王瑞哲,孫艷芹,呂慶,吳瑋楠,馮帥
(河北聯(lián)合大學(xué)冶金與能源學(xué)院,河北唐山 063009)
目前,國(guó)內(nèi)外鋼鐵企提高燒結(jié)礦RDI+3.15指標(biāo)都普遍使用添加CaCl2這一方法,一般可提高近20% ~30%[1-5]。但是此法加重了氯元素對(duì)環(huán)境的污染和對(duì)高爐冶煉的危害。主要體現(xiàn)在:1)高爐煤氣中的氯使管道內(nèi)壁和TRT風(fēng)機(jī)葉片受到腐蝕,熱風(fēng)爐耐火材料發(fā)生軟化變形、收縮甚至倒塌等現(xiàn)象[6]。2)在高爐內(nèi)氯元素能夠與爐料、液態(tài)渣鐵或煤氣中的物質(zhì)發(fā)生一系列的化學(xué)反應(yīng),焦炭反應(yīng)后強(qiáng)度降低、礦石軟化溫度降低、高爐爐墻耐火材料熔點(diǎn)降低。3)在高爐冶煉條件下,氯及其化合物能夠反應(yīng)生成備受關(guān)注的污染物之一的二噁英,其隨高爐煤氣排出必將形成嚴(yán)重的污染隱患。因此,低氯還原粉化抑制劑的研究顯得尤為重要。
針對(duì)釩鈦礦噴灑不同含量的CaCl2水溶液,選取合適的氯化鈣加入量,確定合適的加入量后,噴灑分別含有Ca2+與Cl-不同的溶液(溶液的濃度與加入量與CaCl2相同),分別驗(yàn)證單獨(dú)添加Ca2+與Cl-時(shí)對(duì)燒結(jié)礦低溫還原粉化的影響,改變Ca2+與Cl-的比例,降低溶液氯離子濃度,進(jìn)行混合添加劑配方試驗(yàn),計(jì)算承鋼高爐的氯平衡,進(jìn)一步驗(yàn)證低氯添加劑降低入爐氯含量的效果。根據(jù)《鐵礦石低溫粉化試驗(yàn)靜態(tài)還原后使用冷轉(zhuǎn)鼓的方法》(GB/T13242-91)進(jìn)行燒結(jié)礦的低溫還原粉化試驗(yàn)。
配制5%濃度CaCl2水溶液。選取承鋼釩鈦燒結(jié)礦作為實(shí)驗(yàn)對(duì)象,全部噴灑上不同質(zhì)量的CaCl2水溶液,之后自然風(fēng)干12小時(shí),進(jìn)行試驗(yàn)結(jié)果如表1所示。
表1 低溫還原粉化數(shù)據(jù)
由表1可知,隨CaCl2的加入,燒結(jié)礦RDI+3.15大幅升高,CaCl2加入量在4/萬(wàn)時(shí),可使燒結(jié)礦的低溫粉化率RDI+3.15大于90%,與未噴抑制劑的燒結(jié)礦相比RDI+3.15提高近60個(gè)百分點(diǎn),完全達(dá)到高爐生產(chǎn)要求。
選取承鋼釩鈦燒結(jié)礦作為試樣,噴灑不同的溶液(溶液的濃度與加入量與CaCl2相同),分別驗(yàn)證單獨(dú)添加Ca2+與Cl-及Ca2+與Cl-同時(shí)時(shí)加入對(duì)燒結(jié)礦低溫還原粉化的影響。
表2 低溫還原粉化數(shù)據(jù)
從表2可以看出,噴灑含鈣添加劑A溶液,燒結(jié)礦低溫還原粉化性能沒(méi)有改變,噴灑含氯添加劑B、C、D,都可以適當(dāng)?shù)奶岣叩蜏剡€原粉化性能,噴灑混合添加劑配方1溶液時(shí),效果極其顯著。
