孫云峰,殷炳綱,王中良
于 濤,丁俊剛,魏 亮 (中石油北京油氣調(diào)控中心,北京100007)
隨著哈中管道來油量的增加以及獨山子石化原油加工能力的提高,雖然阿獨線已接近滿負荷運行,但仍不能滿足要求,因此,在不增加其他設(shè)備和動力的前提下,應(yīng)用減阻劑是唯一經(jīng)濟可行的方法。下面,筆者通過進行不同管輸條件和一定加劑濃度下的減阻劑試驗,驗證了康菲減阻劑對阿獨原油管道輸油瓶頸問題的有效性,分析了管道輸量與加劑濃度對減阻劑增輸效果的影響,為阿獨原油管道增輸提供可靠的依據(jù)和技術(shù)支持。
阿獨原油管道于2006年7月25日投產(chǎn),始于博樂市阿拉山口區(qū),終止于獨山子石化區(qū),全長246km,管徑813mm,設(shè)計壓力6.3MPa,設(shè)計輸量1000×104t/a。全線設(shè)阿拉山口首站、托托中間站(加熱站)、獨山子末站3座站場。
圖1 阿獨原油管道流程示意圖
阿獨管道接收哈中管道阿拉山口計量站來油,經(jīng)首站加壓后輸往獨山子末站,經(jīng)獨山子末站3套計量裝置計量交接后輸往獨山子石化分公司儲罐。目前輸送庫姆科爾油、俄油、阿克糾賓油混合油,原油凝點在-19~-2℃之間,管道沿線地溫一般在原油凝點以上,因此輸送方式主要是常溫輸送,緊急情況下啟托托加熱爐。阿獨原油管道流程示意圖見圖1,阿拉山口首站泵參數(shù)見表1。
表1 阿拉山口首站泵參數(shù)表
1)實際減阻率 實際減阻率計算公式如下:式中,ΔPuntreated為未加劑時的壓降,MPa;ΔPtreated加劑時的壓降,MPa。
2)修正的減阻率 在計算減阻率時,加劑和未加劑時管道的壓降必須是同一流量下的。如果流量不同,加劑時的壓降必須用以下公式換算為基礎(chǔ)流量下的壓降,得到換算后的壓降:
式中,ΔPcorrected為換算后的壓降,MPa;Qbase為不加減阻劑時的流量,m3/h;Qtreated為加減阻劑時的流量,m3/h;n為流動修正系數(shù) (雷諾數(shù)大于30000時,一般為1.8)。
修正的減阻率計算公式為:
1)實際增輸率 實際增輸率計算公司如下:
2)修正的增輸率 因為加入減阻劑后,流量增大,出站壓力降低,因此上式不能直接使用,而需通過減阻率與增輸率之間的關(guān)系式求得:
減阻劑注入設(shè)備和注入點位于阿拉山口泵站,現(xiàn)場試驗開始前4h讀取并記錄基礎(chǔ)數(shù)據(jù),現(xiàn)場試驗期間間隔1h記錄管線流速、出站壓力、進站壓力、溫度以及其他參數(shù),當管線流速增加時,減阻劑注入速度通過撬裝注入設(shè)備人工進行調(diào)整。試驗分3個階段進行。
托托中間站為全越站,避免過爐剪切,阿拉山口首站啟泵模式為 “1臺給油泵+3#泵+2臺大泵”,首站添加減阻劑,濃度保持10mg/L,減阻劑滿管后獲得對應(yīng)工況下各站壓力及流量參數(shù),然后首站切為 “1臺給油泵+3臺大泵”運行,最后切為 “1臺給油泵+2臺大泵”運行,分別記錄對應(yīng)工況下壓力和流量參數(shù)。根據(jù)基礎(chǔ)參數(shù)結(jié)合減阻率和增輸率計算公式,計算出2種配泵工況下管道的增輸率和減阻率,分析相同減阻劑濃度下輸油量對減阻率和增輸率的影響。
首站切回 “1臺給油泵+3#泵+2臺大泵”的運行模式,改變減阻劑添加濃度,分別為5,10,15和20mg/L,分析相同輸量下減阻劑濃度對減阻率和增輸率的影響。
托托站倒為過爐流程,重新進行減阻劑添加試驗,從開始添加減阻劑到減阻劑油頭到達獨山子,分析減阻率的變化過程,之后再將托托站倒為全越站,分析減阻率的變化過程,通過對比觀察過爐剪切對減阻劑效果的影響。
