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煤氣初冷操作分析及改進途徑

2012-12-31 00:00:00寧紅宇
科技與企業(yè) 2012年16期

煤氣初步冷卻的操作對整個回收車間以及煉焦爐和焦油蒸餾的生產(chǎn)均有影響。我公司目前采用立管式煤氣初冷器,容易出現(xiàn)的問題是器后煤氣集合溫度偏高,這將給下道工序帶來一系列問題,主要表現(xiàn)在:

1、煤氣中水汽含量增多,體積變大,造成鼓風(fēng)機能力不夠,影響煤氣的正常輸送。

2、焦油汽的冷凝率降低,初冷器后煤氣中焦油含量增多,如捕焦油器效率不高,將使硫銨質(zhì)量變壞,使洗苯、脫硫、脫萘均受到影響,并會造成設(shè)備堵塞。

3、在初冷器內(nèi),煤氣中的萘在遇冷時,部分即呈細小結(jié)晶析出,由于粒度非常小,很難從高速的煤氣中沉降下來,而隨煤氣帶走,所以煤氣管道的實際含萘量比同溫飽和含量要高1—2倍。而當(dāng)集合溫度增高時,則煤氣中的含萘量將顯著增大,這是因為:

(1)、煤氣中純萘的蒸汽壓亦即煤氣中的萘含量,隨煤氣溫度的升高而有很大的增長。

(2)、據(jù)資料介紹,全焦油含萘量約為8%,而在初冷器冷端得到的冷凝焦油中含萘量可達21—25%(初冷器后煤氣溫度為主31℃)。由此可見,如器后煤氣溫度偏高,由于焦油汽的冷凝率降低,特別是焦油的輕質(zhì)組分冷凝量少了,因而固態(tài)結(jié)晶萘溶解于焦油中的量減少,隨煤氣帶走的量相應(yīng)地增多了。

此外,煤氣出冷卻器后所挾帶的焦油霧中所含之萘,因煤氣受鼓風(fēng)機絕熱壓縮溫度升高而重新蒸發(fā),致使鼓風(fēng)機后煤氣含萘量更高。因煤氣含萘量高,將使煤氣管道和設(shè)備堵塞,對硫銨和粗苯系統(tǒng)影響更為嚴重。

4、集合溫度偏高,溶解于冷凝氨水中的氨、硫化氫、氰化氫量減少,其隨煤氣帶出量增多,對于硫銨系統(tǒng),將使飽和器負荷增大而器后煤氣含氨、硫化氫、氰化氫量相應(yīng)提高,從而增加了脫苯設(shè)備的腐蝕程度。

由上述可見,必須重視煤氣初冷操作,并尋求改善煤氣初冷的途徑。現(xiàn)就目前所了解的情況,初步探討如下:

1、應(yīng)保證較低的煤氣入口溫度和冷卻水入口溫度

對于正在生產(chǎn)中的立管式煤氣,傳熱面積和煤氣處理量均為一定,則煤氣集合溫度與煤氣入口溫度及冷卻水入口溫度密切相關(guān),應(yīng)盡可能降低煤氣入口溫度和冷卻水入口溫度。根據(jù)對煤氣在集氣管內(nèi)冷卻過程的分析,可以看出,為降低煤氣入口溫度,應(yīng)盡量降低配煤水份,并保持穩(wěn)定。其次,應(yīng)使氨水和焦油很好的分離,主要是用焦油液位調(diào)節(jié)器控制好油、水分界面的高低,防止氨水帶油現(xiàn)象發(fā)生,向集氣管供應(yīng)足量的不帶焦油的氨水,以保證噴灑氨水有良好的霧化程度。

當(dāng)采用循環(huán)冷卻水時,應(yīng)定期清掃涼水架并維護好通風(fēng)機,使能正常操作。在夏季,由于空氣的濕度較高,水溫冷卻不下來,則可排出部分循環(huán)水,補用新水(地下水或制冷水),在生產(chǎn)操作中,還應(yīng)注意調(diào)節(jié)進入各臺初冷器的煤氣量及冷卻水量,以使每臺初冷器的出口煤氣溫度接近一致。

