周瓏
(百超(上海)精密機床有限公司,上海 200135)
在我國大型火力發(fā)電廠的熱工控制系統(tǒng)中,為解決負荷控制過程中內(nèi)外能量平衡問題,并依據(jù)單元機組的負荷控制特點,單元機組的協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的概念(Coordinated Ccontrol System,簡稱CCS)被提出來。廣義上來說,也可以稱之為單元機組負荷控制系統(tǒng),在其綜合控制下,汽輪發(fā)電機和鍋爐成為一個整體,根據(jù)內(nèi)部運行參數(shù)及電網(wǎng)負荷需求,機組可同時完成協(xié)調(diào)運行。一方面對內(nèi)可以使得主蒸汽壓力偏差維持在允許范圍內(nèi),另一方面也可以使其對外具有良好的調(diào)頻能力及較快的功率響應(yīng)。
常見的機組協(xié)調(diào)控制方式有以下幾種方案:
1)以鍋爐跟隨為基礎(chǔ)的協(xié)調(diào)控制方式(簡稱BF)
該方式是在汽輪機側(cè)控制負荷(輸出電功率)PE、鍋爐側(cè)控制主蒸汽壓力pT的基礎(chǔ)上,讓汽輪機側(cè)的控制配合鍋爐側(cè)控制pT的一種協(xié)調(diào)控制方式。在實際應(yīng)用中,它還包括不完全BF方式,即汽輪機側(cè)控制負荷,鍋爐側(cè)手動調(diào)節(jié)燃燒及主汽壓力。
2)以汽輪機跟隨為基礎(chǔ)的協(xié)調(diào)控制方式(簡稱TF)
該方式是在鍋爐側(cè)控制負荷(輸出電功率)PE、汽輪機側(cè)控制主蒸汽壓力 pT的基礎(chǔ)上,讓汽輪機側(cè)的控制配合鍋爐側(cè)控制PE的一種協(xié)調(diào)控制方式。在實際應(yīng)用中,它還包括不完全TF方式,即汽輪機側(cè)控制主蒸汽壓力,鍋爐側(cè)手動調(diào)節(jié)燃燒及機組負荷。
3)綜合型協(xié)調(diào)控制方式(簡稱CCS)
該方式能較好地保持機組內(nèi)、外兩個能量供求的平衡關(guān)系,即具有較好的負荷適應(yīng)性能,又具有良好的汽壓控制性能,是一種較為合理和完善的協(xié)調(diào)控制方式,但系統(tǒng)結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,對主/輔設(shè)備的性能、燃料熱值穩(wěn)定等方面要求較高。
另外,在實際運行中,還有一種手動調(diào)節(jié)鍋爐出力和機組負荷的方式BASE,該方式對運行人員的操作要求較高,蒸汽參數(shù)及機組負荷控制起來有較大的難度。
該廠機組控制方式一般采用BF或 CCS,下面主要分析的是我廠 2×300MW 機組事故情況下采用較多的TF控制方式,尤其是不完全TF方式,它在機組的盡快恢復(fù)穩(wěn)定運行,減少控制人員的操作難度方面具有突出的表現(xiàn),該廠控制員利用此方式多次化解機組運行險情。下面先對TF方式作一下簡要的介紹。
以汽輪機跟隨為基礎(chǔ)的協(xié)調(diào)控制方式如圖1所示。
圖1 以汽輪機跟隨為基礎(chǔ)的協(xié)調(diào)控制方式
鍋爐的主控制器接受機組負荷指令P0(功率給定值)和機組實發(fā)功率反饋信號PE;當負荷指令P0改變時,產(chǎn)生負荷偏差ΔP=P0-PE,鍋爐主控制器依照此偏差值調(diào)控子控制系統(tǒng)指令PB,進而使鍋爐燃燒率(包括相應(yīng)的給水流量等)得以改變,并最終適應(yīng)負荷的能量需求。
