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單導(dǎo)葉接力器的位置傳感器控制邏輯分析

2013-07-11 12:34:28張旭薛方方
湖南電力 2013年1期
關(guān)鍵詞:跳機(jī)調(diào)速器導(dǎo)葉

張旭,薛方方

(河南國網(wǎng)寶泉抽水蓄能有限公司,河南 新鄉(xiāng)453636)

寶泉抽水蓄能電站為總?cè)萘?200 MW日調(diào)節(jié)純抽水蓄能電站,共4 臺由某公司設(shè)計制造的單機(jī)容量300 MW、立軸、單級、混流可逆式水泵水輪機(jī)組。

1 設(shè)備工作狀態(tài)分析

1.1 導(dǎo)葉接力器位置傳感器工作原理

電站水泵水輪機(jī)的導(dǎo)水機(jī)構(gòu)由20 個活動導(dǎo)葉組成,其操作機(jī)構(gòu)對應(yīng)20 個小型導(dǎo)葉接力器,未設(shè)置導(dǎo)葉控制環(huán)和剪斷銷裝置。為了避免導(dǎo)葉出現(xiàn)非同步現(xiàn)象,每個導(dǎo)葉接力器設(shè)置2 個位置傳感器,主用傳感器161MM 和備用傳感器162MM,互為冗余。在某個導(dǎo)葉出現(xiàn)卡塞或未成功開啟時,由對應(yīng)的接力器位置傳感器發(fā)送位置反饋信號,調(diào)速器判斷導(dǎo)葉的實際反饋位置與設(shè)定值的差別,進(jìn)而停機(jī)。

導(dǎo)葉位置傳感器安裝在接力器的頂部,屬于拉繩式磁感應(yīng)位置傳感器,通過內(nèi)部波導(dǎo)管磁場與外部磁感應(yīng)式拉桿之間相互感應(yīng)并輸出信號,采用1條防干擾電纜直接向調(diào)速器導(dǎo)葉控制卡件輸送4~20 mA 模擬量位置信號。位置傳感器磁感應(yīng)活動桿正常活動范圍是0~222 mm,對應(yīng)導(dǎo)葉開度為0~100%。

1)如果主用傳感器161MM 出現(xiàn)大的波動或誤差,輸出電流信號低于4 mA 或高于20 mA,或變成灰色無效,同時備用傳感器162MM 工作正常,則調(diào)速器電氣控制柜進(jìn)行報警,顯示主用傳感器161MM 無效,調(diào)速器系統(tǒng)則自動采用備用傳感器162MM 信號,繼續(xù)保持機(jī)組負(fù)荷與頻率的調(diào)節(jié),防止機(jī)組負(fù)荷出現(xiàn)波動。

2)如果2 個傳感器161MM/162MM 之間的信號出現(xiàn)差別較大,超過調(diào)速器邏輯設(shè)定值5%,則調(diào)速器系統(tǒng)出現(xiàn)二類小故障報警,但仍采用主用傳感器161MM 信號作為調(diào)節(jié)信號;當(dāng)主用傳感器161MM 的反饋信號與輸出設(shè)定值差別超過設(shè)定值15%,經(jīng)過故障檢測延時后則調(diào)速器系統(tǒng)報一類大故障,導(dǎo)致機(jī)組機(jī)械停機(jī)。

跳機(jī)邏輯如圖1 所示。圖中的Y 軸導(dǎo)葉開度為反饋信號(0~100%),伺服閥控制信號在0~1之間逐漸變換,故障與跳機(jī)信號在0 與1 互相切換,X 軸為時間變化。

圖1 導(dǎo)葉接力器位置傳感器信號突變跳機(jī)曲線(示意圖)

1.2 機(jī)組跳機(jī)實例分析

寶泉抽水蓄能電站#4 機(jī)組在抽水工況穩(wěn)定運(yùn)行,監(jiān)控畫面出現(xiàn)調(diào)速器系統(tǒng)一類故障報警,直接執(zhí)行機(jī)械停機(jī)流程。經(jīng)檢查,#11 導(dǎo)葉接力器主用位置傳感器161MM 外部磁性感應(yīng)活動桿脫落,調(diào)速器控制柜顯示tracking error(trip)主故障,從而導(dǎo)致跳機(jī)。

#4 機(jī)組出現(xiàn)大故障跳機(jī)后,導(dǎo)葉全部處于關(guān)閉狀態(tài)。此時#11 導(dǎo)葉接力器的2 個位置傳感器161MM 和162MM 信號均應(yīng)顯示4 mA,但主用傳感器161MM 停機(jī)后仍顯示為17 mA,此信號在機(jī)組抽水時與調(diào)速器設(shè)定值出現(xiàn)較大差別,直接導(dǎo)致機(jī)組停機(jī)。

根據(jù)導(dǎo)葉接力器位置傳感器邏輯原理,主用傳感器161MM 輸出信號低于4 mA 或高于20 mA,或無效時,調(diào)速器系統(tǒng)自動切換至備用162MM 信號。但如果主用傳感器161MM 出現(xiàn)大的波動或誤差,輸出電流信號仍在4~20 mA 之間,調(diào)速器系統(tǒng)則判斷主用傳感器161MM 仍正常工作,采用主用傳感器信號;此次#4 機(jī)跳機(jī)事故發(fā)生時,#11 導(dǎo)葉接力器主用傳感器161MM 外部磁感應(yīng)活動桿脫落,輸出信號仍保持在4~20 mA 之間,調(diào)速器系統(tǒng)并未進(jìn)行主、備位置傳感器161MM 和162MM 之間的信號自動切換,從而導(dǎo)致機(jī)械停機(jī)。

