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杏北油田集輸系統(tǒng)節(jié)電潛力分析

2013-05-05 06:10:33李江大慶油田有限責任公司第四采油廠
石油石化節(jié)能 2013年8期
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)油污水泵單耗

李江(大慶油田有限責任公司第四采油廠)

杏北油田集輸系統(tǒng)節(jié)電潛力分析

李江(大慶油田有限責任公司第四采油廠)

杏北油田在油水井數(shù)不斷上升的情況下,能耗得到有效控制。但隨著節(jié)能措施的大量應用,節(jié)能空間越來越小,節(jié)能形勢非常嚴峻。杏北油田通過對集輸系統(tǒng)的外輸泵、摻水泵及污水泵等主要耗電設(shè)備,從單耗、負荷率和節(jié)能技術(shù)應用情況等幾方面進行了深入分析,從而在節(jié)能技術(shù)應用、合理匹配及工藝改造等方面給出了相應的節(jié)電措施,并量化了各種措施的節(jié)能效果,確保杏北油田地面集輸系統(tǒng)能耗形勢平穩(wěn)。

油田集輸系統(tǒng) 能耗 分析 挖潛措施

1 集輸系統(tǒng)地面建設(shè)及能耗現(xiàn)狀

變工況運行的離心泵實現(xiàn)變頻調(diào)速,是經(jīng)濟合理 的 運 行 方 式[1]。 目 前 , 采 油 四 廠 共 建 成 轉(zhuǎn) 油 (放水)站 50 座、脫水站 7座,安裝變頻調(diào)速裝置 79套 (運行 62套)、磁力耦合調(diào)速裝置 1套,2010 年集輸系統(tǒng)耗電 1.9756×108kWh (表1)。

表1 集輸系統(tǒng)能耗

2 集輸系統(tǒng)設(shè)備能耗情況

地面集輸系統(tǒng)耗電設(shè)備有摻水泵、外輸泵、污水泵、電脫水器及各類泵等,其中主要耗電設(shè)備為摻水泵、外輸泵和污水泵,因此,對全廠各站運行的這三類泵的能耗情況進行分析。

2.1轉(zhuǎn)油站摻水泵能耗

分析全廠 50座轉(zhuǎn)油站摻水泵運行情況,通過對各站設(shè)備的單耗、負荷率和節(jié)能技術(shù)應用情況等幾方面進行分類統(tǒng)計分析,結(jié)果如下:

1)應用變頻調(diào)速裝置的摻水泵平均單耗較低(1.02kWh/m3)。 目 前 , 全 廠 50 座 轉(zhuǎn) 油 站 有 21 座 轉(zhuǎn)油站摻水系統(tǒng)安裝變頻調(diào)速裝置 (有14座轉(zhuǎn)油站的摻水變頻調(diào)速裝置運行,7臺調(diào)速設(shè)備停運)。

從圖1可以看出,C、D、H轉(zhuǎn)油站雖然安裝調(diào)速裝置,但是摻水單耗仍高于平均值,分析原因是:由于C、D轉(zhuǎn)油站的摻水變頻裝置未實現(xiàn)閉環(huán),變頻裝置工頻運行,變頻器參數(shù)未能進行同步設(shè) 置 ,“ 大 馬 拉 小 車 ”(負 荷 率 分 別 為 58.7% 和72.9%)導致單耗較高。而 H 轉(zhuǎn)油站由于摻水量較大,需 同時運行 2 臺 排量為 80m3/h 的摻水泵, 但只有1臺摻水泵安裝變頻調(diào)速裝置,因此導致單耗升高。

圖1 應用變頻調(diào)速裝置摻水泵單耗

2)摻水泵負荷率在 90%以上的轉(zhuǎn)油站摻水單耗較低 (圖2),平均為 1.06kWh/m3。

圖2 負荷率 90%以上摻水泵單耗

3)余下 19 座轉(zhuǎn)油站 (其中有 4 座為安裝變頻未運站),由于未安裝(停運)節(jié)電設(shè)備,且平均負荷率僅為 62.2%,因此摻水單耗較高,平均單耗為 1.43kWh/m3。

2.2轉(zhuǎn)油站外輸泵能耗

全廠50座轉(zhuǎn)油站外輸泵均安裝變頻調(diào)速裝置(其中運行 40臺,停運 10臺),通過對各站設(shè)備的類型、單耗、負荷率和節(jié)能技術(shù)應用情況等幾方面進行分類統(tǒng)計分析,結(jié)果如下:

1)應用節(jié)能設(shè)備變頻調(diào)速裝置的外輸泵平均單 耗 較 低 (0.26kWh/m3)。 目 前 , 全 廠 50 座 轉(zhuǎn) 油 站均安裝變頻調(diào)速裝置 (有 40座轉(zhuǎn)油站的輸油變頻調(diào)速裝置運行,10座轉(zhuǎn)油站調(diào)速設(shè)備由于各類問題停運),其中運行 1臺外輸泵的轉(zhuǎn)油站有 34座,平均 單 耗 為 0.23kWh/m3(圖3)。 但 變 頻 調(diào) 節(jié) 也 存 在一定的局限性,轉(zhuǎn)速提高一般不能超過額定轉(zhuǎn)速的10% , 否 則泵效率 太 低 , 甚 至無法工 作[2]。

