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氨壓縮機(jī)段間冷卻器在線堵漏創(chuàng)新技術(shù)及運(yùn)行評(píng)價(jià)

2013-07-31 12:59樊雙新
化工設(shè)計(jì)通訊 2013年4期
關(guān)鍵詞:合成塔列管閃蒸

樊雙新,邵 軍

(河南煤化集團(tuán)中原大化公司,河南 濮陽(yáng) 457004)

1 概 述

河南中原大化有限責(zé)任公司年產(chǎn)300kt合成氨裝置,是我國(guó)引進(jìn)的具有上世紀(jì)八十年代國(guó)際先進(jìn)水平的大型合成氨裝置。它以天然氣為原料,日產(chǎn)合成氨1 000t;采用UHDE-AMV低能耗工藝流程。在氨合成工序,混合氣中氨與未反應(yīng)的氮?dú)?、氫氣的分離是采用普通冷凍的方法。據(jù)在溫度相同、壓力相同的條件下,氣氨的液化溫度比氮?dú)?、氫氣都要高,更加容易冷凍下?lái)這一特性,利用溫度較低的液氨作為氣氨的冷凍劑,將氣氨冷凝,而后與未液化的氮?dú)?、氫氣分離。這樣一來(lái),作為冷凍劑的液氨的溫度,直接影響到合成工序混合氣中氣氨的含量;冷凍劑溫度的增高,直接影響到合成塔入口的氨凈值,增加了氣氨分壓,降低了合成塔的轉(zhuǎn)化率。

2 冷凍回路工藝流程簡(jiǎn)介

我公司采用的氨壓縮機(jī)裝置為兩級(jí)氨冷的冷凍循環(huán),選用了2MCL528單缸兩段離心式壓縮機(jī),由HG32/20背壓式蒸汽透平(09MT01)驅(qū)動(dòng)。來(lái)自第一氨冷器(08E005)的氣氨和來(lái)自第二氨冷器(08E006)及氣體冷卻器(10E004)的氣氨,分別進(jìn)入氨壓縮機(jī)(09K001)一段的吸入側(cè),經(jīng)一段壓縮入段間冷卻器(09E005)冷卻后再與從氨閃蒸槽(09D001)來(lái)的氣氨匯合,于42℃、0.908MPa進(jìn)入09K001的二段吸入側(cè),壓縮至1.56MPa、100℃,經(jīng)水冷器(09E002A/B),氣氨液化為液氨,入氨收集器(09D002),然后流經(jīng)換熱器(09E003A/B)。氨閃蒸槽(09D001)及產(chǎn)品氨加熱器(09E004)液氨與來(lái)自閃蒸槽(08D001)的冷氨進(jìn)行換熱,使之冷卻減壓降溫,重新作為冷凍劑送往第一、二氨冷器(08E005、08E006)和氣體冷卻器(10E004)使用,構(gòu)成冷凍循環(huán)回路(如圖1所示)。

3 事故描述

作為氨壓縮機(jī)(又稱(chēng)冰機(jī))一段出口到二段入口之間的段間冷卻器(09E005),是一套至關(guān)重要的換熱設(shè)備。氨壓縮機(jī)一段出口來(lái)的氣氨入中間冷卻器(09E005)冷卻后再與從氨閃蒸槽(09D001)來(lái)的氣氨匯合后進(jìn)入09K001二段吸入側(cè)。09E005換熱效果的好壞,直接影響到氨壓縮機(jī)二段入口溫度。氨壓縮機(jī)入口氣氨溫度增高,不但增加氨壓縮機(jī)的功耗,而且使氨壓縮機(jī)二段出口氨產(chǎn)品的溫度也有所增高,降低氨壓縮機(jī)的做功效率。我公司09E005采用的是浮頭式換熱器,氣氨走殼程,循環(huán)水走管程。在今年設(shè)備開(kāi)車(chē)運(yùn)行正常以后,發(fā)現(xiàn)09E005入口溫度T09004為64.9℃,出口溫度T09007為59.7℃,進(jìn)出口溫差不大;背壓式蒸汽透平(09MT01)的蒸汽消耗在138t/h左右,冷凍回路整體冷量不足,合成塔入口氨凈值明顯下降,合成塔瞬時(shí)氨產(chǎn)量也有明顯下降等。設(shè)備檢修人員現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)查漏,發(fā)現(xiàn)09E005的換熱管有5根泄漏,造成09E005換熱效率嚴(yán)重下降,T09004與T09007之間的溫差減小到了5.2℃;并且有大量的氨氣流入管程循環(huán)水中,隨循環(huán)水流進(jìn)供水廠,造成供水廠HN3-N嚴(yán)重超標(biāo)。09E005結(jié)構(gòu)如圖2所示。

