徐曙
(湖南省電力公司科學(xué)研究院,湖南 長(zhǎng)沙410007)
目前300 MW 汽輪機(jī)普遍存在末兩級(jí)低壓加熱器(通常稱為#7,#8 低加)疏水不暢,必須開(kāi)啟危急疏水才能保證低加水位的現(xiàn)象。部分機(jī)組情況略好,#7,#8 低加危急疏水只需部分開(kāi)啟即可運(yùn)行;但有些機(jī)組必須全開(kāi)危急疏水,從運(yùn)行情況看,正常疏水流量很小;有些機(jī)組由于低加水位不準(zhǔn)確,運(yùn)行人員強(qiáng)制開(kāi)啟危急疏水,導(dǎo)致危急疏水溫度很高,甚至已經(jīng)是汽水混流。
#7,#8 低加危急疏水開(kāi)啟運(yùn)行必然導(dǎo)致七、八段抽汽流量增加,不利于機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。而疏水不暢或汽水混流,均能導(dǎo)致#7,#8 低加滿水至低壓缸,危及機(jī)組主設(shè)備安全。
某廠生產(chǎn)的N300-16.7/537/537-7 型亞臨界、一次中間再熱、兩缸兩排汽、單軸凝汽式汽輪機(jī),設(shè)計(jì)低加疏水采用逐級(jí)自流方式。以該機(jī)組低加運(yùn)行情況為例進(jìn)行分析。
造成低加危急疏水汽水混流的主要原因是由于#7,#8 低加水位顯示不正常,解決這一問(wèn)題的關(guān)鍵是對(duì)低加水位計(jì)和水位開(kāi)關(guān)進(jìn)行校驗(yàn),使水位計(jì)和水位開(kāi)關(guān)能正常運(yùn)行,確保運(yùn)行人員可通過(guò)危急疏水調(diào)整門調(diào)整低加水位,保證不出現(xiàn)低加滿水現(xiàn)象,避免危急疏水汽水混流和水擊現(xiàn)象。
#7,#8 低加正常疏水不暢,是由熱力系統(tǒng)設(shè)計(jì)、管道設(shè)計(jì)、設(shè)備安裝、設(shè)備運(yùn)行等原因引起的。其主要原因在于七、八段抽汽壓差較小,導(dǎo)致疏水壓差較低,同時(shí)和#5,#6 低加相比,疏水流量較大所致。其疏水壓差(采用抽汽壓差代替)和疏水流量在額定工況的設(shè)計(jì)值見(jiàn)表1。
表1 額定工況低加設(shè)計(jì)參數(shù)
由表1 可知,抽汽壓力越低的加熱器疏水壓差越小,然而疏水流量卻越大,因此,從熱力系統(tǒng)設(shè)計(jì)值看就容易發(fā)生疏水不暢。
從實(shí)際運(yùn)行情況看,由于低壓缸運(yùn)行狀況、低壓缸排汽真空隨循環(huán)水溫度變化,往往導(dǎo)致七、八段抽汽壓力偏離設(shè)計(jì)值,而且由于七、八段抽汽壓力較低,其相對(duì)變化量可能較大。七、八段抽汽壓力偏離設(shè)計(jì)值可能對(duì)低加疏水不利。
#7,#8 低加安裝在同一個(gè)殼體內(nèi),#7 低加正常疏水從低加底部引出,至少需要經(jīng)過(guò)3 個(gè)彎頭才能引至#8 低加。如果現(xiàn)場(chǎng)安裝條件不好,可能需要增加疏水管道長(zhǎng)度和彎頭,增加了管道阻力,不利于低加疏水的暢通。#7 低加疏水管道安裝的時(shí)候受現(xiàn)場(chǎng)條件制約,彎至#7,#8 低加上方,再?gòu)澫聛?lái)進(jìn)入#8 低加(見(jiàn)圖1)。這種安裝方式對(duì)低加疏水是非常不利的。從300 MW 機(jī)組設(shè)計(jì)參數(shù)看,七、八段抽汽壓差僅73 kPa,換算成水柱約為7.3 m H2O。要克服管道高差的影響,可能只有30~40 kPa 的壓差將疏水送入#8 低加,很難滿足疏水流量的要求,導(dǎo)致疏水不暢。如果疏水管道高于#7,#8 低加較多,同時(shí)七、八段抽汽壓差偏低設(shè)計(jì)值較遠(yuǎn),正常疏水可能無(wú)法流動(dòng)。即便考慮采用虹吸,也需要疏水首先充滿管道,在運(yùn)行中難以實(shí)現(xiàn)。
圖1 疏水管道的的安裝方式
從以上分析知,七、八段抽汽壓差太小和正常疏水管道布置不合理是造成#7,#8 低加疏水不暢的主要原因。解決該問(wèn)題的對(duì)策如下:
