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加工中心換刀機(jī)構(gòu)機(jī)械故障的維修

2012-12-08 06:45:40黃海魏
中國設(shè)備工程 2012年2期
關(guān)鍵詞:刀庫同步帶蝸輪

陳 凱,黃海魏

(上海汽車乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠,上海 201306)

加工中心自動(dòng)換刀裝置中,刀庫、換刀臂、主軸三者之間的相互位置精度,直接影響機(jī)床自動(dòng)換刀的準(zhǔn)確性和可靠性。使用中常由于碰撞、定位緊固件松動(dòng)等原因,使刀庫的換刀位置發(fā)生變化,造成換不上刀、損壞機(jī)械手等故障的發(fā)生。針對(duì)COMAU臥式加工中心在使用過程中換刀機(jī)構(gòu)及刀庫發(fā)生的機(jī)械故障和排除此類故障的方法做一些具體分析。

意大利COMAU公司生產(chǎn)的1GZ臥式加工中心系列是傳統(tǒng)的高速滾珠絲杠驅(qū)動(dòng)加工中心,主軸沿X、Y向運(yùn)動(dòng),工件沿Z軸運(yùn)動(dòng),30位的鏈?zhǔn)降稁欤硪环N型號(hào)的URANE25高速加工中心是采用直線電機(jī)驅(qū)動(dòng),單刀庫可容納24把刀,雙刀庫48把刀。不用換刀臂,主軸直接去刀庫抓刀。以下介紹排除故障率較高的換刀機(jī)構(gòu)及刀庫故障的方法,對(duì)于維修加工中心具有參考價(jià)值。

一、URANE刀庫故障現(xiàn)象及分析

1.存在的問題

COMAU的一臺(tái)URANE加工中心報(bào)出70 1758 DB2.DBX323.2 Warning frequen cycontrol magazine adjustment。刀庫需要調(diào)整的原因是刀庫的圓盤載體材料薄件,即刀盤易變形而導(dǎo)致?lián)Q刀位置偏移,如不定期校正刀庫中每把刀的實(shí)際換刀坐標(biāo)位置,長(zhǎng)期偏位裝卸刀會(huì)導(dǎo)致主軸內(nèi)密封圈的頻繁損壞,以及輕微的碰撞造成夾爪損壞同時(shí)會(huì)產(chǎn)生“650301機(jī)械碰撞監(jiān)測(cè)(%4)”的報(bào)警。其中主軸內(nèi)密封圈的損壞會(huì)導(dǎo)致刀具內(nèi)乳化液因高壓進(jìn)入到主軸前端軸承,造成主軸內(nèi)的陶瓷軸承因缺少油霧潤滑燒掉。在該設(shè)備投入前兩年,調(diào)用刀庫調(diào)整程序(CMAMES_QX.SPF),運(yùn)行結(jié)束后會(huì)自動(dòng)生成結(jié)果保存確認(rèn)。隨著設(shè)備使用的時(shí)間增加,這個(gè)調(diào)整程序就不能每次都順利完成。

這次調(diào)整就是維修人員在嘗試三次后,仍然不能完成,做到第一把刀或做到一半數(shù)量刀爪測(cè)量后,就出現(xiàn)程序終止的問題。

2.問題的分析

該程序運(yùn)行內(nèi)容是將主軸移到換刀區(qū)域,并沿X、Y方向各移動(dòng)五次,然后開始打開刀庫到選定的刀位,用主軸前端的鋁合金圈從Y軸上下、X軸外側(cè)三個(gè)方向去接觸刀柄,再得出X、Y坐標(biāo)點(diǎn)后,Z方向再緩慢貼近刀柄直至到位。在其過程中受到明顯的阻力或真實(shí)碰到刀柄,電流值超過前五次的平均值主軸即退回。程序終止。然后它計(jì)算得出測(cè)量的距離為鋁合金圈的半徑+刀柄的半徑,推算出圓心坐標(biāo)。如其中測(cè)出的距離≥半徑1.5mm時(shí),程序既停止并出現(xiàn)提示信息。

