李世嘉,龐爾楠
(山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山西長治 046011)
當(dāng)前鑄造過程計(jì)算機(jī)數(shù)值模擬技術(shù)已經(jīng)在鑄造生產(chǎn)中得到廣泛應(yīng)用,該技術(shù)的應(yīng)用對提升傳統(tǒng)鑄造產(chǎn)業(yè)起到了很大的作用。通過計(jì)算機(jī)模擬生產(chǎn),動態(tài)的顯示了鑄件生產(chǎn)充型和凝固的全過程,從而可以預(yù)測鑄件缺陷、優(yōu)化鑄造工藝和提高產(chǎn)品質(zhì)量[1-3]。本文利用華鑄CAE軟件,以某企業(yè)典型熔模鑄件的工藝改進(jìn)過程為實(shí)例,介紹了CAE模擬軟件在產(chǎn)品工藝改進(jìn)過程中的應(yīng)用。
某廠生產(chǎn)的出口軸承座鑄件,輪廓尺寸:260 mm×150 mm×150 mm,平均壁厚15 mm,單件質(zhì)量約為7.1 kg,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。該鑄件整體壁厚相差不大,但鑄件結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜。在鑄件A部位要沿箭頭方向機(jī)械加工注油孔,潤滑油由此孔注到鑄件內(nèi)部儲油位置B,為了避免漏油等問題,鑄件在此位置不得有縮孔和裂紋等缺陷,鑄件100%要進(jìn)行X光檢查。鑄件尺寸精度要求較高,鑄件尺寸公差要求按GB6414-86的CT6驗(yàn)收。
圖1 軸承座鑄件
初步分析鑄件結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)鑄件多處型壁相交部位存在熱節(jié),主要比較集中的熱節(jié)部位見圖2所示C、D兩個(gè)部位和本方案澆口部位,這幾個(gè)熱節(jié)部位分散,相互孤立。對于熔模小型鑄鋼件,為了保證鑄件熱節(jié)處不產(chǎn)生縮孔或縮松缺陷,熱節(jié)處一般通過設(shè)置澆口來補(bǔ)縮,原則上有幾個(gè)熱節(jié)則需開設(shè)幾個(gè)內(nèi)澆口(一般不設(shè)置冒口)[4]。針對本鑄件原來采用了如圖2所示的澆冒口設(shè)計(jì)方案[5],鑄件內(nèi)澆口開設(shè)位置見圖2.
圖2 鑄件原工藝方案1
采用華鑄CAE純凝固傳熱計(jì)算進(jìn)行工藝優(yōu)化,基于“瞬間充型,初溫均布”的假設(shè)[6]。
計(jì)算分析之前,首先要對鑄件及澆冒口系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)格剖分。采用均勻網(wǎng)格剖分,原工藝方案1設(shè)定網(wǎng)格大小3 mm,網(wǎng)格總數(shù)為1217216.改進(jìn)工藝方案2設(shè)定網(wǎng)格大小2.5 mm,網(wǎng)格總數(shù)為2146560.
主要工藝參數(shù):
1)零件材料:美國一般工程用鋼ASTMA27450-240,對應(yīng)于國內(nèi)鋼鐵材料為ZG230-450:液相線溫度:1516℃,固相線溫度:1400℃;
2)型殼材料:水玻璃涂料+石英砂,共6層,型殼厚度8 mm;
3)硬化劑:氯化銨溶液;
4)工藝參數(shù):出爐溫度:1600℃~1620℃,澆注溫度:1530℃~1550℃,澆注時(shí)間:16 s~18 s,工藝出品率:46%;
5)型殼溫度:700 ℃.
