夏雷(大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠)
注水泵冷卻用水節(jié)水措施應(yīng)用
夏雷(大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠)
注水泵冷卻用水必須使用清水,注水泵冷卻用水使用一段時(shí)間后冷卻效果變差,必須回注,對(duì)清污產(chǎn)注平衡造成較大影響。通過對(duì)注水泵冷卻用水的影響因素進(jìn)行分析,找出了注水泵冷卻水量高的主要原因,并采取相應(yīng)措施:每季度清理電動(dòng)機(jī)及潤滑油冷卻器內(nèi)部結(jié)垢;擴(kuò)建產(chǎn)能方案中的冷卻水罐;提高注水電動(dòng)機(jī)定子溫度換水極限值,達(dá)到節(jié)約清水的目的。
注水泵 冷卻水 產(chǎn)注平衡 節(jié)約清水
大慶油田采油五廠清水主要有三個(gè)用途:清水“ 5.1.1” 站 用 水 ; 注 水 泵 冷 卻 用 水 ; 聚 合 物 配 制 用水。隨著油田開發(fā)的進(jìn)行,產(chǎn)油量遞減,油田補(bǔ)充清水量日益減少,補(bǔ)充的清水量已不能滿足以上三種清水用途,如全部滿足,就要向外排污水,但環(huán)保 法 不 允 許 外 排 。 按 開 發(fā) 方 案 要 求 , 清 水 “5.1.1”和聚合物配制用水必須應(yīng)用清水,清水節(jié)水余地只有注水泵冷卻用水。但由于注水泵冷卻用水必須使用清水,使用一段時(shí)間后其冷卻效果變差,必須回注,對(duì)清污產(chǎn)注平衡造成較大影響。因此,要找出注水泵冷卻水的主要影響因素,提出具體的解決方法,節(jié)約清水,保證清污產(chǎn)注平衡。
要解決上述問題,首先必須了解注水泵機(jī)組冷卻原理,從根本上解決問題。注水泵站內(nèi)工藝由注水泵機(jī)組、冷卻系統(tǒng)和潤滑系統(tǒng)組成。注水泵機(jī)組冷卻系統(tǒng)由冷卻水泵、冷卻水塔及冷卻水罐、注水電動(dòng)機(jī)及潤滑油系統(tǒng)的冷卻器和冷卻水管線組成。冷卻水經(jīng)冷卻水泵加壓后,輸送至注水電動(dòng)機(jī)及潤滑油冷卻器,將注水電動(dòng)機(jī)及軸運(yùn)行產(chǎn)生的熱能帶走,將注水電動(dòng)機(jī)及潤滑油溫度保持在合理范圍,保證機(jī)泵正常運(yùn)行。冷卻后的水靠自壓回流至冷卻水塔,冷卻后回流至冷卻水罐,再進(jìn)行冷卻水泵加壓進(jìn)入下一個(gè)循環(huán)。由于冷卻水塔和冷卻水罐不能將吸收的熱量全部散發(fā)掉,冷卻水溫度緩慢升高,冷卻效率降低,電動(dòng)機(jī)定子溫度升高,到一定溫度后,冷卻水就必須回注,更換溫度較低的清水,提高冷卻效率,降低定子溫度,保證機(jī)組正常運(yùn)行(圖1)。
大慶油田采油五廠共建有注水站13座,杏南開發(fā)區(qū)9座,太北開發(fā)區(qū)2座,高臺(tái)子油田2座,共 建 有 各 類 注 水 泵 40臺(tái) , 運(yùn) 行 14臺(tái) 。 太 北 開 發(fā) 區(qū)和高臺(tái)子油田注水量大于產(chǎn)水量,清水補(bǔ)充量大于冷卻水用量,清水用于冷卻后回注,不存在冷卻水量大的問題。杏南開發(fā)區(qū)清水主要有三個(gè)用途,聚合 物 配 制 用 水 、 清 水 “ 5.1.1” 用 水 和 清 水 補(bǔ) 充 水 。2010 年 前 , 由 于 夏 季 冷 卻 水 量 達(dá) 到 8000m3/d 以上 , 夏 季 清 水 “ 5.1.1” 處 理 站 停 運(yùn) , 三 次 加 密 井 回注“8.3.2”污水,影響了油田開發(fā)。
根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的分析發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致冷卻水量高的原因主要有以下幾點(diǎn):
