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電鍍廢水處理案例分析

2012-12-06 14:00:52翟樹(shù)民
電鍍與精飾 2012年1期
關(guān)鍵詞:總鐵廢酸電鍍

翟樹(shù)民

(秦皇島邦迪管路系統(tǒng)有限公司,河北秦皇島 066004)

電鍍廢水處理案例分析

翟樹(shù)民

(秦皇島邦迪管路系統(tǒng)有限公司,河北秦皇島 066004)

通過(guò)一個(gè)典型的電鍍廢水處理案例,對(duì)廢水處理過(guò)程中鐵含量的異?,F(xiàn)象進(jìn)行分析,查找污染源及廢水處理過(guò)程控制中的相關(guān)環(huán)節(jié),包括處理及監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備、儀器儀表的工作狀態(tài)、處理廢水調(diào)整用酸、堿的濃度,絮凝及沉淀效果。從ISO 14000環(huán)境管理體系的角度出發(fā),闡明環(huán)境因素識(shí)別、處理過(guò)程有效監(jiān)控,對(duì)保證廢水處理結(jié)果持續(xù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)至關(guān)重要。

特征污染物;渾濁;電鍍廢水

引 言

目前,化學(xué)法仍然是電鍍廢水處理的主要方法,通常要經(jīng)過(guò)化學(xué)反應(yīng)改變廢水中污染物的化學(xué)性質(zhì)使其轉(zhuǎn)變成無(wú)害或易于與水分離的物質(zhì),然后再?gòu)膹U水中去除,這種方法在電鍍廢水處理中被廣泛應(yīng)用。針對(duì)各種特征污染物環(huán)境,工程技術(shù)人員開(kāi)發(fā)了相應(yīng)的、成熟適用的處理技術(shù),以消除或減少對(duì)環(huán)境的污染??沙掷m(xù)發(fā)展已經(jīng)成為國(guó)家發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展模式,我國(guó)對(duì)電鍍污染物控制及排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格,要做到持續(xù)穩(wěn)定的達(dá)標(biāo),絕非易事。

由于電鍍廢水的水質(zhì)、水量與電鍍的工藝條件、生產(chǎn)負(fù)荷、操作管理等因素有關(guān),廢水處理成為看似簡(jiǎn)單而又復(fù)雜的系統(tǒng)工程,處理和監(jiān)管各個(gè)方面都做的好,才能保證處理電鍍廢水持續(xù)、穩(wěn)定的達(dá)標(biāo)排放。

人們對(duì)廢水處理中的破氰處理、Cr(Ⅵ)的還原處理、重金屬沉淀等往往非常重視,但對(duì)排放廢水的渾濁、含鐵量偏高的現(xiàn)象往往被忽略。今引入廢水處理實(shí)用案例,旨在拋磚引玉,闡明問(wèn)題的解決思路和辦法,有效地做好環(huán)境治理。

1 問(wèn)題的提出

我公司電鍍和其他表面處理產(chǎn)生的廢水,主要有鍍銅生產(chǎn)線含氰廢水和含銅廢水和酸堿漂洗廢水;鍍鋅生產(chǎn)線的含鉻廢水、含鋅廢水和酸堿漂洗廢水;其他生產(chǎn)線涂裝前的酸堿漂洗廢水,按照生產(chǎn)線的不同鍍種、不同的處理方式單獨(dú)收集,單獨(dú)處理。

2000年6月,公司通過(guò)ISO 14000環(huán)境管理體系審核,通過(guò)十多年的持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系,并不斷改善環(huán)境績(jī)效,實(shí)現(xiàn)了電鍍廢水持續(xù)、穩(wěn)定的達(dá)標(biāo)排放。經(jīng)過(guò)各個(gè)單元廢水處理裝置處理的廢水,國(guó)家《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的特征污染物被有效的去除,水質(zhì)清澈透明。

2011年7月6日公司排放口例行監(jiān)測(cè)采樣發(fā)現(xiàn),廢水混濁,顏色異常帶有黃色,經(jīng)監(jiān)測(cè)分析,各種特征污染物如總氰、總鉻、總銅、總鋅、總鐵、pH、COD和石油類均符合排放標(biāo)準(zhǔn)要求,但總鐵含量比正常情況高出很多,ρ(Fe2++Fe3+)達(dá)到2.80~2.90mg/L,非常接近標(biāo)準(zhǔn)上限 3.0mg/L。

這一現(xiàn)象立即引起操作和監(jiān)測(cè)人員的高度警覺(jué),按照環(huán)境體系的要求,需要相關(guān)人員查明原因,立即制定改進(jìn)措施。

2 原因分析

由操作人員、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員、公司級(jí)安環(huán)人員以及實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)人員組成的改進(jìn)小組共同展開(kāi)原因分析。