2、加強對管式煤氣初冷器的清掃

(1)管外壁清掃:通??捎盟魵饣蛎簹馇鍜?,但最好的方法是用熱煤氣清掃,因為用水蒸氣清掃時會增加酚水的處理量,另外,煤焦油氣化后會在管壁上沉積一層不易清除的油垢。而用熱煤氣清掃操作簡單,不產(chǎn)生廢水。方法是先將初冷器內(nèi)的冷卻水放空,開大煤氣入口閥,出口閥保持一定的開度,使初冷器內(nèi)溫度維持在55—75℃之間,這樣,粘在管壁上的萘、煤焦油等便被熱煤氣熔化除去。

(2)管內(nèi)壁的清掃:初冷器管內(nèi)通過冷卻水,故管內(nèi)壁往往有水垢和沉砂等沉積物,主要是由冷卻水水質(zhì)變差和水溫過高引起。這種沉積物一般用機械法和酸洗法清掃。機械法清掃勞動強度大。酸洗法是用質(zhì)量分數(shù)為3%的鹽酸,酸中加入0.2%的質(zhì)量分數(shù)為4%的甲醛作緩蝕劑,在50%左右的溫度下沖洗管內(nèi)壁,水垢中的碳酸鹽和鹽酸反應(yīng)生成可溶性的氯化鈣和二氧化碳,水垢消失。

3、采取有效方法,清除初冷器管內(nèi)水垢

影響初冷器傳熱效率的另一個因素是水垢,由于我們所用水質(zhì)硬度較大,雜質(zhì)較多,因而在煤氣初冷器管內(nèi)水垢和積存的泥沙很多,必須進行定期清掃。

(1)、根據(jù)冷卻水的硬度控制初冷器出水的溫度,硬度越高,初冷出水的溫度應(yīng)越低。一般情況下,硬度(德國度)為10°dH時,出水水溫應(yīng)低于50℃;硬度為15°dH時,出水水溫應(yīng)低于45℃;硬度為20°dH以上,冷卻器出水的水溫應(yīng)低于40℃。

(2)、為防止結(jié)垢,可向循環(huán)冷卻水中摻入含酚廢水代替因蒸發(fā)損失所需補充的工業(yè)新水,可起防止結(jié)垢,腐蝕和綠苔叢生的作用。

(3)、在進水主管安裝永磁器,使水以一定的速度通過磁場,這樣水中的一些碳酸鹽在切割磁力線的過程中受到磁化,結(jié)晶生長受到破壞,亦即水垢生成困難。

(4)、對循環(huán)冷卻水進行水質(zhì)處理,也能達到減少或防止結(jié)垢的目的。例如加入防垢劑,使水中的物質(zhì)不結(jié)硬垢,而變成沉渣排除。

4、從設(shè)備結(jié)構(gòu)上改進初冷操作

目前,立管式煤氣冷卻器應(yīng)用較廣,此種冷卻器雖然具有結(jié)構(gòu)簡單,易于清掃的優(yōu)點,但也存在管內(nèi)水流速小,煤氣含萘高,傳熱效率低,焦油霧和水霧難以分離等缺點。

為徹底改善初冷器的換熱效果,建議采用目前廣泛使用的橫管初冷器,橫管初冷器的水管直徑為57/63毫米,當(dāng)煤氣處理量相同時,比立管初冷器所需臺數(shù)少,因而冷卻水流速快,給熱系數(shù)高。又因煤氣全部是由上往下流動,冷凝液對密集的管排可以充分地進行清洗。此外,冷卻水管在整個冷卻器斷面上的密集分布,可使煤氣流產(chǎn)生強烈湍動,因此,大大地提高了傳熱效率,同時,由于煤氣流垂直于水管流動,可以有效地將焦油霧和水霧分離出來。

橫管初冷器的缺點是構(gòu)造較復(fù)雜,管內(nèi)水垢不易清掃,如能將冷卻水進行永磁處理或水質(zhì)較好,清掃水垢不成問題,采用橫管初冷器的優(yōu)越性是很明顯的。

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