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石化工業(yè)節(jié)水減排技術革新

2013-04-12 07:39
山西建筑 2013年5期
關鍵詞:溶氣浮渣污油

韓 鋒

(山西太鋼工程技術有限公司,山西 太原 030009)

1 概述

我國是一個能源和水資源緊缺的國家。隨著生產技術和人民生活水平的不斷提高,經濟社會不斷發(fā)展同資源環(huán)境約束加大的矛盾也日益突出[1]。經濟的發(fā)展帶來了環(huán)境的污染,造成了環(huán)境質量惡化,全球資源日益枯竭,能源問題日益嚴重。如不重視環(huán)境污染的整治、節(jié)水、節(jié)能、增加資源的有效利用率,必將制約我國經濟的發(fā)展,完善環(huán)保設施和節(jié)水減污項目的實施可保證企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。該公司處在嚴重缺水地區(qū),每噸生產用水和脫鹽水的價格分別為2.8元和20元,隨著國家對水資源的保護,水費還將進一步提高,該公司節(jié)水減污項目的實施十分必要。

2 污水處理現狀分析

2.1 工藝過程簡介

現污水處理廠于2000年建成,主要處理來自裝置區(qū)和罐區(qū)等單元排出的含油污水、含油含鹽污水等,設計處理規(guī)模為200 m3/h。含油污水流入含油污水集水池,池內設有機械格柵去除大顆粒懸浮物,然后由污水提升泵提升至調節(jié)罐,調節(jié)罐兩個,并聯運行。污水自流入氣浮池,氣浮池設一、二級串聯布置。氣浮工藝采用部分回流加壓溶氣噴射吸氣方式。二浮出水重力流入生化處理部分,主要去除污水中的有機物、氨氮等污染物。生化采用A/O處理工藝,分兩段串聯運行,第一段為缺氧段,第二段為好氧段。生化出水重力流至沉淀池,沉淀池兩座,采用周邊進水、周邊出水輻流式沉淀池?;钚晕勰?0%~100%回流至好氧生化池,硝態(tài)液100%~150%回流至缺氧生化池。沉淀池出水自流至監(jiān)測池,泵提升排放。

2.2 主要工藝流程

含油污水處理流程:含油污水→含油污水集水池→污水調節(jié)罐→一級氣浮池→二級氣浮池→缺氧→生化池→好氧生化池→沉淀池→監(jiān)測池→提升泵→排放。

污油處理流程:調節(jié)罐回收的污油→污油池→污油提升泵→污油罐。

污泥處理流程:浮渣→浮渣池→提升泵→污泥濃縮罐→污泥貯存池→外運剩余活性污泥→污泥池→提升泵→污泥濃縮罐→污泥貯存池→外運。

2.3 進出水水質

該廠目前實際處理水量為150 m3/h。

氣浮前進水水質如表1所示。

表1 氣浮前進水水質 mg/L

出水水質如表2所示。

表2 污水處理廠平均出水水質 mg/L

3 處理廠存在的問題

通過對該公司污水處理廠各部分運行數據進行分析,得知影響污水處理廠穩(wěn)定運行的主要原因是物化部分處理能力不夠,特別是缺少除油手段,使一、二級氣浮負荷過大,氣浮出水油含量達到50 mg/L以上,造成溶氣釋放裝置易堵,使實際運行效果受到影響,使生化部分不能穩(wěn)定運行,影響生化處理效果。

該公司污水處理廠污泥系統(tǒng)由于只有污泥濃縮罐,沒有脫水系統(tǒng),同時由于前段隔油不完善,造成污泥部分浮渣量極大,且油含量高,導致污泥濃縮罐很難發(fā)揮作用。

4 技術革新措施

4.1 污水處理改造方案

4.1.1 改造后的流程

改造后的流程為:含油污水→含油污水集水池→污水調節(jié)除油罐→油水分離器→渦凹氣浮→溶氣氣浮→缺氧→生化池→好氧生化池→沉淀池→監(jiān)測池→提升泵→排放。

4.1.2 主要設備的選取

依據處理廠現狀,需要在調節(jié)罐中安裝除油設施。目前,在罐中設除油設施的技術主要有兩種,一種是環(huán)流收油器;另一種是在調節(jié)罐中安裝自動浮油組合裝置(即罐中罐)裝置,經綜合分析比選,本項目選用自動浮油組合裝置(即罐中罐)在調節(jié)罐中進行除油,共兩臺。

為強化除油效果,在調節(jié)罐出水后設油水分離器進一步去除浮油和一部分分散油,設低速污水提升泵兩臺,油水分離器兩臺。

現在運行的氣浮為回流加壓溶氣氣浮,分一、二級串聯布置,在工藝管道布置上,也可并聯運行,每級兩間,每間的處理水量為100 m3/h。由于本公司污水鹽含量高,造成溶氣釋放裝置易堵,使實際運行效果受到影響。因此為進一步增強除油效果,降低氣浮出水的油含量,保證生化系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,將目前的一、二級浮選中的三間改為二級浮選(其中一間改為含油含鹽污水溶氣浮選池),增設兩臺渦凹氣浮機作為一級浮選。渦凹氣浮是利用安裝在水中高速旋轉的葉輪產生一個負壓區(qū),空氣被吸入水中,并被高速旋轉的葉輪破碎成小氣泡。在進入浮選以前污水中投入聚丙烯酰胺混凝劑,混凝劑經靜態(tài)管道混合器混合反應后,將水中乳化油破乳并凝聚成含油懸浮物,葉輪產生的小氣泡將這些含油懸浮物上浮至池表面形成浮渣,浮渣用刮渣機去除。為節(jié)省占地面積和降低氣浮釋放的溶氣對環(huán)境的影響,將目前的氣浮池加鋼筋混凝土蓋,將渦凹氣浮機放置于氣浮池之上。

