黃紹明 季現(xiàn)偉 王 晶
(玉溪礦業(yè)有限公司)
大紅山銅礦位于云南省玉溪市新平彝族、傣族自治縣戛灑鎮(zhèn),是玉溪礦業(yè)有限公司的主力礦山,也是云南銅業(yè)集團(tuán)的標(biāo)桿礦山,采用無(wú)軌+有軌相結(jié)合的方式進(jìn)行開(kāi)采,實(shí)際礦石生產(chǎn)能力為15 000 t/d。該礦山采用“兩翼進(jìn)風(fēng),中部回風(fēng)”多風(fēng)機(jī)多級(jí)機(jī)站壓抽結(jié)合的通風(fēng)方式,井下生產(chǎn)范圍大,巷道與作業(yè)點(diǎn)較多,整個(gè)通風(fēng)系統(tǒng)網(wǎng)路結(jié)構(gòu)十分復(fù)雜[1]。隨著采礦的進(jìn)行,開(kāi)拓工程不斷向深部延伸,致使該礦山的整個(gè)通風(fēng)網(wǎng)路結(jié)構(gòu)、總風(fēng)阻、風(fēng)機(jī)工況點(diǎn)較初期都發(fā)生了變化。與其他金屬礦山一樣,風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率低,通風(fēng)效果不佳,盲目增加風(fēng)機(jī),不同程度地存在著低效高耗的現(xiàn)象[2-3]。
如何保證通風(fēng)效果、井下的微氣候條件及風(fēng)機(jī)高效經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,是大紅山銅礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中亟待解決的難題,也是一個(gè)非常具有實(shí)際應(yīng)用價(jià)值的研究課題。針對(duì)這一課題,筆者作為大紅山銅礦整個(gè)通風(fēng)系統(tǒng)的管理者,根據(jù)自己多年從事通風(fēng)管理工作的經(jīng)驗(yàn),結(jié)合該礦山的實(shí)際情況,在優(yōu)化通風(fēng)路線、縮短送風(fēng)里程、封閉廢棄的聯(lián)絡(luò)井巷、減少漏風(fēng)和風(fēng)機(jī)使用變頻調(diào)速器等方面采取有效措施的基礎(chǔ)上,又提出網(wǎng)路降阻與風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)相結(jié)合的方法管理通風(fēng)系統(tǒng),明顯改善了井下的微氣候條件,并保證了風(fēng)機(jī)高效經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,同時(shí)為礦山創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益[4]。
在礦山實(shí)際生產(chǎn)中,風(fēng)機(jī)的工況點(diǎn)經(jīng)常因開(kāi)拓工程的增加、采掘工作面的轉(zhuǎn)移等因素變化及風(fēng)機(jī)本身性能的變化而改變[5]。特別是整個(gè)礦井通風(fēng)進(jìn)入困難時(shí)期,由于供風(fēng)里程、需風(fēng)量、漏風(fēng)點(diǎn)都在增加,風(fēng)機(jī)工況點(diǎn)變化較大,為了保證供風(fēng)量,存在盲目增加風(fēng)機(jī)的現(xiàn)象,結(jié)果導(dǎo)致風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率低,風(fēng)流沿途漏入采空區(qū),通風(fēng)電耗急劇增加,工作面達(dá)不到理想的作業(yè)環(huán)境[6]。
對(duì)于整個(gè)礦井的通風(fēng)系統(tǒng)而言,風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的效率高低直接影響整個(gè)系統(tǒng)通風(fēng)效果的好壞。如何保證風(fēng)機(jī)在高效區(qū)域運(yùn)轉(zhuǎn)是降低礦井通風(fēng)能耗和提高礦井通風(fēng)效果的重要措施之一[7]。根據(jù)風(fēng)機(jī)理論分析證明,風(fēng)機(jī)的軸功率與風(fēng)量的立方成正比,即[8]
式中,Nf為風(fēng)機(jī)的軸功率,kW;Rf為井巷的風(fēng)阻,N·s2/m8;Qf為風(fēng)機(jī)的風(fēng)量,m3/s;ηf為風(fēng)機(jī)的效率。
雖然通過(guò)減少供風(fēng)量降耗效果最明顯,但在實(shí)際生產(chǎn)中,特別是通風(fēng)相對(duì)困難時(shí)期,為了保證井下具備良好的作業(yè)環(huán)境,減少供風(fēng)量是不現(xiàn)實(shí)的。必須在保證供風(fēng)量的前提下,采取其他措施降耗節(jié)能,并提高通風(fēng)效果。
