姬俊梅
(包鋼礦山研究院)
磁選鐵精礦反浮選尾礦取自包鋼選礦廠生產線,經自然干燥、碾碎、混勻、縮分制得試驗試樣。
試樣-0.074 mm占96%。鐵礦物以磁鐵礦為主,占礦物總量的29.77%,其次為赤鐵礦,占礦物總量的8.43%;稀土礦物占礦物總量的12.02%,主要包括氟碳鈰礦物和獨居石礦物;脈石礦物以螢石、碳酸鹽礦物為主,分別占礦物總量的22.51%和10.61%,其次為鈉輝石、鈉閃石、磷灰石、石英、長石、云母、重晶石等。
鐵礦物以微細粒為主,大多在0.01~0.04 mm之間,呈浸染狀或包裹體形式與螢石、稀土礦物、鈉輝石、鈉閃石等緊密共生;稀土礦物大多數呈微細粒包裹在螢石、鈉輝石、鈉閃石、鐵礦物內部,粒度大多在0.03 mm以下;螢石一般呈浸染狀,粒度在0.01~0.03 mm之間,與鐵礦物、稀土礦物緊密共生,有時也作為包裹體嵌布在鐵礦物集合體內;鈉輝石、鈉閃石與鐵礦物和稀土礦物共生關系密切,在鈉輝石、鈉閃石顆粒間或集合體中常見微細粒鐵礦物,同時也可作為包裹體嵌布在鐵礦物內部。
試樣主要化學成分分析結果見表1。
表1 試樣主要化學成分分析結果 %
由表1可以看出,試樣中具有回收利用價值的礦物有鐵礦物和稀土礦物,鐵礦物中主要為磁性鐵礦物。
試驗參照包鋼選礦廠現有流程擬定了磁選選鐵—浮選回收稀土的原則流程。由于試樣中稀土礦物和鐵礦物粒度微細,且稀土礦物與鐵礦物以及與脈石礦物緊密共生,因此,分選前必須細磨。從降低磨礦能耗的角度考慮,確定了階段磨礦階段弱磁選鐵的鐵回收工藝;試樣及中間鐵精礦的細磨產生了大量的微細泥,微細泥處理不當必然影響稀土的浮選,因此,對選鐵尾礦進行了選擇性絮凝—浮選和控制分散—浮選工藝效果對比試驗,結果表明,控制分散—浮選工藝無論從稀土選別指標上還是操作穩(wěn)定性上均優(yōu)于選擇性絮凝—浮選工藝。因此最終確定了階段磨礦階段弱磁選鐵—控制分散—浮選選稀土的試驗流程。
3.1.1 一段磨礦細度試驗
HZMB is going to put ________, ___________, and _________ within ______ hour.
一段磨礦細度試驗采用1次粗選流程,弱磁選磁場強度為119.2 kA/m,試驗結果見圖1。
圖1 一段磨礦細度對鐵粗精礦指標的影響
從圖1可以看出,隨著磨礦細度的提高,鐵粗精礦鐵品位升高,鐵回收率降低。綜合考慮,確定一段磨礦細度為-500目占86.60%,對應的鐵粗精礦品位為56.00%。
3.1.2 二段磨礦細度試驗
為了進一步提高鐵精礦鐵品位,因此進行了鐵粗精礦再磨再選試驗,試驗采用1次精選流程,弱磁精選1磁場強度為99.5 kA/m,試驗結果見圖2。
圖2 二段磨礦細度對鐵精礦1指標的影響
從圖2可以看出,隨著磨礦細度的提高,鐵精礦1鐵品位升高,鐵回收率降低。綜合考慮,確定二段磨礦細度為-500目占93.20%,對應的鐵精礦1鐵品位為62.40%。
3.1.3 三段磨礦細度試驗
為了獲得更高品位的鐵精礦,因此進行了鐵精礦1再磨再選試驗,試驗采用1次精選流程,弱磁精選2磁場強度為79.6 kA/m,試驗結果見圖3。
圖3 三段磨礦細度對鐵精礦2指標的影響
從圖3可以看出,進一步提高磨礦細度,鐵精礦2鐵品位升高,鐵回收率降低。綜合考慮,確定三段磨礦細度為-500目占96.80%,對應的鐵精礦2鐵品位為64.40%。
稀土粗選試驗流程見圖4。
3.2.1 水玻璃用量試驗
水玻璃用量試驗復合捕收劑BGH用量為3.0 kg/t,分散劑XJ為0.4 kg/t,試驗結果見圖5。
從圖5可以看出,隨著水玻璃用量的增加,稀土粗精礦REO品位先升后降,REO回收率呈先慢后快的下降趨勢。綜合考慮,確定稀土粗選水玻璃用量為3.0 kg/t。
3.2.2 XJ用量試驗
XJ用量試驗水玻璃用量為3.0 kg/t,BGH為3.0 kg/t,試驗結果見圖6。
圖6 分散劑XJ用量對稀土粗精礦指標的影響
從圖6可以看出,隨著XJ用量的增加,稀土粗精礦REO品位上升,REO回收率先維持在高位,后顯著下降。綜合考慮,確定稀土粗選XJ用量為0.3 kg/t。
3.2.3 BGH用量試驗
BGH用量試驗水玻璃用量為3.0 kg/t,XJ為0.3 kg/t,試驗結果見圖7。
圖7 捕收劑用量對稀土粗精礦指標的影響
從圖7可以看出,隨著BGH用量的增加,稀土粗精礦REO品位下降,REO回收率呈先快后慢的上升趨勢。綜合考慮,確定稀土粗選BGH用量為3.5 kg/t。
在條件試驗和開路試驗基礎上擬定了圖8所示的閉路試驗流程,試驗結果見表2。
圖8 閉路試驗流程
表2 閉路試驗結果 %
從表2可以看出,采用圖8所示的閉路試驗流程處理該試樣,最終獲得了REO品位為58.12%、 REO回收率為64.74%的稀土精礦和鐵品位為64.47%、鐵回收率為56.51%的鐵精礦。
(1)包鋼選礦廠弱磁選精礦反浮選尾礦鐵和稀土品位均較高,但其中有用礦物粒度細微,嵌布關系復雜,且受反浮選藥劑作用,因而鐵和稀土分離回收難度極大。
(2)試驗采用3段階段磨礦—弱磁選選鐵、1粗3精浮選選稀土、第3段精選尾礦閉路返回流程處理,最終獲得了REO品位為58.12%、REO回收率為64.74%、含鐵5.70%的稀土精礦和鐵品位為64.47%、鐵回收率為56.51%、稀土 REO品位為1.65%的鐵精礦,鐵與稀土分離富集效果良好。
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