李鵬 駢常順
摘 要:寶鋼股份3號(hào)連鑄機(jī)0#段與1#段出現(xiàn)接弧超過(guò)精度要求的現(xiàn)象。文章主要結(jié)合生產(chǎn)工藝要求,針對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行了系統(tǒng)研究,介紹了分析過(guò)程和精度恢復(fù)的經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:連鑄機(jī);扇形段;對(duì)弧精度
中圖分類號(hào):TF341.6 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2013)18-0095-02
寶鋼股份3號(hào)連鑄機(jī)主要生產(chǎn)管線鋼、結(jié)構(gòu)鋼、船板、軍工鋼、核電鋼等內(nèi)在質(zhì)量要求高的鋼種,因此對(duì)設(shè)備的各項(xiàng)功能精度要求也相比其他連鑄機(jī)高。本文主要解決0#段與1#段的對(duì)弧精度問(wèn)題。
1 原因分析
1.1 背景
從2012年12月份開(kāi)始,在更換5ST、6ST兩個(gè)流的0#段后進(jìn)行與1#段的對(duì)弧過(guò)程中發(fā)現(xiàn)接弧與標(biāo)準(zhǔn)都存在較大偏差。標(biāo)準(zhǔn)對(duì)弧精度要在0.5 mm以內(nèi),但現(xiàn)場(chǎng)測(cè)出的數(shù)據(jù)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)值,5ST東、西兩側(cè)達(dá)到了1.5 mm以上,6ST東、西兩側(cè)達(dá)到了2.0 mm以上。為了保證精度、維持正常生產(chǎn),暫時(shí)采取了在耳軸座內(nèi)弧側(cè)(圖1左側(cè)為內(nèi)弧側(cè)右側(cè)為外弧側(cè))增加墊片,利用杠桿原理將整個(gè)0#段末端輥?zhàn)犹Ц叩姆椒ūWC對(duì)弧精度。
既然內(nèi)弧側(cè)增加墊片可以保證精度,依此分析原因有二:0#段末端輥?zhàn)酉蛲饣》较蚱疲?#段入口處下輥偏高。
1.2 0#段末端輥?zhàn)酉蛲饣》较蚱?/p>
①0#段因?yàn)樽陨碇亓υ驎?huì)有一定的向外弧側(cè)傾斜的趨勢(shì),從而導(dǎo)致0#段向外弧方向偏移(0#段與1#段的接弧形式如圖2所示,上半部分為0#段下為1#段)。
②上耳軸座向內(nèi)弧側(cè)方向發(fā)生位移同樣可以引起0#段末端輥?zhàn)酉蛲饣》较蚱?。至于上耳軸座為什么會(huì)向內(nèi)弧側(cè)發(fā)生位移,從理論上分析有兩個(gè)原因:原因一,0#段自重導(dǎo)致上耳軸座內(nèi)弧側(cè)受到向鑄流方向(內(nèi)弧方向?yàn)殍T流方向)的力,因此理論上上耳軸座有往內(nèi)弧側(cè)發(fā)生位移的趨勢(shì);原因二,鑄流方向即拉坯方向,板坯受到所有驅(qū)動(dòng)輥的向鑄流方向的拉坯力作用,因此上耳軸座在力的作用下,也有向鑄流方向發(fā)生位移的趨勢(shì)。
③耳軸座內(nèi)弧側(cè)磨損量大。上耳軸座內(nèi)弧側(cè)與耳軸因長(zhǎng)時(shí)間接觸,理論上有逐漸磨損的趨勢(shì)。耳軸如果處在磨損過(guò)大的耳軸座內(nèi)同樣可以使得0#段向外弧方向偏移。
④耳軸磨損量大。上耳軸因?yàn)榕c耳軸座長(zhǎng)時(shí)間接觸,理論上也可能產(chǎn)生磨損。耳軸磨損量大同樣會(huì)使得0#段向外弧方向偏移。
1.3 1#段入口處下輥偏高
①1#段入口處的緊固力是依靠?jī)蓚€(gè)蝶形彈簧箱以及銷子的力來(lái)獲得的。該處的彈簧箱自投產(chǎn)以來(lái)從來(lái)沒(méi)有進(jìn)行更換過(guò),從理論上講存在緊固力減少的可能性。如果該處的緊固力減小,1#段在自身重力的作用下會(huì)有向下傾翻的趨勢(shì),導(dǎo)致1#段入口處輥?zhàn)痈哂?#段的末端輥?zhàn)?,從而引?#段接弧數(shù)據(jù)變大。
但實(shí)際中通過(guò)利用塞尺進(jìn)行縫隙檢測(cè)的方法,并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)1#段與底座之間存在縫隙的情況發(fā)生,所以通過(guò)這種方法排除了彈簧箱壞導(dǎo)致緊固力不足的情況。
②1#段香蕉座在1#段自身重力的作用下被拉長(zhǎng),導(dǎo)致1#段入口輥?zhàn)犹Ц?。但?jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘察,1#段附近的香蕉座無(wú)明顯被拉長(zhǎng)的痕跡,所以排除了香蕉座變形的可能。