此次跳機(jī)事故暴露了導(dǎo)葉接力器位置傳感器的邏輯設(shè)置存在一定的缺陷,需進(jìn)一步完善其控制邏輯。

2 改進(jìn)方案

根據(jù)上述跳機(jī)實例分析和研究結(jié)果,對導(dǎo)葉接力器位置傳感器的冗余配置邏輯進(jìn)行了完善。

1)主用位置傳感器161MM 接頭松動,造成信號丟失或電流小于4 mA,發(fā)出報警信號,并自動切換至備用位置傳感器162MM;如主用傳感器161MM 工作正常,備用傳感器162MM 出現(xiàn)信號丟失或電流小于4 mA,只發(fā)出報警。

2)主用位置傳感器161MM 信號小幅度突變,則如圖2 所示,發(fā)出主用傳感器報警信號的同時,自動切換至備用位置傳感器162MM 信號;如主用傳感器161MM 工作正常,備用傳感器162MM 小幅度突變,僅發(fā)出導(dǎo)葉位置不一致報警信號。

圖2 主用位置傳感器小幅突變曲線(示意圖)

3)主用位置傳感器161MM 出現(xiàn)大幅度緩慢波動,則經(jīng)過故障探測延時后(設(shè)置為導(dǎo)葉操作時間的10%左右),發(fā)出主用傳感器故障報警,同時切至備用位置傳感器162MM;如主用傳感器161MM 工作正常,備用傳感器162MM 出現(xiàn)大幅度緩慢波動,只發(fā)出傳感器不同步報警。如圖3 所示。

圖3 主用位置傳感器大幅突變曲線(示意圖)

4)主用位置傳感器161MM 和備用傳感器162MM 均出現(xiàn)大幅度緩慢波動,經(jīng)過延時后,根據(jù)參數(shù)設(shè)置,將會出現(xiàn)導(dǎo)葉傳感器反饋信號和輸出設(shè)定信號不一致過大,導(dǎo)致機(jī)械停機(jī)。

3 改進(jìn)后效果驗證

在機(jī)組檢修期間,根據(jù)改進(jìn)方案將調(diào)速器的導(dǎo)葉控制卡件內(nèi)部程序升級,并進(jìn)行了導(dǎo)葉開啟、關(guān)閉試驗。

1)在正常靜水條件下,手動開啟、關(guān)閉導(dǎo)葉,導(dǎo)葉接力器主用、備用位置傳感器161MM 和162MM 的模擬量反饋信號正常,比較穩(wěn)定。

2)機(jī)組運(yùn)行時,人工模擬導(dǎo)葉接力器主用位置傳感器161MM 發(fā)生斷線故障,主用傳感器161MM 的模擬量輸出信號消失,調(diào)速器控制系統(tǒng)自動切至備用傳感器162MM 信號,機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定。同時,在主用位置傳感器161MM 正常時,人工模擬備用傳感器162MM 輸出信號消失,調(diào)速器僅進(jìn)行小故障報警,機(jī)組運(yùn)行未受影響。

3)人工干預(yù)導(dǎo)葉接力器主用位置傳感器161MM,其輸出反饋信號瞬間抖動后復(fù)歸,測試位置傳感器的信號切換。機(jī)組運(yùn)行時,調(diào)速器在主用161MM、備用傳感器162MM 信號之間切換正常,僅輸出小故障報警,之后報警復(fù)歸。

4)人工干預(yù)導(dǎo)葉接力器位置傳感器外部磁感應(yīng)式活動拉桿,使得導(dǎo)葉在開啟、關(guān)閉過程中,主用位置傳感器161MM 的輸出電流信號保持不變,主用、備用位置傳感器之間的自動切換功能正常,機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定。

經(jīng)過升級改造,導(dǎo)葉接力器的位置傳感器161MM 和162MM 的冗余配置發(fā)揮了作用,滿足現(xiàn)場設(shè)備的運(yùn)行要求,在主用或備用傳感器發(fā)生故障、突變時,能夠相互自動切換,保證機(jī)組的運(yùn)行穩(wěn)定。

4 結(jié)束語

在設(shè)備檢查過程中,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)葉接力器位置傳感器的電氣控制元件密封性能較差,防水、防油污性能較低,未能完全滿足導(dǎo)葉接力器的工作現(xiàn)場環(huán)境要求。在以后機(jī)組檢修過程中,需進(jìn)一步加強(qiáng)此傳感器周圍的油污、水污清理,同時做好相關(guān)產(chǎn)品的升級換代。

該電站水泵水輪機(jī)的單導(dǎo)葉接力器操作機(jī)構(gòu),未設(shè)置導(dǎo)葉控制環(huán)及剪斷銷裝置,其每個導(dǎo)葉接力器的位置傳感器工作不正常均能引起導(dǎo)葉出現(xiàn)不同步信號,以致機(jī)組誤報警,甚至誤跳機(jī)。機(jī)組抽水工況的跳機(jī)事故,暴露了單導(dǎo)葉接力器的位置傳感器邏輯設(shè)置存在一定缺陷,通過對其控制邏輯的修改和完善,保證了導(dǎo)葉位置信號同步性,降低機(jī)組跳機(jī)的風(fēng)險。

〔1〕彭煜民,袁豐江. 抽水蓄能機(jī)組單導(dǎo)葉控制不同步故障分析與處理〔J〕. 水力發(fā)電,2011(9):61-64.

〔2〕GB/T18482—2001 可逆式抽水蓄能機(jī)組起動試驗規(guī)程〔S〕.北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2002.

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