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淺談循環(huán)流化床鍋爐的分部調(diào)試

2013-04-29 05:10:39喻孟全李志剛沈樹云
中國高新技術(shù)企業(yè) 2013年5期
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐給煤機(jī)

喻孟全 李志剛 沈樹云

摘要:文章以某國產(chǎn)型號的循環(huán)流化床鍋爐(Circulating 關(guān)Fluidized Bed Boiler)為主要的調(diào)試對象,詳細(xì)論述了關(guān)鍵項目的具體調(diào)試過程,對于調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)的一些問題給出了相應(yīng)的解決策略。

關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐(CFBB);冷渣器;點火風(fēng)道;給煤機(jī);排渣系統(tǒng)

中圖分類號:TK227 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)07-

1 某國產(chǎn)型號循環(huán)流化床鍋爐(CFBB)概述

循環(huán)流化床鍋爐(CFBB)利用了低污染、高效率的清潔燃燒技術(shù),是興起于最近十幾年的新型鍋爐技術(shù)之一。在國際上,循環(huán)流化床鍋爐(CFBB)主要應(yīng)用于廢棄物處理利用領(lǐng)域、工業(yè)鍋爐領(lǐng)域以及電站鍋爐領(lǐng)域當(dāng)中,并呈現(xiàn)出大型化的發(fā)展趨勢。我國在該方面的研究也取得了碩果,而且可以預(yù)見今后將是循環(huán)流化床鍋爐(CFBB)發(fā)展的黃金時期。循環(huán)流化床鍋爐基本原理圖如圖1所示:

本文所研究的某國產(chǎn)型號的循環(huán)流化床鍋爐(CFBB)是我國DF鍋爐廠引進(jìn)美國技術(shù)生產(chǎn)的國內(nèi)首臺大容量自然循環(huán)、單汽包、高壓型的鍋爐。該型號循環(huán)流化床鍋爐的啟動點火以及低負(fù)荷穩(wěn)燃由布置在爐膛密相區(qū)水冷壁前后墻的床上點火油槍負(fù)責(zé);另外,爐膛左右兩側(cè)分別設(shè)置有1個飛灰再循環(huán)燃燒接口以及2個多倉式流化床風(fēng)水冷選擇性排灰冷渣裝置。該型號循環(huán)流化床鍋爐的爐前一共設(shè)有4個石灰石給料口以及6臺給煤設(shè)備,并均勻布置于前墻水冷壁下部收縮段;鍋爐爐膛底部為水冷風(fēng)室,為了增加受熱面積,該水冷風(fēng)室由水冷壁管彎制圍成。該型號循環(huán)流化床鍋爐共有2個風(fēng)道點火器(內(nèi)部布置有高能點火油燃燒器),風(fēng)道點火器通過膨脹節(jié)和水冷風(fēng)室連接在一起。該型號循環(huán)流化床鍋爐尾部豎井里面由下至上分別布置了空氣預(yù)熱裝置、螺旋肋片管省煤裝置、低溫過熱裝置以及高溫過熱裝置。

2 某國產(chǎn)型號循環(huán)流化床鍋爐(CFBB)調(diào)試內(nèi)容確定

2.1 烘烤內(nèi)部耐火耐磨材料

2.1.1 烘烤冷渣器和點火風(fēng)道。該型號循環(huán)流化床鍋爐制造廠家為其提供了鍋爐內(nèi)部耐磨材料的烘烤控制溫度曲線。全部烘烤過程分為3個階段,即150℃烘烤、350℃烘烤、550℃烘烤,持續(xù)恒溫烘烤共約90個小時,而后再經(jīng)歷高于700℃的烘烤。需要特別注意的是,為了達(dá)成預(yù)期的烘烤效果,通常需要特制烘烤專用的小油槍。這主要是因為點火風(fēng)道當(dāng)中的正式油槍無法滿足恒溫水平以及溫升速度的相關(guān)要求。特制烘烤專用的小油槍的出力范圍在20~100kg/h之間,并采用高于0.4MPa干燥壓縮空氣作為特制烘烤專用小油槍的配風(fēng),燃料則選擇為0#柴油。但是即便如此,為了滿足恒溫水平以及溫升速度的相關(guān)要求,根據(jù)相關(guān)要求、綜合考慮各部位溫升情況選擇合適的時機(jī)增投烘烤小油槍。

