張曉斌 冉輝 姚丙傲
摘 要:鄭新煤電公司所采的的二1煤層賦存極不穩(wěn)定,煤層巷道普遍采用沿底掘進(jìn),單一的被動支護(hù)方式難以控制巷道頂板離層及巷道變形,針對該種情況,提出煤巷差異化支護(hù)技術(shù),文章詳細(xì)闡述了差異化支護(hù)的基本原理,針對差異化支護(hù)在12208下付巷進(jìn)行了工業(yè)性試驗(yàn),取得了較好支護(hù)的效果,值得在“三軟”煤層巷道中進(jìn)行推廣應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:“三軟”煤層;差異化支護(hù);頂板;變形
中圖分類號:TU472 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-8937(2013)17-0149-02
鄭煤集團(tuán)鄭新煤電公司所采的二1煤層為典型的“三軟”煤層,煤層賦存極不穩(wěn)定,煤層厚度變化較大,礦井煤巷布置普遍采用沿底掘進(jìn),當(dāng)煤層厚度較大時,沿底掘進(jìn)巷道全斷面處于二1煤層中。由于二1煤層為高應(yīng)力強(qiáng)流變煤層,受工作面支承壓力的作用,巷道頂板向巷道內(nèi)鼓出,普通金屬支架難以起到較好的支護(hù)效果,且現(xiàn)有支架抗側(cè)壓能力差,導(dǎo)致大量支架出現(xiàn)失穩(wěn)、破壞。因此,針對二1煤層的高應(yīng)力強(qiáng)流變性,根據(jù)其厚度的不同,在頂板巖層較完整且盡量滿足工作面回采要求的同時,改革回采巷道布置形式、優(yōu)化巷道斷面形狀,由沿底掘進(jìn)改為沿頂掘進(jìn)是解決“三軟”煤巷支護(hù)難題的一條有效捷徑。
1 巷道支護(hù)現(xiàn)狀及存在問題
受“三軟”不穩(wěn)定煤層賦存條件影響,長期以來鄭州礦區(qū)煤巷支護(hù)一直以被動支護(hù)為主,近年隨著礦井采深不斷加大,其支護(hù)方式由最初的木棚支護(hù)、礦工鋼棚等剛性支架支護(hù)發(fā)展到U型鋼可縮性支架支護(hù)。目前,U型鋼支護(hù)已成為鄭州礦區(qū)“三軟”煤巷的主要支護(hù)手段,而且U型鋼型號也由最初的25 U、29 U增大至36 U,其中36 U型鋼支架在深部“三軟”煤巷使用比例已接近100%。雖然,理論上U型鋼支架具有承載能力高、可縮性等優(yōu)點(diǎn),但實(shí)際承載過程中受支架結(jié)構(gòu)形式、支架—圍巖相互作用關(guān)系等制約,U型鋼支架實(shí)際承載能力僅為其理論承載能力的1/4~1/10,甚至更低。
“三軟”煤巷支護(hù)設(shè)計(jì)大多依賴于工程類比,通常情況下采取的支護(hù)手段、支護(hù)參數(shù)差別,支護(hù)設(shè)計(jì)往往缺乏針對性。當(dāng)巷道出現(xiàn)大變形時,通常采用加大支護(hù)型鋼的型號或加大支護(hù)密度。但也很難控制動壓影響過程中“三軟”煤巷的強(qiáng)烈變形,大量煤巷陷入“前掘后修”、“屢修屢壞”的惡性循環(huán)。
2 “三軟”煤巷差異化支護(hù)原理
在工程實(shí)踐中,一般條件下巷道掘出后,巷道頂板巖層隨即出現(xiàn)撓曲下沉,頂板巖層離層、破裂導(dǎo)致是圍巖自承載能力。因此,工程實(shí)踐中應(yīng)采取措施避免頂板巖層出現(xiàn)離層、破裂,促使頂板圍巖保持始終一定的自承載能力。需必須借助錨桿、錨索等主動支護(hù)手段來實(shí)現(xiàn)這一目的。通過錨桿、錨索等主動支護(hù)方式支護(hù)頂板,形成的組合梁、組合拱結(jié)構(gòu),發(fā)揮了巷道圍巖自承載能力,在保障巷道支護(hù)效果的同時,既能夠減小掘進(jìn)迎頭控頂難度,提高循環(huán)進(jìn)尺,又能夠合理的降低被動支護(hù)強(qiáng)度和支護(hù)密度。
3 “三軟”煤巷差異化支護(hù)技術(shù)的應(yīng)用
