雞西煤礦機(jī)械有限公司 (黑龍江 158100) 張發(fā)慶
12MJ10-3驅(qū)動輪是我公司MG150/375-W1型采煤機(jī)運(yùn)動機(jī)構(gòu)重要的零件之一。運(yùn)動機(jī)構(gòu)左右兩個驅(qū)動輪驅(qū)動采煤機(jī),輪齒承受巨大的沖擊力、彎曲應(yīng)力、摩擦力,工況十分惡劣。為提高驅(qū)動輪的力學(xué)性能,驅(qū)動輪鍛件用胎模鍛出。在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)鍛件存在折疊、凹坑等缺陷,對鍛件的質(zhì)量造成隱患。而模具結(jié)構(gòu)也不利于鍛件成形,并且模具返修困難。針對此問題,我們分析了問題存在的原因,并對鍛造工藝及工裝進(jìn)行了改進(jìn),有效地解決了以上難題。
(1)工藝問題分析 12MJ10-3驅(qū)動輪原鍛件結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1
具體工藝為:下料 → 加熱 → 拔長(坯料一端鍛成φ170mm×210mm)→ 模具成形 → 脫模。在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)有的鍛件在圖1所示Ⅰ處或Ⅱ處有折疊、凹坑等缺陷。切削加工后,缺陷沒有消除造成廢品。經(jīng)分析,是由于鍛件重量較大,在拔長工序鍛打φ170mm×210mm時,只能由一名鍛工自由鍛成形,尺寸控制比較困難。如果拔長時直徑尺寸過大,多出的坯料被模具型腔下部擠出,最后成形時堆積在φ455mm 大外圓的下面,形成Ⅰ處折疊。如拔長時長度尺寸過大,在鐓粗時坯料就可能在模具型腔下部產(chǎn)生彎曲,在繼續(xù)成形過程中,形成圖1Ⅱ處折疊。另外此鍛件材料牌號為18Cr2Ni4WA屬高強(qiáng)度中合金滲碳鋼,鍛造性能較差,拔長時如果形成臺階就很難在后續(xù)鍛造時鍛合,且一直留在鍛件上,形成凹坑。
(2)模具問題分析 原模具設(shè)計成整體外套與壓蓋配合,如圖2所示。
模具在鍛造過程中,模具型腔要長時間在高溫下工作,又要承受鍛錘的打擊力,模具易失效,需經(jīng)常返修。尤其是模具外套重量近900kg,搬運(yùn)和裝夾都十分不便,給返修帶來困難。模具的外套完全平放在下砧上,在鍛造過程中有部分能量被外套吸收,使坯料承受的打擊力變小,延長了鍛件成形時間,降低了生產(chǎn)效率與模具壽命。
(1)工藝改進(jìn) 鍛件產(chǎn)生折疊、凹坑等缺陷是由于拔長時預(yù)鍛尺寸不易控制引起。改進(jìn)措施為:取消拔長工序,鍛件直接放入模具中,軸臺采用鐓擠成形。
(2)模具改進(jìn) 模具設(shè)計成整體結(jié)構(gòu)時,既使模具維修不便,也使鍛件成形困難。改進(jìn)措施為:模具設(shè)計成外套、下墊及壓蓋配合的分體結(jié)構(gòu),如圖3所示。下墊懸浮在外套外,這樣只有壓蓋和下墊承受打擊力,使坯料承受的打擊力加大,便于成形。為使鐓擠軸臺時有利于其成形,在下墊的中間部位設(shè)計一個工藝臺。這樣坯料裝入模具時放在工藝臺上,因增加了工藝臺,使軸臺鐓擠時長度減小,縮少了鍛造時間。
圖2
圖3
12MJ10-3驅(qū)動輪工藝及工裝結(jié)構(gòu)經(jīng)過改進(jìn),達(dá)到了理想效果。由于鍛件軸臺部分不用拔長預(yù)鍛,直接鐓擠成形,避免了凹坑、折疊等缺陷,提高了鍛件質(zhì)量,降低了工人的勞動強(qiáng)度。模具由整體結(jié)構(gòu)改為分體結(jié)構(gòu),有利于鍛件成形,生產(chǎn)效率高,模具制造簡單,維修方便。