羅偉,武崗松,宋承禹,董良民,韓紹強(qiáng),劉海民
(中交一航局第五工程有限公司,河北 秦皇島 066002)
沙特延布海岸開發(fā)Ⅰ、Ⅱ期工程,位于沙特西部,濱紅海沿岸,是沙特皇家委員會的一個海岸景觀項目。施工內(nèi)容包括港池疏浚、場地回填、護(hù)坡、沙灘游泳池和景觀綠化,以及海墻、擋土墻、行車橋等。其中2處海墻和3段擋土墻總長度約1000 m,2處海墻位于人工島I2島上,3段擋土墻位于C3航道,具體位置如圖1所示。
海墻、擋土墻和橋梁均采用灌注樁基礎(chǔ),場地標(biāo)高約+1.0 m,混凝土強(qiáng)度等級35 MPa,表面噴漆環(huán)氧鋼筋。灌注樁參數(shù)如表1所示。
海墻設(shè)計斷面圖和灌注樁施工示意圖如圖2所示。
圖1 沙特延布海岸開發(fā)Ⅱ期工程平面布置圖
表1 灌注樁參數(shù)匯總表
圖2 海墻設(shè)計斷面圖和灌注樁施工示意圖
本工程位于沙特紅海沿岸斷裂帶附近,屬生物海岸瀉湖地形地貌。紅海沿岸地殼下降、海平面上升,由古珊瑚礁和地質(zhì)沉積(多由粉砂淤泥質(zhì)夾砂礫石物質(zhì)組成,往往有黑色有機(jī)質(zhì)黏土與貝殼碎屑等沉積物)作用形成目前的地質(zhì)條件。海岸的演變,使珊瑚礁的分布雜亂無章。
施工區(qū)域水深1~5 m。開工前對灌注樁區(qū)域進(jìn)行了地質(zhì)勘察,勘察鉆孔共48個,根據(jù)勘察成果,該區(qū)域地基的土層情況自上而下依次為:標(biāo)貫擊數(shù)1~5擊的淤泥、中等密實的黏性土或砂、密實或非常密實的砂或堅硬的黏性土,其中表層淤泥層厚度2~23 m不等,部分鉆孔中間夾雜著一層或兩層珊瑚礁。48個鉆孔之間的地質(zhì)差異非常大,基本沒有規(guī)律。
供選擇的灌注樁護(hù)壁工藝有傳統(tǒng)的泥漿護(hù)壁工藝,和使用通長護(hù)筒護(hù)壁工藝(以下稱全護(hù)筒工藝)。由于本工程大部分區(qū)域地基表層存在較厚的淤泥質(zhì)土、且護(hù)筒內(nèi)外水頭差比較?。ㄊ┕て脚_標(biāo)高+1.0 m左右,平均潮位+0.1 m)等特點,故不適合采用傳統(tǒng)的泥漿護(hù)壁灌注樁施工工藝。
為了驗證傳統(tǒng)的泥漿護(hù)壁灌注樁施工工藝在本工程特點下的可行性,在正式施工前,進(jìn)行了實驗驗證。實驗驗證選擇在施工區(qū)域地質(zhì)條件相對較好的SW-6號鉆孔附近。SW-6號鉆孔地質(zhì)情況如表2所示。
表2 SW-6號鉆孔地質(zhì)描述表
實驗驗證的施工方式是履帶吊吊振動錘下護(hù)筒,旋挖鉆成孔,泥漿護(hù)壁。實驗樁長20 m,鉆孔深度26 m,護(hù)筒長度20 m,護(hù)筒底部進(jìn)入密實的砂層4 m,護(hù)壁內(nèi)泥漿比重為1.06,在成孔后,護(hù)筒下孔壁坍塌嚴(yán)重,15 min孔深減小了3 m,雖加大了泥漿比重,但仍然不能維持孔壁穩(wěn)定。實驗證明,泥漿護(hù)壁工藝不適用于本工程。
全護(hù)筒施工采用120M-608型履帶式長螺旋鉆機(jī),鉆機(jī)如圖3,鉆頭和鉆桿如圖4。設(shè)備自重約120 t,高度41 m,適合于樁長在32 m以內(nèi)的灌注樁施工。
主臂呈豎直狀態(tài),通過后部兩根支撐桿的伸縮,調(diào)整垂直度,其上安裝了兩套驅(qū)動裝置,分別驅(qū)動長螺旋鉆桿和驅(qū)動護(hù)筒。主機(jī)尾部配發(fā)電機(jī)和空壓機(jī),為鉆桿和護(hù)筒驅(qū)動裝置提供動力;下方設(shè)兩根液壓油缸,工作中通過伸縮,支撐在地面上,增加設(shè)備的穩(wěn)定性。主機(jī)配置三套卷揚(yáng),主臂頂部設(shè)多套滑輪組,可兼做起重設(shè)備。長螺旋鉆桿分節(jié)拼裝,每節(jié)長度6~9 m,連接方式為內(nèi)六角承插接頭,銷子固定,組裝、拆卸比較方便。120M-608型長螺旋鉆機(jī)能夠在鉆孔的同時驅(qū)動護(hù)筒,直至整個鉆孔。
