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輕油裂解法生產(chǎn)氰化鈉工藝中裂解余熱利用

2013-06-11 01:58:08付艷娥劉旭東楊迎春
無機鹽工業(yè) 2013年4期
關(guān)鍵詞:氰化鈉采暖期裂解爐

付艷娥,劉旭東,楊迎春

(贏創(chuàng)三征(營口)精細化工有限公司,遼寧營口115000)

輕油裂解法氰化鈉生產(chǎn)工藝是中國氰化鈉生產(chǎn)主要方法之一,其產(chǎn)能約占國內(nèi)氰化鈉生產(chǎn)總能力的60%以上[1]。贏創(chuàng)三征(營口)精細化工有限公司(以下簡稱“贏創(chuàng)三征”)采用輕油裂解法生產(chǎn)30%液體氰化鈉。輕油裂解溫度在1 400℃以上,裂解后的爐氣溫度在1 000℃以上,載熱爐氣需要冷卻系統(tǒng)降溫到60℃再與氫氧化鈉反應生成氰化鈉液體。雖然在1996年通過改進氨和輕油的預熱工藝[2],利用了一部分裂解余熱,更多的熱量通過涼水塔排放到大氣中。贏創(chuàng)三征在2009年初開始將裂解爐循環(huán)水整合在一起,與其他的設備循環(huán)水分離,采用閉路循環(huán),用板式換熱器調(diào)節(jié)循環(huán)水溫度,用于氨氣緩沖罐加熱、鍋爐原水箱加熱、全公司供暖,取消用鍋爐蒸汽供暖工藝。節(jié)能效益顯著,設備運行周期延長。

1 液體氰化鈉生產(chǎn)過程及廠區(qū)采暖描述

1.1 液體氰化鈉生產(chǎn)過程

液氨經(jīng)過氨蒸發(fā)器第一步汽化后,用管道輸送至氨二次蒸發(fā)器二次汽化,確保液氨汽化充分后到爐前氨預熱器進行進一步加熱;來自輕油罐區(qū)的輕油,經(jīng)流量調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)投入量。通過輕油預熱器預熱后的油氣與氨氣進行混合,在氨油混合預熱器里進一步預熱,溫度達到260℃后經(jīng)裂解爐底部下氣室進入裂解爐膛,使石油焦粒沸騰、三相電極放電,由電能轉(zhuǎn)換成熱能使溫度達到1 450℃左右,促使汽化后的混合物料在爐內(nèi)進行裂解反應生成氰化氫氣體。經(jīng)裂解爐反應后夾帶著一定焦粒粉塵的氰化氫氣體,靠真空泵的微負壓帶動,經(jīng)換熱器換熱后在旋風除塵器中對氣體中夾帶的焦灰進行粗濾,冷卻器冷卻后經(jīng)布袋除塵器進行精濾后進入吸收器與氫氧化鈉反應,氰化鈉成品經(jīng)打料泵送至氰化鈉儲罐,含氫尾氣經(jīng)凈化處理后送往合成氨車間加工成液氨。過程已實現(xiàn)DCS控制,能夠做到無廢水廢氣排放。

1.2 廠區(qū)采暖

改造前廠房全部采用蒸汽取暖,冷凝水也不回收,采暖期又長,耗能較高;其他設施供暖采用熱水,但整個熱源是由蒸汽鍋爐供給,消耗大量煤資源。

2 裂解余熱利用改造內(nèi)容

2.1 裂解爐循環(huán)冷卻水系統(tǒng)改造

將裂解爐循環(huán)水整合,與其他的設備循環(huán)水分離,采用閉路循環(huán),用板式換熱器調(diào)節(jié)循環(huán)水溫度,將原來裂解爐回水由40℃提高到65~70℃。該循環(huán)水用途:1)供給生產(chǎn)車間需要加熱的氨氣緩沖罐;2)給鍋爐原水箱加熱,提高鍋爐采暖用水溫度,對全公司采暖系統(tǒng)進行供暖。由于循環(huán)水系統(tǒng)是閉路循環(huán),采用的是軟化水,設備不結(jié)垢,換熱效果好,設備運轉(zhuǎn)周期延長一倍;氰化鈉車間停裂解爐時間減少,氰化鈉產(chǎn)量增加,單耗下降,并提高了安全系數(shù)。

