武志富
(河南神馬氯堿化工股份有限公司,河南 平頂山467000)
中平能化神馬氯堿股份公司已建成投產(chǎn)三十多年,建設(shè)初期,廠區(qū)地處郊區(qū),周圍沒有居民,隨著城市發(fā)展速度的加快, 公司廠區(qū)800 m 范圍內(nèi)的居民逐漸增多。液氯是該公司的重大危險源,生產(chǎn)、運輸、貯存、使用過程中,誘發(fā)危險事故的因素很多,稍有不慎,極易導(dǎo)致災(zāi)害,造成人員傷亡和財產(chǎn)損失,甚至導(dǎo)致生態(tài)環(huán)境的嚴(yán)重破壞。由于人為、自然災(zāi)害以及設(shè)備、設(shè)施自身缺陷等不可抗拒因素的存在,一旦有毒有害氣體大量泄漏, 有可能造成群死群傷惡性事件的發(fā)生。 因此,必須采取合理有效的工藝,使正常操作時無泄漏,出現(xiàn)氯氣泄漏時,能及時將氯氣抽到事故氯裝置進(jìn)行無害化處理。
該公司原有的單層液氯儲槽及包裝工藝復(fù)雜,安全系數(shù)低,生產(chǎn)使用條件比較嚴(yán)格,極易出現(xiàn)氯氣泄漏。 通過論證,決定對液氯儲槽和液氯泵進(jìn)行改造。
“液氯雙層貯槽及雙殼體液氯磁力泵的應(yīng)用,優(yōu)化了工藝操作條件,提高了生產(chǎn)系統(tǒng)的可靠性,彌補(bǔ)了原工藝的不足。 使用該設(shè)備流程簡化、 設(shè)備體積小、占地面積小、投資?。谎b置操作彈性大;雙層設(shè)計、零泄漏,安全可靠性高;自動化程度高,變頻控制能耗低;保冷效果好、無密封氣、物料浪費少。
(1)盡可能減少因改造貯槽給系統(tǒng)帶來的波動。
(2)在改造過程中嚴(yán)禁發(fā)生氯氣外逸事故。
(3)施工人員嚴(yán)格按照施工要求,堅決杜絕違規(guī)事件發(fā)生。
(1)在不影響5、6 號貯槽使用的情況下,將每個支腿基礎(chǔ)兩端拆除20 cm, 用工字鋼替代并焊接牢固,為貯槽移出做準(zhǔn)備。
(2)抽空5 號貯槽,關(guān)閉下料、平衡、加壓、安全閥連接管、老包裝下料、泄壓等管道上閥門。
(3)待5 號貯槽全部抽空后,拆除5 號儲槽出料管、排污管及罐頂部所有下閥門。
(4)用2 臺手動葫蘆并排將5 號貯槽拉出,并將新5 號貯槽安放到位。
(5)將所有閥門、連接管道安裝到位。
(6)經(jīng)探傷、檢驗、試漏、試壓,確認(rèn)可以投入使用后,并入系統(tǒng)。
(7)6 號貯槽的更換同5 號。
(1)將多級液下泵南泵和中間槽拆除。
(2)由磁力泵的最小液位差計算出泵的安裝高度。
(3)澆注基礎(chǔ),將磁力泵安裝到位。
(4)連接管道,安裝儀表,吹掃、試壓、調(diào)試及試車成功后投用。
液氯貯槽、磁力泵、管道的設(shè)計、制造、安裝、使用應(yīng)符合壓力管道的有關(guān)規(guī)定。
(1)氯氣系統(tǒng)管道應(yīng)完好,連接緊密,無泄漏。
(2)用氯設(shè)備和氯氣管道的法蘭墊片應(yīng)選用耐氯墊片。
(3)用氯設(shè)備應(yīng)使用與氯氣不發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的潤滑劑。
(4)液氯貯罐、磁力泵等設(shè)施設(shè)備的壓力表、液位計、溫度計,應(yīng)裝有遠(yuǎn)傳報警的安全裝置。
磁力泵是利用磁性聯(lián)軸器的工作原理, 無接觸地傳遞扭矩的泵型,當(dāng)電動機(jī)帶動外磁轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時,通過磁場的作用帶動內(nèi)磁轉(zhuǎn)子與葉輪同步旋轉(zhuǎn),從而達(dá)到抽送液體之目的。 由于液體被封閉在靜止的隔離套內(nèi),所以是一種全密封、無泄漏的泵型。 由于取消了泵的機(jī)械密封, 完全消除了機(jī)械密封離心泵不可避免的跑、冒、滴、漏之弊病。
工作壓力:1.5 MPa;貯槽容積:27.5 m3;工作溫度:-50~60 ℃;揚程:68 m;流量范圍:10~20 m3; 操作彈性0.2~1.1;液氯泄漏率:0。
自雙層貯槽和磁力泵投運以來,運行較為穩(wěn)定,但也發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足。
項目完成后,雖然貯槽為雙層,安全系數(shù)大大提高,但在以后使用和操作過程中,如何在第一時間發(fā)現(xiàn)并解決貯槽內(nèi)層泄漏氯氣問題上考慮不足。 在夾層排液口、排氣口處分別安裝1 套有害氣體報警儀,縮短預(yù)警時間,增強(qiáng)應(yīng)變能力。
(1)應(yīng)廠家要求,為防止磁力泵因空轉(zhuǎn)而損壞泵體,安裝有欠載保護(hù),但在試運行時,磁力泵卻屢屢跳停。 經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)過濾器濾網(wǎng)太密,中間槽進(jìn)料量小于出料量,以致液位太低,改用40 目濾網(wǎng)后,問題解決。
(2)磁力泵壓力受包裝崗位上下鋼瓶影響較大,運行不穩(wěn)定,增加了操作人員的勞動強(qiáng)度。經(jīng)與電儀廠聯(lián)系溝通后,加裝1 臺變頻器,設(shè)定出口壓力為0.8 MPa, 由變頻器調(diào)節(jié)泵轉(zhuǎn)速自行改變壓力,效果良好。
(1)項目完成后,可使液氯貯存及充裝的安全系數(shù)進(jìn)一步提高,降低液氯貯存及充裝危險性風(fēng)險值,使液氯生產(chǎn)更加安全穩(wěn)定,風(fēng)險系數(shù)大大降低。
(2)用磁力泵替代液下泵每年可節(jié)約密封氣95 040 m3;每年節(jié)約密封箱氯損、泄壓及排污氯氣5 900 m3; 使用變頻控制、 淘汰冷干機(jī)可節(jié)電29 700 kW·h;節(jié)約液下泵維修費用3.5 萬元;使用磁力泵替代液下泵每年可節(jié)省費用約七萬二千元。該項目方案先進(jìn)、合理、實用,符合保護(hù)環(huán)境與節(jié)能、建設(shè)節(jié)約型社會的國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。