1)大慶油 田 采油五 廠采用 杏 二水源 清 水作 為冷卻水源,由于杏南水源清水硬度偏高和雜質(zhì)較多,注水泵電動(dòng)機(jī)冷卻器內(nèi)部結(jié)垢,導(dǎo)致注水電動(dòng)機(jī)冷卻器冷卻效果變差,頻繁換水又造成惡性循環(huán)[1],最終冷卻用清水量越來越大。
2)注 水 站冷卻 水 罐偏小 。 大慶 油 田采油 五 廠除 杏 十 五-1、 杏 V-1和 杏 南 五 3座 注 水 站 采 用 200 m3/d 冷 卻 水 罐 外 , 其 他 注 水 站 冷 卻 水 罐 均 為 40~60 m3/d, 冷 卻 水 罐 小 , 散 熱 面 積 就 小 , 導(dǎo) 致 冷 卻 水 溫度 升 高 過 快[2], 換 水 頻 繁 , 冷 卻 水 量 增 加 。
3)注 水 泵換水 溫 度較低 , 采油 四 廠在定 子 溫度達(dá)到95℃才更換冷卻水。
針對(duì)冷卻水量高這一問題,主要采取了以下措施:
1)每 個(gè) 季度清 理 電動(dòng)機(jī) 及 潤滑 油 冷卻器 內(nèi) 部結(jié)垢,保持冷卻器的冷卻效率。2010年累計(jì)清理注水電動(dòng)機(jī)55臺(tái)次。
2)在 產(chǎn) 能 方 案 中 杏 十 五-Ⅰ 、 杏 南 五 2 座 注 水站 的 冷 卻水罐由 40m3擴(kuò)建 為 200m3。
3)提 高 了 注 水 電 動(dòng) 機(jī) 定 子 溫 度 換 水 極 限 值 ,由 85~90 ℃ 提高到95 ℃。
采取以上幾點(diǎn)措施后,通過一段時(shí)間的觀察分析 , 全 廠 冷 卻 水 量 由 8000m3/d 下 降 到 4000m3/d,冷卻水量下降了 50%,取得了較好的效果。由此總結(jié)出許多新的經(jīng)驗(yàn),比如采用軟化水技術(shù)改造冷卻水水質(zhì),減輕結(jié)垢,提高冷卻器效率并減少工人維護(hù)工作量;同時(shí)可以將注水電動(dòng)機(jī)的冷卻器更換為功率更大的冷卻器,提高單位循環(huán)換熱量;將現(xiàn)有冷 卻 水 塔 更 換 為 效 率 更 高 的 箱 式 冷 卻 水 塔[3]。 這 些措施都可以大大減少冷卻水的使用量,從而為公司節(jié)約成本,真正達(dá)到降本增效的目的。
大慶油田采油五廠經(jīng)過一系列的改善措施在很大程度上減少了冷卻水的使用量,從節(jié)約成本和環(huán)境保護(hù)等方面取得了突破,為公司創(chuàng)造了收益,實(shí)現(xiàn)了降本增效。
今后還將進(jìn)一步完善各項(xiàng)措施,從提高定子運(yùn)行溫度上限、改善水質(zhì)、增大冷卻器功率、定期清理電動(dòng)機(jī)及潤滑系統(tǒng)等方面進(jìn)一步深入研究。
[1]李本高.高硬度高堿度水處理方法比較[C].中國石化第七屆水處理技術(shù)研討會(huì),1999:31-34.
[2]閆巖,陳奎正.循環(huán)水零排放的工業(yè)應(yīng)用現(xiàn)狀[C].中國石化第八屆水處理技術(shù)研討會(huì),2005:91-95.
[3]徐壽昌.工業(yè)冷卻水處理技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1984:55-57.
10.3969/j.issn.2095-1493.2013.006.025
2012-11-29)
夏雷,2007年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院,從事黨務(wù)工作,E-mail:x8348@163.com,地址:黑龍江省大慶市紅崗區(qū)采油五廠生產(chǎn)維修大隊(duì),163513。