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汽車車門外板新材料的應(yīng)用

2013-08-02 09:44:13章敏江鈴汽車股份有限公司合資沖壓廠
鍛造與沖壓 2013年10期
關(guān)鍵詞:板件凹坑時效

文/章敏·江鈴汽車股份有限公司合資沖壓廠

汽車車門外板新材料的應(yīng)用

文/章敏·江鈴汽車股份有限公司合資沖壓廠

對于制造業(yè)來說,21世紀是新產(chǎn)品、新材料的競爭。在過去幾年里,汽車行業(yè)異軍突起,江鈴集團在日益壯大的汽車市場中,也緊隨市場開發(fā)新的車型。然而,激烈的市場競爭驅(qū)使汽車制造商從各方面設(shè)法提高其新開發(fā)車型的質(zhì)量。在整個新產(chǎn)品、新車型的開發(fā)過程中,由于新材料、新工藝、新設(shè)備的運用以及不斷提高的產(chǎn)品質(zhì)量要求,技術(shù)人員同時存在某些方面的經(jīng)驗欠缺,勢必會出現(xiàn)一些開發(fā)階段未曾考慮的新問題,這些問題關(guān)鍵而棘手,尋找正確有效的解決方案迫在眉睫。本文主要針對新車型N350車門外板出現(xiàn)的板材抗凹性能差的問題,進行分析與解決。

缺陷問題的產(chǎn)生

根據(jù)評審人員反饋,N350左右前后側(cè)車門總成區(qū)域輕微手按及觸碰后有明顯凹坑,如圖1所示,嚴重影響整車外觀質(zhì)量。

缺陷產(chǎn)生的原因

針對產(chǎn)生缺陷車輛反應(yīng)的問題點,項目開發(fā)組成立了專案小組分析原因并尋找切實有效的解決方案。

車門外板單件成形性分析

從車門外板總成表現(xiàn)出來的問題來看,首先易考慮到的是外板件強度不夠,即板件在成形過程中不到位,沒有完全達到塑性變形硬化的狀態(tài)要求。為此,對現(xiàn)有板件重新進行了CAE分析,分析結(jié)果表明板件拉延率足夠,且拉延充分,如圖2所示。

車門外板沖壓件生產(chǎn)穩(wěn)定性分析

車門外板沖壓件是在一條全新的自動化線生產(chǎn)的,機臺臺面水平度、頂桿尺寸精度及壓機生產(chǎn)參數(shù)等生產(chǎn)因素狀態(tài)較好,并且進行每批次生產(chǎn)參數(shù)穩(wěn)定性確認,如圖3所示。

圖1 車門外板造型棱線上部

圖2 車門外板CAE分析

對沖壓件產(chǎn)品涉及到的性能問題,如原材料延伸率和生產(chǎn)穩(wěn)定性,經(jīng)過分析都沒問題。項目小組的技術(shù)人員決定,在不影響板件成形的前提下采用不同牌號、不同厚度的材料進行試驗,來對比板件易出現(xiàn)的凹坑問題能否得到改善。具體試驗過程中,選用材料的原則是:⑴對原DC04材料加厚0.05mm進行驗證;⑵料厚不變,選用延伸率更佳的DC06材料進行驗證;⑶選用延伸率更佳的DC06材料,且料厚增加0.05mm進行驗證;⑷采用高強度板材進行驗證,同時進行同牌號同厚度不同材料供應(yīng)商的驗證。按照以上4種方式進行驗證,結(jié)果如表1所示。

市場調(diào)研分析

常用的材料經(jīng)過驗證無效后,項目小組進行了市場調(diào)研。對比同類車型門總成,尋找其他汽車制造廠所采用的新興材料取長補短,希望能解決問題,調(diào)研結(jié)果如表2所示。經(jīng)過對比分析,決定選用B180H1,對厚度不變的新材料進行驗證。

