石殿雄
[甘肅劉化(集團)有限責(zé)任公司,甘肅永靖 731603]
尿素生產(chǎn)過程中需要使用大量的蒸汽,加熱分解蒸發(fā)增濃尿素溶液,使出尿塔的34%左右尿素溶液最后增濃至99.5%左右,送造粒得到顆粒尿素后包裝成產(chǎn)品尿素銷售。在加熱分解過程中,蒸汽被冷凝形成冷凝液,同時,為了防止結(jié)晶堵塞,尿液管線也需要用蒸汽作伴熱管或夾套進行加熱保溫,這部分蒸汽也會產(chǎn)生冷凝液。尿素生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的蒸汽冷凝液,全部回收送動力鍋爐生產(chǎn)蒸汽,循環(huán)使用以降低能耗。我公司年產(chǎn)300kt 尿素裝置為CO2汽提裝置,2010年2月投產(chǎn),運行至2012年9月份,蒸汽冷凝液電導(dǎo)值超標(biāo)。為了不影響動力鍋爐的正常運行,冷凝液全部就地排放,造成了大量的浪費。為此,對蒸汽冷凝液電導(dǎo)值超標(biāo)的原因進行了分析和處理,現(xiàn)作一簡要的介紹,以供與同行們交流。
該裝置使用的蒸汽來源有兩部分:一部分是動力鍋爐送來的4.5MPa的高壓蒸汽,經(jīng)減壓到2.4MPa,加入高壓除氧水減溫到220℃左右后進入系統(tǒng);另一部分是合成氨車間轉(zhuǎn)化系統(tǒng)送來的2.4MPa的副產(chǎn)蒸汽。30尿素系統(tǒng)的解吸廢液被回收送到供水車間除氧崗位,經(jīng)除氧處理后用作高壓除氧水,部分作為高壓蒸汽的減溫水使用。若解吸系統(tǒng)發(fā)生波動,將較高NH3含量的解吸廢液送到除氧崗位,若進入30尿素系統(tǒng)的總管蒸汽受到污染,總管蒸汽冷凝液電導(dǎo)值會高于外送冷凝液的電導(dǎo)值。經(jīng)分析,蒸汽總管的電導(dǎo)值低于外送蒸汽冷凝液電導(dǎo)值,說明總管蒸汽沒有受到污染。
若CO2汽提塔發(fā)生泄漏,高壓的尿素混合液漏入蒸汽中,會使高壓蒸汽飽和器所產(chǎn)生的冷凝液受到污染,檢測電導(dǎo)值會高于外送冷凝液。經(jīng)分析,高壓蒸汽飽和器冷凝液電導(dǎo)值低于外送冷凝液電導(dǎo)值,排除CO2汽提塔發(fā)生泄漏的可能性。
若高壓洗滌器換熱器發(fā)生泄漏,物料會漏入高調(diào)水中,高調(diào)水被污染,會造成高調(diào)水電導(dǎo)值超標(biāo)。電導(dǎo)值超標(biāo)的高調(diào)水會通過高調(diào)水與中壓蒸汽飽和器聯(lián)通管線進入汽包,使汽包內(nèi)的蒸汽和冷凝液受到污染,汽包冷凝液電導(dǎo)值超標(biāo)。經(jīng)取樣分析,汽包冷凝液電導(dǎo)值低于外送冷凝液電導(dǎo)值,高壓洗滌器換熱器沒發(fā)生泄漏。
高壓甲銨冷凝器用于副產(chǎn)低壓蒸汽。若高壓甲銨冷凝器發(fā)生泄漏,高壓的甲銨液會漏入低壓蒸汽中,使低壓蒸汽受到污染,蒸汽冷凝液電導(dǎo)值會超標(biāo)。經(jīng)取樣分析,汽包冷凝液電導(dǎo)值低于外送冷凝液電導(dǎo)值,高壓甲銨冷凝器沒發(fā)生泄漏。
合成塔氣相安全閥夾套保溫用中壓蒸汽保溫。若該閥夾套發(fā)生泄漏,高壓的NH3和CO2漏入夾套蒸汽中,會造成蒸汽冷凝液電導(dǎo)值超標(biāo),該冷凝液直接進入蒸汽冷凝液槽,使外送冷凝液電導(dǎo)值超標(biāo)。從夾套回水取樣分析,其電導(dǎo)值低于外送冷凝液的電導(dǎo)值,合成塔氣相安全閥夾套未發(fā)生泄漏。
高壓洗滌器氣相出口閥與調(diào)節(jié)閥中間管線,設(shè)置夾套保溫。若夾套發(fā)生泄漏,高壓的NH3和CO2漏入夾套蒸汽中,會造成蒸汽冷凝液中電導(dǎo)值超標(biāo),冷凝液進入蒸汽冷凝液槽,使外送冷凝液電導(dǎo)值超標(biāo)。取樣分析,電導(dǎo)值低于外送冷凝液的電導(dǎo)值,高壓洗滌器氣相夾套未發(fā)生泄漏。
