趙玉華 邵曉明 劉漢濤
(山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠,山東 271104)
萊鋼高爐上料系統(tǒng)的主卷揚(yáng)電氣控制系統(tǒng)整體設(shè)計比較繁瑣,控制的可靠性較低,在生產(chǎn)使用中出現(xiàn)編碼器、PLC 和斷路器運(yùn)行不穩(wěn)定,液壓站電磁閥易燒壞等問題。
本文對高爐主卷揚(yáng)生產(chǎn)中存在的問題進(jìn)行了分析,并提出了解決方案。
高爐主卷料車位置計數(shù)系統(tǒng)原先使用的是增量型編碼器,干擾較大,系統(tǒng)不夠穩(wěn)定,高爐長期不能正確顯示料車位置。將其更換為精確度高、穩(wěn)定性好的Kuobler 絕對值編碼器,并配合使用與之相匹配的通訊模塊140 prosoft PTQ-PDPMV1 F/W,保證了主卷揚(yáng)計數(shù)的穩(wěn)定性。具體設(shè)置安裝程序如下所述。
(1)利用PTQ 廠商提供的軟件簡單設(shè)置PTQ的IP 地址、網(wǎng)關(guān)和子網(wǎng)掩碼,用MODBUS 建立通訊,將此設(shè)置下載到PTQ 模塊內(nèi)。
(2)利用PTQ 模塊的IP 地址,可將上位機(jī)與PTQ 通過以太網(wǎng)建立連接,將兩個絕對值編碼器的兩個變量和與之相對應(yīng)的接口程序通過以太網(wǎng)下載到PTQ 模塊內(nèi),完成軟件設(shè)置。
(3)安裝廠商附帶的軟件prosoft configuration builder 到上位機(jī)。打開接口程序project(此接口程序?yàn)槲夜舅O(shè)計,內(nèi)有IP 地址、網(wǎng)關(guān)、子網(wǎng)掩碼等)。打開PTQ-PDPMV1,右擊Ethernetconfiguration 選擇Download,根據(jù)提示將以上內(nèi)容通過MODBUS 端口下載到PTQ 模塊內(nèi)。關(guān)掉prosoft configuraticn builder 軟件,然后再重新打開此軟件,讓系統(tǒng)從新識別PTQ 模塊。將PTQ 模塊通過網(wǎng)線連接到上位機(jī),將配置好的程序(內(nèi)有兩編碼器采集數(shù)值的變量和相應(yīng)的程序)下載到PTQ:點(diǎn)擊project 選擇module 再選擇Downlode from pc to device,根據(jù)提示將程序下載到PTQ 模塊,PTQ 模塊設(shè)置安裝完畢。如果PTQ 在以后使用中損壞,可按照此方法設(shè)置安裝新的PTQ 模塊,然后更換舊模塊即可。
進(jìn)行了以上改造后,主卷料車位置顯示準(zhǔn)確,據(jù)此對料車設(shè)置的過卷、超速、斷軸、倒滑等保護(hù)靈敏可靠,大大提高了料車運(yùn)行的安全性、可靠性、穩(wěn)定性。
原高爐主卷揚(yáng)電氣控制系統(tǒng)分為手動、自動兩種操作方式。自動操作時全部由PLC 根據(jù)對各控制條件的判斷自動控制主卷揚(yáng)運(yùn)行,手動操作時需要在操作臺上人工操作料車運(yùn)行按鈕使料車運(yùn)行,但料車運(yùn)行按鈕的觸點(diǎn)進(jìn)入PLC 后,就由PLC 控制主卷揚(yáng)的運(yùn)行。這樣,一旦PLC 出現(xiàn)故障,兩種操作都不能使料車運(yùn)行,主卷揚(yáng)系統(tǒng)只能處于癱瘓狀態(tài)無法上料。原高爐主卷揚(yáng)進(jìn)線主電源供電方式為:6 kV 高壓電源經(jīng)過變壓器降壓,由一臺斷路器經(jīng)過雙投開關(guān)切換給兩臺數(shù)字可控硅直流裝置供電,在可控硅直流裝置內(nèi)部整流變?yōu)橹绷麟娫?,作用于直流電機(jī)的電樞兩端以驅(qū)動電機(jī)旋轉(zhuǎn)。如果斷路器發(fā)生故障,兩臺數(shù)字可控硅直流裝置都不能工作,主卷料車不能運(yùn)行上料。
針對以上兩個缺陷對主卷揚(yáng)電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行了改造。首先,對主卷揚(yáng)的手動操作線路進(jìn)行了改造,手動操作時不再經(jīng)由PLC 模板而是直接控制直流裝置。這樣,在自動控制出現(xiàn)異常時,可由手動維持上料而不影響生產(chǎn)。另外,增設(shè)一臺斷路器,由兩個斷路器分別給兩個直流裝置供電,并且互為備用,可靠性大大增強(qiáng)。自主卷揚(yáng)電氣控制系統(tǒng)實(shí)施這兩項改造后,未再出現(xiàn)主卷揚(yáng)自動、手動都不能走車的現(xiàn)象,在一臺斷路器發(fā)生故障致使裝置不能工作時能夠快速切換到另一裝置,提高了整個系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性。實(shí)踐證明改造效果顯著,達(dá)到了預(yù)期目的。原設(shè)計制作廠家采納了我們的建議,對其他高爐的主卷揚(yáng)電氣控制系統(tǒng)都作了相同改造。
高爐主卷揚(yáng)機(jī)的液壓抱閘控制系統(tǒng)采用的交直流電磁閥,因長期通電,電磁閥溫度過高,導(dǎo)致電磁閥頻繁燒壞,嚴(yán)重影響了液壓系統(tǒng)的正常工作。后采取了更換電磁閥型號和強(qiáng)制大風(fēng)冷等措施,電磁閥溫度基本維持在60℃左右,但仍必須經(jīng)常更換,以保證電磁閥正常工作。電磁閥過熱的問題,已成為了制約安全生產(chǎn)的一個難點(diǎn)。
為解決電磁閥線圈發(fā)熱的問題,對電磁閥發(fā)熱原理進(jìn)行了分析,提出采用降低電磁閥線圈電壓和電流的方法來降低電磁閥線圈發(fā)熱量,提高電磁閥的使用壽命,從而降低高爐主卷揚(yáng)系統(tǒng)故障率。PY-NB01 型電磁節(jié)能控制模塊具有自動調(diào)節(jié)電磁閥線圈電壓和電流的功能,即能保證電磁閥的維持吸力,又能降低電磁閥線圈的發(fā)熱量,提高電磁閥線圈的使用壽命。經(jīng)過6 個月的運(yùn)行,采用PY-NB01 型電磁節(jié)能控制模塊的電磁閥線圈發(fā)熱量極低,實(shí)測與室溫相同,而且控制方式不變,便于改造使用。
針對高爐主卷揚(yáng)生產(chǎn)中存在的編碼器、PLC和斷路器不穩(wěn)定,液壓站電磁閥易燒壞等問題,提出了解決措施及改造方案。通過更換絕對值編碼器,改變PLC 控制方式,增設(shè)斷路器,降低電磁閥線圈電壓和電流等方法對設(shè)備進(jìn)行了改造。改造后的設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,故障率低,確保了現(xiàn)場生產(chǎn)順利進(jìn)行。
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