圖3 34座轉(zhuǎn)油站外輸泵單耗

運行2臺以上外輸泵的轉(zhuǎn)油站有6座,平均單耗 為 0.41kWh/m3, 能 耗 相 對 較 高 , 分 析 原 因 是 :由于多泵運行時,變頻調(diào)速裝置僅能控制單臺泵的電動機轉(zhuǎn)速,其余泵只能工頻運行,故導致能耗升高。而以這種模式運行的6座轉(zhuǎn)油站中僅 C和D轉(zhuǎn)油站單耗為 0.41kWh/m3,其他 4 座轉(zhuǎn)油站平均單耗僅為 0.32kWh/m3(圖4)。查找原因得出 4 座轉(zhuǎn)油站運行的外輸泵均為螺桿泵,通過現(xiàn)場實際運行分析,螺桿泵與離心泵比較在不應用變頻調(diào)速裝置的前提下,同排量的螺桿泵比離心泵節(jié)電45%,因此4座轉(zhuǎn)油站的單耗較低。

圖4 多泵運行轉(zhuǎn)油站外輸泵單耗

2)變頻調(diào)速 裝 置 未 運 行 的 轉(zhuǎn)油站目前 有 10座,外輸泵負荷率在90%以上的轉(zhuǎn)油站輸油單耗較低 (圖5),平均為 0.31kWh/m3(有 5 座轉(zhuǎn)油站)。

圖5 變頻裝置未運行轉(zhuǎn)油站外輸泵單耗

2.3脫水站外輸泵能耗

全廠7座脫水站均運行1臺外輸泵,且變頻調(diào)速裝置都處于運行狀態(tài),平均單耗為 0.23kWh/m3。

圖6 脫水站輸油泵單耗

從圖6可以看出,A聯(lián)合站平均輸油單耗為0.43kWh/m3,明顯高于其他脫水站輸油單耗,分析原因為:A聯(lián)合站變頻器參數(shù)設(shè)置未能與外輸量同步,即液位降低時,變頻器控制電動機的轉(zhuǎn)速不下降,電動機仍高轉(zhuǎn)速運行,導致單耗較高。

2.4脫水站污水泵能耗

對7座脫水站污水泵單耗進行分析,全廠污水泵平均單 耗為 0.19kWh/m3。從圖7 可以 看出 ,F(xiàn) 聯(lián)污 水 泵 單 耗 為 0.38kWh/m3, 在 7 座 脫 水 站 中 最 高 ,分析原因是:F 聯(lián) 平 均 外 輸 污 水 量 為 491m3/h, 外輸污水泵3臺,按照目前外輸水量啟動1臺排量486m3/h 的泵便可 以滿 足生產(chǎn),但 實際 運行中只啟動 1 臺 2#泵,因電流過大、負荷偏高,導致值班室配電盤過熱;因此需要同時運行 2#、3#污水泵,由于運行2臺污水泵排量過大,為控制排量泵出口閘門不能完全打開,導致F聯(lián)外輸單耗過高。

在運行的6座脫水站中E聯(lián)和G聯(lián)由于應用了調(diào)速裝置,所以單耗為6座脫水站中最低,特別是E聯(lián)脫水站2套污水泵系統(tǒng)分別采用變頻調(diào)速(深度)和磁力耦合(三元)裝置節(jié)電效果最好。而D聯(lián)由于油系統(tǒng)污水沉降罐改造,采用自壓流程,污水泵停運,所以單耗為零。全廠脫水站污水泵運行情況見表2。

表2 全廠脫水站污水泵運行情況統(tǒng)計

表3 集輸系統(tǒng)應用節(jié)能設(shè)備節(jié)電潛力統(tǒng)計

圖7 脫水站污水泵單耗

3 集輸系統(tǒng)節(jié)能潛力分析

3.1應用節(jié)能設(shè)備的潛力

從集輸系統(tǒng)能耗現(xiàn)狀可以得出,應用節(jié)能設(shè)備和匹配合理的機泵節(jié)電效果明顯高于其他機泵,但由于產(chǎn)液量不斷波動很難達到液量與泵排量的實時匹配,因此,目前最為有效的節(jié)能辦法便是應用節(jié)能設(shè)備,對各節(jié)能設(shè)備的節(jié)電情況的分析見表3。

3.2工藝改造的節(jié)能潛力

從D聯(lián)污水泵停運的節(jié)電效果可以看出,在工藝設(shè)計上采用自壓流程生產(chǎn)是未來脫水站污水泵節(jié)電的最大潛力。今后可以根據(jù)生產(chǎn)需要進行改造,如果杏北油田5座脫水站(C、G聯(lián)脫水站站內(nèi)無污水站,改造難度較大)的污水泵全部停運,預計可節(jié)電 664.1×104kWh/a。

4 經(jīng)濟效益評價及結(jié)論

集輸系統(tǒng)的節(jié)電潛力主要有三個方面:

1)對負荷率低于 85%的泵,恢復變頻、實現(xiàn)閉環(huán)和新建調(diào)速裝置,該措施實施后,預計可節(jié)電609.2× 104kWh/a, 年 節(jié) 約 生 產(chǎn)成本 362.23 萬元 。

2)將離心泵更換為螺桿泵,此項改造后,預計 可 節(jié) 電 1505.6 × 104kWh/a, 年 節(jié) 約 生 產(chǎn) 成 本895.23 萬元。

3)對脫水站污水泵采用超越流程改造,該項工藝 實 施 后 , 預 計 可 節(jié)電 664.1× 104kWh/a, 年 節(jié)約生產(chǎn)成本 394.87 萬元。

[1]何平.離心泵變頻調(diào)速技術(shù)的應用效果[J].應用能源技術(shù) ,2004(2):42-43.

[2]石樹明.離心泵的幾種節(jié)能途徑探析[J].石油石化節(jié)能 ,2013(3):26-29.

10.3969/j.issn.2095-1493.2013.008.004

2013-03-20)

李江,2004年畢業(yè)于西安石油大學 (油氣儲運工程專業(yè)),從事油田生產(chǎn)管理工作,E-mail:dqlijiang@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶油田有限責任公司第四采油廠油田管理部,163511。

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