王 斌
(河南煤業(yè)化工集團(tuán)中原大化公司,河南濮陽(yáng) 457004)
我公司尿素裝置是國(guó)內(nèi)第一套從意大利引進(jìn)的氨汽提尿素生產(chǎn)工藝,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為1 760t/d。1990年5月5日投產(chǎn)。
尿素裝置使用的高壓甲銨泵為離心式雙級(jí)泵,由美國(guó)勝達(dá)因(SUNDSTRAND)公司生產(chǎn),型號(hào)HMP-3512,排出壓力15.3 MPa,轉(zhuǎn)速14 200r/min,設(shè)計(jì)流量60.5m3/h。主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是一、二級(jí)葉輪分別安裝在增速箱兩側(cè)的高速齒輪軸上,由中間低速齒輪帶動(dòng)兩側(cè)高速齒輪軸旋轉(zhuǎn),由電壓6 000V、轉(zhuǎn)速2 960r/min的電動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng)。高壓甲銨泵采用機(jī)械密封,一級(jí)為單機(jī)械密封,二級(jí)為串聯(lián)雙機(jī)械密封。作為尿素裝置的關(guān)鍵設(shè)備,甲銨泵能否穩(wěn)定運(yùn)行,直接影響到尿素裝置安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期運(yùn)行。
高壓甲銨泵自投運(yùn)以來(lái),由于中壓吸收塔液位波動(dòng),及組分變化,經(jīng)常造成高壓甲銨泵汽化,影響到系統(tǒng)的正常運(yùn)行,有時(shí)運(yùn)行一周即需停泵處理,嚴(yán)重影響了尿素裝置安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期運(yùn)行。圖1為機(jī)封損壞原因的分析。
圖1 機(jī)封損壞原因示意
從圖1可以看出,高壓甲銨泵汽化是影響運(yùn)行的主要因素。
中壓吸收塔設(shè)計(jì)不合理,液位波動(dòng),組分變化,是造成高壓甲銨泵汽化的主要因素。通過(guò)多年的總結(jié),對(duì)中壓吸收塔進(jìn)行了以下改造:
(1)將中壓吸收塔內(nèi)的十字分布器上提300mm;
(2)中壓吸收塔去高壓甲銨泵管線入口下延200mm;
(3)中壓吸收塔去高壓甲銨泵管線進(jìn)口上加一直徑為800mm 的防沖擊罩(防止中壓分離器和中壓甲銨泵來(lái)的氣液混合物直接進(jìn)入中壓吸收塔去高壓甲銨泵管線中,引起高壓甲銨泵汽化);
(4)高壓甲銨泵入口管線加十字止旋器,防止高壓甲銨泵入口液相形成湍流,夾帶氣相,引起高壓甲銨泵汽化。
由于中壓吸收塔組分變化,引起中壓吸收塔液位指示的失真,影響主控對(duì)液位的判斷,在裝置現(xiàn)場(chǎng)中壓吸收塔視鏡處加裝監(jiān)控器,主控可以直接觀察到中壓吸收塔視鏡的液位,避免液位低造成高壓甲銨泵汽化。
通過(guò)以上改造后,較好地解決了高壓甲銨泵的汽化問(wèn)題,提高了高壓甲銨泵的運(yùn)行周期。
高壓甲銨泵長(zhǎng)期以來(lái)存在油封漏油的情況,特別是2012年以來(lái)。2012年4月高壓甲銨泵運(yùn)行期間,每個(gè)班組需要向軸承箱加油20L,一天需要加油60L。嚴(yán)重影響機(jī)泵運(yùn)行,并增加了消耗。對(duì)于生產(chǎn)主要有以下幾方面影響:
(1)四天耗費(fèi)一桶32??拱睗?rùn)滑油,價(jià)值1 700元人民幣;
