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鍍錫質(zhì)量問題排除一例

2013-03-24 14:17侯喜林
電鍍與環(huán)保 2013年5期
關(guān)鍵詞:鍍錫鍍銅烘箱

侯喜林

(河北天圣機(jī)械工業(yè)有限公司,河北 石家莊050500)

0 前言

我公司彈簧件全部采用鍍錫處理,已有40余年的生產(chǎn)經(jīng)驗,質(zhì)量一直比較穩(wěn)定。彈簧件電鍍的工藝流程如下:化 學(xué)除油酸洗陽極電解活化焦磷酸鹽鍍銅堿性鍍錫烘干(70~90℃,40~50min)去氫(120℃,180 min)涂3%蟲膠漆。

1 出現(xiàn)的問題

在檢驗鍍層外觀時發(fā)現(xiàn):錫層和銅層起皮,脫落的錫層沒有韌性,用手指搓容易成碎末。

2 原因分析

(1)去氫用電烘箱的溫控系統(tǒng)失效,造成去氫溫度過高,改變了錫的物理性能所致。并不是因操作不當(dāng)造成錫層與銅層結(jié)合不好。我們對溫控系統(tǒng)進(jìn)行了全面檢查,重新設(shè)定溫度,確保其在工藝范圍內(nèi)。小批量試生產(chǎn)發(fā)現(xiàn),問題依然存在。

(2)鍍銅與鍍錫之間活化用酸的質(zhì)量濃度低和鍍錫的電流密度大,錫層結(jié)晶粗糙所致。于是我們更換了活化用酸,同時在鍍錫時電流密度采用下限,進(jìn)行試鍍。經(jīng)檢驗,沒有好轉(zhuǎn)。

(3)錫的特點是柔軟,熔點低(為232℃)。根據(jù)脫落的錫層沒有韌性及易碎的情況,可以肯定錫層受到了較高溫度的烘烤。于是我們又從以下兩方面入手進(jìn)行證實。第一,拿去氫前的零件進(jìn)行檢測,錫層不脫落;同批零件去氫后進(jìn)行檢測,出現(xiàn)同樣的問題。這說明問題就出在去氫工序。第二,將未去氫的彈簧拉直,經(jīng)檢測,鍍層完好;將彈簧拿到電爐上方烤,烤完經(jīng)檢測,出現(xiàn)同樣的問題。這說明問題是因鍍層受到較高溫度烘烤所致。但去氫用電烘箱內(nèi)的溫度并未超出工藝要求。詢問操作者后發(fā)現(xiàn):他在去氫時將零件直接放在電烘箱的底部,而電烘箱的底部盤有電爐絲,是發(fā)熱源,使零件實際受到的烘烤溫度遠(yuǎn)高于去氫工序的溫度要求。盡管沒有達(dá)到錫的熔點,但已改變了錫的物理性能。于是我們改變了去氫時零件的放置位置,將其放在電烘箱的中間部位,進(jìn)行試生產(chǎn)。經(jīng)檢測,問題消除。

3 體會

(1)鍍層質(zhì)量與每個環(huán)節(jié)都有關(guān),細(xì)節(jié)不注意可能造成質(zhì)量事故。

(2)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題,一定要通過現(xiàn)象看到本質(zhì)。

(3)解決質(zhì)量問題必須深入實際。

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