長度約1.1m。
圖2 108機巷原有支護方案
頂板錨桿工作錨固力不小于80kN,錨桿螺母的扭矩力不小于150N.m;幫部錨桿工作錨固力不小于50kN,錨桿螺母的扭矩力不小于100N.m;錨索張拉預緊力控制在不小于100kN。
108機巷前期是108工作面通風、運煤通道,由于臥龍湖煤礦屬高瓦斯礦井,煤巷掘巷進尺慢,為了提高工作面準備速度,108機巷后期需沿空留巷作為下一工作面的回風巷,因此108機巷留巷后將經(jīng)受108工作面回采帶來的強烈采動影響,如何有效控制其后圍巖變形是本方案設(shè)計的關(guān)鍵點和難點。結(jié)合臥龍湖煤礦108機巷地質(zhì)采礦條件和以往沿空留巷破壞特征,從保障108機巷沿空留巷斷面滿足使用要求的角度出發(fā),提出其巷內(nèi)加固技術(shù)方案。
以往的沿空留巷技術(shù)在支護設(shè)計思路上存在不合理性,即大多將工作面回采前的巷道掘進與回采后的留巷相互獨立,沒有統(tǒng)籌考慮,沒有將沿空留巷視為一項系統(tǒng)工程。如在對需要保留的巷道掘進前,進行巷道支護形式選擇和支護參數(shù)設(shè)計時,沒有預先考慮后期沿空留巷技術(shù)的需要,將導致沿空留巷后巷內(nèi)支護體強度不能滿足2次采動影響的要求,巷內(nèi)支護與巷旁支護不匹配,使留巷效果達不到預期目標,甚至失敗。
針對108機巷將經(jīng)受2次工作面采動影響的特點,在原有一次錨網(wǎng)支護的基礎(chǔ)上,對該段巷道預留煤幫和頂板實施二次高強錨網(wǎng)支護,一方面利用二次錨網(wǎng)支護將一次錨網(wǎng)支護承載結(jié)構(gòu)錨固至深部穩(wěn)定巖體,另一方面利用較高的錨網(wǎng)支護強度控制巷道淺部圍巖的塑性變形;同時根據(jù)巷道圍巖的移動變形特征和錨網(wǎng)支護承載結(jié)構(gòu)的承載特性,通過小孔徑高強預應力錨索實施結(jié)構(gòu)補償,提高錨網(wǎng)支護承載結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性及其承載能力,從而有效控制此類巷道圍巖經(jīng)受2次采動帶來的強烈變形。
(1)頂板加固。在頂板每排支護中間位置施工2根帶梁錨索,錨索規(guī)格為Φ17.8mm×6.5m,間排距為1.0m×0.8m,眼孔深度6.3m,每孔采用4節(jié)Z2550中速樹脂藥卷加長錨固,梁為礦用11#工字鋼梁,梁長1.2m,錨索托盤規(guī)格為90mm×90 mm×10mm,預緊力100kN。
(2)保留煤幫加固。在原位巷道保留煤幫,每排支護中間施工3根規(guī)格為Φ17.8mm×6.5m的錨索,間排距為0.8m×0.8m,眼孔深度6.3m,每孔采用4節(jié)Z2550中速樹脂藥卷加長錨固,錨索托盤規(guī)格為400mm×400mm×10mm,預緊力100 kN,具體加固斷面如圖3所示。
圖3 108機巷巷內(nèi)加固方案
巷內(nèi)二次錨網(wǎng)索補強方案實施后,為檢驗施工效果,在108機巷布置一組監(jiān)測斷面,對巷道表明位移進行監(jiān)測。監(jiān)測結(jié)果表明,在工作面回采前,巷道兩幫和頂?shù)装灞砻嫖灰屏口呌诹悖辉诠ぷ髅婊夭珊?,兩幫最大位移量?00mm以內(nèi),頂?shù)装遄畲笪灰屏繛?00mm以內(nèi),留巷后的巷道僅需簡單臥底便可投入使用,保證了煤礦的安全高效生產(chǎn)。
實踐證明,二次高強錨網(wǎng)索支護在沿空留巷巷內(nèi)加固應用效果良好。通過在一次錨網(wǎng)索形成的淺部圍巖承載結(jié)構(gòu)的薄弱部位施加結(jié)構(gòu)補償錨索可以有效地控制圍巖變形,該技術(shù)方案對類似條件下的工程具有一定的借鑒意義。
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2012-02-11)
王 成(1985-),男,安徽廣德人,助理工程師,從事技術(shù)管理工作。