圖3 120M-608型長螺旋鉆機(jī)圖
圖4 鉆頭和鉆桿圖
全護(hù)筒施工工藝流程與傳統(tǒng)的泥漿護(hù)壁工藝基本相同,如圖5所示,其主要區(qū)別在于成孔設(shè)備和鉆孔方式。
圖5 施工工藝流程圖
在成孔前要完成連接護(hù)筒與其驅(qū)動裝置。具體步驟如下:首先在鉆孔附近開動鉆桿鉆進(jìn),至地面以上剩余15 m左右,卸掉鉆桿的驅(qū)動連接銷,旋轉(zhuǎn)鉆機(jī),將鉆桿留在土中,吊車吊護(hù)筒,套在鉆桿外側(cè),鉆機(jī)旋轉(zhuǎn)將護(hù)筒驅(qū)動裝置對準(zhǔn)護(hù)筒,對正、旋轉(zhuǎn)將其連接,開動驅(qū)動裝置,將護(hù)筒向下驅(qū)動,至鉆桿頂部以下,連接另一個驅(qū)動裝置與鉆桿,旋轉(zhuǎn)拔出護(hù)筒和鉆桿,鉆桿和護(hù)筒同時連接到鉆機(jī)上。全護(hù)筒工藝使用的護(hù)筒,壁厚10~12 mm,其外徑略大于設(shè)計樁徑,每延米重量約300 kg。
鉆機(jī)對準(zhǔn)鉆孔位置后,開動鉆桿驅(qū)動,順時針旋轉(zhuǎn)鉆進(jìn),鉆進(jìn)約2~3 m后,同時開動護(hù)筒驅(qū)動,逆時針旋轉(zhuǎn)跟進(jìn),保持護(hù)筒底部與鉆桿底部基本平齊。在鉆進(jìn)過程中,土方隨螺旋上升,從護(hù)筒驅(qū)動上部的排渣孔向外排放,直至達(dá)到要求的深度。鉆桿逆時針旋轉(zhuǎn),慢慢提升,清理鉆孔內(nèi)的土方,采用氣舉反循環(huán)或旋挖鉆機(jī)清孔,孔深驗收合格后,下鋼筋籠,澆筑混凝土。在混凝土澆筑后,使用鉆機(jī)迅速拔出護(hù)筒,其最大上拔力60 t。拔出2~3 m時,補(bǔ)澆混凝土,填補(bǔ)由于護(hù)筒拔出其側(cè)壁占用的空隙,確保護(hù)筒拔出后的混凝土頂面高于設(shè)計頂標(biāo)高。
成孔質(zhì)量是灌注樁施工中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié),其質(zhì)量的好壞決定灌注樁的質(zhì)量。在通長護(hù)筒拔出過程中鋼筋籠的下沉,特別是在松軟地基條件下,是全護(hù)筒工藝需要解決的最大問題,在施工過程中應(yīng)按以下施工要點,加強(qiáng)過程控制。
1)成孔過程中加水維持護(hù)筒內(nèi)外水頭平衡,防止發(fā)生管涌。雖然使用通長護(hù)筒,但隨著成孔深度的增加,內(nèi)外水頭差加大,若不及時注水,護(hù)筒周圍土方將沿護(hù)筒底部上涌,形成空洞,在護(hù)筒拔除時,混凝土面迅速下降,填補(bǔ)底部空洞,造成混凝土的使用量的增大,并且混凝土的下沉將導(dǎo)致鋼筋籠的下沉。全護(hù)筒工藝成孔過程,護(hù)筒周圍土方損失不易察覺,損失量大小不易掌握,需要特別關(guān)注;
2)鉆頭鉆進(jìn)過程中不得低于護(hù)筒底部,保證孔壁不坍塌;
3)鉆孔鉆至螺旋鉆頭底部高于設(shè)計孔底標(biāo)高0.5 m左右,采用氣舉反循環(huán)清理孔底松散土層,不得擾動設(shè)計孔底標(biāo)高以下土層,以免影響灌注樁的承載力;
4)使用表面噴漆環(huán)氧鋼筋的灌注樁鋼筋籠,建議在主筋搭接和主筋與箍筋交叉位置焊接加強(qiáng),增加鋼筋籠的整體剛度;
5)混凝土澆筑后拔出護(hù)筒要及時,并使用履帶吊或鉆機(jī),懸吊鋼筋籠,防止其下沉。
5.1.1 成樁質(zhì)量好,特別適用于松軟地基條件
鉆孔過程中,鉆桿始終在護(hù)筒跟進(jìn)條件下鉆進(jìn),護(hù)筒保證孔壁的穩(wěn)定,防止坍塌,同時,鉆桿清理中間密實土層,為護(hù)筒的下沉減小了阻力,兩者相輔相成,保證了成孔質(zhì)量,在清孔后,不會產(chǎn)生沉渣。