風(fēng)機(jī)通過(guò)克服井巷的沿程阻力,把新鮮風(fēng)流送到作業(yè)面所耗費(fèi)的電能至少與2個(gè)因素密切相關(guān):一是網(wǎng)路的風(fēng)阻大小;二是風(fēng)機(jī)的效率高低。顯然,降低通風(fēng)網(wǎng)路的風(fēng)阻值,就相當(dāng)于直接降低風(fēng)機(jī)的輸出風(fēng)壓值,相應(yīng)地降低了風(fēng)機(jī)的軸功率,即減少電能消耗。另外,風(fēng)機(jī)的效率與軸功率成反比,當(dāng)提高風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率時(shí),同樣也直接降低了風(fēng)機(jī)的軸功率,即減少電能消耗[9]。因此,必須平衡井巷風(fēng)阻與風(fēng)機(jī)效率之間的關(guān)系,保證通風(fēng)效果的同時(shí),真正達(dá)到節(jié)能增效的目的。
在整個(gè)通風(fēng)系統(tǒng)隨生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中,為保證風(fēng)機(jī)高效經(jīng)濟(jì)地運(yùn)行,必須適時(shí)地進(jìn)行風(fēng)機(jī)工況點(diǎn)的調(diào)節(jié)。實(shí)質(zhì)上,風(fēng)機(jī)工況點(diǎn)的調(diào)節(jié)就是供風(fēng)量的調(diào)節(jié)。由于風(fēng)機(jī)工況點(diǎn)是由風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓和井巷風(fēng)阻兩者的特性曲線決定的,因此,要調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)工況點(diǎn),必須把網(wǎng)路降阻與風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)相結(jié)合才能真正達(dá)到節(jié)能增效目的[10]。
當(dāng)?shù)V井通風(fēng)進(jìn)入困難時(shí)期,總風(fēng)量供應(yīng)不足時(shí),如果能降低礦井的總風(fēng)阻,則不僅可以增加礦井的總風(fēng)量,而且可以降低礦井的總阻力。網(wǎng)路降阻有多種措施,但是,當(dāng)井下巷道開(kāi)掘完畢投入使用后,井巷的風(fēng)阻大小就已成固定值,各分支井巷的風(fēng)阻難以人為改變其大小。根據(jù)礦山企業(yè)的實(shí)際情況,在不影響井下正常生產(chǎn)的情況下,投入成本最少,最顯著地降低整個(gè)網(wǎng)路總風(fēng)阻大小的方法就是改變各分支井巷的相互連接結(jié)構(gòu)形式。盡可能地利用相互并聯(lián)的井巷,包括利用廢舊井巷,將串聯(lián)風(fēng)流改為相互并聯(lián)流動(dòng),其原理如式(2)所示[11]:
式中,R為并聯(lián)巷道總風(fēng)阻,Rn為各分支巷道風(fēng)阻。
式(2)表明:并聯(lián)通風(fēng)網(wǎng)路并聯(lián)的分支井巷越多,總風(fēng)阻越小,且并聯(lián)通風(fēng)網(wǎng)路總風(fēng)阻永遠(yuǎn)比任意一條分支井巷的風(fēng)阻小。若有n條風(fēng)阻相同的風(fēng)道并聯(lián),則并聯(lián)后的總風(fēng)阻為R=Rn/n2。即使是最簡(jiǎn)單的情況,設(shè)兩條并聯(lián)井巷風(fēng)阻相等,當(dāng)同等的風(fēng)量經(jīng)兩條并聯(lián)井巷進(jìn)入風(fēng)機(jī),較風(fēng)流經(jīng)單一井巷進(jìn)入風(fēng)機(jī),總風(fēng)阻只有分支井巷風(fēng)阻的1/4倍??梢?jiàn)并聯(lián)通風(fēng)網(wǎng)路的總風(fēng)阻較并聯(lián)分支井巷的風(fēng)阻值降低的幅度非常大。
因此,在實(shí)際的通風(fēng)工作中,在盤(pán)區(qū)的進(jìn)風(fēng)和回風(fēng)路線上,應(yīng)盡可能利用現(xiàn)有的相互并聯(lián)的井巷輸送風(fēng)流,可顯著降低網(wǎng)路的總風(fēng)阻。通常盤(pán)區(qū)的回風(fēng)路線距風(fēng)機(jī)較遠(yuǎn),除專用回風(fēng)路線外,沿途還有許多廢舊井巷。為了減小回風(fēng)路線的總風(fēng)阻,充分利用沿途的廢舊井巷,對(duì)廢舊井巷中各中段、水平的上下聯(lián)絡(luò)井采取隔離措施,防止漏風(fēng)。
如圖1所示,該區(qū)域?yàn)?35 m中段的部分井巷,450 m切頂巷作為東部區(qū)域的專用回風(fēng)巷。為了減小通風(fēng)阻力,把已經(jīng)采礦結(jié)束的440 m切頂巷利用起來(lái),對(duì)435 m中段20-24盤(pán)區(qū)Ⅰ段出礦進(jìn)路進(jìn)行密閉(一是為了充填采空區(qū)使用,二是為了防止漏風(fēng)),使用2條井巷形成并聯(lián)回風(fēng),從而降低了盤(pán)區(qū)的回風(fēng)路線總風(fēng)阻,其降阻效果如表1所示。盡管有的2條并聯(lián)井巷長(zhǎng)度并不完全一樣,但只要充分、合理、科學(xué)地使用,也能起到降低總風(fēng)阻的作用。