通過(guò)單獨(dú)加入Ca2+與Cl-的試驗(yàn)可知,單獨(dú)的Ca2+對(duì)低溫還原粉化性能并沒(méi)有影響;單獨(dú)的Cl-對(duì)提高低溫還原粉化起到了一定了作用,但效果沒(méi)有噴灑CaCl2效果好。當(dāng)加入混合添加劑配方使Cl-∶Ca2+為2∶1時(shí),效果極其顯著,并不比單獨(dú)噴灑CaCl2溶液效果差,因此就為實(shí)現(xiàn)低氯粉化抑制劑提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
對(duì)混合添加劑配方1進(jìn)行改善,改變Ca2+、Cl-的比例,從而降低溶液氯離子濃度,分別對(duì)混合添加劑配方進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證對(duì)比。試驗(yàn)結(jié)果如表3所示。
表3 混合添加劑低溫還原粉化對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果
由表3可以得出,通過(guò)改變混合添加劑中Ca2+、Cl-的比例,降低Cl-的濃度混合添加劑配方1、2、3效果顯著,降低添加劑中Cl-含量33%左右,同時(shí)燒結(jié)礦的低溫還原粉化指標(biāo)與單獨(dú)添加4/萬(wàn)的CaCl2相比相差并不大,因此就為實(shí)現(xiàn)低氯添加劑實(shí)現(xiàn)提供了試驗(yàn)基礎(chǔ)?;旌咸砑觿┡浞?因?yàn)镃l-含量低,效果不好,因此通過(guò)適當(dāng)?shù)恼{(diào)整Ca2+、Cl-的比例,可以降低添加劑中Cl-的含量,減少Cl對(duì)高爐和氣體回收裝置的嚴(yán)重腐蝕,同時(shí)可減少對(duì)環(huán)境的污染。
通過(guò)計(jì)算承鋼高爐的氯平衡,研究低氯添加劑與普通噴灑氯化鈣相比對(duì)高爐生產(chǎn)的影響,承鋼高爐氯平衡如表4所示。
表4 承鋼高爐氯的分布與平衡
續(xù)表4
其中CaCl2溶液噴灑量為0.4 kg/t燒結(jié)礦,工業(yè)CaCl2的純度為90%,由表4可知,噴灑CaCl2帶入高爐的氯量為0.28847 kg/t,占入爐總氯量的51%,可見(jiàn)噴灑CaCl2溶液對(duì)高爐生產(chǎn)具有極大的影響。
按表4計(jì)算結(jié)果表明,與氯化鈣抑制劑相比,低氯抑制劑的氯含量降低30% ~35%。使用低氯抑制劑后,由低氯抑制劑帶入高爐的氯量為0.19863 kg/t,與氯化鈣抑制劑相比,入爐總氯量降低了0.08984 kg/t,使入爐總氯量降低20%,這就進(jìn)一步驗(yàn)證低氯添加劑對(duì)降低入爐氯含量有效。
1)隨CaCl2的加入,燒結(jié)礦RDI+3.15大幅升高,CaCl2加入量在4/萬(wàn)時(shí),可使燒結(jié)礦的低溫粉化率RDI+3.15大于90%,達(dá)到高爐生產(chǎn)要求。
3)單獨(dú)的Ca2+對(duì)低溫還原粉化性能并沒(méi)有影響;單獨(dú)的Cl-對(duì)提高低溫還原粉化起到了一定了作用,但效果沒(méi)有噴灑CaCl2效果好。當(dāng)加入混合添加劑配方使Cl-∶Ca2+為2∶1時(shí),效果極其顯著,并不比單獨(dú)噴灑CaCl2溶液效果差。
2)混合添加劑配方1、2、3效果顯著,降低添加劑中Cl-含量33%左右,通過(guò)高爐氯平衡計(jì)算,其使入爐總氯量降低20%,進(jìn)一步驗(yàn)證低氯添加劑對(duì)降低入爐氯含量有效。
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