鉆孔前調(diào)整主臂的垂直度,鉆孔過程中,護(hù)筒和鉆桿始終沿主臂升降,保證了鉆孔的垂直度。
混凝土澆筑后拔出護(hù)筒,使混凝土澆筑始終在護(hù)筒保護(hù)下進(jìn)行,保證了樁身質(zhì)量,斷面尺寸均勻一致,使灌注樁施工中存在的質(zhì)量通病,如孔壁坍塌、沉渣過厚、擴(kuò)徑、縮徑乃至斷樁等,得到了有效解決。
灌注樁載荷試驗結(jié)果滿足設(shè)計要求,開挖部分樁體質(zhì)量良好(如圖6),低應(yīng)變檢測樁身質(zhì)量完好。
圖6 開挖后的灌注樁
5.1.2 施工成本低
由于采用通長護(hù)筒,減少了泥漿的使用,節(jié)約了膨潤土等原材料和泥漿制作、處理費用,而護(hù)筒一次投入,可以循環(huán)使用,該工藝尤其適用于沙特這種膨潤土材料稀缺的國家和地區(qū),預(yù)計每延米灌注樁可節(jié)約成本60元。同時,長螺旋鉆機(jī)集鉆孔、下護(hù)筒、拔護(hù)筒和吊裝功能于一身,減少了振動錘和履帶吊的配置,節(jié)約了機(jī)械費用。
5.1.3 安全環(huán)保
通長護(hù)筒的使用,避免了成孔、下放鋼筋籠和混凝土澆筑整個施工過程中的孔壁坍塌,保證了設(shè)備和人員的安全。取消泥漿使用,降低了水土和環(huán)境污染。
5.1.4 對地質(zhì)變化適應(yīng)能力強(qiáng),施工效率高
由于鉆桿與護(hù)筒同時鉆進(jìn),相輔相成,遇到軟弱土質(zhì)時,護(hù)筒為鉆桿提供支撐,遇到堅硬土質(zhì)時,鉆桿為護(hù)筒下沉清除障礙,兩者的有機(jī)結(jié)合,提高了施工效率。25 m深的鉆孔,軟弱土質(zhì)成孔時間1 h,堅硬土層1.5 h。對于直徑0.8 m,樁長20 m的灌注樁,曾在1 d內(nèi)單機(jī)完成29根。
5.2.1 對地基承載力要求較高
設(shè)備自重120 t,接地壓力較大,施工樁長29 m灌注樁時,成孔深度35 m,護(hù)筒長度36 m,重量10 t,加上護(hù)筒拔出和鋼筋籠懸吊的荷載,總荷載約200 t。場地要回填較好的材料,碾壓密實,才能滿足設(shè)備行走和作業(yè)要求。
5.2.2 使用范圍有限
該鉆機(jī)主臂長度41 m,設(shè)備最大起拔能力60 t,僅適用于孔深在32 m以內(nèi),樁徑小于1.0 m的灌注樁。
5.2.3 混凝土充盈系數(shù)較大
由于在混凝土澆筑后拔出護(hù)筒,混凝土頂面隨護(hù)筒的上拔而下降,混凝土將補(bǔ)充護(hù)筒側(cè)壁所占用的空隙和護(hù)筒與周圍土體之間的空隙,加上土質(zhì)軟硬情況不均,在混凝土的壓力作用下,土質(zhì)向外壓縮,需要耗費一定的混凝土。直到護(hù)筒拔出后才能確定混凝土頂面的最終下沉量。土質(zhì)的軟硬程度不均,導(dǎo)致了混凝土的沉降量不易控制,為確?;炷两K灌標(biāo)高高于設(shè)計標(biāo)高,根據(jù)經(jīng)驗值,需預(yù)留較大的混凝土沉降量,導(dǎo)致混凝土充盈系數(shù)比較大。
全護(hù)筒施工工藝,通過長螺旋鉆桿和通長護(hù)筒的有效配合,解決了灌注樁施工中的存在的一些質(zhì)量通病,施工質(zhì)量高,速度快,方便快捷。在施工過程中,加強(qiáng)過程控制,灌注樁施工將會在質(zhì)量、進(jìn)度、成本和安全環(huán)保等各個方面取得理想的效果。長螺旋鉆機(jī)全護(hù)筒成孔工藝,在松軟地基條件下,應(yīng)該成為灌注樁施工的首選,值得大范圍推廣和使用。
[1]林宗元.巖土工程治理手冊[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2005.
[2]JGJ 94—2008,建筑樁基技術(shù)規(guī)范[S].
[3]JTJ 254—98,港口工程樁基規(guī)范[S].