汽輪機主控制器接受主蒸汽壓力的給定值p0和機前實際主蒸汽壓力反饋信號pT,當鍋爐側(cè)調(diào)負荷或某些因素導(dǎo)致主蒸汽壓力值pT改變時,產(chǎn)生汽壓偏差Δp= p0-pT,汽輪機主控制器依此調(diào)節(jié)其子控制系統(tǒng)的負荷指令NT,使得進汽流量及進汽調(diào)節(jié)閥的開度μT隨之改變,從而保證主蒸汽壓力pT的穩(wěn)定。
該協(xié)調(diào)方式是以加大汽壓動態(tài)偏差為代價來換取負荷響應(yīng)速度的提高的。由于這種協(xié)調(diào)控制方式直接由負荷指令控制燃燒率,可以說它是通過加快鍋爐側(cè)的負荷響應(yīng)速度,使機爐之間的動作達到協(xié)調(diào)的。
而不完全TF方式屬于TF控制應(yīng)用的一種擴大型,在該廠300MW 機組也應(yīng)用較多,即汽輪機側(cè)控制主蒸汽壓力,鍋爐側(cè)手動調(diào)節(jié)燃燒及機組負荷,相比完全TF方式,后者在機組鍋爐側(cè)主/輔設(shè)備故障、鍋爐子控制系統(tǒng)故障、RB保護動作的情況下,對于機組控制員更好的掌控機組運行,使機組盡快恢復(fù)穩(wěn)定方面的作用尤為突出。因為在實際發(fā)電生產(chǎn)中,鍋爐子系統(tǒng)出故障及主要輔機故障的機率較高,諸如制粉系統(tǒng)、空預(yù)器、給水泵、引送風機等故障跳閘,一旦出現(xiàn)這些情況,鍋爐主控制器將無法投入自動,鍋爐燃燒、水位、主蒸汽參數(shù)極易大幅波動,機組負荷也難以穩(wěn)定,一旦控制不好就可能造成鍋爐MFT,機組跳閘。由于現(xiàn)在廣泛推行全員值班制度,一臺 300MW 機組僅兩人控制,在事故面前,如何合理分工,抓住主要參數(shù),才能騰出手來盡快明晰故障類型及危險點,將機組控制穩(wěn)定。而主汽壓力就是這個主要參數(shù),只有這個參數(shù)盡可能穩(wěn)定,才能為鍋爐燃燒、水位等調(diào)整創(chuàng)造良好條件,控制員才不至于受忙腳亂,顧此失彼,不完全TF方式正好適應(yīng)了這種工況,雖然犧牲了機組負荷(可由值長及時向調(diào)度申請機組負荷調(diào)頻減少不合格電量),但穩(wěn)住了主汽壓力,有利于控制員專心調(diào)整燃燒和水位,盡快將機組穩(wěn)定下來,下面舉一個該廠發(fā)生的機組跳閘案例來印證不完全TF方式的合理利用對機組穩(wěn)定運行的作用。
2006年04月25日17:06,#4機帶負荷240MW,A送風機突然跳閘,A送風機跳閘后,機組RB保護動作,E層給粉機跳閘,主汽壓力下降,機組自動快速減負荷至142MW,控制員立即增大天然氣流量以穩(wěn)定鍋爐燃燒,同時手動調(diào)整引、送風機維持負壓和正常風量,鍋爐燃燒得以維持。17:12 A送風機投運正常,此時機組負荷在142MW,主汽壓力回升,立即投負荷控制,目標負荷200MW,負荷率15MW/min,機組開始加負荷,同時繼續(xù)增加汽泵轉(zhuǎn)速,17:14主汽壓力上升趨勢加快,汽包安全門動作,汽包水位迅速下降,給水流量下降,最后到零,繼續(xù)增加汽泵轉(zhuǎn)速仍不見給水流量回升,17:16水位降至-350mm鍋爐MFT動作,汽機跳閘,發(fā)電機解列。
