張 博,崔鋼都,原 軍,繆志洪,田 園,田中濤,王曉華
(中國重型機(jī)械研究院股份公司,西安710032) ①
搖擺式雙井抽油機(jī)(如圖1所示)是一種雙井同步采油設(shè)備,可大幅提高油田叢式井組的采油效率,并降低油田設(shè)備成本及能源成本。其工作原理為:開關(guān)磁阻電機(jī)通過皮帶驅(qū)動減速機(jī)動作,減速機(jī)通過連桿機(jī)構(gòu)帶動擺動臂周期性地?fù)u擺,由轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)把擺動臂的搖擺動作轉(zhuǎn)化為懸繩器總成的上下往復(fù)運(yùn)動,實(shí)現(xiàn)抽油桿的上下往復(fù)運(yùn)動。在此過程中,通過“雙井同步、動態(tài)平衡”的原理實(shí)現(xiàn)均衡載荷,在單井維修時(shí),維修井口上方移出空間,另一口井繼續(xù)正常工作。
搖擺式雙井抽油機(jī)保持了游梁式抽油機(jī)的結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠、操作維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn),電機(jī)、減速機(jī)、皮帶輪、軸承等的選用均參考油田常用游梁式抽油機(jī),這樣就能降低油田對抽油機(jī)備品、備件的采購及管理成本。其關(guān)鍵技術(shù)包括:開關(guān)磁阻電機(jī)智能調(diào)控技術(shù);雙井同步抽油機(jī)構(gòu);井口讓位機(jī)構(gòu);載荷補(bǔ)償機(jī)構(gòu)。
本文針對造成搖擺式雙井抽油機(jī)振動的幾個(gè)主要影響因素,通過有限元法、經(jīng)驗(yàn)對比法等進(jìn)行分析,并找出正確的解決辦法,為設(shè)計(jì)者下一步的設(shè)計(jì)改進(jìn)提供依據(jù)。
圖1 搖擺式雙井抽油機(jī)結(jié)構(gòu)
在對搖擺式雙井抽油機(jī)的調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)如下問題:在兩側(cè)懸繩器換向時(shí),整機(jī)會出現(xiàn)強(qiáng)烈的振動,該振動延續(xù)了一段時(shí)間后,設(shè)備局部出現(xiàn)了螺栓松動、異響等現(xiàn)象。課題組對整機(jī)的運(yùn)行狀況進(jìn)行了分析,初步總結(jié)了造成振動的5個(gè)主要影響因素:
1) 擺動臂、連桿強(qiáng)度不夠,在運(yùn)行過程中出現(xiàn)了較大的折彎變形。
2) 傳動件各連接軸強(qiáng)度不夠,在運(yùn)行過程中出現(xiàn)了扭曲、折彎等變形。
3) 傳動部分最大輸出扭矩/輸出功率不夠,在運(yùn)行過程中出現(xiàn)了過載傳動。
4) 傳動底座自身強(qiáng)度以及其與基礎(chǔ)間的連接強(qiáng)度不夠,在運(yùn)行過程中出現(xiàn)了整體振動。
5) 省去了皮帶傳動這一振動緩沖環(huán)節(jié),使得傳動部分的振動直接傳送到了其他運(yùn)轉(zhuǎn)部件上。
針對第1~2條影響因素,課題組對擺動臂、傳動件各連接軸進(jìn)行了有限元分析,通過計(jì)算的方法進(jìn)行排除;針對第3條影響因素,課題組直接將傳動底座焊接到了整機(jī)底座上,規(guī)避掉了這一因素;針對第4條影響因素,課題組選用了功率大一級的電機(jī),通過實(shí)際運(yùn)行效果進(jìn)行排除;針對第5條影響因素,課題組增設(shè)了皮帶傳動,通過實(shí)際運(yùn)行效果進(jìn)行排除。