面對當(dāng)前煤炭行業(yè)的嚴(yán)峻形勢,新鄭煤電公司在12208下付巷(如圖1所示)進(jìn)行差異化支護(hù)工業(yè)性試驗(yàn)。目前,在12208下付巷共施工17個試驗(yàn)段,并先后分區(qū)域?qū)嵤┝艘韵?套支護(hù)方案:1 m棚距36 U型鋼棚+雙層塑料網(wǎng)支護(hù);1 m棚距36U型鋼棚+錨桿鋼帶支護(hù);600 mm棚距36 U型鋼棚+雙層塑料網(wǎng)支護(hù);錨網(wǎng)支護(hù)(后套1 m棚距36 U鋼棚);1 m棚距36 U型鋼棚+成組錨索支護(hù);1 m棚距36 U型鋼棚+3花錨索支護(hù);1 m棚距29U型鋼棚+3花錨索支護(hù);1 m棚距29 U型鋼梯形棚+3-4-3錨索支護(hù);1 m棚距29 U型鋼平頂棚+3花錨索支護(hù)。
第一階段:12208下付巷差異化支護(hù)試驗(yàn)初期,缺乏二1煤層巷道錨網(wǎng)支護(hù)經(jīng)驗(yàn),試驗(yàn)初期僅將36 U型鋼支架棚距由600 mm擴(kuò)大至1 000 mm,其它支護(hù)參數(shù)不變。從支護(hù)狀況看,該段巷道拱部椽子折斷較多,個別地段出現(xiàn)網(wǎng)兜,巷道支架總體變形量不大,能夠滿足巷道使用斷面要求。
第二階段:隨著試驗(yàn)穩(wěn)步推進(jìn),采用大棚距單一U型鋼支護(hù)方式,巷道掘進(jìn)速度大幅提高,但在掘進(jìn)期間隨著上覆巖層離層、破裂,巷道頂板壓力逐漸顯現(xiàn)。通過總結(jié)經(jīng)驗(yàn),在繼續(xù)推進(jìn)大棚距支護(hù)的同時,在后方頂板打設(shè)錨桿,并安裝鋼筋梯,在該方案實(shí)施過程中,由于巷道逐漸進(jìn)入SF15斷層區(qū)域,巷道支護(hù)隨即變?yōu)?00 mm棚距U型鋼支護(hù)。
第三階段:12208下付巷完全進(jìn)入SF15斷層區(qū)域后,為全巖巷道,為進(jìn)一步推行錨網(wǎng)支護(hù)支護(hù),施工了約18 m全錨網(wǎng)支護(hù)巷道,實(shí)施過程中為保障安全后期在該段巷道實(shí)施套棚,從目前情況看,巷道維護(hù)狀況良好。
第四階段:針對前期試驗(yàn)結(jié)果,在大棚距支架基礎(chǔ)上拱部分別試驗(yàn)成組錨索和3花錨索兩種錨索布置方式,現(xiàn)場試驗(yàn)結(jié)果表明,拱頂錨索自安裝初期承載力急劇上升,目前位于拱頂?shù)?#錨索測力計(jì)讀數(shù)由初期的40.44 kN增加至188.48 kN,而位于肩窩處的錨索受力由初期的37.8 kN增加至66.31 kN整體變化不大。根據(jù)相關(guān)測試結(jié)果,試驗(yàn)方案由最終確定為大棚距支架+頂板3花眼錨索支護(hù),兩幫各布置3根錨桿,其中拱頂錨索長度5 m,肩窩錨索長度3 m,且U型鋼型號也由36 U改為29 U。從目前情況看,該段巷道成功經(jīng)受了31116工作面跨采影響,整個試驗(yàn)段變形量較小,但由于成組錨索試驗(yàn)段巷道拱頂缺乏支護(hù),該段巷道拱部巖層已出現(xiàn)明顯離層,局部地段存在椽子壓斷現(xiàn)象。而采用3花眼布置形式巷道不僅變形量很小,而且巷道拱頂離層也不明顯。
第五階段:通過第四階段錨索支護(hù)試驗(yàn),工人已熟練掌握錨網(wǎng)支護(hù)各個工藝環(huán)節(jié),巷道日平均掘進(jìn)速度基本保持在11 m以上。由于原有拱形巷道截割過程中對頂板破壞較大,針對該情況,分別設(shè)計(jì)了U型鋼梯形支架和U型鋼平頂型支架(如圖2),目前U型鋼梯形支架已完成施工30 m,從現(xiàn)有支護(hù)效果看,采用平頂型截割工藝對頂板破壞較小,采用錨網(wǎng)索支護(hù)對頂板離層控制效果更好,掘進(jìn)速度更快。
4 結(jié) 語
通過“三軟”煤巷采取差異化支護(hù)技術(shù)工業(yè)性試驗(yàn)效果表明:針對“三軟”煤層煤巷采用沿頂掘進(jìn)和主、被動聯(lián)合支護(hù)方式支護(hù),不僅巷道頂板離層與巷道變形量得到有效的控制,且巷道掘進(jìn)速度得到了提高,支護(hù)效果明顯好于類似巷道沿底掘進(jìn)純被動支護(hù)方式,在豫西“三軟”煤層煤巷支護(hù)中具有重要的推廣價值。
參考文獻(xiàn):
[1] 呂磊,郭健卿,蘇發(fā)強(qiáng).三軟煤巷支護(hù)技術(shù)研究[J].中國高新技術(shù)企業(yè),2010,(1).