若造粒管線夾套發(fā)生泄漏,熔融尿素漏入夾套蒸汽中,會造成蒸汽冷凝液電導(dǎo)值超標(biāo),進入蒸汽冷凝液槽,使外送冷凝液電導(dǎo)值超標(biāo)。取樣分析,電導(dǎo)值低于外送冷凝液的電導(dǎo)值,造粒管線夾套未發(fā)生泄漏。
若尿素熔融泵出口閥夾套發(fā)生泄漏,同樣熔融尿素漏入夾套蒸汽中,會造成蒸汽冷凝液電導(dǎo)值超標(biāo),進入蒸汽冷凝液槽,使外送冷凝液電導(dǎo)值超標(biāo),取樣分析,電導(dǎo)值低于外送冷凝液的電導(dǎo)值,尿素熔融泵出口閥夾套未發(fā)生泄漏。
若低甲冷液位槽氣相出口閥夾套發(fā)生泄漏,氣相中的NH3和CO2漏入夾套蒸汽中,會造成蒸汽冷凝液中電導(dǎo)值超標(biāo),冷凝液進入蒸汽冷凝液槽,使外送冷凝液電導(dǎo)值超標(biāo)。取樣分析,電導(dǎo)值低于外送冷凝液的電導(dǎo)值,說明不存在泄漏。
由于解吸回流液中CO2濃度高,多次發(fā)生回流液管線上的夾套閥泄漏,使回流液漏入夾套保溫蒸汽中,造成蒸汽冷凝液電導(dǎo)值嚴(yán)重超標(biāo)。因此,已將解吸回流液管線上的夾套蒸汽全部改為伴管蒸汽,解吸回流液管線夾套蒸汽停用,不存在回流液漏入的可能。
通過以上查找和定性分析,蒸汽系統(tǒng)均未發(fā)現(xiàn)泄漏。為此,對外送冷凝液進行定量分析,分析結(jié)果為,外送冷凝液中堿度指標(biāo)為0.2~0.6mmol/L,分析值1.2mmol/L;硬度指標(biāo)5μmol/L,分析值200μmol/L;NH+4分析值5×10-6。從該分析結(jié)果不難看出,NH+4含量低,與定性分析中未發(fā)現(xiàn)泄漏相吻合。堿度和硬度超標(biāo),則說明循環(huán)水漏入蒸汽冷凝液中。為此對蒸汽冷凝設(shè)備進行分析檢測,如下。
由于系統(tǒng)副產(chǎn)的剩余低壓蒸汽沒有用戶,為回收該部分蒸汽,新上一臺板式換熱器作為剩余低壓蒸汽的冷凝器,用循環(huán)水冷卻,將該部分剩余的低壓蒸汽冷凝成冷凝液回收。若該板式換熱器泄漏,循環(huán)水漏入蒸汽冷凝液中,冷凝液電導(dǎo)值會高于外送冷凝液的電導(dǎo)值。對該冷凝液進行定性分析,其電導(dǎo)值低于外送冷凝液電導(dǎo)值,該板式換熱器未發(fā)生泄漏。
蒸汽冷凝器是用來冷凝蒸汽冷凝液槽中閃蒸產(chǎn)生的蒸汽和物料系統(tǒng)用作伴熱的伴管和夾套蒸汽回水所產(chǎn)生的蒸汽,冷凝成冷凝液加以回收,該冷凝器用循環(huán)水冷卻。由于該冷凝器冷凝回水無法采樣分析,于是將循環(huán)水上回水閥關(guān)閉,打開排放導(dǎo)淋,同時排放蒸汽冷凝液槽中的冷凝液,對外送冷凝液進行定性分析。冷凝液的電導(dǎo)值降低,由30μS/cm 左右降到20μS/cm 左右,確定該冷凝器泄漏。拆該冷凝器兩邊封頭發(fā)現(xiàn),最上部有兩根列管管板焊縫裂,相鄰一根列管內(nèi)部裂,有大量的蒸汽噴出。將泄漏的三根列管全部封堵消漏,冷凝器投入運行,分析外送冷凝液電導(dǎo)值,降到外送冷凝液指標(biāo)15μS/cm 以內(nèi),冷凝液正常外送。
通過對本次外送冷凝液電導(dǎo)值超標(biāo)的原因分析,使我認(rèn)識到,冷凝液電導(dǎo)值超標(biāo),應(yīng)該進行定性和定量分析,然后針對分析結(jié)果查找原因。若堿度和硬度超標(biāo),應(yīng)從蒸汽冷凝系統(tǒng)查找分析原因。若NH+4超標(biāo),從物料系統(tǒng)查找分析原因,將會收到事半功倍的效果。以上對蒸汽冷凝液電導(dǎo)值超標(biāo)的原因分析,只是本人的認(rèn)識,僅供同行們參考。