俞昶聿
(青海油田采油一廠儀修大隊(duì),青海 茫崖 816400)
溝七井是柴達(dá)木盆地茫崖凹陷亞區(qū)紅溝子構(gòu)造溝深1號斷鼻高部位上的一口預(yù)探井,于2006年3月對該井開展試油工作,測試采用APR測射聯(lián)作工藝及三開兩關(guān)工作制度,在第Ⅱ?qū)咏M的測試過程中,二開及三開均未成功,并存在泥漿密度與地層壓力系數(shù)不成正常對應(yīng)關(guān)系的反?,F(xiàn)象。
溝七井第Ⅱ?qū)咏M測試過程中,存在兩個(gè)問題。一是鉆井使用的泥漿密度(1.23~1.36)與測試顯示的地層壓力系數(shù)(2.188 3)的差異;二是N 閥延時(shí)功能的部分喪失和地層負(fù)壓差過大;哪一個(gè)是導(dǎo)致開井失敗的最直接原因,本文對此作了深入的探析。
該井使用的鉆井液密度在1.23~1.36 g/cm3之間,測試顯示在井深3 789.00 m處,壓力系數(shù)為2.188 3。測試懸殊的結(jié)果,首先看是否為壓力計(jì)存在問題。
(1)壓力曲線反映的最高壓力值,處于壓力計(jì)的量程以內(nèi)。
(2)在對3只壓力計(jì)的壓力曲線對比后,結(jié)果完全一致。
(3)壓力計(jì)的打壓試驗(yàn)進(jìn)一步證實(shí),壓力計(jì)工作正常。
以上3個(gè)方面說明:壓力計(jì)工作正常,結(jié)果真實(shí)可信,異常高壓是客觀存在的。
依據(jù)地層測試提供的Ⅰ、Ⅱ?qū)咏M壓力數(shù)據(jù)和使用的泥漿密度計(jì)算結(jié)果表明,鉆至Ⅰ層組時(shí),存在層間竄流是完全可能的。
這種竄流是否在整個(gè)鉆井三開期間都存在,根據(jù)鉆井情況,在第Ⅱ?qū)咏M時(shí),槽面上漲1.8 m3,井口是有溢流存在的,單純用井下竄流解釋泥漿密度與地層壓力系數(shù)的差異性,不能取得滿意的答案。
高壓低滲地層經(jīng)常出現(xiàn)有溢流而無井噴的情況,在試油過程中屢見不鮮,正是由于高壓低滲地層產(chǎn)液量低,壓力釋放緩慢造成的。
發(fā)現(xiàn)溢流后,調(diào)整泥漿密度,建立平衡,是鉆井現(xiàn)場應(yīng)對措施的第一選擇。欠平衡鉆井技術(shù),是在泥漿液柱壓力小于地層壓力的情況下鉆進(jìn)的。對于提高機(jī)械鉆速、降低泥漿成本、最大限度保護(hù)油氣藏,具有十分重要的意義。
雖然在鉆井過程中識別出了異常高壓,高壓低滲地層也形成了地面溢流,但是較低密度泥漿作用下的溢流量,仍處于可控范圍內(nèi),符合欠平衡鉆井對溢流的要求,是造成泥漿比重與地層壓力系數(shù)之間的這種非正常對應(yīng)關(guān)系的主要原因。
按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行了一開井(射孔)、一關(guān)井后,又進(jìn)行了二開、二關(guān)、三開、三關(guān)、四開操作。各次開關(guān)井,均按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行了打、放壓操作(開井壓力13~15.5 MPa、打壓均在45 s以內(nèi))。現(xiàn)場一開泡泡頭顯示弱,二開、三開井、四開井泡泡頭均無顯示。
從回放的壓力數(shù)據(jù)分析:下鉆、座封、一開(射孔)、一關(guān)正常,二、三、四開井均未打開LPR-N閥,井下工具實(shí)際只進(jìn)行了一開、一關(guān)井動作,測試實(shí)際一開井40 min,一關(guān)井8 757 min。后續(xù)所有測試曲線均為關(guān)井曲線,解封、起鉆均正常(見圖1)。
圖2 LPR-N閥結(jié)構(gòu)圖
