湖北神力鍛造有限責(zé)任公司 (丹江口 442700) 劉國偉
加工相貫孔的特種麻花鉆
湖北神力鍛造有限責(zé)任公司 (丹江口 442700) 劉國偉
自發(fā)明麻花鉆以來,其結(jié)構(gòu)形式已基本固定,機(jī)械制造行業(yè)使用至今,基本保持了發(fā)明時(shí)的形狀和參數(shù)。但是,在具體生產(chǎn)過程中,遇到一些有特殊要求的鉆孔時(shí),普通麻花鉆性能便滿足不了使用要求,因此需要對(duì)麻花鉆進(jìn)行改進(jìn)。
常用的改進(jìn),主要針對(duì)一些鉆孔工藝中的特殊要求,如提高深孔鉆排屑性能、提高鉆孔后表面質(zhì)量、提高耐磨性能、減少軸向力、降低崩刃等。在機(jī)械加工過程中,經(jīng)常會(huì)遇到十字狀的相貫孔,且孔的直徑不是太大、兩孔中心距公差要求較小的情況,如圖1所示。
那么,在鉆孔1(φ13.5mm孔)的過程中遇到橫向已加工的孔2(φ35H7孔)時(shí)如何解決以下幾個(gè)問題:
(1)盡可能地保證孔1不鉆偏,或者鉆偏程度控制在一定范圍內(nèi),即保證兩孔的中心距(20±0.15)mm。
(2)鉆頭不崩刃。
(3)面對(duì)軸向力的突然減少,主軸和鉆頭不會(huì)再保持均勻進(jìn)給,會(huì)在瞬間向前竄動(dòng),出現(xiàn)“扎刀”現(xiàn)象,從而扭斷鉆頭或柄部。
這就是本文提出的對(duì)麻花鉆的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)需要解決的問題。
圖1
在GB/T1438.3-1996錐柄加長麻花鉆的基礎(chǔ)上,我們對(duì)其進(jìn)行了改進(jìn),使普通麻花鉆變成能加工相貫孔的特種麻花鉆,以保證兩孔中心距(20±0.15)mm。更改后麻花鉆如圖2所示。
具體更改為以下幾個(gè)方面:
(1)針對(duì)小直徑的鉆頭(如φ13.5mm),將1號(hào)莫氏圓錐柄更改為2號(hào)莫氏圓錐柄。
圖2
(2)切削部分刃帶倒錐取消,采用圓柱形。
(3)橫刃K加寬15%左右。
(4)刃帶f加寬,根據(jù)不同直徑的鉆頭,我們將刃帶設(shè)計(jì)成不同的寬度。
(5)刃帶在前22mm處減小至1.8mm,減少鉆孔時(shí)鉆頭與工件的摩擦。
(7)將切削部分材料由W18Cr4V更改為W9Mo3Cr4V。
以φ13.5mm鉆頭為例,改進(jìn)前后的對(duì)比如附表所示。
通過改進(jìn),提高了鉆頭的強(qiáng)度、性能和導(dǎo)向性,減少了鉆頭和鉆模套的配合間隙,到達(dá)了預(yù)期效果。
改進(jìn)前后參數(shù)對(duì)比
(1)采用極壓乳化液冷卻,克服麻花鉆和孔壁的摩擦。
(2)精確調(diào)整夾具,保證鉆模套的垂直度在0.03mm/100mm之內(nèi)。
我公司改進(jìn)后訂制的專門用于加工相貫孔的特種麻花鉆,有φ13.5mm、φ14.5mm、φ15.7mm三種規(guī)格,使用4年來,加工工件約20萬件,基本保證了正常的切削效率,克服了普通麻花鉆斷裂、崩刃、被引偏等問題,最主要的是工件兩相貫孔的中心距的公差±0.15mm得以保證,合格率由原來的70%提高到100%,且刀具費(fèi)用并未增加,獲得了較好的效果。
20121216)