王世周,許 義,吳建華
(寧波鎮(zhèn)洋化工發(fā)展有限公司,浙江 寧波 315204)
寧波鎮(zhèn)洋化工發(fā)展有限公司1套15萬t/a離子膜燒堿裝置,采用6臺YLJ-2000/3.5型液環(huán)式氯壓機(納氏泵)壓縮氯氣。納氏泵運行費用高,年耗電約888萬kW·h,年檢修費約五十萬元,且需要硫酸密封,存在安全隱患。為降低運行費用、消除安全隱患,在原納氏泵位置將納氏泵改為離心式氯壓機 (透平機)。為了不影響氯堿裝置的穩(wěn)定運行,公司要求大修期間留好頭,在氯堿裝置不停車的情況下,實現(xiàn)氯壓機的改造。
透平機工藝流程示意圖見圖1。
15萬t/a離子膜燒堿裝置產(chǎn)氣量約為5 300 Nm3/h。采用3臺透平機2開1備代替6臺納氏泵,選用國產(chǎn)的LYJ-3200/0.28型透平機,采用現(xiàn)場PLC控制,并和DCS建立通信。為保證進透平機氯氣的含水量為200×10-6以下,且無酸霧,在原氯氣干燥系統(tǒng)出口與透平機進口之間,增加酸霧捕集器1套。因此,型號透平機要求氯氣冷卻器的循環(huán)冷卻水為無壓回水,故增加1個80 m3砼集水池,收集氯氣冷卻器回水,用泵送至循環(huán)水回水總管。因為1臺透平機所帶負荷較大,在DCS連鎖系統(tǒng)增加了另一臺透平機跳停,氯堿裝置連鎖停車。
因為要求不影響氯堿裝置的穩(wěn)定運行,只能先停1臺納氏泵,拆除后,安裝1臺透平機,等透平機穩(wěn)定運行后,再停2臺納氏泵,拆除后,再安裝1臺透平機,直至3臺透平機安裝完成,后拆除剩余納氏泵。透平機A/B/C分別替換納氏泵A/C/E的位置。
大修、停車1周,同時,對氯壓機改造留頭。在大修停車前,逐臺檢查納氏泵、納氏泵前硫酸冷卻器和氣液分離器是否能完全交出,如果不行,標記關(guān)不死的閥門,大修期間更換。透平機需要循環(huán)冷卻水對壓縮后氯氣和潤滑油進行冷卻、需要氮氣密封及儀表氣控制調(diào)節(jié)閥。在大修期間,在氯處理崗位對氯壓機改造留頭。在泡罩塔T-1503出口管氯氣總管留頭,作為酸霧捕集器的氯氣進口管留頭;在濃硫酸循環(huán)泵P-1505出口管留頭,作為酸霧捕集器的進酸管留頭;在原酸霧捕集器N-1502A下酸管上開口留頭,作為酸霧捕集器的下酸管留頭;在事故塔T-1504進口總管留頭,作為透平機的跑氯管留頭;在氯處理崗位的氮氣總管、儀表總管、循環(huán)水進水、回水總管上留頭,作為透平機的氮氣、儀表氣和循環(huán)冷卻水留頭;在納氏泵出口氯氣分配臺上留頭,作為透平機的氯氣出口管留頭,所有留頭設(shè)置閥門。大修后,氯堿裝置開車,5臺納氏泵運行,1臺交出進行改造。
圖1 透平機氯氣壓縮工藝流程
因為是在氯氣處理生產(chǎn)區(qū)內(nèi)將納氏泵更換為小透平,施工安裝與生產(chǎn)同時進行,土建和安裝交叉施工,原管線縱橫交錯,管道里面有劇毒氯氣和強腐蝕性濃硫酸。施工空間狹窄,給施工安全、設(shè)備安裝和管線施工以及成品保護帶來了諸多困難。
為了保證施工安全和施工質(zhì)量,采取了以下措施。
(1)設(shè)備停用后,各管線至總管的隔斷閥關(guān)閉并掛禁動牌。
(2)各管線拆除后,在隔斷閥后加盲板并掛盲板牌隔離。