圖1 利用廢舊井巷降低通風(fēng)阻力示意
表1 網(wǎng)路并聯(lián)降阻結(jié)果
提高風(fēng)機(jī)運(yùn)行的效率,本質(zhì)是在保證供風(fēng)量的前提下,讓風(fēng)機(jī)在高效率狀態(tài)下運(yùn)行,從而達(dá)到節(jié)能的目的。受風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)的限制,軸流式風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓特性曲線一般都有馬鞍形駝峰存在,而且同一臺(tái)風(fēng)機(jī)的駝峰區(qū)隨著葉片安裝角度的增大而增大。駝峰右側(cè)的特性曲線為單調(diào)下降曲線,是穩(wěn)定工作區(qū)段;駝峰左側(cè)的特性曲線為不穩(wěn)定工作區(qū)段,風(fēng)機(jī)在該區(qū)段工作,有時(shí)會(huì)引起風(fēng)機(jī)的風(fēng)量、風(fēng)壓和電機(jī)功率的急劇波動(dòng),甚至機(jī)體發(fā)生震動(dòng),發(fā)出不正常的噪音,產(chǎn)生所謂喘振現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)會(huì)損壞風(fēng)機(jī)[12]。因此,為保證風(fēng)機(jī)在穩(wěn)定區(qū)域高效運(yùn)行,葉片安裝角度盡量不要選擇廠家提供的最大及最小安裝角度,宜選擇中間角度。
風(fēng)機(jī)在不同葉片安裝角度下運(yùn)行時(shí)都有其效率的最大值點(diǎn),在該點(diǎn)兩側(cè)的效率相對(duì)較低,見(jiàn)圖2所示。該圖為K40-8-No22軸流式風(fēng)機(jī)32°葉片安裝角的效率曲線。將不同角度葉片角的等效率點(diǎn)連線,即可獲得該風(fēng)機(jī)的運(yùn)行效率分布曲線。
圖2 K40-8-No22風(fēng)機(jī)32°葉片角的效率曲線
風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)的工況點(diǎn)是風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)對(duì)外輸出風(fēng)量、風(fēng)壓等所有技術(shù)參數(shù)的即時(shí)狀態(tài)點(diǎn),也即網(wǎng)路風(fēng)阻特性曲線與風(fēng)機(jī)的風(fēng)量-風(fēng)壓特性曲線的交點(diǎn),簡(jiǎn)稱工況點(diǎn)。當(dāng)網(wǎng)路總風(fēng)阻變化時(shí),工況點(diǎn)將沿風(fēng)機(jī)特性曲線上下移動(dòng),從而改變風(fēng)機(jī)運(yùn)行的效率,使風(fēng)機(jī)的運(yùn)行效率較原來(lái)提高或降低[10]。但通過(guò)采取相應(yīng)措施調(diào)節(jié)使網(wǎng)路總風(fēng)阻降低時(shí),倘若工況點(diǎn)向低效率方向移動(dòng),由此獲得的節(jié)能效果就要打折扣。因此降低網(wǎng)路的風(fēng)阻還要與提高風(fēng)機(jī)效率調(diào)節(jié)緊密結(jié)合,才能取得良好的節(jié)能及通風(fēng)效果,見(jiàn)圖3所示。
圖3 網(wǎng)路風(fēng)阻與風(fēng)機(jī)工況點(diǎn)變化
圖3 表示了K40-8-No22風(fēng)機(jī)經(jīng)過(guò)網(wǎng)路降阻后工況點(diǎn)的變化情況。其中,R1和R2表示網(wǎng)路經(jīng)過(guò)并聯(lián)處理前后的風(fēng)阻特性曲線,K1、K2、K3表示不同條件下的風(fēng)機(jī)工況點(diǎn)。
以圖3為例,該裝機(jī)點(diǎn)原來(lái)的網(wǎng)路風(fēng)阻特性曲線為 R1,風(fēng)機(jī)工況點(diǎn)為 K1,風(fēng)量 70.5 m3/s,風(fēng)壓820 Pa,葉片安裝角29°,效率77%,軸功率75.08 kW。通過(guò)將網(wǎng)路并聯(lián)降阻后,網(wǎng)路風(fēng)阻特性曲線為R2,風(fēng)機(jī)工況點(diǎn)為 K2,風(fēng)量 77 m3/s,風(fēng)壓 725 Pa,葉片安裝角29°,效率83.5%,軸功率66.86 kW。通過(guò)網(wǎng)路降阻后,風(fēng)機(jī)風(fēng)量增加了,效率提高了,軸功率也明顯降低。
