摘 要:國外相關(guān)技術(shù)(或產(chǎn)品)發(fā)展水平、現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢,氰化浸出過程控制現(xiàn)狀
關(guān)鍵詞:濃密機(jī) 自動(dòng)均勻放礦
中圖分類號:TD462 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2013)01(b)-0000-00
作者簡介:馬紹杰(1971-),男,山東萊州,漢,???,機(jī)械工程師,從事有色金屬礦山電子工程技術(shù)研究。
濃密機(jī)是黃金礦山選礦、氰化工藝中用于脫水、脫藥、洗滌的主要設(shè)備。濃密機(jī)放礦一直是選冶廠難以控制和管理的問題。采用傳統(tǒng)的人工放礦不僅操作條件差,而且人工檢測排礦濃度不及時(shí)、不準(zhǔn)確。管理稍有放松就會出現(xiàn)濃密機(jī)積礦、溢流跑渾甚至壓耙子等事故。放礦濃度時(shí)常偏高偏低,造成流程波動(dòng),不能滿足生產(chǎn)中恒定濃度連續(xù)放礦的要求。影響脫藥、浸出和洗滌的作業(yè)效果。所以對濃密機(jī)放礦過程進(jìn)行自動(dòng)檢測與控制是提高選冶廠技術(shù)水平和管理水平的有效途徑。
新立選廠氰化是日處理金精礦150t的氰化冶煉聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)。氰化車間浸前脫藥設(shè)備、一次洗滌設(shè)備、二次洗滌設(shè)備是通過5臺濃密機(jī)分別完成浸前脫藥和兩次洗滌作業(yè)。由于處理量的增加,人工放礦使?jié)饷軝C(jī)經(jīng)常出現(xiàn)跑渾、流程波動(dòng)大,嚴(yán)重影響了脫藥、洗滌和浸出效果。針對這一問題,2012年1月對濃密機(jī)自動(dòng)放礦進(jìn)行了試驗(yàn)研究及改造。
國內(nèi)相關(guān)技術(shù)(或產(chǎn)品)發(fā)展水平、現(xiàn)狀:國外濃密機(jī)自動(dòng)均勻放礦等氰化浸出過程控制相對做得完善一些,但國內(nèi)氰化廠,過程動(dòng)態(tài)控制水平起點(diǎn)相對還較低。目前氰化廠濃密機(jī)自動(dòng)均勻放礦系統(tǒng)改造控,有一小部分設(shè)備在氰化廠運(yùn)用,但在氰化廠全面系統(tǒng)化應(yīng)用則很少。該項(xiàng)目完成后對浸出過程的礦漿的均衡穩(wěn)定,從而最優(yōu)化生產(chǎn)指標(biāo)及材料消耗,有一定的推廣價(jià)值。
1 自動(dòng)均勻放礦系統(tǒng)實(shí)施方案
1.1技術(shù)特點(diǎn)、關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵工藝;自動(dòng)放礦屬于氰化過程控制的一部分,關(guān)鍵在于在線實(shí)時(shí)檢測排礦濃度,通過其變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制。
1.2產(chǎn)品外觀形狀圖、結(jié)構(gòu)圖和原理工藝;(見下圖)
1.2.1系統(tǒng)工作原理
本系統(tǒng)設(shè)計(jì)要達(dá)到的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)濃密機(jī)自動(dòng)恒定濃度連續(xù)放礦,排礦濃度為主控參數(shù)。由核子濃度計(jì)在線實(shí)時(shí)檢測排礦濃度,濃度信號送到控制微機(jī),微機(jī)根據(jù)排礦濃度的高低,利用人工智能原理對濃密機(jī)放礦泵進(jìn)行變頻控制調(diào)節(jié)。當(dāng)檢測排礦濃度偏高時(shí),微機(jī)控制變頻器頻率對放礦泵提高轉(zhuǎn)速和調(diào)節(jié)閥門加大開度以提高放礦量,當(dāng)檢測排礦濃度偏低時(shí),微機(jī)控制放礦泵降低轉(zhuǎn)速和調(diào)節(jié)閥門減小開度以減少放礦量,從而實(shí)現(xiàn)恒定濃度連續(xù)放礦。
1.2.2 系統(tǒng)組成
