【摘要】針對(duì)甲醇裝置中磁力泵試車運(yùn)行中發(fā)生的轉(zhuǎn)子卡死、軸承磨損等故障現(xiàn)象,分析磁力泵故障原因,改進(jìn)過(guò)濾器結(jié)構(gòu)和濾網(wǎng),提出整改措施,確保磁力泵安全可靠運(yùn)行。
【關(guān)鍵詞】磁力泵 過(guò)濾器 雜質(zhì) 故障 磨損
1 前言
中海石油化學(xué)股份有限公司日產(chǎn)2500噸甲醇裝置中是采用英國(guó)DAVY公司甲醇生產(chǎn)工藝技術(shù),以天然氣為原料經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)化、壓縮、合成、精餾等工序生產(chǎn)出甲醇。根據(jù)生產(chǎn)工藝和輸送介質(zhì)的特性,甲醇裝置中的預(yù)塔、精餾塔和回收塔單元共選用了12臺(tái)美國(guó)漢勝工業(yè)生產(chǎn)的圣達(dá)因磁力泵,從泵的選型上解決介質(zhì)無(wú)泄漏輸送的問(wèn)題。
磁力泵是一種無(wú)泄漏、易維護(hù)、運(yùn)行平穩(wěn)、可靠性強(qiáng)的離心泵,具有安全、高效、節(jié)能等特性。但在日產(chǎn)2500噸甲醇裝置試車過(guò)程中,磁力泵多次出現(xiàn)轉(zhuǎn)子卡死、泵振動(dòng)過(guò)大等故障現(xiàn)象,需要停車進(jìn)行解體檢修。這嚴(yán)重影響了甲醇裝置試車進(jìn)度。針對(duì)故障原因進(jìn)行分析,做出應(yīng)對(duì)措施,確保磁力泵正常安全運(yùn)行。
2 磁力泵的基本原理
磁力泵由泵、磁力傳動(dòng)器、和電機(jī)三部分組成。其顯著特點(diǎn)是該泵無(wú)軸封部件,即不存在動(dòng)密封泄漏點(diǎn)。其關(guān)鍵部件磁力傳動(dòng)器由外磁轉(zhuǎn)子、內(nèi)磁轉(zhuǎn)子和不導(dǎo)磁的隔離套組成。電機(jī)通過(guò)聯(lián)軸器帶動(dòng)外磁轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),外磁轉(zhuǎn)子通過(guò)磁場(chǎng)力帶動(dòng)與葉輪相連的內(nèi)磁轉(zhuǎn)子同步旋轉(zhuǎn)。由原來(lái)常規(guī)泵的一根軸加設(shè)軸封部件改為兩根軸加設(shè)隔離套結(jié)構(gòu),將動(dòng)密封轉(zhuǎn)化為靜密封,從而徹底解決了介質(zhì)的泄漏問(wèn)題。
3 磁力泵運(yùn)行中注意事項(xiàng)3.1 防止顆粒進(jìn)入
不允許有鐵磁雜質(zhì)、顆粒進(jìn)入磁力傳動(dòng)器和軸承摩擦副;輸送易結(jié)晶或沉淀的介質(zhì)后要及時(shí)沖洗以保障滑動(dòng)軸承的使用壽命;輸送含有固體顆粒的介質(zhì)時(shí),應(yīng)在泵流管入口處過(guò)濾網(wǎng)。
3.2 防止干摩擦
嚴(yán)禁空運(yùn)轉(zhuǎn);嚴(yán)禁介質(zhì)抽空;在出口閥關(guān)閉的情況下,泵連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間不得超過(guò)2min,以防磁力傳動(dòng)器過(guò)熱而失效。
3.3 防止高溫退磁
4 磁力泵故障情況概述
自從日產(chǎn)2500噸甲醇裝置于2010年10月進(jìn)行裝置試車以來(lái),預(yù)塔塔底甲醇泵J432A、精餾塔回流泵J433A等磁力泵多次出現(xiàn)主軸卡死、泵振動(dòng)過(guò)大、泵體溫度過(guò)高等現(xiàn)象。檢修班組通過(guò)幾次解體檢查,泵的滑動(dòng)軸承、軸套磨損壞或燒毀;隔離套嚴(yán)重刮傷;泵體內(nèi)有鐵屑等硬顆粒雜質(zhì)。這幾臺(tái)泵故障情況如下圖1、圖2和圖3所示。
圖3 泵體內(nèi)鐵屑雜質(zhì)
5 故障原因分析
(1)甲醇裝置試車運(yùn)行階段,由于工藝過(guò)程溫度變化、泵入口管線上儲(chǔ)液罐液位改變、輸送介質(zhì)氣相較多等,這些都能改變泵的有效汽蝕余量NPSHa從而導(dǎo)致汽蝕。汽蝕發(fā)生時(shí),泵會(huì)劇烈振動(dòng),平衡嚴(yán)重破壞,將導(dǎo)致泵軸承、轉(zhuǎn)子或葉輪損壞。汽蝕可以在極短時(shí)間內(nèi)使滑動(dòng)軸承嚴(yán)重?fù)p壞,故障后果如圖1所示。