分析認為:17:06分,A送風機突然跳閘,RB保護動作。由于鍋爐、燃料、汽機的主控均以手動方式控制,DEH處于負荷控制方式(即不完全BF)。RB動作后,汽機主控隨之自動強切,機組處于汽機跟隨方式。也就是說,當主汽壓力增大時,調(diào)節(jié)汽機調(diào)門用以阻止主汽壓力提高;相反,當主汽壓力下降時,使汽機調(diào)門關(guān)小,以保證主汽壓力平衡。通過歷史曲線不難看出,RB發(fā)生后,在約3min的時間內(nèi),DEH負荷從240 MW迅速下降到145 MW,同時,主汽壓力從16.59 MPa跌至16.066 MPa,而后趨于穩(wěn)定。整個TF控制期間,主汽壓力的波動不是十分明顯??梢钥闯?,在沒有采取其它的穩(wěn)壓方式時,若不能快速減小負荷,就不能保證主汽壓力維持在允許范圍。保證主汽壓力,雖然是以犧牲功率為代價,但同時也保障了其他的參數(shù)的穩(wěn)定。17:10:03,工作人員切除TF運行方式,DEH處于負荷控制,這種情況下,升負荷率影響負荷的增減。據(jù)廠家資料,DEH和MCS中升負荷率范圍處于 0~15MW 之間,超出范圍的設(shè)定則無效。17:11min,主汽壓力上升,2min后呈快速上升趨勢,工作人員進行增加負荷,因受升負荷率限制,快速開大汽機調(diào)門不能使鍋爐壓力維持平衡,導(dǎo)致主汽壓力持續(xù)上升。17:15:54,安全門動作發(fā)生,DEH負荷為158.7 MW,主汽壓力18.66 MPa,低于其最大限19.633 MPa。
另外還需指出,TF方式下鍋爐壓力的穩(wěn)定過程是十分快速的,其中DEH控制器不受升負荷率的限制,MCS中汽機調(diào)門受汽機主控輸出直接控制。我們知道,在汽包的壓力突然下降時,爐水的飽和溫度隨壓力相應(yīng)下降,從而放出大量熱進行自行蒸發(fā),引起爐水內(nèi)汽泡增多,體積膨脹,致使水位上升,形成一個虛假的水位。而在汽包的壓力突然提升時,使得與之對應(yīng)的飽和溫度也隨之提高,其中產(chǎn)生的一些熱量被用來對爐水進行加熱,減少蒸發(fā)量,因此爐水內(nèi)汽泡減少,體積減少,從而使得水位下降,同樣形成一個虛假水位。因此,RB動作發(fā)生,汽機主控強投維持主汽壓力,有其相應(yīng)的理論支持。此次RB觸發(fā)后3min,工作人員切除TF方式,DEH進入負荷控制,在恢復(fù)A送風機以后,由于未采取其它有效措施將主汽壓力得以有效控制(注:鍋爐主控、燃料主控在手動),致使安全門動作,給水位控制帶來很大難度。分析任為:引起鍋爐汽包水位低Ⅲ值MFT動作機組跳閘的主要原因是作為控制員在恢復(fù)送風機時未注意鍋爐燃料的投入,送風量的匹配,引起主汽壓力回升,加之又將TF方式切除,投入負荷控制,使得加負荷受限,從而主汽壓力升高,鍋爐安全門動作。造成鍋爐進水困難,機組因汽包水位低跳閘。
通過上述分析,筆者認為作為運行人員,特別是機組控制員要進一步加強學(xué)習,特別是要了解熱工保護動作邏輯,掌握不同工況下機組的控制方式并加以合理應(yīng)用,加強在事故處理中的溝通和聯(lián)系,要經(jīng)常做好各類事故預(yù)想,提高事故處理能力。當前,我國火電機組發(fā)電小時數(shù)大幅下降,運營成本持續(xù)上漲,在川火電機組發(fā)電形勢更為嚴峻,因此切實抓住難得的發(fā)電機遇,練好內(nèi)功,保證機組穩(wěn)定運行顯得尤為重要。
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