陳慧芳
(上海市政工程建設(shè)發(fā)展有限公司,上海市 200025)
上海軌道交通9號線一期工程泗涇車站為現(xiàn)澆兩層混凝土框架結(jié)構(gòu)。整個車站設(shè)計為側(cè)式站臺,即車站兩側(cè)是站臺,列車從中間穿過車站,列車荷載通過軌道梁直接傳遞給車站結(jié)構(gòu)帽梁,然后再由帽梁傳遞給結(jié)構(gòu)框架柱網(wǎng),最后到基礎(chǔ)。如圖1所示。
圖1 車站側(cè)式站臺立面圖(單位:mm)
設(shè)置于車站站廳層的1~21軸軌道梁是由18塊長、寬、厚分別為7940mm(7740mm、7140mm),8370mm(8170mm),650 mm的板式梁組成,混凝土澆搗完畢后加上鋼筋重達10多噸,如圖2所示。
圖2 1~21軸軌道梁布置圖(單位:mm)
每塊軌道梁分別通過4個板式支座作為支點擱置于站廳層帽梁上,并與站廳層樓板隔離,形成一個簡支受力體系。其梁底與站廳層樓板頂之間距僅100 mm。圖3為板式支座布置。
圖3 板式支座布置圖(單位:mm)
軌道梁與站廳層樓板之間100 mm的狹小空隙內(nèi)必須支設(shè)現(xiàn)澆軌道梁底模。由于軌道梁自重較大,底模需具備足夠強度,而在軌道梁施工完畢達到設(shè)計強度后又必須將底模完全拆除。因為如果不能完全拆除軌道梁底模,將改變原軌道梁作為簡支梁將所受荷載全部傳遞給帽梁的結(jié)構(gòu)受力形式,而致使僅150 mm厚的站廳層樓板長期受到軌道梁傳來的附加荷載,將嚴(yán)重影響整個車站結(jié)構(gòu)的使用安全性。
因此,如何有效地在100 mm的狹小空間進行底模的支設(shè),并保證現(xiàn)澆混凝土軌道梁的質(zhì)量,如何將底模方便順利地取出,成為該方案設(shè)計的難點。
為優(yōu)化施工方案,經(jīng)反復(fù)推敲,制定了以下幾種方案選擇,并逐一分析優(yōu)缺點。
方案A:將軌道梁在現(xiàn)場地面上預(yù)制后再進行吊裝。須考慮到軌道梁自重大、跨度小,加之車站結(jié)構(gòu)影響,單部大型吊機力臂無法直接伸入。其次,該板式支座安裝工藝設(shè)計要求下座板須預(yù)先固定在帽梁上,下座板錨固螺栓與帽梁主筋焊接固定。但上座板與下座板無法分離,上座板必須固定在軌道梁上,因此軌道梁只能在原設(shè)計位置現(xiàn)澆施工。
方案B:常規(guī)底模支設(shè)方法:利用50 mm×100mm木方加工成50mm×80mm,間隔每300mm一道,其上滿鋪九夾板,進行施工,如圖4所示。
圖4 常規(guī)底模支設(shè)方法(單位:mm)
此方案所用九夾板及木方都是常規(guī)支模方法,原材料普通,且有一定的強度。但是木方必須進行定加工,一次性使用,浪費原材料,且混凝土一經(jīng)澆搗,結(jié)構(gòu)的自重致使木方受強大的擠壓力,加之木料上下表面摩阻系數(shù)大,故無法輕易取出。如果強行拆模,則木方條又易折斷,且鑿取費時費力,很難徹底清除。
方案C:放置泡沫等柔性填充材料充當(dāng)?shù)啄5氖┕し椒?,但在混凝土澆搗時要承受如此大的結(jié)構(gòu)荷載可能將產(chǎn)生不均勻變形或局部破壞等現(xiàn)象,影響質(zhì)量。而且,拆模時無法從一邊整體拉出,只能采取將其一點點地鑿除破壞來達到強行取出拆模的目的,較為麻煩。
方案D:由于板式支座下座板須預(yù)先固定于樓板上,上座板整澆于軌道梁底,加以現(xiàn)場條件及成本制約,故無法用千斤頂?shù)冗M行施工。
研究填充法支模時考慮到了黃砂,但使用黃砂作為填充物來支模必須解決3個問題:第一是黃砂的松散性。如何使其密實、緊固,在受重荷壓力的情況下不會變形、塌陷。第二是黃砂的易流淌性。如何確保其在作為底模時不至于流淌坍塌。第三是如何才能將黃砂輕易地取出。
經(jīng)過深入研究,并經(jīng)過反復(fù)試驗終于克服了上述問題。
首先,黃砂雖然松散易塌陷,但經(jīng)過澆水潤濕后將下沉變得比較密實。再經(jīng)過平板振動機振密平整后黃砂將十分密實,完全能承受一定的壓力。