(2)由于油封漏油比較嚴(yán)重,容易造成地溝COD 超標(biāo);
(3)由于需要頻繁加油和回收泵體基座上的廢油,增加操作人員的工作強(qiáng)度,造成操作人員疲勞,影響工作質(zhì)量。
高壓甲銨泵一級(jí)為單機(jī)機(jī)械密封,二級(jí)為串聯(lián)雙機(jī)械密封。二級(jí)采用沖注水作為沖洗液,一級(jí)采用二級(jí)的水封緩沖液作為沖洗水。一、二級(jí)機(jī)械密封與高壓甲銨泵軸承箱體油封端面形成檢漏孔的密封腔,一、二級(jí)機(jī)封泄漏,泄漏液就會(huì)與高壓甲銨泵軸承箱體油封端面的碳鋼材質(zhì)接觸,甲銨液對(duì)碳鋼的腐蝕較快。
圖2為高壓甲銨泵一級(jí)檢漏孔密封腔箱體側(cè)的腐蝕情況,圖3為高壓甲銨泵二級(jí)檢漏孔密封腔箱體側(cè)的腐蝕情況。對(duì)比兩圖,可以看出一級(jí)箱體處腐蝕情況明顯比二級(jí)嚴(yán)重。一級(jí)箱體端面已嚴(yán)重腐蝕,油封靜環(huán)與箱體接觸面、油封靜環(huán)緊固螺絲孔已經(jīng)腐蝕,嚴(yán)重影響油封的安裝效果,造成油封大量漏油。
圖2 一級(jí)檢漏孔密封腔箱體側(cè)的腐蝕情況
圖3 二級(jí)檢漏孔密封腔箱體側(cè)的腐蝕情況
高壓甲銨泵二級(jí)采用的串聯(lián)雙機(jī)械密封,如果二級(jí)氨封泄漏,大部分泄漏液會(huì)被二級(jí)水封緩沖液帶到一級(jí)氨封,由于一級(jí)采用的是單機(jī)機(jī)械密封,一級(jí)發(fā)生泄漏,就可能發(fā)生疊加效應(yīng),造成一級(jí)檢漏孔密封腔中的甲銨濃度較高,加快一級(jí)箱體端面的腐蝕。
由于軸承箱油封端面為碳鋼材質(zhì),容易腐蝕,現(xiàn)聯(lián)系一箱體修復(fù)廠家,對(duì)箱體進(jìn)行改造,將軸承箱油封端面通過(guò)機(jī)加工去除,嵌入316L不銹鋼,如圖4。
由于316L不銹鋼具有很好的抗甲銨腐蝕能力,能保證油封的安裝質(zhì)量,防止油封漏油的發(fā)生,很好地解決了影響高壓甲銨泵長(zhǎng)周期運(yùn)行的一個(gè)瓶頸。
圖4 軸承箱油封嵌入316L不銹鋼端面
高壓甲銨泵由于潤(rùn)滑油壓的問(wèn)題,多次出現(xiàn)跳車(chē)。
高壓甲銨泵潤(rùn)滑油系統(tǒng)有輔油泵和主油泵兩臺(tái)油泵,保證高壓甲銨泵潤(rùn)滑油系統(tǒng)正常工作。但在長(zhǎng)期運(yùn)行中,主、輔兩臺(tái)油泵同時(shí)運(yùn)行,嚴(yán)重影響到機(jī)泵的安全運(yùn)行,特別是夏季,進(jìn)入用電高峰,電網(wǎng)承受的壓力大、易波動(dòng),造成系統(tǒng)晃電,由于輔油泵從設(shè)計(jì)方面抗晃電能力差,主油泵由于同主電機(jī)同軸連接,抗晃電能力強(qiáng),因此多次出現(xiàn)輔油泵跳,高壓甲銨泵潤(rùn)滑油油壓低,造成機(jī)泵跳車(chē),影響到正常生產(chǎn)。
面對(duì)主油泵單泵運(yùn)行,長(zhǎng)期無(wú)法保證潤(rùn)滑油油壓這一問(wèn)題,從油系統(tǒng)管路、閥門(mén)進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)油路安全閥出現(xiàn)泄漏。修復(fù)以后,主油泵油壓為0.14~0.145MPa,雖然不到潤(rùn)滑油壓力低跳值(0.1MPa),但長(zhǎng)期處于低壓(0.15MPa),從機(jī)泵運(yùn)行的角度來(lái)說(shuō),在潤(rùn)滑作用、冷卻作用、清潔作用方面,都給機(jī)泵的長(zhǎng)期運(yùn)行帶來(lái)危害。