3.問題的解決

(1)解決Y軸負(fù)載

方法一較簡(jiǎn)單和直觀:將主軸分別停在Y600,500,400,300,200區(qū)域面板斷電,觀察主軸是否有上竄和下墜的現(xiàn)象,調(diào)節(jié)平衡汽缸的氣壓(設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)是0.4MPa)使設(shè)備斷電的時(shí)候主軸在Y方向不能上下移動(dòng),如果調(diào)節(jié)氣壓無效就要檢查平衡汽缸,根據(jù)情況更換平衡汽缸的密封件。

方法二是監(jiān)控電流值:選擇測(cè)量程序操作界面Program→Workpieces→Mesure→BAL-Y→Select→Cycle Start(注意觀察機(jī)床狀態(tài)是否安全,可以啟動(dòng)此程序,程序是否被正確調(diào)用,都確定后,將倍率打開至100%,Y軸會(huì)移動(dòng)到機(jī)床中心并上下移動(dòng)) 對(duì)Y軸進(jìn)行監(jiān)控,在操作界面START UP→Drivesservo→Servotrace進(jìn)入Servo trace measurement界面→File functions里選擇Parameter項(xiàng)目里選擇BAL-Y回車確定LOAD(應(yīng)用)→measurement Servo trace measure-ment界面,看Trace1,2,3,4項(xiàng)里是否顯示Y數(shù)值(不要更改任何選項(xiàng)里的值)→確定后在Y軸下降到最下方時(shí)按Start開始監(jiān)控Y軸移動(dòng)時(shí)候的電流值,結(jié)束后按Display(參數(shù)表格)根據(jù)表格內(nèi)顯示的參數(shù),范圍是直至上下之差小于5。調(diào)整好后進(jìn)入File functions→Parameter,保存此次結(jié)果。

(2)解決Z軸負(fù)載,面板上斷電后,站在設(shè)備后部人工推Z軸,正常情況下應(yīng)該很輕松地推動(dòng),如感覺阻力很大就應(yīng)該檢查主軸的外殼,應(yīng)該光滑;檢查防護(hù)平板與主軸外殼之間的密封圈,不應(yīng)該有破損和變形。

(3)檢查刀庫輸出電機(jī)到刀盤已經(jīng)存在多大的間隙。方法是將刀庫門打開,用絲表檢測(cè)刀盤的往復(fù)間隙,不應(yīng)超過1mm。此外還要檢查主軸前端的鋁合金圈不應(yīng)該有變形。如中途終止程序,檢查做不出坐標(biāo)的刀號(hào)上的刀爪。當(dāng)圓盤平面度誤差超過3mm時(shí),需要更換刀盤。

(4)當(dāng)程序完成后,再核對(duì)刀庫坐標(biāo)值。如果數(shù)值偏差超過2mm時(shí),就必須做個(gè)刀庫零位設(shè)定,因?yàn)椴换謴?fù)零位就說明該設(shè)備在零位時(shí),刀庫門不處于關(guān)閉狀態(tài)。

4.效果

能順利地定期完成刀庫調(diào)整,也無需手動(dòng)設(shè)置每把刀爪位置。排除了設(shè)備向重大停機(jī)事故發(fā)展的隱患。

二、1GZ換刀臂

1.提出問題

1GZ加工中心換刀機(jī)械手換刀經(jīng)??ㄗ』蚴菗Q好刀回不了原位,出現(xiàn)故障后要手動(dòng)恢復(fù)原位,時(shí)而造成刀庫信息錯(cuò)位,故障率居高不下。

2.分析問題

1GZ加工中心的換刀機(jī)構(gòu)是由伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)減速機(jī)帶動(dòng)曲軸箱的運(yùn)動(dòng)來實(shí)現(xiàn)機(jī)械手的換刀工作,每次換好刀后回到原點(diǎn)有信號(hào)開關(guān)來確定一個(gè)換刀動(dòng)作結(jié)束。換刀動(dòng)作分六個(gè)步驟。當(dāng)走到第六步機(jī)械手旋轉(zhuǎn)-90°時(shí)經(jīng)常多走了5~15°,造成原位開關(guān)接收不到信號(hào)報(bào)警。在維修過程中總結(jié)出故障產(chǎn)生的原因:由于主軸與機(jī)械手對(duì)刀位置偏差,在換刀時(shí)撞擊產(chǎn)生過載,損壞減速器致使制動(dòng)失效。

