易澤勇(大慶油田有限責任公司第一采油廠)
利用鉆降時機分層開井 低成本治理欠注井
易澤勇(大慶油田有限責任公司第一采油廠)
油田開發(fā)的進程中,注水質量是油田生產(chǎn)至關重要的因素,而部分井砂體發(fā)育較差,回注污水導致油層污染、水驅見聚造成孔道阻塞等諸多因素影響,導致了水驅頂上覆巖壓欠注井逐漸增多。通過抓住區(qū)塊鉆降開井的有利時機,采用測試調配的低成本簡易工序,對欠注井實施了有選擇的分層恢復注水方案,在一定程度上控制了高滲透層吸水,緩解了層間矛盾,使井組的生產(chǎn)形勢有所改善。方案的關施既能減輕成本支出,減少專用設備、人員等能源的費用,達到節(jié)約能源的目的,又能做到保護環(huán)境、創(chuàng)造經(jīng)濟效益的效果。
鉆降 分層開井 改善層間矛盾 低成本
注水井長期欠注會使周圍油井出現(xiàn)產(chǎn)量下降、供液不足、井組含水上升速度加快等動態(tài)反映特征[1], 嚴 重 的 會 造 成 壓 力 下 降 , 加 劇 平 面 矛 盾 引 發(fā)套損。因此對于多次洗井處理無效的欠注井多利用酸化、壓裂等增注措施來改善油層的動用狀況,但這些措施成本較高。
1.1技術原理
在注水井關井一段時間后,借助開井時啟動壓力的較大波動,在高滲透層下死嘴,向吸水差的低滲透層注水,通過壓力差沖擊由于油層污染或砂體發(fā)育較差孔道較小的層,然后再向注水稍好的中低滲透層注水,最后再撈出高滲透層死嘴,實施全井注水,開井過程均控制在 3-4階段進行。通過控制高滲透層吸水狀況來達到緩解層間矛盾的目的,最后 達到治理 低 滲 透 層 吸水差的 效 果[1]。
1.2水井吸水差的原因
注水井縱向上油層物性的差異,造成了層間吸水量的差異。部分井砂體發(fā)育較差,回注污水導致油層污染、水驅見聚造成孔道阻塞等諸多因素影響,導致了水驅頂上覆巖壓欠注井逐漸增多。在油田高含水、剩余油分布零散的狀況下,針對不同油層剩余油的特點,采取分層段水量的加強、接替和控制,是油田精細調整挖潛的核心,通過宏觀注水調整使注采結構更趨合理。
某井組位于薩中油田北一區(qū)斷西區(qū)塊,中心注水井按四級五段分層注水,射開SⅠ3-4+5、SⅢ2-4 、PⅡ2-4 三個層段共 15 個小層,全井射開砂巖厚度 32.2m,有效厚度 21.6m,主要發(fā)育砂體為坨狀三角洲砂體和穩(wěn)定外前緣席狀砂。
在經(jīng)歷了兩次加密調整后,目前連通8口采油井井組平均射開砂巖厚度24.98m,有效厚度 11.59m。
2.1水井注入情況
對水井進行分層測試,從檢配數(shù)據(jù)可見各小層吸 水極 不均 勻,偏Ⅱ、 偏Ⅳ 吸水量為 0m3/d,調 配后放大偏Ⅱ、偏Ⅳ水嘴至 10.0,全井注入壓力為上覆 巖壓 ,日注 水量 增至 125m3/d,吸 水狀況有所 好轉,但仍低于配注。
2.2水井的注水情況使井組生產(chǎn)形勢受到影響
由于該水井完不成配注情況不是很嚴重,所以較難結合壓裂、酸化等方案,但對周圍油井仍然產(chǎn)生了一定的影響。井組中扣除一口高含水關井外,井組含水由 2007 年 5 月的 88.9%上升到 2007 年 12 月的 90.3%。
周圍8口油井中,有三口未措施井產(chǎn)量下降明顯。對比 2007 年 12 月與 2007 年 5 月生產(chǎn)數(shù)據(jù)可見 , 共 計 影 響 日 產(chǎn) 液 45.9t, 影 響 日 產(chǎn) 油 5.4t, 累計影響液 量 5507t,累計影響油 量 643t??梢?,欠注情況不是很嚴重的注水井,長期低于配注注水也會導致周圍油井生產(chǎn)形勢變差。
2.3方案的編制依據(jù)
1)分層開井比較適合提高中、低滲透層的吸水能力。
2)該水井的分層注水狀況有待于進一步改善。