(2)在甲醇投產(chǎn)初期,管道內(nèi)未清理干凈的鐵屑、焊渣等硬顆粒雜質(zhì)比較多,預(yù)塔塔底甲醇泵J432A、精餾塔回流泵J433A等泵入口前都安裝有T型過(guò)濾器,并且過(guò)濾器內(nèi)安裝有磁鐵棒。在運(yùn)行過(guò)程中,由于雜質(zhì)造成濾網(wǎng)堵塞而沖洗不及時(shí),介質(zhì)流量達(dá)不到磁力泵所要求的最小安全流量,導(dǎo)致軸承或隔離套處的液體溫度急劇上升而汽化,造成滑動(dòng)軸承干摩擦,導(dǎo)致滑動(dòng)軸承損壞、磁鋼退磁等故障。故障后果如圖1、圖2所示。
(3)濾芯濾網(wǎng)本身破損或在拆除磁鐵棒過(guò)程中劃破濾網(wǎng),鐵磁雜質(zhì)、顆粒進(jìn)入軸承摩擦副內(nèi),造成軸承磨損;鐵磁雜質(zhì)被內(nèi)磁缸吸附,使內(nèi)磁缸與隔離套造成研磨、刮傷,從而產(chǎn)生故障。如圖2和圖3所示。
6 整改措施與改進(jìn)方案
在裝置試車初期,為了防止雜質(zhì)進(jìn)入泵腔體內(nèi),對(duì)精餾塔回流泵J433A等泵入口前的過(guò)濾器進(jìn)行整改:一是把T型過(guò)濾器換成籃式過(guò)濾器,增大了通流面積,同時(shí)由于籃式過(guò)濾器的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),濾芯濾網(wǎng)拆沖洗方便,磁鐵棒拆裝中不會(huì)劃破濾網(wǎng),避免濾網(wǎng)破損后顆粒雜質(zhì)進(jìn)入泵體內(nèi),造成軸承磨損壞事故;二是由于裝置剛投入使用,硬雜質(zhì)過(guò)多,過(guò)濾器采用80目的濾網(wǎng)代替了40目的濾網(wǎng),確保細(xì)小硬顆粒不能進(jìn)入泵體而損壞滑動(dòng)軸承和隔離套。在后期實(shí)際運(yùn)行中,根據(jù)輸送介質(zhì)干凈與否,過(guò)濾器可采用了低目數(shù)的濾網(wǎng)降低濾網(wǎng)阻力同時(shí)也保證磁力泵正常運(yùn)行。
6.2 改進(jìn)方案
針對(duì)于磁力泵的設(shè)計(jì)特點(diǎn),在日常運(yùn)行中一般勿需維護(hù),但是為保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)及安全工作,確保磁力泵的在最小流量下安全平穩(wěn)運(yùn)行。提出改進(jìn)方案如下:在泵的出口管線增加回流管線。
磁力泵的沖洗潤(rùn)滑和冷卻都是依靠輸送介質(zhì)本身來(lái)完成。對(duì)于容易在最小流量下運(yùn)行的磁力泵,需確保滿足泵的實(shí)際流量滿足最小流量的要求。在泵的出口管線增加回流管線,直接從泵的出口管線回流到泵的入口管線。在裝置開(kāi)車階段、工藝條件存在波動(dòng)等情況下,可以打開(kāi)回流管線的回流閥,確保泵在安全保護(hù)流量區(qū)內(nèi)運(yùn)行。在日常運(yùn)行中,視情況而定是否需要打開(kāi)/關(guān)閉回流閥進(jìn)行回流。增加回流管線的方法在很多石油化工裝置中得到驗(yàn)證,通過(guò)增加回流管線后,泵的滑動(dòng)軸承使用壽命明顯提高。
7 結(jié)論與建議
通過(guò)對(duì)磁力泵入口過(guò)濾器合濾網(wǎng)的整改,預(yù)塔塔底甲醇泵J432A、精餾塔回流泵J433A等磁力泵裝置試車投入使用后,運(yùn)行狀況一直保持良好,避免了磁力泵故障停車,為裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行提供了保證。建議在大修期間或是裝置停車整改時(shí),可在泵的出口管線增加回流管線,這有利于提高磁力泵軸承使用壽命,確保磁力泵的正常運(yùn)行,為甲醇裝置安全、平穩(wěn)、長(zhǎng)周期的運(yùn)行打下基礎(chǔ)。
參考文獻(xiàn)
[1] 圣達(dá)因HMD無(wú)泄漏磁力驅(qū)動(dòng)泵產(chǎn)品介紹樣本及安裝維護(hù)手冊(cè)[Z]
作者簡(jiǎn)介
曾仁強(qiáng) (1982-)男,廣西北海人,中海石油化學(xué)股份有限公司,本科學(xué)歷,機(jī)械工程及自動(dòng)化專業(yè)。
中國(guó)石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量2013年9期