其次,黃砂易流淌的問題僅需將軌道梁側(cè)模向下伸長到站廳層樓板面即可,并留置微小縫隙,可使多余水分溢出。
最后,如何方便地將黃砂取出,這是最難最關(guān)鍵的問題??紤]到黃砂的易坍塌性,如果能夠在其內(nèi)部產(chǎn)生一定的空洞或空隙,則黃砂將會在周圍擠壓力的作用下向空洞或空隙塌陷,從而使得原本緊密的黃砂層松動。并且再次利用黃砂易流淌這個特性,用一定的壓力水便可將其完全沖出,從而把問題的關(guān)鍵點轉(zhuǎn)到了如何在拆模時使得致密的黃砂層中產(chǎn)生空隙。結(jié)合以往的施工經(jīng)驗及一定的理論基礎(chǔ),砂與堅硬的鋼表面的摩阻力較小,如果預(yù)先將槽鋼放入黃砂層中,則便可在施工結(jié)束后很方便地在一邊抽出,從而在黃砂層內(nèi)部形成空隙。而且放入黃砂層中的槽鋼還有著猶如鋼筋混凝土中類似鋼筋的效用,能固結(jié)黃砂層并增加其整體性和強度。
制定一個全新的施工工藝流程:首先在軌道梁四面用小鋼模作為側(cè)模,側(cè)模到底,側(cè)模外側(cè)利用鋼管圍檁及支架與樓板預(yù)埋短鋼管固結(jié)。然后在側(cè)模內(nèi)側(cè)也就是軌道梁底與樓板之間先滿鋪2 cm黃砂,并在其上間隔200 mm橫向放置統(tǒng)長10號槽鋼作為鋼骨肋,槽鋼仰口向上。槽鋼一端可用3 mm厚鐵板電焊封堵,形成一個容器槽,另一端則開孔。再滿鋪黃砂至梁底標(biāo)高以下2 cm,澆水潤濕使黃砂沉陷,緊湊,并用平板震動機震動密實,再用刮尺刮平后在固結(jié)的黃砂表面抹2 cm厚的水泥砂漿找平層直至軌道底標(biāo)高。如圖5、圖6所示。
圖5 側(cè)模采用小鋼模到底施工方法
圖6 滿鋪黃砂固結(jié)找平施工法
軌道梁施工完畢達設(shè)計強度后,把神仙葫蘆一端固頂在軌道梁一側(cè)的框架柱上,另一側(cè)通過槽鋼上的孔連接槽鋼,即可通過神仙葫蘆把槽鋼拉出。最后用水槍清理干凈。
實際施工證明,選用方案D作為底模支設(shè)措施具有以下幾個優(yōu)點:
(1)以黃砂為填充材質(zhì),經(jīng)平板振動機振動密實,又經(jīng)澆水潤濕固結(jié)后具有質(zhì)地密實緊湊,不會產(chǎn)生較大不均勻沉陷變形,且表面平整度較高等特點。
(2)以槽鋼作為鋼骨肋,能有效地起到加強黃砂整體穩(wěn)固性,抗不均勻變形性,而且在其一端打孔,拆模時因為槽鋼本身有一定剛度,不會像木方那樣拉斷,且鋼與砂表面摩擦系數(shù)也較小,用神仙葫蘆通過槽鋼上的拉孔即可以將槽鋼抽出。再者,槽鋼兩端用小鐵板封堵形成一個容器槽,槽鋼一經(jīng)拉出,槽內(nèi)黃砂相應(yīng)隨之一起抽出,則其他黃砂就立即松散開來,所以接下來徹底清除黃砂的工作變得相當(dāng)容易。最后用水一沖即可達到徹底清除干凈的目的。
(3)在振密、沉降固結(jié)的黃砂上整澆2 cm厚的找平層,可以充當(dāng)優(yōu)質(zhì)九夾板底模板,有足夠的強度來承受軌道梁鋼筋施工時的局部壓載。
(4)材料可回收反復(fù)利用,因為與常規(guī)方法不同,常規(guī)做法施工后的材料因為在施工過程中受力較大,多有變形,并且經(jīng)過強行拆模,損壞嚴(yán)重,可重復(fù)利用很少。槽鋼剛度大不易損壞,而且拆下的槽鋼正好可用于文化路現(xiàn)澆箱梁排架立桿與混凝土路面的襯墊;黃砂也可大部分回收利用。所以軌道梁施工結(jié)束后,以上材料都可用于別處,幾乎不造成原材料浪費。
(1)與經(jīng)營部門共同測算,按常規(guī)方法,由于原材料變形嚴(yán)重,再加之強行拆模的破壞程度,幾乎造成原材料一次性使用報廢。
九夾板損失:
造成直接成本損失合計不低于9萬元。
(2)現(xiàn)場采用方案D的革新方法,原材料幾乎不造成浪費,故其產(chǎn)生的直接經(jīng)濟效益可見一斑。
軌道梁與站廳層樓板之間100 mm的狹小空隙內(nèi)底模支護的技術(shù)革新,既保證了現(xiàn)澆混凝土軌道梁的質(zhì)量,又保證了結(jié)構(gòu)的安全性,節(jié)省了投資。該方案具有較強的可操作性,綜合效益明顯。