在搖擺式雙井抽油機(jī)的工作過程中,連桿將傳動部分的動力通過擺動臂、轉(zhuǎn)向輪等機(jī)構(gòu)傳送到懸繩器上,擺動臂和連桿的強(qiáng)度直接影響整機(jī)運(yùn)行的穩(wěn)定性。因此,課題組將原設(shè)備上的擺動臂和連桿拆卸下來,替換上了加強(qiáng)后的擺動臂和連桿。
由于擺動臂和連桿均為裝配結(jié)構(gòu),為保證每個(gè)零件的運(yùn)行可靠性[1],課題組在實(shí)驗(yàn)室對加強(qiáng)后的2個(gè)部件進(jìn)行了最大受力狀態(tài)下的帶載試驗(yàn)??紤]到連桿和曲柄連接部分為偏載受力結(jié)構(gòu),課題組將此連接部分改為雙軸承支撐結(jié)構(gòu),對改進(jìn)后的連桿在最大受力狀態(tài)下進(jìn)行了有限元分析[2],如圖2。
圖2 連桿應(yīng)力和應(yīng)變云圖
由圖2可知:連桿部件最大應(yīng)力點(diǎn)應(yīng)力值為85.7MPa,最大應(yīng)變區(qū)域應(yīng)變量為2.386mm。在對加強(qiáng)后的連桿部件進(jìn)行有限元分析后,可以確認(rèn)連桿最大應(yīng)力低于其材料屈服強(qiáng)度,最大應(yīng)變量應(yīng)通過優(yōu)化設(shè)計(jì)來降低。
在搖擺式雙井抽油機(jī)的工作過程中,傳動件各連接軸的強(qiáng)度直接影響連接件運(yùn)轉(zhuǎn)的平穩(wěn)性[3]。由于擺動臂轉(zhuǎn)動軸和連桿曲柄連接軸的工況最為惡劣,課題組將原來的相關(guān)零部件進(jìn)行了加強(qiáng)。對加強(qiáng)后的這2個(gè)軸類零件進(jìn)行最大受力狀態(tài)下的有限元分析,如圖3~4所示。
圖3 擺動臂轉(zhuǎn)動軸應(yīng)力和應(yīng)變云圖
由圖3可知:擺動臂轉(zhuǎn)動軸最大應(yīng)力點(diǎn)應(yīng)力值為162.4MPa,最大應(yīng)變區(qū)域應(yīng)變量為0.152mm。
圖4 連桿曲柄連接軸應(yīng)力和應(yīng)變云圖
由圖4可知:連桿曲柄連接軸最大應(yīng)力點(diǎn)應(yīng)力值為112.9MPa,最大應(yīng)變區(qū)域應(yīng)變量為0.021mm。在對加強(qiáng)后的這2個(gè)軸類零件進(jìn)行有限元分析后,可以確認(rèn)軸類零件最大應(yīng)力低于其材料屈服強(qiáng)度,最大應(yīng)變量遠(yuǎn)低于實(shí)際振幅,其強(qiáng)度足夠。
電機(jī)功率和減速機(jī)額定輸出扭矩這2個(gè)參數(shù)是整機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行的保障,電機(jī)功率或扭矩不足會降低相關(guān)件的壽命,產(chǎn)生過載振動,長期磨損內(nèi)部傳動件后會產(chǎn)生異響。因此,電機(jī)功率和減速機(jī)額定輸出扭矩的選型是整機(jī)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)。
抽油機(jī)電機(jī)選型的前提條件應(yīng)綜合考慮光桿沖程、沖次及懸繩器最大載荷[4],預(yù)算功率為
Py=1.15FS/2t
式中:F為單側(cè)懸繩器最大載荷,N;S為光桿沖程,m;t為光桿完成1次沖程所需要的時(shí)間,s。
抽油機(jī)減速機(jī)選型的前提條件應(yīng)綜合考慮電機(jī)功率、電機(jī)轉(zhuǎn)速及光桿沖次,預(yù)算減速機(jī)輸出扭矩[5]為