3)2007 年 10月在北一區(qū)斷西開展的鉆降二類油層井網(wǎng)的時機,提前編制分層開井方案,力爭實現(xiàn)擴大注入水波及體積,緩解層間矛盾的目的。
編制分層開井方案時我們主要從注水強度角度考慮,編制方案:由于偏Ⅰ、偏Ⅲ、偏Ⅳ注水強度較為接近,所以最終確定將該三層同步注水,將注水時間由10d延長至20d,最后偏Ⅱ、Ⅴ注水。
3.1注水井吸水狀況達到預期目標
水井 2008年 2月 5日接到鉆降開井通知進行罐車洗井,6日正式開井,按分層開井方案嚴格實施,2008年4月4日分層測試。
該井2008年 3月分層開井后至目前 2009年9月各小層配完成注情況良好,沒有出現(xiàn)頂上覆巖壓欠注情況,措施有效期較長已達 18個月。
從剖面對比可以看出,小層吸水層數(shù)增加3個,吸水層比例提高20%。
3.2周圍油井生產(chǎn)形勢明顯好轉
分層開井后,周圍連通的6口未措施油日增液44.2t, 日 增 油 7.8t, 累 計 增 液 5309t, 累 計 增 油938t。井組注采比由 0.85 提高到 0.94。
可見,分層開井實施后,該井組日產(chǎn)液上升,日產(chǎn)油上升,含水穩(wěn)中有降,整個井組沉沒度穩(wěn)定上升,穩(wěn)油控水效果明顯,壓力狀況得到改善,為提高開發(fā)水平提供了可以借鑒的經(jīng)驗。
治理欠注井各項措施費用對比見表1。
通常壓裂一口水井需 24.5 萬,酸化一口水井需3.5~6.3 萬,調剖一口井需 5.4~48 萬不等,層段調整一 口水井 需 4.5~5 萬, 費 用 昂 貴,平均 需 要 9.475~20.95 萬;而分層開井僅通過分層測試過程中的幾次調整即可實現(xiàn),操作方法簡單,分層測試實施按一個測試班 3人投撈 2-3 次計算,僅需花費人工費用 600~900 元。截至 2009 年 9 月,分層開井累計有效期長達 18個月以上,累計增油 938t。
若水井因層間矛盾大、動用程度低造成欠注,需要采取酸化、壓裂等改造油層的方式進行處理,勢必在作業(yè)期間需要停注,影響注采。一是從關井降壓到作業(yè)后開井一般需要影響 5~7d ;二是大量作業(yè)專用車輛的開進會對周圍井場造成破壞,需修復;三是作業(yè)期間會排放酸液等廢料,即使有很好的收集手段也會對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響,不利于環(huán)保。
表1 治理欠注井各項措施費用對比
與其他措施相比,分層開井具有更易操作、利于環(huán)保、節(jié)約費用的優(yōu)點,對于治理其它措施因作業(yè)費用高而不易投入治理的吸水差井,有可實施的價值。
1)動態(tài)、地質分析人員在治理問題井方面,除通過常規(guī)措施方法外,應該廣開思路,開拓其他治理途徑,以達到更簡化、更節(jié)約、更環(huán)保的效果,還可以抓住特定時機,實施治理措施,達到事半功倍的目的。
2)在治理注水井吸水差井上,通過精心編制方案,分層開井與水井壓裂、酸化、調剖、層段調整等措施相比,也可達到改善層間矛盾,提高注水質量的目的。
3)抓住大批鉆井的有利時機,可對鉆降區(qū)內的吸水差的水井,開井前設計好分層開井方案,將會收到好的效果。
[1] 張紅.分層開井與周期注水及其它技術相結合的可行性研究[J].科技促進發(fā)展(應用版),2010(6):178-179.
10.3969/j.issn.2095-1493.2013.007.020
2013-03-11)
易澤勇,2006年畢業(yè)于大慶石油學院,從事水驅動態(tài)分析 工 作 , E-mail: yizeyong@163.com, 地 址 : 黑 龍 江 省 大 慶 油 田 有限責任公司第一采油廠第六油礦地質工藝隊,163000。