檢測部分由核子濃度計(jì)分別檢測4臺濃密機(jī)的實(shí)時(shí)排礦濃度。工業(yè)微機(jī)完成放礦過程的監(jiān)視、數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)存儲、異常報(bào)警、過程控制執(zhí)行部分根據(jù)現(xiàn)場需要,能自壓放礦的選用電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,不能自壓放礦的選用變頻器,調(diào)節(jié)器、濃度計(jì)組成的調(diào)節(jié)系統(tǒng)。濃度計(jì)實(shí)時(shí)監(jiān)控濃度的變化,當(dāng)濃度變化時(shí),變頻器接受微機(jī)控制信號通過調(diào)節(jié)器驅(qū)動(dòng)放礦泵電機(jī)進(jìn)行調(diào)速,從而確保放礦的連續(xù)均勻與穩(wěn)定。為確保系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性,集中控制柜上設(shè)有手動(dòng)/自動(dòng)轉(zhuǎn)換開關(guān)和放礦濃度顯示儀表,一旦微機(jī)出現(xiàn)故障,系統(tǒng)可以轉(zhuǎn)換到手動(dòng)操作。
1.3實(shí)施的具體內(nèi)容和技術(shù)路線:通過放礦系統(tǒng)連續(xù)自動(dòng)均衡控制浸出過程給礦,自動(dòng)化儀表動(dòng)態(tài)監(jiān)控過程數(shù)據(jù),保證洗滌效率、工藝材料的消耗及指標(biāo)的最優(yōu)化。
1.4實(shí)施方式:自主實(shí)施,自我消化
1.5與后續(xù)技術(shù)改造或基本建設(shè)項(xiàng)目的銜接。
2 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2.1與現(xiàn)有技術(shù)(或產(chǎn)品)的對比分析;
2.2要達(dá)到的技術(shù)性能指標(biāo):該系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、可靠,明顯地提高了濃密機(jī)的作業(yè)效果,杜絕了積礦、跑渾和壓耙子事故的發(fā)生。洗滌率提高0.5%左右 ,脫藥效果和浸出指標(biāo)都有明顯提高。該系統(tǒng)應(yīng)用后節(jié)電效果特別顯著;
2.3經(jīng)濟(jì)效益(形成生產(chǎn)能力、成本、市場銷售額、利稅、創(chuàng)匯、節(jié)匯);產(chǎn)生的總效益為46.4852萬元:A、由于正常工作狀態(tài)下放礦泵轉(zhuǎn)速大大低于其額定轉(zhuǎn)速,在該系統(tǒng)中應(yīng)用了變頻器,降低勞動(dòng)力,累計(jì)年效益即可達(dá)11.61萬元;B、連續(xù)均勻自動(dòng)放礦,是氰化的過程控制的關(guān)鍵,實(shí)踐證明,洗滌率能提高0.3%,浸出效果得到了優(yōu)化,氰化回收率可望提高0.02%,以年產(chǎn)60000萬兩黃金計(jì)算,每年多產(chǎn)效益15萬元;C、排液品位降低0.04g/m3,每年可多回收黃金0.432kg,多產(chǎn)效益8.64萬元;D、氰化主要材料的消耗降低,根據(jù)相關(guān)的試驗(yàn)及實(shí)踐,穩(wěn)定放礦以后,藥劑的添加均勻穩(wěn)定,生產(chǎn)監(jiān)控方便,工藝條件能及時(shí)地通過測定反映出來,而不致于滯后,因此避免了藥劑的波動(dòng)及浪費(fèi),可節(jié)約5%的氰化鈉消耗。產(chǎn)生效益為11.2352萬元。
3總結(jié):
通過穩(wěn)定控制、避免氰化鈉的大幅波動(dòng)造成的揮發(fā),有利于周邊環(huán)境保護(hù),該系統(tǒng)的應(yīng)用提高了生產(chǎn)指標(biāo),大大地減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,改善了工人的操作條件,提高了企業(yè)的設(shè)備裝備水平。
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