解永剛 張昆 魏超 毛先榮 徐龍 王娜
中國石油長慶油田公司第二采氣廠
中國石油長慶油田公司榆林天然氣處理廠(以下簡稱榆林天然氣處理廠)脫水脫烴采用丙烷循環(huán)制冷工藝[1-3],設(shè)計日處理天然氣600×104m3,制冷溫度控制在-18~-12℃,丙烷制冷系統(tǒng)滑閥開度長期在10%~40%的較低狀態(tài)運行,約占了全年運行時間的90%。丙烷制冷系統(tǒng)的核心—丙烷壓縮機(jī)負(fù)荷嚴(yán)重不足,電機(jī)功率在45%~60%運行,空載能耗較大,僅2011年全年丙烷制冷系統(tǒng)用電量就達(dá)365.355 8×104kW·h,迫切需要節(jié)能改造以降低能耗、提高運行效率[4-10]。
丙烷壓縮循環(huán)制冷單元主要由壓縮機(jī)、蒸發(fā)式空冷器、滿液蒸發(fā)器等組成,主要為工藝裝置區(qū)提供冷量,降低天然氣溫度,能夠把原料天然氣冷卻至-25℃甚至更低,以實現(xiàn)天然氣低溫分離脫油脫水目的(圖1)。
圖1 丙烷壓縮制冷循環(huán)圖
其循環(huán)過程如下:壓縮機(jī)把由丙烷蒸發(fā)器蒸發(fā)而來的丙烷蒸汽壓縮(壓縮后丙烷蒸汽壓力為1.3MPa、溫度為70℃),壓縮后的丙烷蒸汽進(jìn)入油分離器,將攜帶的潤滑油分離后進(jìn)入蒸發(fā)式冷凝器,經(jīng)風(fēng)冷或水冷冷卻,丙烷蒸汽轉(zhuǎn)化為丙烷液體(溫度為20℃)流至蒸發(fā)式冷凝器下方的熱虹吸貯罐,再流向丙烷系統(tǒng)貯罐(壓力為1.3MPa,溫度為23℃),丙烷液體經(jīng)過經(jīng)濟(jì)器流向滿液蒸發(fā)器底部,其壓力在滿液蒸發(fā)器入口處節(jié)流后迅速降低,溫度降至-35℃左右。低溫丙烷液體與高溫天然氣換熱后成為低壓丙烷蒸汽,經(jīng)壓縮機(jī)壓縮,開始下一次循環(huán)。
丙烷壓縮循環(huán)制冷單元有壓縮機(jī)2臺,一用一備,其功率為900kW,制冷量為1 681kW,轉(zhuǎn)速為2 950 r/min。
丙烷制冷系統(tǒng)于2006年3月投產(chǎn),投產(chǎn)時按照設(shè)計,控制滿液蒸發(fā)器出口天然氣溫度為-25~-23℃,結(jié)合 GB 17820—1999《天然氣技術(shù)指標(biāo)》,2006年5月提溫至-18~-12℃運行,天然氣處理系統(tǒng)主要設(shè)備運行參數(shù)見表1。
表1 天然氣處理系統(tǒng)實際運行參數(shù)表
壓縮機(jī)是通過滑閥位置的改變來實現(xiàn)能量調(diào)節(jié)的,滑閥的開度可直接反應(yīng)丙烷蒸汽的通過量。
在實際的生產(chǎn)運行中,丙烷壓縮機(jī)進(jìn)口滑閥開度為10%~40%,經(jīng)濟(jì)器由于負(fù)荷過輕沒有投運。丙烷電機(jī)功率為900kW,運行功率為400~520kW,電機(jī)運行效率為45%~60%,空載能耗大。圖2為2011年12月丙烷壓縮機(jī)電機(jī)運行效率和滑閥開度統(tǒng)計情況。
圖2 2011年12月丙烷制冷系統(tǒng)運行情況圖
由圖2可以知,壓縮機(jī)的滑閥開度值遠(yuǎn)低于電機(jī)運行效率值。由于選取的電機(jī)轉(zhuǎn)速過高,而制冷所需丙烷量一定,使得壓縮機(jī)滑閥開度一直偏低,整個丙烷制冷系統(tǒng)運行處在“大馬拉小車”的狀態(tài)下,系統(tǒng)的整體運行效率非常低。
丙烷制冷系統(tǒng)屬高耗能設(shè)備,自投運以來一直為電量主要消耗源,天然氣處理廠能耗結(jié)構(gòu)如表2所示。
由表2可以看出,2011年12月丙烷壓縮機(jī)制冷系統(tǒng)占整個榆林天然氣處理廠電耗的62%,耗電量巨大。如若采用可行的方法對丙烷系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能改造,經(jīng)濟(jì)效益和社會效益將非??捎^,并有良好的推廣價值。
表2 2011年12月榆林處理廠耗電結(jié)構(gòu)表
結(jié)合運行中存在的問題,通過調(diào)研,確定更換現(xiàn)有的電機(jī),選擇功率和轉(zhuǎn)速較低電機(jī)的方式來降低能耗。