T=9 549ηPei/n
式中:η為電機(jī)功率因數(shù);Pe為電機(jī)額定功率,kW;i為傳動比;n為電機(jī)輸出轉(zhuǎn)速。
經(jīng)過計(jì)算,初步選定了合適的電機(jī)和減速機(jī)型號,經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行,記錄了用電量、整機(jī)最大運(yùn)行電流等參數(shù)。為保證電機(jī)、減速機(jī)運(yùn)行的可靠性,采用下列公式進(jìn)行了實(shí)際運(yùn)行功率的計(jì)算,為以后的電機(jī)選型提供依據(jù)。即
式中:W 為運(yùn)行時(shí)間內(nèi)的用電量,kW·h;t為運(yùn)行時(shí)間,h;U 為電壓值,V;I為整機(jī)最大運(yùn)行電流,A。以上計(jì)算公式僅供參考,在實(shí)際計(jì)算時(shí)應(yīng)根據(jù)井位要求考慮卡泵規(guī)避系數(shù)、安全系數(shù)、動載系數(shù)等計(jì)算因素。
3.4.1 機(jī)架及其相關(guān)連接件的強(qiáng)度
由于各傳動件均安裝在機(jī)架上,傳動過程的驅(qū)動力需要通過機(jī)架平衡,因此,機(jī)架及其相關(guān)連接件的強(qiáng)度直接影響整機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性[6]。通過在實(shí)際運(yùn)行過程中對機(jī)架及其相關(guān)連接件的觀察,排查出中間架、傳動底座等幾個(gè)出現(xiàn)小幅變形的部件,并做出如下設(shè)計(jì)更改:增大中間架與相關(guān)件的連接面(如圖5所示);將傳動底座與整機(jī)底座設(shè)計(jì)為焊接一體式結(jié)構(gòu)。
圖5 中間架改進(jìn)前后對比
3.4.2 皮帶傳動作用
皮帶傳動有著過載保護(hù)、緩振降噪、維修方便、價(jià)格低廉等優(yōu)勢,但傳動效率較低,傳動比不準(zhǔn)確。考慮到抽油機(jī)要求較高的整機(jī)平穩(wěn)性以及較低的制造和維護(hù)成本,而對傳動精度要求不高,因此課題組將傳動方式從“電機(jī)—減速機(jī)—曲柄”更改為“電機(jī)—皮帶—減速機(jī)—曲柄”,即增加了一級皮帶傳動,降低了減速機(jī)的速比。
1) 經(jīng)過驗(yàn)證,提高擺動臂各軸孔的加工平行度能夠大幅提高設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性。
2) 優(yōu)化連桿軸孔尺寸,即設(shè)計(jì)為雙軸承支撐結(jié)構(gòu),增大受力面積。
3) 合理選定各主要連接軸的設(shè)計(jì)安全系數(shù)及材質(zhì),確保連接軸的使用壽命。經(jīng)過驗(yàn)證,主要受力軸選用40Cr鋼,在同樣強(qiáng)度要求下尺寸比較合理。
4) 通過實(shí)際用電情況復(fù)核電機(jī)功率,確保電機(jī)功率、減速機(jī)輸出扭矩的可靠性。經(jīng)過驗(yàn)證,圓柱齒輪減速機(jī)在抽油機(jī)上的使用性能更好。
5) 優(yōu)化整機(jī)機(jī)架及其相關(guān)連接件的結(jié)構(gòu)及形式,在允許的情況下盡量使用焊接一體式設(shè)計(jì),確保整機(jī)運(yùn)行的穩(wěn)定性。
6) 增加一級皮帶傳動,確保整機(jī)抗噪性能。經(jīng)過驗(yàn)證,皮帶傳動的傳動性能更適合油田采油機(jī)械。
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