這僅是對(duì)1臺(tái)風(fēng)機(jī)的舉例說(shuō)明,大紅山銅礦原有風(fēng)機(jī)97臺(tái),總裝機(jī)容量6 233 kW,如果每臺(tái)風(fēng)機(jī)每秒增加幾立方風(fēng)量,所有風(fēng)機(jī)每秒將增加上百立方風(fēng)量。通過(guò)公式(1)可知,電耗與風(fēng)量之間成3次方的關(guān)系,也就是說(shuō),在礦井風(fēng)阻、風(fēng)機(jī)效率、電機(jī)功率、傳動(dòng)效率等因素不變的情況下,若把風(fēng)量增加1倍,電耗將升為原來(lái)的8倍,過(guò)度地加大風(fēng)量,將導(dǎo)致電耗急劇增加,因此應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)計(jì)算需風(fēng)量。
雖然大紅山銅礦通風(fēng)進(jìn)入相對(duì)困難時(shí)期,但在原通風(fēng)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,也不需要增加過(guò)多的供風(fēng)量。通過(guò)圖3仔細(xì)研究可發(fā)現(xiàn),如果采用網(wǎng)路降阻與風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)相結(jié)合的方法,在網(wǎng)路降阻的基礎(chǔ)上,再把風(fēng)機(jī)葉片安裝角由29°調(diào)整為26°,此時(shí)風(fēng)機(jī)工況點(diǎn)為K3,風(fēng)量 73.5 m3/s,風(fēng)壓 620 Pa,效率 86.3%,軸功率52.8 kW。與網(wǎng)路降阻單一調(diào)節(jié)法相比,風(fēng)機(jī)效率提高了2.8個(gè)百分點(diǎn),軸功率卻降低了14.06 kW,而供風(fēng)量也完全滿足需求,保證通風(fēng)效果的同時(shí),節(jié)能降耗效果非常明顯。
大紅山銅礦近3 a來(lái)專門(mén)立項(xiàng)進(jìn)行區(qū)域收縮和通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化,通過(guò)封閉廢棄的上下連通的管纜井,處理部分廢舊井巷與現(xiàn)用井巷實(shí)現(xiàn)并聯(lián),降低通風(fēng)阻力。每個(gè)區(qū)域的通風(fēng)網(wǎng)路優(yōu)化完畢,再利用自主研發(fā)的通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)解算軟件MVNSS進(jìn)行解算,并對(duì)解算結(jié)果進(jìn)行分析。根據(jù)解算結(jié)果,再對(duì)部分中段水平的風(fēng)機(jī)工況進(jìn)行調(diào)節(jié)(使用變頻器或者調(diào)節(jié)葉片安裝角),提高運(yùn)行效率,拆除不必要的風(fēng)機(jī),從而降低通風(fēng)能耗。通過(guò)充分利用網(wǎng)路降阻與風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)相結(jié)合優(yōu)化通風(fēng)系統(tǒng)所獲得的節(jié)能效果進(jìn)行粗略統(tǒng)計(jì),其結(jié)果如表2所示,在保證通風(fēng)效果的同時(shí),僅8個(gè)中段水平的部分區(qū)域風(fēng)機(jī)就降低能耗136.78 kW,增加風(fēng)量26.7 m3/s,每年可節(jié)約通風(fēng)費(fèi)用59.58萬(wàn)元。
表2 網(wǎng)路降阻與風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)相結(jié)合調(diào)節(jié)法效果統(tǒng)計(jì)
筆者根據(jù)多年從事通風(fēng)管理工作的經(jīng)驗(yàn),把理論與實(shí)踐緊密結(jié)合進(jìn)行深入研究,提出了網(wǎng)路降阻與風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)相結(jié)合的方法優(yōu)化通風(fēng)網(wǎng)路。此方法在大紅山銅礦通風(fēng)管理過(guò)程中實(shí)際應(yīng)用,井下風(fēng)機(jī)由原來(lái)的97臺(tái)減少到84臺(tái),裝機(jī)容量由原來(lái)的6 233 kW減少到目前的5 687 kW,目前風(fēng)機(jī)平均效率在80%以上。該方法的應(yīng)用明顯改善了大紅山銅礦井下的微氣候條件,并保證了風(fēng)機(jī)高效經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,同時(shí)每年為礦山節(jié)約數(shù)百萬(wàn)元通風(fēng)費(fèi)用,達(dá)到了良好的節(jié)能降耗效果,值得大力推廣應(yīng)用。
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