文/劉殿平
加強通風(fēng)系統(tǒng)治理提高通防可控程度
文/劉殿平
在生產(chǎn)礦井中,礦井通風(fēng)系統(tǒng)作為重要的生產(chǎn)系統(tǒng)之一,對維護礦井的正常生產(chǎn)和安全生產(chǎn)具有極其重要的意義。隨著礦井開采水平的不斷延深,開采區(qū)域的持續(xù)擴大,開灤能源化工股份有限公司呂家坨礦業(yè)分公司生產(chǎn)礦井原有風(fēng)量已無法滿足現(xiàn)場生產(chǎn)需要。為此,呂家坨礦進一步治理礦井通風(fēng)系統(tǒng),優(yōu)化礦井通風(fēng)網(wǎng)絡(luò),降低礦井通風(fēng)阻力,提升礦井通風(fēng)能力,為礦井安全生產(chǎn)奠定了堅實基礎(chǔ)。
呂家坨礦是由波蘭設(shè)計的大型水力化采煤礦井,1959年建礦,設(shè)計生產(chǎn)能力150萬噸/年。隨著礦井開采深度逐步加深,煤層傾角逐漸變緩,礦領(lǐng)導(dǎo)決定大力實施水旱轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。截至2004年6月,礦井結(jié)束了36年的水采歷史,由水采全部轉(zhuǎn)型為綜合機械化采煤工藝。目前,礦井核定生產(chǎn)能力為330萬噸/年,2012年實際產(chǎn)煤328.6萬噸。礦井通風(fēng)方式為單翼對角抽出式,西對角風(fēng)井裝備GAF33.5-20-1軸流式風(fēng)機兩臺,一臺運轉(zhuǎn)一臺備用,配套電機功率為2500kW。2012年礦井瓦斯絕對涌出量14.42m3/min,相對涌出量2.36m3/t;二氧化碳絕對涌出量16.319m3/min,相對涌出量2.67m3/t,為瓦斯礦井??刹擅簩訛镮I類自燃傾向煤層,煤塵爆炸指數(shù)在25.83%~21.53%之間,均具有爆炸性。
呂家坨礦原設(shè)計因是水采礦井,巷道斷面普遍偏小。隨著開采水平的延深和開采范圍的擴大,加之巷道受采動影響,年久失修與老化,塌冒嚴重,回風(fēng)巷道未能得到及時維修,礦井通風(fēng)阻力大。據(jù)數(shù)據(jù)資料顯示,2005年礦井原煤產(chǎn)量在300萬噸/年以下,礦井主通風(fēng)系統(tǒng)長達55000m,礦井風(fēng)量218m3/s,負壓2850Pa,通風(fēng)困難時期負壓達到3350Pa。后期,上級公司要求年產(chǎn)量要達到330萬噸,根據(jù)礦井通風(fēng)能力核定,礦井風(fēng)量必然超過280m3/s,礦井負壓將超過3800Pa。因此,優(yōu)化礦井通風(fēng)網(wǎng)絡(luò),治理礦井通風(fēng)系統(tǒng),降低礦井的通風(fēng)阻力勢在必行。
本著立足當(dāng)前、謀劃長遠、逐步完善的原則,呂家坨礦2005年委托邯鄲設(shè)計院完成300萬噸技改工程設(shè)計,對通風(fēng)系統(tǒng)治理提出了初步方案;2007年與遼寧工程技術(shù)大學(xué)合作,完成“呂家坨礦330萬噸通風(fēng)系統(tǒng)擴能改造工程研究”項目,并與其共同開發(fā)了通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)計算仿真系統(tǒng),對通風(fēng)系統(tǒng)進行仿真演算,確立最大通風(fēng)阻力路線。此外,還委托開灤老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會,共同研究公司發(fā)展對策,對礦井通風(fēng)系統(tǒng)治理又提出了建設(shè)性意見。并由公司科技協(xié)會牽頭成立治理通風(fēng)系統(tǒng)攻關(guān)小組,由經(jīng)理任組長、總工程師任副組長,組織不同專業(yè)工程技術(shù)人員共同攻關(guān),最終確定以礦井回風(fēng)系統(tǒng)治理為主,兼顧采區(qū)內(nèi)部及工作面的降阻增風(fēng)綜合治理方案?;仫L(fēng)系統(tǒng)治理方案包括開拓新巷道、刷擴老巷道等;采區(qū)系統(tǒng)治理包括采用沿空掘巷技術(shù)降低巷道壓力、大斷面掘進、提高支護強度等措施。