1.4 原因總結(jié)
綜合以上對(duì)兩種可能原因的分析來(lái)看,原因一“0#段末端輥?zhàn)酉蛲饣》较蚱啤钡目赡苄宰畲蟆6斐?#段末端輥?zhàn)酉蛲饣》较蚱婆懦灾卦驘o(wú)法控制外,主要是“上耳軸座向內(nèi)弧側(cè)方向發(fā)生位移”、“上耳軸座內(nèi)弧側(cè)磨損量過(guò)大”或者“上耳軸磨損量過(guò)大”所造成的。
2 處理流程
2.1 檢驗(yàn)上耳軸的磨損量
采用隨機(jī)抽樣的方法,抽取了十個(gè)耳軸進(jìn)行直徑測(cè)量與標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行比較,結(jié)果如圖3所示。
耳軸制作的技術(shù)要求為:標(biāo)準(zhǔn)值與實(shí)際值相差“±0.5mm”。
而隨機(jī)抽樣數(shù)據(jù)顯示,所有耳軸均符合技術(shù)要求。所以排除“上耳軸磨損量大”的原因。
2.2 檢驗(yàn)上耳軸座內(nèi)弧側(cè)磨損量過(guò)大
首先從外觀進(jìn)行直觀判斷,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)兩個(gè)流共4個(gè)上耳軸座進(jìn)行實(shí)際目測(cè)觀察發(fā)現(xiàn),磨損情況良好,實(shí)際耳軸座情況如圖4所示。
其次檢驗(yàn)了整個(gè)耳軸座的磨損情況,采用的方法是:制作跟耳軸技術(shù)要求相同的量棒(直徑a)放于耳軸座中,然后用塞尺分別測(cè)出量棒與內(nèi)弧側(cè)耳軸座間隙(b)以及外弧側(cè)耳軸座間隙(c),然后將a、b、c之和與耳軸座制作技術(shù)要求進(jìn)行比對(duì),發(fā)現(xiàn)兩者之差均在0.5 mm以內(nèi),所以間接否定了上耳軸座內(nèi)弧側(cè)磨損量大的原因。
綜合以上兩點(diǎn)可以排除上耳軸座內(nèi)弧側(cè)磨損量過(guò)大的原因。
2.3 檢驗(yàn)上耳軸座向內(nèi)弧側(cè)方向發(fā)生位移
首先利用排除法,以上兩個(gè)原因均已排除,理論上剩下的這個(gè)原因可能性極大。
其次運(yùn)用精度檢測(cè)公司專業(yè)的激光檢測(cè)儀等先進(jìn)儀器對(duì)兩個(gè)流的耳軸位移情況進(jìn)行專業(yè)檢測(cè)。模擬數(shù)據(jù)結(jié)果顯示4個(gè)耳軸座均有不同程度的偏移,符合先前的預(yù)期。
3 精度恢復(fù)
為了更好、更快、更有效的恢復(fù)精度要求,消除長(zhǎng)期通過(guò)增加墊片來(lái)保證精度的現(xiàn)狀,恢復(fù)精度前做了兩項(xiàng)很重要的工作。
①根據(jù)圖紙對(duì)耳軸座相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了幾何計(jì)算,從理論上計(jì)算出了耳軸座的水平位移量與斜楔塊垂直位移量的相對(duì)位移關(guān)系。
②結(jié)合增加墊片后的對(duì)弧實(shí)績(jī)數(shù)值對(duì)理論計(jì)算值進(jìn)行了修訂。
根據(jù)修訂后的數(shù)值對(duì)耳軸座進(jìn)行了精細(xì)化調(diào)整,重新進(jìn)行了對(duì)弧檢測(cè),兩個(gè)流0#段與1#段的接弧數(shù)據(jù)完全符合精度要求。從而徹底解決了0#段與1#段的接弧問(wèn)題。調(diào)整耳軸座后檢測(cè)的接弧數(shù)據(jù)如表1所示。
4 結(jié) 語(yǔ)
通過(guò)對(duì)寶鋼3號(hào)連鑄機(jī)發(fā)生的0#段與1#段接弧問(wèn)題的詳細(xì)分析,找出了接弧問(wèn)題發(fā)生的根本原因。通過(guò)對(duì)根本原因的進(jìn)一步分析,找出了其中的深層次決定性因素;通過(guò)嚴(yán)密的理論計(jì)算與實(shí)績(jī)結(jié)合,進(jìn)而徹底解決了0#段與1#段的接弧問(wèn)題,解決了長(zhǎng)期需要增加墊片來(lái)保證對(duì)弧精度的現(xiàn)狀,確保了生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行,對(duì)提高3號(hào)機(jī)的連鑄坯生產(chǎn)質(zhì)量作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
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