通過拆卸分解蝸輪蝸桿減速器,發(fā)現(xiàn)蝸輪副的接觸面磨損嚴(yán)重。蝸輪的內(nèi)壁原本是平滑的錐面,和蝸桿的錐面相配,由碟型彈簧片壓緊,正常換刀動(dòng)作中蝸輪蝸桿的錐形接觸面是不做相對(duì)運(yùn)動(dòng)的,只有在換刀動(dòng)作有干涉時(shí)為了保護(hù)曲軸箱及主軸不被撞擊損壞才有相對(duì)運(yùn)動(dòng)。將機(jī)構(gòu)拆檢后發(fā)現(xiàn)蝸輪的錐面磨損嚴(yán)重,已失去制動(dòng)效果,因而造成高速換刀回原位時(shí)產(chǎn)生的慣性使機(jī)械手偏離了原點(diǎn)。

3.解決問題

測(cè)繪蝸輪,用國產(chǎn)加工備件更換,試機(jī)換刀正常。為了規(guī)避以后機(jī)械手換刀時(shí)與主軸碰撞,根據(jù)使用手冊(cè)制定了詳細(xì)的對(duì)刀位置調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)流程,消除換刀時(shí)機(jī)械手的額外負(fù)載,減少減速機(jī)蝸輪的磨損。

三、1GZ刀庫鏈同步誤差

1.提出問題

刀庫驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī)與編碼器同步超過設(shè)定值0.05°報(bào)警:低速同方向旋轉(zhuǎn)到庫時(shí)同步誤差<0.05°,但以正常倍率旋轉(zhuǎn)到庫,或低速往返旋轉(zhuǎn)到庫同步誤差>0.05°,有時(shí)達(dá)到0.26°以上。

2.分析問題

刀庫驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī)編碼器與反饋編碼器同步超差。常規(guī)的維修思路可以確定有以下辦法檢修。

(1)直接修改設(shè)定參數(shù),將同步誤差范圍放大到0.3°,結(jié)果換刀時(shí)因誤差太大會(huì)干涉終止換刀。

(2)伺服電機(jī)編碼器或反饋編碼器損傷,兩編碼器位移值不一致,檢查電機(jī)和編碼器是否完好,排除故障原因。

(3)1GZ刀庫的驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī)與編碼器的同步范圍設(shè)定的是0.05°,當(dāng)同步大于0.05°說明電機(jī)與編碼器之間的傳動(dòng)部件出現(xiàn)了間隙,根據(jù)對(duì)刀庫機(jī)構(gòu)的分析可以確定間隙產(chǎn)生的部位為軸承、軸、傳動(dòng)齒輪、軸承座的機(jī)械磨損。拆卸檢修后并未發(fā)現(xiàn)有機(jī)械磨損產(chǎn)生>0.02mm間隙,恢復(fù)后進(jìn)行下一步分析。

(4)伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)同步帶拉伸變形,編碼器的同步帶拉伸變形,也可能造成伺服電機(jī)與編碼器同步超差,更換皮帶后試機(jī)問題依然存在。

(5)編碼器連接軸可能會(huì)產(chǎn)生松動(dòng),造成編碼器的同步帶輪位移產(chǎn)生誤差,檢查編碼器連接軸,發(fā)現(xiàn)連接軸斷開,更換連接軸后試機(jī)正常。分析原因是此連軸器受到了徑向負(fù)載而斷開。徑向負(fù)載的來源是維修人員在安裝更換編碼器同步皮帶時(shí)將皮帶硬壓入同步帶輪造成。

(6)絲桿傳動(dòng)部件機(jī)械磨損產(chǎn)生間隙,造成兩編碼器不同步。檢查同步帶,同步帶輪、軸承、軸承座、傳動(dòng)齒輪,視磨損情況更換。

3.解決問題

更換斷開的編碼器連接軸及變形的同步皮帶。自動(dòng)開機(jī)運(yùn)行刀庫正常。

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