2.1 Fe2+和Fe3+是在哪里產(chǎn)生的?

鋼帶鍍銅生產(chǎn)線-鋼帶鍍前酸洗活化漂洗過(guò)程形成的漂洗水,無(wú)疑會(huì)產(chǎn)生Fe2+和Fe3+;管材電鍍鋅生產(chǎn)線,單層管電鍍鋅鍍前酸洗活化漂洗過(guò)程形成的漂洗水,也會(huì)含有Fe2+和Fe3+;其他涂裝生產(chǎn)線的單層管熱浸鍍前處理也會(huì)產(chǎn)生Fe2+和Fe3+。

2.2 Fe2+和Fe3+為什么沒(méi)有被處理掉?

廢水處理工藝流程見(jiàn)圖1。

圖1 廢水處理工藝流程

通常調(diào)節(jié)廢水的pH在8.5~9.5之間,銅、鋅、鉻及鐵等重金屬離子形成氫氧化物沉淀而被去除。

1)各個(gè)處理單元,中和處理槽的pH設(shè)定、校準(zhǔn)檢查。經(jīng)過(guò)操作人員和監(jiān)測(cè)人員對(duì)pH儀表、pH探頭校準(zhǔn)后發(fā)現(xiàn),校準(zhǔn)前后無(wú)明顯差異,所有示值都在允許的誤差范圍內(nèi),F(xiàn)e2+和Fe3+在設(shè)定的pH范圍應(yīng)該沉淀完全,pH設(shè)定、監(jiān)測(cè)裝置未見(jiàn)異常。

2)中和用NaOH準(zhǔn)備槽濃度、加藥電磁閥通透性檢查?;?yàn)表明,濃度正常,工作槽液位正常,加藥電磁閥工作有效,堿液不存在問(wèn)題。

3)中和用H2SO4準(zhǔn)備槽濃度、加藥電磁閥通透性檢查?;?yàn)表明,H2SO4濃度偏低,但在工藝范圍內(nèi),工作槽液位正常,加藥電磁閥工作有效,酸液沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

4)絮凝劑檢查。按照規(guī)定配制的絮凝劑,濃度沒(méi)有問(wèn)題,在實(shí)驗(yàn)室小試,絮凝效果正常。

5)重金屬輔助絮凝檢查。重金屬輔助絮凝效果試驗(yàn),現(xiàn)場(chǎng)配制的輔助絮凝劑對(duì)重金屬吸附、捕集有效。各個(gè)沉淀槽排水清澈,總鐵含量都較低。每個(gè)pH調(diào)整槽取樣分析總鐵質(zhì)量濃度都比較高,調(diào)整槽中的水呈現(xiàn)黃色渾濁。由此可見(jiàn),問(wèn)題出在pH調(diào)整槽。

6)中和用堿液、酸液再檢查。操作人員反映,為了節(jié)約中和用的廢酸,采用廢物利用的方法,把酸洗槽中的廢酸排放至收集罐,然后輸送到稀硫酸工作槽,再分別輸送到pH中和槽及最后的pH調(diào)整槽。

清洗鋼鐵件的廢酸中含有大量的Fe2+和Fe3+,隨著處理過(guò)程的進(jìn)行,F(xiàn)e2+逐步被氧化成Fe3+,在pH調(diào)整槽形成以Fe(OH)3為主的沉淀物,來(lái)不及完全沉淀便形成黃色渾濁液,至此黃色渾濁現(xiàn)象真相大白。

7)果斷處置。原因找到了,現(xiàn)場(chǎng)立即停用含鐵廢酸,啟用正常中和用稀硫酸,隨后觀察排放廢水逐漸清澈透明,排放廢水質(zhì)趨于正常。

3 結(jié)束語(yǔ)

采用鋼鐵件前處理的廢酸液用于廢水處理中pH的調(diào)配,以廢治廢的動(dòng)機(jī)良好,節(jié)約成本無(wú)可厚非;但是環(huán)境因素識(shí)別明顯不夠,《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21900-2008明確規(guī)定,ρ(鐵)不允許超過(guò)3.0mg/L,廢酸洗液中的鐵離子被引入pH調(diào)整系統(tǒng),會(huì)造成二次鐵污染。本案給予的啟示,企業(yè)除了改進(jìn)、提高廢水處理技術(shù)外還要加強(qiáng)科學(xué)地監(jiān)控,提高管理水平,提高環(huán)境意識(shí),達(dá)標(biāo)排放、最大限度地降低特征污染物的含量是根本目的,是清潔生產(chǎn)的基本要求。

我公司通過(guò)自身的努力,保證排出廢水是清澈的達(dá)標(biāo)的廢水,完成我們對(duì)社會(huì)做出的污染控制、持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾,以及遵守法律法規(guī)的承諾,實(shí)現(xiàn)無(wú)害化排放。

Case Study of Electroplating Wastewater Treatment

ZHAI Shu-min

X703

B

1001-3849(2012)01-0045-02

2011-10-05

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