王 建,冷 明,張子健,高云龍,婁艷麗
(四平昊華化工有限公司,吉林 四平136001)
四平昊華化工有限公司于2008 年11 月建成20 萬t/a 離子膜燒堿和20 萬t/a 聚氯乙烯項目(簡稱“雙二十”項目),并建成配套處理能力為800 m3/h、出水水質(zhì)達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級排放標準的污水處理裝置。
將污水處理后的出水進行深度處理, 用于循環(huán)水補充水,達到GB/T50335-2002《污水再生利用工程設計規(guī)范》中《再生水用作循環(huán)冷卻水指標》。
中水處理裝置處理后的中水回用量設計值為400 m3/h。水處理工藝采用曝氣生物濾池、吸附、消毒處理工藝。在處理工藝中,反沖等過程需要損失部分水量, 進入中水系統(tǒng)的水量為400÷(1-10%)÷(1-10%)=493(m3/h)。
中水處理的原水為污水處理后達到GB8978-1996《污水綜合排放標準》中一級標準的出水,生產(chǎn)過程中中水處理的原水水質(zhì)見表1。
表1 原水水質(zhì)指標 mg/L
處理后水質(zhì)指標見表2。
表2 處理后水質(zhì)指標 mg/L
處理后水質(zhì)符合GB/T50335-2002 《污水再生利用工程設計規(guī)范》中《再生水用作循環(huán)冷卻水指標》,用于循環(huán)水補充水和乙炔發(fā)生器生產(chǎn)用水。 中水工藝流程簡圖見圖1。
污水處理后的水進入中水的原水水池,再用泵將原水提升到曝氣生物濾池, 在充氧的條件下,通過附著在濾料表面的微生物的作用, 氧化分解污水中的有機物、氨氮等;通過吸附過濾,去除污水中懸浮物、有害物質(zhì)。 由于生物內(nèi)部的缺氧環(huán)境,還可以對水中的氮進行反硝化, 將水中的氨氮去除。經(jīng)過曝氣生物濾池處理后的出水水質(zhì)中除微生物指標、氯化物指標外,其他指標基本達到中水回用水標準。
經(jīng)過曝氣生物濾池處理后的出水先進入中間水池,一方面作為曝氣生物池的反沖出水,另一方面作為吸附過濾的原水池,用泵提升至吸附過濾塔。通過復合濾料的吸附過濾, 進一步去除水中的有機物、SS、氯化物等。 出水進入清水池,同時,投加次氯酸鈉進行消毒,確保排水完全達到中水回用水標準。
采用絮凝過濾去除部分SS、有機物,但對氨氮、氯化物等指標不能去除。如不進行深度處理,僅能保證濁度指標達標,如原水中可溶性有機物較多,不能達到相應標準。如果再加上深度處理裝置,雖然處理后的出水能達到中水回用標準, 但從投資和運行的經(jīng)濟性方面來分析,是不可行的。
(1)由于經(jīng)絮凝過濾后去除的污染物有限,因此,需大量吸附,活性炭的更換或再生較頻繁,操作較麻煩,運行成本較高。
(2)通過臭氧等方式進行氧化,能去除污水中的有機物、氨氮、細菌病毒等,但該法投資大,運行成本高,工業(yè)性應用較少。
(3)膜處理在海水淡化等方面應用較廣泛,逐步應用到污水處理、中水處理領域,但該法一次性投資大,膜的更換較頻繁,操作管理較麻煩,運行成本高。
曝氣生物濾池 (Biological Aerated Filter) 簡稱BAF,是在普通生物濾池的基礎上,并借鑒給水濾池工藝而開發(fā)的生物膜水處理工藝。 該工藝最初用于污水的三級處理,具有去除SS、COD、BOD、硝化、脫氮除磷及有害物質(zhì)的作用,出水水質(zhì)好。其最大特點是將集生物氧化和截留懸浮于一體, 節(jié)省了后續(xù)的二次沉淀池。
原水經(jīng)曝氣生物濾池處理后, 去除其中的SS、有機物、氨氮等,通過其吸附過濾作用,對其他指標也有一定的降低。原水經(jīng)曝氣生物濾池處理后,除氯化物外,其他指標基本能達到中水回用水質(zhì)的要求。
在原中水處理工藝中, 氯化物的去除是一個難點。 原水中氯化物含量為234~800 mg/L,而中水要求的指標為250 mg/L 以下,如采用含氯消毒劑進行消毒,又會增加水中氯離子的含量,因此,必須考慮氯離子的去除。
