李巍 李鐵亮(大慶油田有限責(zé)任公司第八采油廠)
低滲透油田降低油井檢泵率節(jié)能技術(shù)探討
李巍 李鐵亮(大慶油田有限責(zé)任公司第八采油廠)
對(duì)影響檢泵率的主要因素(包括管漏、偏磨、桿脫、泵漏、桿斷)進(jìn)行了分析,采取在桿管偏磨段的抽油桿上加裝扶正器、抽油桿下部加加重桿、油管錨定等綜合配套技術(shù)相結(jié)合的方法,降低桿管偏磨,減少作業(yè)井次;通過泵上保護(hù)裝置、油管檢測(cè)等技術(shù)相結(jié)合的方法有效降低油井檢泵率。
檢泵率 抽油桿 油管 防治措施
油田進(jìn)入高含水開發(fā)階段以來,抽油機(jī)井桿管老化、偏磨等問題日趨嚴(yán)重,導(dǎo)致抽油機(jī)井檢泵率和作業(yè)返工率居高不下,這一現(xiàn)象不僅增加井下作業(yè)維護(hù)工作量和維護(hù)費(fèi)用,而且直接影響油田整體開發(fā)效果。因此,有必要深入剖析檢泵井的構(gòu)成原因,通過制定防治措施,研究實(shí)用技術(shù),大力推廣成熟技術(shù),最終達(dá)到使油井檢泵率得到有效控制的目的。
2011年影響檢泵率的主要原因統(tǒng)計(jì)見表1。
表1 2011年油井主要檢泵原因分類統(tǒng)計(jì)
1.1管漏造成檢泵因素分析
管漏失作業(yè)占檢泵井?dāng)?shù)的 29.2%,是檢泵作業(yè)的主要因素。由于采油井深,平均泵掛在 1450m左右,91根以下油管承受的壓力在9MPa以上,同時(shí)油管在生產(chǎn)過程中受交變載荷影響產(chǎn)生蠕動(dòng),絲扣部位易松動(dòng),產(chǎn)生薄弱點(diǎn),在壓差大的情況下易刺漏損壞。
1.2桿管偏磨造成檢泵因素分析
偏磨作業(yè)占檢泵井?dāng)?shù)的 16.3%,供液不足是造成偏磨的主要原因,供液不足井產(chǎn)生偏磨占63.4%。 沉 沒 度 太低導(dǎo)致 供 液 不 足,充滿 系 數(shù) 下降,則活塞下行時(shí)不能及時(shí)與抽油泵筒內(nèi)的液面接觸進(jìn)行卸載,需要向下運(yùn)行一段距離才能接觸液面。當(dāng)抽油桿和活塞向下運(yùn)行一段距離接觸泵筒內(nèi)的液面時(shí),整個(gè)抽油桿和活塞已獲得了一定的速度和動(dòng)能,于是在活塞接觸抽油泵筒內(nèi)液面的瞬間會(huì)發(fā)生撞擊,對(duì)活塞產(chǎn)生一個(gè)向上的阻力,導(dǎo)致活塞下行受阻;而此時(shí)在慣性的作用下,整個(gè)抽油桿還要繼續(xù)下行,下行的抽油桿與活塞產(chǎn)生了不同步,導(dǎo)致抽油桿產(chǎn)生彎曲并與油管壁發(fā)生摩擦。每一個(gè)沖程產(chǎn)生一次彎曲,與油管壁發(fā)生一次摩擦,引起桿管偏磨,當(dāng)桿、管摩擦不斷地重復(fù)進(jìn)行時(shí)就發(fā)生了 抽 油 桿 磨斷或油 管 磨 漏 現(xiàn) 象[1]。
定向井也是造成偏磨的主要原因之一,定向井產(chǎn)生偏磨占 27.7%。其中,60%由于扶正器串形成偏磨,40%由于加重桿加不了扶正器形成偏磨。
1.3桿脫造成檢泵因素分析
桿脫作業(yè)占檢泵井?dāng)?shù)的 10.3%,是檢泵作業(yè)的主要因素之一。統(tǒng)計(jì) 64口桿脫作業(yè)井的功圖類型,52 口井下供液不足,占 81.3%,是桿脫的主要原因。桿柱下行時(shí),由于泵內(nèi)液體不充滿,下行過程中活塞沖擊液面,造成活塞上部桿柱彎曲,長時(shí)間造成桿脫。其次由于抽油桿在井下服役時(shí)間長,檢泵周期達(dá)到1000天以上井43口,造成桿脫。
1.4泵漏失造成檢泵因素分析
泵漏失作業(yè)占檢泵井?dāng)?shù)的 6.5%,是檢泵作業(yè)的因素之一。今后應(yīng)強(qiáng)化資料錄取管理,在泵漏失較輕時(shí)及時(shí)發(fā)現(xiàn),并開展加密加藥、超導(dǎo)熱洗及高溫高壓熱洗等措施。泵漏失原因見表2。
表2 泵漏失原因統(tǒng)計(jì)
1.5桿斷造成檢泵因素分析
2011 年桿斷作業(yè)占檢泵井?dāng)?shù)的 4.5%,通過對(duì)桿系統(tǒng)薄弱點(diǎn)分析,研究應(yīng)用了組合桿柱、H級(jí)抽油桿、加重桿、高強(qiáng)連桿、優(yōu)化扶正、閥罩改進(jìn)等技術(shù),桿系統(tǒng)強(qiáng)度提升30%以上。
2.1提高系統(tǒng)強(qiáng)度治理?xiàng)U斷脫