最優(yōu)方案效果驗證

材料性能理化試驗對比

圖3 設(shè)備生產(chǎn)參數(shù)監(jiān)視器及氣墊氣壓曲線

表1 不同材料選用原則下的板材成形效果

表2 對相同厚度不同材質(zhì)選用原則下的板材成形效果

B180H1為烘烤硬化鋼,由無間隙原子鋼(IF鋼,如DC系列)發(fā)展而來。無間隙原子鋼盡管碳/氮含量低,但由于加入了較強的碳氮化合物形成元素鈦和鈮,鐵素體中幾乎不存在間隙碳/氮原子。因此,材料的抗拉強度與屈服強度較低,特別是屈服強度低(屈強比低),具有良好的沖壓成形性能,同時也具有相對的時效穩(wěn)定性。烘烤硬化鋼加入強的碳/氮化合物形成元素鈦和鈮相對較少(控制一定的比例),使得鐵素體中存在一定的間隙原子碳/氮,在隨后的烘烤過程中(人工時效),或長時間室溫(自然時效)放置,使碳/氮原子重新聚集阻礙金屬的滑移,達到固溶強化的效果,也即屈服強度明顯提高。但烘烤硬化鋼的室溫時效強化,使沖壓性能降低,因此盡快使用為好。BH值越高,間隙的碳氮原子越多,室溫時效就會越差。

對原材料各項性能進行理化試驗分析對比,結(jié)果如表3所示,所有板材采用同一標距L0=80mm,b=20mm。結(jié)果顯示,與普通板料DC04相比,烘烤硬化鋼B180H1屈服強度增加了25%~30%,經(jīng)過烘烤后B180H1的屈服強度與DC04相比增加了55%~70%,屈強比也有明顯增加。烘烤硬化鋼B180H1所反應(yīng)出來的這種性能,從理論上正好可以彌補DC04板料抗凹性不足的缺陷,即從理論上可以解決門總成輕按后易出現(xiàn)凹坑的問題。

板件成形CAE分析對比

針對普通板DC04及烘烤硬化鋼B180H1的不同力學(xué)性能,對問題板件進行板料成形CAE分析對比,如圖4所示。分析結(jié)果顯示,采用原始拉延筋模型下,材料由DC04切換為B180H1前后,板件都有局部區(qū)域處于開裂風(fēng)險狀態(tài),即為圓角較小處,切換前后開裂風(fēng)險位置基本一致。在實際生產(chǎn)中,普通鋼板DC04的板件已調(diào)試合格,在切換烘烤硬化鋼B180H1成形試驗時,現(xiàn)板件圓角較小處較DC04的零件相比有縮緊缺陷。若裝車驗證成功,在后期正式生產(chǎn)切換后,模具可通過修模微調(diào)來消除使用新材料所出現(xiàn)的板件缺陷。

表3 原材料各項性能的理化試驗報告

圖4 板料成形CAE分析對比

新材料板件最終裝車效果驗證

烘烤硬化高強度鋼應(yīng)用于汽車外覆蓋件,可以增加外覆蓋件的表面強度和硬度,但涂裝溫度需達到170℃,保溫時間在(20±0.5)min的范圍。加工成形后,在一定的溫度下烘烤后,由于時效硬化時鋼的屈服強度進一步升高,涂裝可以滿足烘烤硬化鋼的溫度和保溫時間要求。采用新材料烘烤硬化鋼B180H1生產(chǎn)的門外板,經(jīng)整車涂裝烘烤面漆后,門的總成較之前普通板材DC04有明顯改善(圖5),經(jīng)相關(guān)人員進行評審,認定門總成抗凹性能增加,正常輕按后門外板無凹坑現(xiàn)象,可以達到海馬T和長城哈弗H6的水平,滿足市場要求。

固化落實

本項目實施前,使用原材料DC04導(dǎo)致N350SUV所有門外板輕微手按及碰觸后出現(xiàn)凹坑,該問題如果已經(jīng)售出需花費5000元/臺的返修費用,經(jīng)過市場調(diào)研、尋找的新材料生產(chǎn)的門外板,整車成本只增加7.4元/臺,在后期項目開發(fā)中,同類車型及問題點有很大的參考及借鑒作用,項目適用范圍大、推廣性較強。

圖5 新材料板件缺陷解決

經(jīng)過后期售后跟蹤驗證,原材料更換后,同類問題沒有再出現(xiàn)。在實際生產(chǎn)中,門外板除采用普通板材、烘烤硬化鋼外,國內(nèi)其他汽車廠家還選用了其他牌號等級的材料,上述的問題解決只能作為一類問題的借鑒與參考,具體能否適用還有多方面因素的制約,例如板件造型、模具狀態(tài)、生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)等等因素,不是所有的都可以拿來使用,經(jīng)過理性的分析試驗,取其精華,去其糟粕。

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