根據(jù)氯離子的性質(zhì),采用沉淀法不現(xiàn)實,采用電解法、離子交換、膜法等方式投資大、運行成本較高。選用活性炭吸附的方式進行吸附處理, 在實際運行中是比較可行的。 由于前端的曝氣生物濾池去除了原水中需去除的較大部分污染物, 再通過活性炭進行吸附,活性炭需吸附的量相對較小,再加上反沖,可延長吸附活性炭的更換周期。
通過吸附過濾, 同時, 能進一步去除水質(zhì)中的SS、有機物等,提高中水回用的水質(zhì)標準。
中水指標對總大腸菌群提出了要求,因此,需對回用的水進行消毒殺菌。消毒殺菌的方法有氯化法、臭氣法、紫外線消毒法等。 臭氣法、紫外線消毒法投資大、運行成本高,沒有持續(xù)殺菌能力,因此,該方案選用常規(guī)的氯化消毒法, 充分利用本廠生產(chǎn)次氯酸鈉副產(chǎn)品的優(yōu)勢,節(jié)省工程投資和運行費用。
由于污水處理裝置排放的污水水質(zhì)波動較大,導致中水原水中有機物、SS 等指標超過設計的進水指標,因此,在設計時考慮了中水回用裝置的一定的耐沖擊能力,能適應水質(zhì)的經(jīng)常性變化。一是設計建造參數(shù)取一定的安全系數(shù), 使系統(tǒng)的原水水質(zhì)可在一定范圍內(nèi)波動;二是在曝氣生物濾池后,設吸附過濾塔,確保排水能達到中水回用標準。
2.3.1 處理后水質(zhì)指標
中水處理裝置處理效果見表3。
表3 中水處理裝置處理效果 mg/L
表3 數(shù)據(jù)表明,(1)中水處理站清水池出水濁度小于3 NTU;(2)中水原水中其他指標能達到中水回用標準。
污水處理能力:400 m3/h。
年正常運行期:330 天。
(1)藥劑費。 本工程主要投加消毒劑,每噸中水投加20 g 有效氯,按0.007 元/g 有效氯計,則每天消毒劑的費用為450×24×20×0.007=1 512(元)。
(2)電費。各用電設備及每天的運行時間電費統(tǒng)計計情況見表4。
表4 用電設備運行時間及電費統(tǒng)計情況
(3)濾料的補充和復合濾料的更換費用。
曝氣生物濾池需定時補充濾料, 吸附過濾罐需更換濾料,每年的費用約為40 萬元,折合每天的費用為1 212 元。
(4)中水處理站需操作人員10 人,月工資按800 元計,則每天的人工費為268 元。
(5)運行成本。
不考慮折舊等費用, 中水處理裝站的運行費用為:藥劑費+電費+材料費+人工費1 512+1 363+1 212+268=4 355(元/d)=0.45(元/m3中水)。
中水處理站的價值主要體現(xiàn)在節(jié)省自來水和減少排水費、排污費方面。中水處理站的出水回用于循環(huán)補充水,節(jié)省了相應的自來水,該地區(qū)的自來水按3 元/t 計,中水的價值為2.88 萬元/d;如不進行中水處理,則需直接排放,雖然達到了排放標準,但按有關規(guī)定仍需繳納排水費和排污費,按最低的0.1 元/t計,則每天可節(jié)省960 元。 上述2 項合計,每天收入可達到29 760 元。
污水處理站每天的效益為29 760-400×24×0.45=25 440(元),污水處理站每年的效益為839.52 萬元,不到1 年就可以收回中水處理站的投資。
(1)本裝置為廢水治理工程,營運期除中水處理裝站有少量臭氣產(chǎn)生外,無其他廢氣排放。
(2)本裝置無新的廢水產(chǎn)生。
(3)中水處理站有少量活性污泥產(chǎn)生,產(chǎn)生量為40 kg/d。
(4)本項目噪聲源主要為冷卻塔、水泵,噪聲級為65~90 dB(A)。
(1)合理布局,減少臭氣對環(huán)境的影響。
(2)站在設備選型時選用噪聲低、質(zhì)量好的設備,如冷卻塔選用低噪聲冷卻塔,噪聲級低于70 dB(A);對水泵進行基礎減振。
(3)中水處理站產(chǎn)生的活性污泥送城市垃圾填埋場處理。