三相交流異步電動機(jī)的效率:
式中P為電動機(jī)軸輸出功率,kW;P0為電源輸入的有效功率,為電動機(jī)電源輸入的線電壓;I為電動機(jī)電源輸入的線電流;COSφ為電動機(jī)的功率因數(shù)。
在電機(jī)輸出功率一定的情況下,要提高電機(jī)的負(fù)載率,只有降低電機(jī)的額定功率,即電機(jī)的輸入功率,電機(jī)輸入功率大幅降低,負(fù)荷的大幅提高,使系統(tǒng)更加節(jié)能。電機(jī)的輸入功率與其轉(zhuǎn)速的3次方成正比,通過降低轉(zhuǎn)速提高負(fù)載的節(jié)能效果非??捎^。
榆林天然氣處理廠丙烷壓縮機(jī)負(fù)載基本在10%~40%,要想電機(jī)高效運行,最佳的運行負(fù)荷要求超過75%。
利用HYSYS軟件模擬計算出不同氣質(zhì)、不同制冷溫度下制冷功率。
1)選取天然氣壓力為4.6MPa,流量為600×104m3/d,滿液蒸發(fā)器制冷溫降為6℃,出口天然氣溫度為-18℃,模擬可得制冷量為800kW。
2)選取天然氣壓力為4.6MPa,流量為700×104m3/d,滿液蒸發(fā)器制冷溫降為6℃,出口天然氣溫度為-18℃,模擬可得制冷量為932kW。
3)選取天然氣壓力為4.6MPa,流量為600×104m3/d,滿液蒸發(fā)器制冷溫降為7℃,出口天然氣溫度為-18℃,模擬可得制冷量為936kW。
4)選取天然氣壓力為4.6MPa,流量為700×104m3/d,滿液蒸發(fā)器制冷溫降為7℃,出口天然氣溫度為-18℃,模擬得出制冷量為1 091kW。
根據(jù)榆林南區(qū)生產(chǎn)狀況,天然氣流量為700×104m3/d,原料氣最高溫度為15℃,制冷溫降為7℃,天然氣分離溫度為-18℃時,計算制冷量為1 091kW,以此作為改造節(jié)能方案制定的主要依據(jù)。表3為不同氣量、不同制冷溫降制冷量核算表。
表3 不同氣量、不同制冷溫降制冷量核算表
根據(jù)上述分析,電機(jī)轉(zhuǎn)速變低,壓縮機(jī)因為馬達(dá)轉(zhuǎn)速的改變,此時滑閥位置會變大,驅(qū)動動力和滑閥阻力之間就會更協(xié)調(diào),因此,通過降低轉(zhuǎn)速提高電機(jī)負(fù)載率節(jié)能是可行的[11-20]。
根據(jù)計算出的1 091kW制冷量要求,選擇額定功率為500kW、轉(zhuǎn)速為1 485r/min電機(jī),利用專用軟件進(jìn)行參數(shù)計算。
通過專用選型軟件計算,丙烷蒸發(fā)溫度一般在-22~-20℃,天然氣的制冷溫度為-18℃,機(jī)組的額定制冷量為1 182kW,滿足天然氣處理系統(tǒng)所需最大制冷量1 091kW 要求。根據(jù)計算出的1 091kW制冷量要求,選擇額定功率為500kW、轉(zhuǎn)速為1 485 r/min電機(jī)。
改造前后電機(jī)啟動轉(zhuǎn)矩—轉(zhuǎn)速特性曲線如圖3所示,由圖3可知改造前、后的電機(jī)轉(zhuǎn)矩均能夠滿足負(fù)載的轉(zhuǎn)矩要求。
圖3 電機(jī)啟動轉(zhuǎn)矩—轉(zhuǎn)速特性曲線圖
更換低轉(zhuǎn)速電機(jī)后,額定最大制冷量由原先的1 681kW降為1 182kW。圖4為改造前、后壓縮機(jī)性能曲線。
圖4 丙烷制冷系統(tǒng)的性能曲線圖
制冷效率(COP)是制冷系統(tǒng)所能實現(xiàn)的制冷量和輸入功率的比值,在相同的工況下,比值越大說明制冷系統(tǒng)的效率越高,越節(jié)能。根據(jù)丙烷壓縮機(jī)性能考核計算專用軟件 Coolware(version 7.11),核算出不同轉(zhuǎn)速的機(jī)組在各種負(fù)荷下的制冷效率,如表4所示,轉(zhuǎn)速降低后,COP值增大,改造后機(jī)組平均效率提升35%~40%。
節(jié)能改造后,考核系統(tǒng)運行情況的指標(biāo),一方面是工藝運行參數(shù)是否滿足設(shè)計需要及氣質(zhì)要求,另一方面是丙烷電機(jī)與壓縮機(jī)是否匹配、運行效率是否提高。