1)校核低加水位計(jì),保證低加水位計(jì)量準(zhǔn)確可靠。保證低加不會(huì)滿水至低壓缸,同時(shí)可以保證低加危急疏水管道不至于發(fā)生汽水混流和水擊。由于避免了蒸汽直接從危急疏水漏入凝汽器,有利于經(jīng)濟(jì)性,但低加水位出現(xiàn)高Ⅱ值時(shí)#7,#8 低加危急疏水可能仍然需要開(kāi)啟運(yùn)行。
2)改造低加疏水管道,盡量減少管道彎頭和管道長(zhǎng)度或增加管道通流面積,疏水管道降至#8低加疏水口的水平高度以下,以降低管道阻力。這樣可以增加低加疏水通流能力,但當(dāng)七、八段抽汽壓差較小仍有低加疏水不暢的問(wèn)題。
該方法適用于#7,#8 低加危急疏水改造前運(yùn)行時(shí)開(kāi)度較小的機(jī)組。當(dāng)改造前運(yùn)行的危急疏水開(kāi)度很大,改造后低加疏水有所改善,但不能完全解決問(wèn)題。
一旦低壓缸運(yùn)行狀況發(fā)生變化或低壓缸排汽壓力變化較大,引起七、八段抽汽壓差減小,低加正常疏水不暢,導(dǎo)致危急疏水需要開(kāi)啟。
3)可以采用增加疏水泵將#7 低加疏水打至#7低加出口。疏水泵采用變頻方式自動(dòng)控制,保證低加水位正常。由于疏水泵較小,增加變頻疏水泵投資并不大。七、八段抽汽壓差不再作為#7 低加疏水動(dòng)力,因此不需要考慮低壓缸及排汽真空變化對(duì)疏水的影響。由于#7 低加疏水泵至#7 低加出口,#8低加的疏水流量大大降低,從而保證了#8 低加疏水可以正常自流至凝汽器。
按等效熱降法分析,七段抽汽和上級(jí)疏水在#7低加的放熱量可分為2 部分,第1 部分為抽汽焓、上級(jí)疏水焓至#7 低加飽和水焓;第2 部分為#7 低加飽和水焓至#7 低加正常疏水焓。如果#7 低加逐級(jí)自流至#8 低加,這2 部分熱量都將被利用于#7低加。如果#7 低加疏水端差增加,則熱量將有一部分被利用于#8 低加,從而引起熵增,對(duì)機(jī)組經(jīng)濟(jì)性不利。
如果采用增加疏水泵的方式,取水口一是從正常疏水管道上取水,二是從危急疏水管道上取水。這樣第1 部分熱量都將被利用于#7 低加。第2 部分熱量則不同,如果從正常疏水管道上取水,這部分熱量被利用于#7 低加;而從危急疏水管道上取水,熱量將被利用于#6 低加,因此,疏水泵的取水口最好在#7 低加的危急疏水管道上。這也是采用疏水泵的加熱器全部不設(shè)疏水冷卻段的原因。
以300 MW 機(jī)組為例,按設(shè)計(jì)熱平衡圖和等效熱降法計(jì)算,如果#7 低加疏水由正常疏水全部改走危急疏水,且危急疏水溫度為進(jìn)汽壓力下的飽和溫度,熱耗率將比設(shè)計(jì)值增加約18.7 kJ/kWh,折合供電煤耗約0.75 g/kWh。如果從正常疏水取水后泵至#7 低加出口,熱耗率將比設(shè)計(jì)值降低2.3 kJ/kWh;如果從危急疏水取水打至#7 低加出口,熱耗率將比設(shè)計(jì)值低4.2 kJ/kWh。由以上計(jì)算看,如果#7,#8 低加疏水能夠逐級(jí)自流,考慮到疏水泵的成本、用電量以及運(yùn)行維護(hù),不采用疏水泵是合理的,但是,如果疏水完全不能逐級(jí)自流,增加疏水泵后熱耗率將下降4.2+18.7=22.9 kJ/kWh,折合供電煤耗約0.916 g/kWh,扣除疏水泵的耗電,供電煤耗將下降約0.85 g/kWh。
以上計(jì)算中危急疏水溫度采用進(jìn)汽壓力對(duì)應(yīng)的飽和溫度,且#7 低加疏水全部走危急疏水。如果#7低加有部分疏水通過(guò)正常疏水流動(dòng),其改造經(jīng)濟(jì)性將有所下降;如果#7 低加疏水全部走危急疏水且存在汽水混流現(xiàn)象,其改造經(jīng)濟(jì)性還將上升。
300MW 汽輪機(jī)末兩級(jí)低壓加熱器疏水不暢主要是由于設(shè)計(jì)疏水壓差較小,且疏水流量較大引起的。另外,部分機(jī)組疏水管徑較小、管道安裝不合理也是一個(gè)重要原因。對(duì)問(wèn)題較輕微的機(jī)組,可采用調(diào)整疏水管徑、減少疏水管道彎頭和長(zhǎng)度的方式進(jìn)行改造;對(duì)一些問(wèn)題較嚴(yán)重的機(jī)組建議采用加裝疏水泵的方式進(jìn)行改造,可以徹底解決此問(wèn)題,有利于機(jī)組的節(jié)能降耗。
〔1〕林萬(wàn)超. 火電廠熱系統(tǒng)節(jié)能理論〔M〕. 西安交通大學(xué)出版社. 1994.
〔2〕東方汽輪機(jī)廠. 300 MW 汽輪發(fā)電機(jī)組熱力特性說(shuō)明書(shū)〔R〕.2001.