2.2 廠區(qū)供暖改造工藝

采暖全部改為用裂解余熱供暖,同時取消了用鍋爐蒸汽供暖形式。工藝流程簡述:儲水池的水經(jīng)水泵吸入,加壓,經(jīng)板式換熱器(可調(diào)整溫度)給裂解爐供軟化水,軟化水經(jīng)裂解爐加熱溫度升高 (一般為65~70℃),一部分回儲水池再循環(huán);一部分向鍋爐房采暖循環(huán)水箱供水(自控),再向需要加熱的設備供熱水,經(jīng)各設備冷卻后回到儲水池,然后再循環(huán)。

3 能效測算

3.1 裂解反應熱量計算

基本數(shù)據(jù):年產(chǎn)6萬t30%液體氰化鈉。輸入裂解爐的熱量(以生產(chǎn)1 t產(chǎn)品計):原料帶入103 472 kJ,電能輸入 3 060 000 kJ;輸出熱量:爐氣帶出902 452 kJ,裂解需熱 1 105 444 kJ, 焦灰?guī)С?08 489 kJ,循環(huán)冷卻水帶走熱量(包括熱損失)1 047 087 kJ。

本項目采暖期氰化鈉總產(chǎn)量可達70 000 t。1 t標準煤產(chǎn)生的熱量為2.927×107kJ,生產(chǎn)氰化鈉過程可放出的熱量Q為:

3.2 氰化鈉裂解爐余熱利用后節(jié)能估算

3.2.1 用于氨緩沖罐加熱節(jié)能量△Ea

本項目氨氣緩沖罐為10臺,全年使用天數(shù)200d,每臺氨氣緩沖罐加熱需要蒸汽量為0.11 t/h,經(jīng)測算,鍋爐燃燒1 t阜新煤,可產(chǎn)生3.5 t蒸汽(考慮鍋爐效率)。阜新煤低位燃燒值為16 800 kJ/kg。本項目氨氣緩沖罐年需要蒸汽量為:

年耗燃煤量為:

氨緩沖罐加熱需求量△Ea為:

3.2.2 氰化鈉余熱用于項目廠區(qū)采暖節(jié)能量△Eb

廠區(qū)年采暖周期為6個月,其中4個月處于冬季期,2個月處于春季期。廠區(qū)采暖面積為32 000.37 m2,廠區(qū)全天采暖,冬季期采暖負荷取70 W/m2,春季期采暖負荷取60 W/m2。

廠區(qū)采暖期采暖用熱量為:

廠區(qū)年采暖期采暖需求總熱量:

原采暖使用熱水來自于蒸汽換熱,鍋爐房提供蒸汽在換熱站通過汽-水換熱器換熱,換得采暖熱水后,用于廠區(qū)供暖,換熱器效率為80%。廠區(qū)采暖實際需求總熱量′為:

經(jīng)測算,氰化鈉余熱利用節(jié)能改造后,年可節(jié)約的測算節(jié)能量△E為:

4 存在的問題及改進意見

余熱主要用于冬季取暖,在冬季余熱利用率為91.16%,但在非采暖期,余熱還是通過涼水塔引入環(huán)境中,沒有充分利用。企業(yè)應進一步研究、探討回收利用途徑,取得更多的節(jié)能效益。提出3點建議:1)余熱引入鍋爐對鍋爐水進行預熱;2)余熱以熱水形式引入廢水車間代替蒸汽加熱設備;3)余熱以熱水形式供給職工浴池加熱洗澡水。

5 結(jié)語

輕油裂解法生產(chǎn)氰化鈉裂解余熱代替蒸汽給廠區(qū)取暖及部分設備加熱,不僅年節(jié)省2 282.76 t標煤,給企業(yè)帶來一定的經(jīng)濟效益,還能減少鍋爐煙塵的排放量,實現(xiàn)經(jīng)濟和環(huán)境效益的雙贏。

[1]程北飛.簡析輕油裂解法氰化鈉生產(chǎn)工藝的環(huán)境影響[J].化工安全與環(huán)境,2010 (33):17.

[2]葉菊明.輕油裂解爐余熱利用[J].上海節(jié)能,1994(5):14-16.

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