從圖3b)(圖中淺色實(shí)體顯示為液相區(qū),線框輪廓顯示為鑄件及澆注系統(tǒng))可以看到,鑄件在凝固時(shí)間t=149.48 s時(shí),箭頭指示鑄件區(qū)域就有孤立液相產(chǎn)生,這正是圖2所示鑄件C、D位置。該部位最終產(chǎn)生縮孔(松)缺陷的可能性很大。如圖4所示為鑄件的最終縮孔縮松分布(圖中淺色實(shí)體顯示為縮松,深色實(shí)體顯示為縮孔,線框輪廓顯示為鑄件及澆注系統(tǒng)),從圖4可以看到,圖3b)箭頭指示區(qū)域上有縮孔、縮松缺陷產(chǎn)生。分析缺陷產(chǎn)生的原因是,鑄件存在多個(gè)孤立分散的熱節(jié),澆注系統(tǒng)難以補(bǔ)縮遠(yuǎn)離內(nèi)澆口的熱節(jié)部位(圖2所示鑄件C、D位置),最終導(dǎo)致該熱節(jié)部位產(chǎn)生縮孔、縮松缺陷。
圖3 原工藝方案1凝固模擬結(jié)果
圖4 原工藝方案1縮孔縮松分布
利用華鑄CAE軟件進(jìn)行了多種方案的嘗試,綜合考慮鑄件本身結(jié)構(gòu)、鑄件工藝出品率和實(shí)際生產(chǎn)過程的可操作性等因素,但結(jié)果都不盡如人意,主要問題是,在不增設(shè)太多內(nèi)澆口或冒口的前提下,如何保證鑄件熱節(jié)處補(bǔ)縮順暢。后來通過和客戶溝通,在不影響鑄件使用性能的前提下,改變鑄件的結(jié)構(gòu),如圖5將鑄件圖示E部位3個(gè)凹槽深度逐漸變淺,離內(nèi)澆口最近的凹槽深度最淺,離內(nèi)澆口最遠(yuǎn)的凹槽深度最深;也就是使鑄件離內(nèi)澆口最近的部位壁厚最大,離鑄件內(nèi)澆口漸遠(yuǎn)的部位壁厚逐漸減薄,鑄件遠(yuǎn)離內(nèi)澆口的C、D部位與內(nèi)澆口之間的補(bǔ)縮通道變得順暢,鑄件凝固過程遵循順序凝固的原則。改進(jìn)后的鑄件結(jié)構(gòu)如圖5a)所示,與原來鑄件結(jié)構(gòu)的不同之處從圖5可以清晰地看到。
圖5 改進(jìn)后的鑄件和原鑄件結(jié)構(gòu)比較
圖6 (圖中淺色實(shí)體顯示為液相區(qū),線框輪廓顯示為已凝固的鑄件及澆注系統(tǒng))是改變鑄件結(jié)構(gòu)后的凝固模擬結(jié)果,可以看到鑄件凝固過程自始至終沒有看到孤立液相區(qū),鑄件遠(yuǎn)離內(nèi)澆道的C、D部位得到了充足的補(bǔ)縮,鑄件的凝固過程滿足順序凝固的原則。改進(jìn)后方案的縮孔縮松分布如圖7所示(圖中淺色實(shí)體顯示為縮松,深色實(shí)體顯示為縮孔,線框輪廓顯示為鑄件及澆注系統(tǒng)),從圖7可以看到,相比前一種方案,鑄件本體縮松體積明顯減少,縮孔全部消失,縮孔全部轉(zhuǎn)移到澆注系統(tǒng)上,故此工藝方案可行。
圖6 改進(jìn)后的工藝方案2凝固模擬過程
按改進(jìn)后的工藝方案2組裝好的蠟?zāi)=M樹如圖8所示,每個(gè)蠟?zāi)=M焊兩個(gè)鑄件。實(shí)際生產(chǎn)的軸承座鑄件如圖9所示,經(jīng)過鑄件外觀尺寸檢查、磁粉探傷和X光檢查項(xiàng)目的檢查,鑄件質(zhì)量符合客戶要求。
圖7 改進(jìn)后的工藝方案2縮孔縮松分布
圖8 鑄件蠟?zāi)=M樹
圖9 實(shí)際生產(chǎn)鑄件
1)在綜合考慮鑄件結(jié)構(gòu)性、實(shí)際生產(chǎn)的便利性和工藝出品率等因素,在不改變工藝方案的情況下,通過改變鑄件結(jié)構(gòu),優(yōu)化了鑄造工藝方案。
2)應(yīng)用CAE軟件對軸承座鑄件工藝方案進(jìn)行凝固過程模擬,根據(jù)模擬結(jié)果,最終確定工藝方案。利用CAE進(jìn)行熔模鑄造工藝輔助設(shè)計(jì),既節(jié)約工藝開發(fā)時(shí)間,又節(jié)省生產(chǎn)成本。按此方案在實(shí)際生產(chǎn)中獲得了滿足客戶要求的合格鑄件。
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[3]楊世洲,陳攀.華鑄CAE軟件在熔模鑄造中的應(yīng)用[J].西華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2010(10):75-78.
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[5]柳百成,黃天佑.中國材料工程大典:材料鑄造成形工程[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006.
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