4.2.1 工藝運行情況
節(jié)能改造后,工藝運行情況如表5、6所示。
由表5、6可以看出,改造后,滿液蒸發(fā)器出口溫度控制在-14~-12℃,天然氣水露點值控制在-14~-10℃,參數(shù)完全滿足工藝運行要求。
表4 不同轉(zhuǎn)速電機(jī)功率及COP計算表
表5 2011年12月丙烷制冷系統(tǒng)運行參數(shù)表
表6 2012年1月外輸露點值統(tǒng)計表
4.2.2 機(jī)組運行效率
圖5 2012年1—2月丙烷制冷系統(tǒng)運行情況圖
節(jié)能改造后,機(jī)組運行情況如圖5所示。由圖5可以看出,節(jié)能改造后,電機(jī)運行功率明顯下降。2012年1—2月電機(jī)運行效率為65%~80%,滑閥開度為45%~65%,滑閥開度值與電機(jī)運行效率值相互匹配。整個丙烷制冷系統(tǒng)運行較改造前更加協(xié)調(diào),丙烷系統(tǒng)的整體運行效率明顯提高。
4.3.1 實際運行數(shù)據(jù)對比
改造后的丙烷電機(jī)于2011年12月26日投運,與歷年同期耗電情況進(jìn)行對比,評價節(jié)能效果如表7、8所示。
表7 2011年上半年丙烷系統(tǒng)耗電量分析表
表8 2012年上半年丙烷系統(tǒng)耗電量分析表
以2011年上半年運行數(shù)據(jù)為例,共消耗電量2 058 620kW·h,萬立方米氣耗電量18.921kW·h。
以2012年上半年運行數(shù)據(jù)為例,共消耗電量861 384kW·h,萬立方米氣平均耗電量8.520 8kW·h。較2011年同期萬立方米氣耗電量下降9.987 7 kW·h。半年共節(jié)約電量100×104kW·h,節(jié)約費用75.8萬元。
4.3.2 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測
根據(jù)天然氣負(fù)荷穩(wěn)定的數(shù)據(jù)模擬分析得出:更換電機(jī)后負(fù)載率提升到0.80~0.95,減少了電機(jī)“大馬拉小車”的損失,發(fā)揮了電機(jī)最大效率。壓縮機(jī)滑閥開度從原來的10%~40%自動提高到70%~95%,螺桿壓縮機(jī)的工作效率得到提高。
2012年上半年,丙烷制冷系統(tǒng)用電量為861 384 kW·h,處理天然氣量為10×108m3,按照年天然氣處理氣量為19×108m3計算,以該段時期內(nèi)運行數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測效益,節(jié)約費用145萬元。
1)榆林天然氣處理廠原900kW丙烷壓縮機(jī)電機(jī)選型過大,載荷不足、能耗嚴(yán)重,從經(jīng)濟(jì)角度考慮需重新選型。
2)通過丙烷制冷系統(tǒng)節(jié)能改造,COP值增大,壓縮機(jī)平均效率提升35%~40%,工藝參數(shù)運行滿足要求,系統(tǒng)運行更加協(xié)調(diào),效率明顯提高。
3)穩(wěn)定負(fù)荷狀態(tài)下,由于壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速降低,其運行噪聲明顯降低,工作環(huán)境明顯改善。
4)由于電機(jī)啟動條件改善,壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速降低,軸承振動、磨損減小,保養(yǎng)間隔將適當(dāng)延長。
5)丙烷壓縮機(jī)在低轉(zhuǎn)速電機(jī)帶動運行下,在夏季高溫環(huán)境中的運行還需要進(jìn)一步的分析評價。
6)通過模擬核算,當(dāng)換熱器效率低于68%時,丙烷循環(huán)制冷量無法滿足要求,應(yīng)更換新?lián)Q熱器。
7)在夏季運行過程中,為確保丙烷電機(jī)的正常運行,如若蒸發(fā)式冷凝器冷卻效果不佳,應(yīng)及時對其進(jìn)行清洗,有效去除表面污垢,提高冷卻效果。
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