(3)施工區(qū)域由氯車間指定,由施工單位用彩鋼板對生產(chǎn)區(qū)域和施工區(qū)域進行有效隔離,所有施工作業(yè)均在指定區(qū)域進行。
(4)在施工期間,由氯車間和施工單位各派1名安全監(jiān)護人員,安全監(jiān)護人員不在場時,必須施工停止,一旦發(fā)現(xiàn)未按要求施工,一律停工。
(5)在精確測量和合理安排的基礎(chǔ)上,應(yīng)盡可能加大管道工作的預(yù)制深度,減少現(xiàn)場安裝工作量,應(yīng)將預(yù)制完畢的管段的內(nèi)部清理干凈,及時將管口封閉。所有焊接管道必須采用氬弧焊打底。
(6)由工藝、設(shè)備和氯車間制定施工危險預(yù)知,并組織施工單位和氯車間人員學習。
通過以上施工安全措施,在整個改造過程中,未影響氯堿裝置的安全穩(wěn)定運行,完全做到了無縫對接。
在透平機油系統(tǒng)和空載試車成功的情況下,進行納氏泵和透平機的在線對切。
(1)首先,確認透平機本機回流閥全開,至事故塔跑氯閥全關(guān),進口閥全關(guān),出口閥全開。
(2)先稍稍打開透平機進口閥門約1/4,然后,打開至尾氣吸收塔跑氯閥門,使系統(tǒng)中的氯氣濃度逐漸升高,同時,調(diào)節(jié)回流閥,使吸入壓力在規(guī)定值范圍內(nèi)。隨著機內(nèi)氯氣純度的升高,排出壓力也慢慢升高,當達到出口總管壓力時,氯氣沖出出口止逆閥,并入總管,同時,關(guān)閉透平機至尾氣吸收塔閥門,慢慢打開透平機進口閥,同時,慢慢關(guān)閉納氏泵進口閥門,調(diào)整回流閥開度,直至納氏泵進口閥門全關(guān)。關(guān)閉另一臺納氏泵進口閥,直至納氏泵進口閥全關(guān),透平機帶滿負荷。在檢查透平機運行正常后,即可關(guān)閉納氏泵出口閥門,停下納氏泵。
該次氯壓機改造總費用為526.7萬元,首臺透平機于1月12日投運,第二臺于3月2日投運,第三臺于3月28日投運。排氣壓力控制為0.18~0.20 MPa,電機運行功率為200 kW,2臺透平機并聯(lián)運行能滿足15萬t/a離子膜燒堿裝置的運行要求。
在氯壓機改造前,6臺納氏泵運行,每臺納氏泵平均運行功率為185 kW,氯壓機改造后,2臺透平機運行,每臺透平機平均運行功率為200 kW,相比納氏泵每小時節(jié)電710 kW·h,年節(jié)電568萬kW·h,按0.65元/kW·h計算,節(jié)約電費369.02萬元。每年可節(jié)約納氏泵檢修費用50萬元,沒有濃硫酸消耗,同時消除了濃硫酸的安全隱患。
本次氯壓機改造工作自提出改造意向至透平機安裝投運,納氏泵全部拆除完全,歷經(jīng)1年時間。2臺透平機組運行能力完全滿足了15萬t/a離子膜燒堿裝置的運行要求,達到了預(yù)期效果。在改造過程中,各專業(yè)和車間準備工作充分、考慮周密,納氏泵系統(tǒng)的停車拆除和透平機的安裝投運均未影響氯堿裝置的安全穩(wěn)定運行,完全做到了無縫對接。透平機運行過程中也存在一些問題,在6臺電槽低負荷條件下,2臺透平機回流全關(guān),電機在額定功率附近運行,操作彈性較??;透平機油過濾器油差壓升高較快,更換頻率較高,夏天油溫較高,超過工藝控制溫度,循環(huán)水冷卻不能滿足要求,后將油冷改為冷凍水冷卻,并解決了問題。