1.治理回風(fēng)系統(tǒng)
近年來,呂家坨礦按照通風(fēng)系統(tǒng)治理規(guī)劃,區(qū)分輕重緩急,認真組織,穩(wěn)步推進。每年安全費用列支1200萬元以上用作通風(fēng)系統(tǒng)治理專項資金,超過礦井安全費用投資的26%,且??顚S??;仫L(fēng)系統(tǒng)刷擴巷道2210m,其中,刷擴-125西大巷810m,董盆回風(fēng)山710m,董盆風(fēng)橋240m,-800一采主山450m,所刷擴巷道斷面全部大于14m2。新掘巷道2614m,其中-600到-125水平中央回風(fēng)山1470m,-600中央西回風(fēng)山484m,-600東回風(fēng)山490m,-800三采新回風(fēng)道170m,巷道斷面都在14m2以上。見表1。
2.治理采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)
為降低工作面通風(fēng)阻力,呂家坨礦從2006年開始,把工作面進回風(fēng)巷9m2以下巷道支護斷面全面改為10.4m2以上。并從2009年開始用29U支架代替25U支架,進一步提高了支護強度。在工作面回風(fēng)巷的布置上采取沿空掘巷新技術(shù),即距離采空區(qū)2~5m避開壓力集中區(qū)掘進巷道,6177、6179等工作面使用沿空掘巷技術(shù)布置巷道5100m,大大減少上部采空區(qū)對回采工作面回風(fēng)巷道的壓力影響。此外,2008年又引進了淮北巖巷錨注加固技術(shù),對-600六采皮帶石門、-950首采軌道石門等受采動影響的采區(qū)巷道進行錨注處理,提升了巷道治理質(zhì)量。
表1治理回風(fēng)系統(tǒng)統(tǒng)計表
1.礦井風(fēng)量得到提高
通過采取綜合治理措施,礦井風(fēng)量得到增加。由2005年的212.6m3/s增加到目前的286m3/s,礦井負壓由2005年的2850Pa下降到1990Pa,礦井等積孔由4.74m2增長到7.62m2,滿足了礦井提升生產(chǎn)能力、加強生產(chǎn)準(zhǔn)備和治理瓦斯的用風(fēng)需要?;夭晒ぷ髅媾滹L(fēng)調(diào)控能力顯著增強,瓦斯涌出量較大的7、12煤層主力工作面,風(fēng)量一般在20m3/s以上,最大達到32m3/s。
2.為礦井安全生產(chǎn)提供保障
建立以經(jīng)理為組長的通風(fēng)巷道治理攻關(guān)小組,確立治理方案,嚴格按照方案組織實施,通過礦井減阻提高風(fēng)量,穩(wěn)定通風(fēng)系統(tǒng),提高了“一通三防”安全可控程度,為礦井安全生產(chǎn)奠定了堅實的基礎(chǔ),礦井已連續(xù)安全生產(chǎn)2100多天。
3.防止了煤層自然現(xiàn)象的發(fā)生
礦井風(fēng)壓低,采空區(qū)漏風(fēng)小,防止了采空區(qū)煤層自然發(fā)火的發(fā)生。
4.節(jié)約礦井通風(fēng)費用
由于風(fēng)阻降低、風(fēng)量增加,主通風(fēng)機有功功率由2005年平均712千瓦降低到現(xiàn)在的669.6千瓦,按照0.5元/千瓦時計算,每年節(jié)約通風(fēng)費用18.57萬元。
(作者單位:開灤能源化工股份有限公司呂家坨礦業(yè)分公司)
(責(zé)任編輯:周瓊)