圖1 合成氨冷凍回路示意圖

圖2 09E005結(jié)構(gòu)示意圖

4 在線堵漏

經(jīng)過(guò)檢修人員檢測(cè),發(fā)現(xiàn)09E005靠近循環(huán)水進(jìn)出口側(cè),上部有1根列管出現(xiàn)泄漏,下部有4根列管出現(xiàn)泄漏。由于設(shè)備正處于正常生產(chǎn)狀態(tài),09E005氣氨側(cè)根本無(wú)法交出檢修,給檢修工作帶來(lái)了巨大的困難。為了保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行,決定對(duì)09E005進(jìn)行在線 “微創(chuàng)手術(shù)”(即在線堵漏),這樣,既避免了停車(chē)檢修的難題,又能夠滿足正常生產(chǎn)的要求。其中,對(duì)于上部出現(xiàn)的1根泄漏列管,采取如下處理措施(如圖3)。

首先,對(duì)上部列管的漏點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn),用一根直徑略微大于列管的套管與之進(jìn)行銜接,套管與列管之間利用粘合膠進(jìn)行粘合,套管上部接有一根引氨管線;另外,在循環(huán)水回水側(cè)管壁上開(kāi)一孔,放入一根接引管線,利用螺母使其與銜接套管上部的引氨導(dǎo)管相連接,由此可以將換熱器泄漏的氣氨直接引到換熱器外部;循環(huán)水回水側(cè)管壁上開(kāi)孔處外接有一道閥門(mén)進(jìn)行控制,利用膠管將氣氨引至廢氨槽內(nèi)進(jìn)行回收。銜接套管后面接有一根壓制彈簧,彈簧的另一側(cè)與循環(huán)水側(cè)法蘭蓋相連接,當(dāng)循環(huán)水法蘭蓋安裝回去時(shí),可以擠壓彈簧,對(duì)于銜接套管起到一定的固定作用。利用同樣的原理和方法,下部4根泄漏的列管也進(jìn)行 “微創(chuàng)手術(shù)”,其處理措施如圖4所示。

圖3 換熱器上部漏管處理示意圖

下部4根泄漏列管銜接部分與上部漏管的處理原理和方法基本一致,只是增加了一個(gè)引氨匯總管,將4根泄漏列管引出的氣氨進(jìn)行匯總,然后經(jīng)引氨匯總管將氣氨引出換熱器;同樣地,在循環(huán)水上水側(cè)管壁上開(kāi)孔,循環(huán)水上水側(cè)管壁上開(kāi)孔處外接有一道閥門(mén)進(jìn)行控制,利用膠管將氣氨引至廢氨槽內(nèi)進(jìn)行回收(制取氨水),這樣,不僅保護(hù)了環(huán)境,而且可為公司帶來(lái)不少的經(jīng)濟(jì)效益。

圖4 換熱器下部漏管處理示意圖

5 在線堵漏后運(yùn)行評(píng)價(jià)

氨壓縮機(jī)(09K001)二段入口溫度(T09007)由59.7℃下降到41.2℃(如表1)。入口溫度的降低,使得氨壓縮機(jī)入口單位體積內(nèi)的氨分子量增加,氨壓縮機(jī)的做功效率得到明顯提高,蒸汽透平(09MT01)在相同條件下耗汽量(F09004)減少1.34t/h(如表1),一天能夠減少高壓蒸汽消耗30t左右。由于氨壓縮機(jī)做功效率顯著提高,冷凍回路的冷凍溫度T08008由-9.1℃降至-9.6℃(如表1),合成塔氨凈值有顯著增加,瞬時(shí)氨產(chǎn)量也有所提高(如表2)。就環(huán)境保護(hù)方面而言,循環(huán)水中NH3—N由4 868×10-6下降至86×10-6,很大程度上減輕了環(huán)保壓力,也減少了氣氨的損失。從經(jīng)濟(jì)方面來(lái)說(shuō),氨壓縮機(jī)每天能減少高壓蒸汽消耗30t左右,每天能夠節(jié)省6 300元;而合成塔氨凈值的增加,直接提高了合成塔的氨產(chǎn)量,據(jù)統(tǒng)計(jì)每天大約能夠多產(chǎn)近20t液氨,直接經(jīng)濟(jì)效益為5.8萬(wàn)元。

經(jīng)過(guò)對(duì)09E005進(jìn)行有針對(duì)性的在線堵漏,

表1 09E005堵漏前后冷凍回路相關(guān)數(shù)據(jù)的變化

表2 09E005堵漏前后合成塔運(yùn)行數(shù)據(jù)

6 結(jié) 語(yǔ)

氨壓縮機(jī)段間冷卻器(09E005)在線堵漏項(xiàng)目的成功實(shí)施,既保證了裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行,又增加了公司的經(jīng)濟(jì)效益,環(huán)境保護(hù)方面也得到了較大提高。該堵漏技術(shù)簡(jiǎn)單易行且原理簡(jiǎn)單,但是微創(chuàng)堵漏技術(shù)是在氣氨環(huán)境下進(jìn)行作業(yè)的,具有一定的危險(xiǎn)性。

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