針對(duì)桿斷脫問題,加強(qiáng)抽油桿現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢、更換管理,優(yōu)化扶正器安裝,強(qiáng)化低沉沒度井降參數(shù)管理。通過桿柱受力狀態(tài)研究,針對(duì)桿系統(tǒng)薄弱點(diǎn)應(yīng)用了組合桿柱、H級(jí)抽油桿、加重桿、高強(qiáng)連桿等技術(shù),采用上部 800m 外加厚油管與下部普通油管的二級(jí)管柱組合,在保證桿柱強(qiáng)度的同時(shí),降低桿柱載荷。采用 ? 22mm、 ? 19mm 二級(jí) HY 級(jí)抽油桿組合,下部使用 100m加重桿,堅(jiān)持“長沖程低沖速”的原則,合理優(yōu)化抽汲參數(shù),降低載荷交變頻率。結(jié)合優(yōu)化扶正、閥罩改進(jìn)技術(shù),桿系統(tǒng)強(qiáng)度提升30%以上。
2.2優(yōu)化防偏磨工藝組合
油井管桿偏磨應(yīng)采取“防、治相結(jié)合”的措施,主要采取在桿管偏磨段的抽油桿上加扶正器、抽油桿下部加加重桿、油管錨定技術(shù)相結(jié)合的方法。通過扶正器與油管的接觸來避免桿管直接摩擦。對(duì)預(yù)測(cè)發(fā)生偏磨的高含水、低沉沒度、高抽汲參數(shù)三類井進(jìn)行配套措施優(yōu)化設(shè)計(jì),通過采取調(diào)小抽汲參數(shù)、優(yōu)化桿柱組合、合理配置扶正器等配套措施,減少因偏磨造成作業(yè)。
2.3油管檢測(cè)技術(shù)
對(duì)舊油管進(jìn)行管體和絲扣的檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格的舊油管可以重新進(jìn)行使用,檢驗(yàn)不合格的舊油管進(jìn)行報(bào)廢處理,有效避免不合格的舊油管下井造成油井檢泵周期短,增加作業(yè)成本。管體完好,絲扣損壞,需磨擦焊接修復(fù)后下井;在偏磨量界限以內(nèi),做防腐處理下入水井;管體有問題,報(bào)廢;井下油管服役期超過5年或起下次數(shù)超過5次井,及時(shí)進(jìn)行全井管更換檢測(cè);應(yīng)用油管絲扣在線檢測(cè)技術(shù),針對(duì)性指導(dǎo)油管更換,優(yōu)選了 TOP-215 油管密封脂,入井管柱密封性提高60%以上。油管檢測(cè)過程見圖1。
圖1 油管檢測(cè)流程
2.4抽油泵上保護(hù)裝置的應(yīng)用
該裝置能有效防止間抽井在停抽時(shí)井筒內(nèi)采出液雜質(zhì)回落沉積于泵筒造成的泵卡、桿卡,部分緩解油井結(jié)蠟、結(jié)垢。對(duì)于壓裂后井筒內(nèi)殘砂、泥漿含量高的油井,雜質(zhì)收集效果明顯,裝置可長期在井下隨抽油桿舉升自動(dòng)張合,隨時(shí)防止泵卡、解除油井堵塞。針對(duì)大泵徑井 (? 56mm、 ? 44mm),泵單位時(shí)間內(nèi)經(jīng)過流體多、雜質(zhì)多,盡可能下入保護(hù)器,延長高產(chǎn)井檢泵周期,針對(duì)泵徑為 ? 28mm易卡泵的機(jī)采井應(yīng)用效果明顯,見表3。
表3 抽油泵防卡保護(hù)裝置措施前后平均生產(chǎn)數(shù)據(jù)對(duì)照
1)管漏、偏磨、桿脫是影響油井檢泵率的主要因素。
2)針對(duì)不同油井進(jìn)行入井管桿的優(yōu)化,避免管桿設(shè)計(jì)不合理造成的斷脫。
3)油管井下服役時(shí)間較長但還不需更換的井,采取應(yīng)用油管錨的措施,可以改善油管受力狀態(tài),減少管斷井的發(fā)生。
4)采取調(diào)小抽汲參數(shù)、優(yōu)化桿柱組合、合理配置扶正器等配套措施,可以有效降低因偏磨造成作業(yè)。
[1] 郭曉忠,劉洪舉,崔雅桂,等.含水與沉沒度對(duì)桿管偏磨的 影 響 研 究[J].大 慶 石 油 地 質(zhì) 與 開 發(fā),2006(4):82-84.
10.3969/j.issn.2095-1493.2013.007.014
2013-03-24)
李巍,2008年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院,從事油田機(jī)采工作,E-mail: liweicy8@petrochina.com.cn,地址 : 黑 龍江省大慶 油田有限責(zé)任公司第八采油廠工程技術(shù)大隊(duì),163514。