1)工況1 阿拉山口首站配泵為 “1臺給油泵+3#主泵+2臺大泵”,出站調(diào)節(jié)閥保持全開狀態(tài),獨山子末站進站壓力保持在0.47MPa,加劑濃度保持10mg/L,減阻劑到達獨山子末站后,流量達到1760m3/h,經(jīng)計算,全線減阻率為22.5%,增輸率為13%。
2)工況2 阿拉山口首站切為 “1臺給油泵+3臺大泵”運行,流量達到1950m3/h,經(jīng)計算,全線減阻率為26%,增輸率為18%。
3)工況3 阿拉山口首站切為 “1臺給油泵+2臺大泵”運行,流量達到1470m3/h,經(jīng)計算,全線減阻率為17%,增輸率為10%。
第1階段試驗期間各站流量變化曲線見圖2,各站壓力變化曲線見圖3,各段減阻率變化曲線見圖4。由圖2可以看出,從首站開始注入減阻劑到減阻劑滿管的過程中,全線輸量逐漸增大,待減阻劑滿管后,流量趨于穩(wěn)定;由圖3可以看出,隨著減阻劑的注入,首站出站壓力逐漸下降,末站進站壓力略微上升,因而全線摩阻損耗減?。挥蓤D4可以看出,在相同的加劑濃度下,隨著基礎(chǔ)流量的增大,減阻率也將增大,減阻劑的效果將因管輸流量的增大而得到改善。
圖2 第1階段試驗各站流量隨時間變化趨勢
阿拉山口首站配泵為 “1臺給油泵+3#主泵+2臺大泵”,出站調(diào)節(jié)閥保持全開狀態(tài),獨山子末站進站壓力保持在0.47MPa,加劑濃度分別為5、10、15、20mg/L,各濃度減阻劑對應(yīng)的減阻增輸效果見表2。
圖3 第1階段試驗各站壓力隨時間變化趨勢
圖4 第1階段試驗減阻率隨時間變化趨勢
對表2的數(shù)據(jù)進行分析可知,隨著減阻劑濃度的增加,減阻劑的減阻增輸效果將越來越好,但減阻率和增輸率的增加幅度將越來越小??梢灶A(yù)測,減阻劑濃度高于一定程度后,隨著減阻劑費用的大幅增加,減阻劑效果改善卻不再明顯,不符合經(jīng)濟效益。
表2 各濃度減阻劑對應(yīng)的減阻增輸效果
為了準確分析過爐剪切對減阻劑效果的影響,必須在第1階段現(xiàn)場試驗完成后,將整個管線中的減阻劑驅(qū)替干凈,然后托托站倒為過爐流程,重新在山口添加減阻劑,加劑濃度為10mg/L,第3階段試驗減阻率隨時間的變化趨勢如圖5所示。
圖5 第3階段試驗減阻率隨時間的變化趨勢
從圖5可以看出,從開始在阿拉山口首站添加減阻劑到減阻劑油頭到達托托站,阿拉山口-獨山子段的減阻率一直在上升,托托-獨山子段由于沒有減阻劑因而減阻率基本為0;當減阻劑油頭到達托托加熱站后,阿拉山口-獨山子段的減阻率逐漸停止增加,托托-獨山子段的減阻率仍然基本為0(說明托托-獨山子段的減阻劑沒有效果);待將托托站倒為全越站流程之后,阿拉山口-獨山子段減阻率開始增加,最終接近第1階段試驗結(jié)果 (減阻率30%左右),而且托托-獨山子段的減阻率也開始顯著上升,說明托托-獨山子段的減阻劑開始發(fā)揮效果。由此可以得出結(jié)論,減阻劑經(jīng)過加熱爐剪切后,將基本失去減阻效果,越過加熱爐避免剪切之后,減阻劑效果才能逐漸恢復(fù)。
(1)由減阻劑現(xiàn)場試驗可以看出,隨著減阻劑的注入,首站出站壓力逐漸下降,全線摩阻損耗減小,添加減阻劑對于阿獨原油管道提高輸量、解決外輸瓶頸,減少風(fēng)險,節(jié)約投資成本有著重要的意義。
(2)在相同的加劑濃度下,隨著基礎(chǔ)流量的增大,減阻率也將增大,減阻劑的效果將因管輸流量的增大而得到改善。
(3)隨著減阻劑濃度的增加,減阻劑的減阻增輸效果將越來越好,但減阻率和增輸率的增加幅度將越來越小。
(4)減阻劑經(jīng)過加熱爐剪切后,將大大降低減阻效果,原油管道在加注減阻劑運行時,一定要避免減阻劑遭受剪切。
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