后來(lái),在機(jī)泵軸承箱大修時(shí),發(fā)現(xiàn)軸承箱內(nèi)主、輔油泵進(jìn)口過(guò)濾器過(guò)濾網(wǎng)嚴(yán)重堵塞,更換過(guò)濾網(wǎng)以后,主油泵的壓力提高到0.2~0.21MPa。主油泵在此壓力下單泵運(yùn)行,可以保證高壓甲銨泵潤(rùn)滑系統(tǒng)要求,增加了高壓甲銨泵抗晃電能力,保證了高壓甲銨泵的長(zhǎng)周期運(yùn)行。
在正常生產(chǎn)中,還多次出現(xiàn)油箱進(jìn)水、進(jìn)甲銨,造成高壓甲銨泵跳車(chē),甚至出現(xiàn)軸承箱內(nèi)部腐蝕、損壞齒輪的現(xiàn)象。
從上面的分析可知,只有搞好潤(rùn)滑油管理,才能發(fā)揮潤(rùn)滑油的性能,保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn),延長(zhǎng)設(shè)備壽命,節(jié)約潤(rùn)滑油,節(jié)約能源,提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
因此,在正常生產(chǎn)中,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行潤(rùn)滑管理的 “五定”制度和“三級(jí)過(guò)濾”制度,使用狀態(tài)的監(jiān)控,潤(rùn)滑油的正確使用,設(shè)備潤(rùn)滑臺(tái)帳的建立,潤(rùn)滑人員的培訓(xùn)以及加強(qiáng)設(shè)備潤(rùn)滑油管理,保證機(jī)泵的長(zhǎng)周期運(yùn)行。
在正常生產(chǎn)中,由于開(kāi)泵程序的不科學(xué)、不規(guī)范,造成高壓甲銨泵的運(yùn)行周期明顯減短。
以前在啟動(dòng)高壓甲銨泵,剛啟動(dòng)時(shí),泵體振動(dòng)較大,機(jī)封出現(xiàn)一定的泄漏,后來(lái)查找原因時(shí)發(fā)現(xiàn),在泵體引液前啟動(dòng)沖洗水泵,泵體內(nèi)充滿(mǎn)大量低溫沖洗水,由于泵的揚(yáng)程不變,而介質(zhì)密度變大,泵體壓力變大。
由“出口壓力=進(jìn)口壓力+揚(yáng)程×介質(zhì)密度×g”可知,由于泵的揚(yáng)程為泵本身的參數(shù),不會(huì)隨介質(zhì)的不同而改變,泵出口壓力隨泵體介質(zhì)密度的增加而增大。
泵體壓力變大,容易造成高壓甲銨泵機(jī)封沖洗水側(cè)與泵體側(cè)壓差增大,損壞機(jī)封。同時(shí),由于甲銨泵運(yùn)行以后,泵體組分急劇變化,造成機(jī)泵振值、電流大幅波動(dòng),影響到機(jī)泵的正常運(yùn)行。
針對(duì)以上情況,首先,充分引液排氣以后,甲銨泵準(zhǔn)備復(fù)位前,啟動(dòng)沖洗水泵,等復(fù)位條件滿(mǎn)足以后,立即啟動(dòng)高壓甲銨泵,防止泵體內(nèi)沖洗水較多,損壞設(shè)備。
通過(guò)建立點(diǎn)檢定修系統(tǒng),制定正確的開(kāi)停泵方案,注意備用泵正常備機(jī)等一系列措施,有效保證了高壓甲銨泵的長(zhǎng)周期運(yùn)行。
通過(guò)以上的技術(shù)改造、科學(xué)管理,從根本上保證了高壓甲銨泵的長(zhǎng)周期運(yùn)行,同時(shí),由于停泵和系統(tǒng)停車(chē)次數(shù)的減少,從而創(chuàng)造了很大效益。