APR測試只需通過環(huán)空施加壓力,使球閥旋轉(zhuǎn)至開井位置,實(shí)現(xiàn)開井。最關(guān)鍵的就是確保打壓時(shí)間在30~60 s之內(nèi)。第Ⅱ?qū)咏M各次開井打壓時(shí)間均在45 s以內(nèi),符合APR測試操作的相關(guān)要求。
地面對LPR-N閥氮?dú)馐覊毫M(jìn)行檢查,壓力保持穩(wěn)定,密封良好。球閥部分被砂粒充填,也是造成開井失敗的因素之一,在對球閥部分保養(yǎng)時(shí),未發(fā)現(xiàn)有砂粒存在,砂卡的可能亦被排除。
本次測試N閥配備的是標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量套,最大承壓為48.276 MPa。第Ⅱ?qū)咏M射孔壓力為17 MPa,開井最高打壓15.5 MPa,環(huán)空液柱壓力為36.379 MPa,井口壓力與環(huán)空液柱壓力之和,均接近或超過計(jì)量套承壓上限,這是造成計(jì)量套部分損壞的主要原因。
測試過程中時(shí),計(jì)量套損壞是在射孔打壓時(shí)形成的,因?yàn)榇藭r(shí)計(jì)量套承受的壓力最大,但從壓力史圖分析,在一開井時(shí)段內(nèi),并未發(fā)生中途關(guān)井現(xiàn)象。在整個(gè)測試期間,井口壓力一直保持穩(wěn)定。說明計(jì)量套部分損壞,不是造成開井失敗的根本原因。
焦點(diǎn)集中在負(fù)壓差過大的問題上。關(guān)井后LPR-N閥上下壓差最大為61.7 MPa,這在歷年的測試中是少見的。
實(shí)際測試時(shí)的負(fù)壓差為0.061 7 MPa,大大超過允許的推薦值34.481 MPa,而實(shí)際操作壓力依然在設(shè)計(jì)值范圍內(nèi),這是造成二開、三開失敗的根本原因。一開之所以正常,是因?yàn)樯形磳?shí)施射孔,地層還沒有打開,大負(fù)壓差不存在。
在第二次重復(fù)測試時(shí),液墊加至井口,負(fù)壓差值小于34.481 MPa,測試各次開、關(guān)井均一切正常,取得合格的壓力數(shù)據(jù)資料。
事實(shí)再次證明:負(fù)壓差過大,是造成開井失敗最直接、最根本的原因。
(1)增加液墊高度,需要時(shí)加至井口;
(2)如液墊加至井口尚不能滿足負(fù)壓差的要求,增加液墊比重可選;
(3)開井前,先采取油管內(nèi)增壓方法,消除負(fù)壓差,開井后釋放油管壓力;
(4)提管柱打開液壓循環(huán)閥旁通,釋放關(guān)井壓力后,再下放管柱關(guān)閉旁通,立刻環(huán)空打壓進(jìn)行開井操作。
這種方法的缺點(diǎn)在于,上提管柱的度不好把握,容易提松封隔器,可能造成密封件的損壞,對資料品質(zhì)亦有一定影響。
泥漿密度與地層壓力系數(shù)之間差異的原因,是溢流始終處于受控狀態(tài)下,滿足欠平衡鉆井的要求,加之有先進(jìn)的井控裝備技術(shù)作保障,無須采取泥漿加重措施。
負(fù)壓差過大是最直接、最根本的原因,工具的部分損壞與開井失敗,不存在直接關(guān)聯(lián)。
對高壓低滲地層,有必要咨詢鉆井檢測到的地層壓力。
APR測試建議引進(jìn)地面直讀技術(shù),提高APR開關(guān)井判斷的準(zhǔn)確性,減少無謂測試時(shí)間。
[1]狄多林,陳有江.井控技術(shù)與裝備[M].玉門:玉門石油局井控培訓(xùn)中心,2003.
[2]《試油監(jiān)督》編寫組.試油監(jiān)督(上冊)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2004.