2.1.2 烘烤鍋爐整體。烘烤鍋爐整體應(yīng)該在完成烘烤冷渣器和點火風(fēng)道的基礎(chǔ)上進(jìn)行,烘烤所選擇用的油槍不是上個階段所采用的特制烘烤專用小油槍,而是采用點火風(fēng)道里面的正式油槍。但是依然要注意的是,在不同的烘烤階段,恒溫水平和升溫速度均有著較大的差異。具體而言,在烘烤鍋爐整體的初始階段應(yīng)用單只油槍,并將600kg/h油槍出力調(diào)節(jié)為1/3,即200kg/h;隨著烘烤溫度的不斷提高,油槍出力也應(yīng)該隨著溫升逐步提高。油槍出力一直持續(xù)到鍋爐烘烤溫度無法在繼續(xù)提升時為止,此時需要更換出力更大的油槍(1650kg/h)繼續(xù)烘烤,當(dāng)然油槍的出力需要在原有基礎(chǔ)上從最低值逐漸提高至最大值。在鍋爐的烘烤過程中,恒溫水平與溫升速度的調(diào)控主要有兩種方法:其一,調(diào)節(jié)油槍的出力大??;其二,調(diào)節(jié)鍋爐爐底的流化風(fēng)量。當(dāng)然,我們應(yīng)該考慮鍋爐旋風(fēng)分離器、爐膛密相區(qū)以及水冷風(fēng)室當(dāng)中的耐火耐磨材料畢竟是第一次經(jīng)歷烘烤,為了避免出現(xiàn)無謂的鍋爐內(nèi)部磨損,在烘烤的第一個階段直接使用點火風(fēng)道內(nèi)部的油槍即可,而不需要投煤和添加床料。實驗表明,耐火耐磨材料在烘烤溫度超過400℃的時候固化,因此,鍋爐烘烤的第一個階段應(yīng)該將烘烤溫度提升至600℃左右,并將該烘烤溫度保持一定的時間。在鍋爐烘烤的第二個階段,將溫度穩(wěn)定在600℃一定時間之后,根據(jù)烘爐要求選擇加煤,并依照溫升情況在增加投煤量的同時減少燃油量的使用。在此過程中應(yīng)該時刻關(guān)注鍋爐的蒸汽壓力,一旦鍋爐達(dá)到吹管壓力,則鍋爐在蒸汽壓力的作用下吹管。在該過程中,必須要嚴(yán)格控制恒溫水平和溫升速度,并觀察鍋爐吹管,如果烘烤鍋爐恒溫時間滿足要求但是鍋爐吹管不合格時應(yīng)該繼續(xù)吹管,如果吹管合理但是恒溫時間不合理則需要繼續(xù)保持恒溫水平??傊仨氁獏f(xié)調(diào)鍋爐吹管和恒溫水平之間的關(guān)系,保證兩者均合格。

2.2 爐前給煤系統(tǒng)

給煤機(jī)采用可計量式膠帶給煤機(jī)。鍋爐試運過程中出現(xiàn)最頻繁的問題是給煤機(jī)斷煤,鍋爐床溫經(jīng)常因給煤機(jī)斷煤而出現(xiàn)大幅波動。給煤機(jī)斷煤的原因是由于來煤水分較大,原煤在煤倉內(nèi)粘結(jié),流動性變差,造成煤倉到給煤機(jī)的下煤不暢。為防止?fàn)t內(nèi)煙氣反竄到給煤機(jī)和煤倉,燒損給煤機(jī)皮帶及其他部件,在每臺給煤機(jī)出口加裝速關(guān)閥,其作用是當(dāng)爐內(nèi)有熱煙氣反竄到給煤機(jī)時,通過溫度信號使該速關(guān)閥迅速關(guān)閉。

2.3 鍋爐排渣系統(tǒng)熱態(tài)運行

由于入爐煤平均粒度較小,實測結(jié)果d50=1.1mm,爐內(nèi)渣的平均粒度也很小,因此整個試運過程中只要控制好爐膛床壓、排渣風(fēng)風(fēng)壓,冷渣器的排渣就比較正常。試運過程中發(fā)現(xiàn),如果爐底流化風(fēng)量較小,爐內(nèi)靜止料層過高,冷渣器的進(jìn)渣就不正常,而且冷渣器負(fù)載過重,出現(xiàn)排渣不及時現(xiàn)象,經(jīng)提高流化風(fēng)量、增大外循環(huán)量后問題得以解決。因此,維持爐內(nèi)良好的流化狀態(tài),是保證冷渣器正常工作的前提。為保證冷渣器的冷卻效果,冷渣器向外排渣時,每個風(fēng)室內(nèi)都要保留一定厚度的床料。從試運情況看,維持冷渣器各風(fēng)室內(nèi)床壓最低在3~4kPa時,爐膛排渣就可得到很好的冷卻,排渣溫度可達(dá)至150℃以下。

3 相關(guān)體會和建議

(1)冷渣器能否可靠工作,對鍋爐的穩(wěn)定運行有直接影響。如果冷渣器不能正常排渣,鍋爐只有降負(fù)荷運行或停爐,因此合理控制冷渣器的運行方式,保證冷渣器連續(xù)穩(wěn)定運行,是實現(xiàn)鍋爐穩(wěn)定運行的前提條件。

(2)大型循環(huán)流化床鍋爐作為新型的潔凈煤發(fā)電技術(shù),在我國剛剛起步,正處在發(fā)展完善階段,在運行操作方面還存在不足。因此運行人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高運行水平,以保證鍋爐的安全、經(jīng)濟(jì)運行。

參考文獻(xiàn)

[1] 于英利,戴瑩瑩,趙勇綱,李鑫,趙智勇.SG-690/13.7-M451型循環(huán)流化床鍋爐的結(jié)構(gòu)特點與啟動調(diào)試[J].鍋爐技術(shù),2009,(4):142-143.

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作者簡介:喻孟全(1968-),男,四川內(nèi)江人,廣東省特種設(shè)備檢測院順德分院工程師,研究方向:鍋爐能效測試、節(jié)能技術(shù)。

(責(zé)任編輯:吳 濤)

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