改造后的浮選加藥系統(tǒng)主要利用原加藥間的設備,增加一套PAM藥劑加藥系統(tǒng)。

4.1.3 各部分改造后除油效果

改造后,每年可回收原油2900 t。具體除油效果見表3。

表3 除油效果

4.1.4 出水水質

本項目凝結水處理后的產品水主要回用于鍋爐蒸汽水的補充,水質要求較高。經公司有關部門商議,蒸汽凝結水處理水站設計出水水質按GB 1576-2001工業(yè)鍋爐水質標準的要求加以確定。相關出水水質如表4所示。

表4 出水水質

4.2 污油處理改造方案

目前污水處理廠內污油經污油池收集后,用泵送到4×50 m3的臥式污油罐儲存,由于脫水效果差影響回煉,污油外賣。

由于受場地的限制,將4×50 m3臥式污油罐拆除,新建2×300 m3鋼制拱頂罐,作為污油儲存罐,內設加熱盤管,以利于污油初步脫水。在脫水機房內設三相污油脫水機,進一步去除水中部分雜物,凈化后的污油用泵送到300 m3污油儲存罐,兩個污油罐相互切換。處理好的污油送到廠內污油罐中摻和回煉。

4.3 污泥處理改造方案

污水處理廠的油泥主要來自污水調節(jié)罐中水力旋液分離收油器排出的油泥和油水分離器的排泥,自流至浮渣油泥池中;浮渣主要來自渦凹氣浮機、溶氣浮選池,自流入浮渣油泥池中;剩余污泥主要來自含油污水、含油含鹽污水A/O池的剩余活性污泥。污泥量約為1.7 m3/h。

油泥、浮渣送三個重力濃縮罐濃縮,剩余活性污泥送一個重力濃縮罐濃縮,原有兩個濃縮罐,本次改造增設兩個。上清液排至污水處理廠排水系統(tǒng)。重力脫水后的油泥、浮渣和剩余活性污泥經螺桿泵送至離心脫水機進行離心脫水,形成的泥餅送煤場混燒,脫出的水排至污水處理廠排水系統(tǒng)。增設兩個濃縮罐,處理量為5 m3/h污泥脫水離心機一臺,及其配套的加藥設施,螺桿泵、螺旋輸送器等,污泥池利舊。

本次改造只增加污泥機械脫水部分,使油泥、浮渣和剩余活性污泥比例降至合理水平。濃縮后的泥餅干度為15%~20%,泥量約 1.5 m3/d。

5 項目實施后的影響分析

5.1 社會效益分析

該公司完善環(huán)保設施和節(jié)水減污項目并實施后,可以全面治理現在存在的污染問題,減少能源的浪費和損耗,并且可以使噸原油耗水指標和噸原油排水指標達到世界同類企業(yè)的先進水平,較好地解決了企業(yè)發(fā)展和環(huán)境污染之間的矛盾,保證了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,在石化行業(yè)中樹立了良好的形象,收到較好的社會效益。

5.2 環(huán)境效益分析

該公司實施完善環(huán)保設施和節(jié)水減污后,不僅可使排污達標,并可減少排放COD約273 t/年,石油類約25.2 t/年。酸性水汽提裝置H2S 1764 t/年、氨840 t/年,防止這兩種物質對大氣污染。油泥、浮渣經脫水機固液分離后送鍋爐焚燒,減少對環(huán)境造成的二次污染。項目實施后,該公司的噸煉油取生產用水量和排水量由原來 1.53 t和1.16 t降低至 0.49 t和 0.18 t,節(jié)水效果明顯。

5.3 經濟效益分析

該公司實施完善環(huán)保設施工程后不僅有很大的環(huán)境效益,并且可回收污油3200 t/年,液態(tài)烴2684 t/年,還有H2S、氨等中間產品,將含鹽與含油污水分開后,可大大降低回用水處理的成本,提高回用水的品質,為節(jié)水減污的實施創(chuàng)造了良好的條件。

節(jié)水減污項目的投產,使該公司用水量降低,節(jié)約除鹽水66.4 萬 t,生產用水 83.0 萬 t,軟水 20.2 萬 t,上述各項合計減少成本1879.7萬元/年;同時減少了污水處理量86.68萬t,減少污水處理和排污費用429.5萬元,以上合計為2309.2萬元/年。根據節(jié)水減污經濟效益匯總表,本項目節(jié)水減污項目收益較好,所得稅后財務內部收益率達到37.38%,遠高于中石化股份公司規(guī)定的基準收益率13%,項目投資在2.64年回收。

6 結語

結果表明,該公司在節(jié)水減污項目中,也注重了節(jié)能(乏汽回收,高溫除油、除鐵),強化污水處理,年節(jié)約生產用水(含脫鹽水、軟水等)為169.7萬t,年減少污染物COD排放52.9 t。該公司9個節(jié)水減污項目實施后可明顯降低企業(yè)噸煉油的取水和排水量,噸煉油取水量和排水水量分別從1.53 t和1.16 t下降到0.49 t和0.18 t,分別是原來的 32.0% 和 15.5% 。

綜合分析表明,該公司完善環(huán)保設施和節(jié)水減污是相互銜接的項目,實施后可徹底解決該公司面臨的環(huán)境污染問題,為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了良好條件,為公司樹立了良好的形象。該技術革新項目實施后,將產生巨大的經濟效益、環(huán)境效益和社會效益。

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