張 軍,司俊龍
(中電投河南電力有限公司開封發(fā)電分公司,河南 開封 475002)
中電投河南電力有限公司開封發(fā)電分公司2×600 MW機組于2007-09-10開工建設(shè),是河南省首批“上大壓小”項目,1號、2號機組分別于2008-12-17和2009-02-27完成168 h滿負荷試運行并移交試生產(chǎn)。
機組輸煤系統(tǒng)共有6段13條帶式輸送機,雙路設(shè)置(除煤倉間3路皮帶外),一路運行,一路備用,并具備雙路系統(tǒng)同時運行的條件。輸煤系統(tǒng)以貯煤場為界,從翻車機室到貯煤場為卸車系統(tǒng);貯煤場到主廠房煤倉間為上煤系統(tǒng),采用B=1 200 mm、ν=2.8 m/s、Q=1 120 t/h皮帶機。
機組輸煤系統(tǒng)導(dǎo)料槽是與皮帶機配套的老式導(dǎo)料槽,密封效果差,可靠性低。下面以4號皮帶為例,對導(dǎo)料槽的密封改造進行簡要分析。
老式導(dǎo)料槽型號為防溢裙板雙層密封96典煤型式,導(dǎo)料槽頂部為弧形,增加了導(dǎo)料槽的容積,有利于降低誘導(dǎo)風(fēng)壓力,出口配備防塵擋簾。根據(jù)設(shè)計,導(dǎo)料槽的周邊應(yīng)能隨壓力或吸力的變化自動調(diào)節(jié)相應(yīng)的密封壓力,保證良好的氣密性,使導(dǎo)料槽內(nèi)部與外界完全隔絕,保證抽風(fēng)除塵的效果。
導(dǎo)料槽防溢裙板橡膠采用雙層彈性密封,與輸送皮帶有良好的接觸,裝有固定活扣,使安裝、維修較為簡單方便。防溢裙板選擇廈門珀挺公司的產(chǎn)品。橡膠材料的技術(shù)特性要求如下:
材質(zhì):聚氨酯復(fù)合材料TPU-EK;
抗拉強度:≥150 N/cm2;
伸展性: 500 %;
硬度:(60±5)°;
阿克隆磨耗:<0.035。
目前,全廠輸煤系統(tǒng)各級轉(zhuǎn)運站均采用老式的雙層密封導(dǎo)料槽,在實際使用中導(dǎo)料槽不僅不能起到節(jié)能環(huán)保作用,而且自身磨損情況也十分嚴重。其根本原因是不能做到在導(dǎo)料槽與輸煤皮帶之間進行嚴格密封。老式導(dǎo)料槽與輸煤皮帶之間采用橡膠裙板相貼封閉,實際封閉效果很差,只能起到遮擋作用。當(dāng)輸煤皮帶運行時,由上級皮帶落入下級皮帶的煤塊在重力作用下會產(chǎn)生很強的沖擊力,使下級皮帶發(fā)生彈性振動,致使橡膠裙板和皮帶之間出現(xiàn)間隙,煤渣、煤粉由此間隙濺出。由于導(dǎo)料槽全段不能嚴格密封,皮帶漏粉點多,也造成除塵器吸塵效果不好,無法捕捉全部揚塵。因此當(dāng)輸煤系統(tǒng)運行時,整個轉(zhuǎn)運站煤粉飛揚,最后有一部分落在地面和設(shè)備上,形成了積粉,留下火災(zāi)隱患;另一部分隨空氣自然漂逸,對環(huán)境造成嚴重污染。
老式導(dǎo)料槽裙板封閉方式不僅封閉效果不好,而且還會嚴重損傷運輸皮帶。由于導(dǎo)料槽與輸煤皮帶相貼封閉,造成實際運行中裙板與皮帶相切磨,燃煤中的矸石和碎煤塊極易卡在裙板和皮帶之間,加劇了對皮帶的磨損。在經(jīng)過一段時間的運行后,輸煤皮帶邊緣容易被縱向切磨出2道深溝,大大縮短了皮帶的使用壽命,同時也增加了皮帶在運行中出現(xiàn)分離、絞斷的設(shè)備事故隱患。
此外,老式導(dǎo)料槽由于密封不嚴,運行中粉塵污染嚴重,不僅污染了環(huán)境,而且對皮帶值班員的身心健康造成了極大威脅,長期在此環(huán)境中工作極易使職工得塵肺病。
4號皮帶尾部導(dǎo)料槽全長16 m,布置在碎煤機下部,落煤差最大達14 m。4號皮帶運行中皮帶尾部揚塵大,撒煤情況嚴重,且時有導(dǎo)料槽皮子脫落后卷入皮帶等異?,F(xiàn)象發(fā)生。
有關(guān)檢測單位對4號皮帶尾部粉塵污染情況進行監(jiān)測發(fā)現(xiàn),4號皮帶尾部平均接觸粉塵濃度為66.0~132.0 mg/m3,已超出人員容許接觸的粉塵濃度數(shù)倍。
為解決老式導(dǎo)料槽的種種弊病,提高設(shè)備的可靠性,減少粉塵污染,急需對導(dǎo)料槽進行改造。公司經(jīng)過考察,決定首先在4號皮帶尾部進行全密封導(dǎo)料槽的改造。
目前,國內(nèi)較為流行的全密封導(dǎo)料槽是滑板式封閉導(dǎo)料槽。該導(dǎo)料槽是將傳統(tǒng)的皮帶機的兩側(cè)托輥去掉,改用自潤滑超高分子滑板(摩擦系數(shù)約為0.07~0.11),實現(xiàn)了側(cè)滑板對皮帶的連續(xù)支撐。由于保留的底部水平托輥承擔(dān)著物料的大部分重量,因而側(cè)面皮帶與滑板之間的摩擦力雖然很小,但同樣起到了密封的作用?;迨椒忾]導(dǎo)料槽復(fù)合式防溢裙板與滑板組成的特殊結(jié)構(gòu),將皮帶夾在中間,從而能夠有效阻止粉塵泄漏,達到導(dǎo)料槽的密封效果。
(1) 全密封導(dǎo)料槽裝置可做到嚴格密封,主要是對常規(guī)輸送機的承載分支進行了根本性的改造:使用高強度低摩擦阻力的UHMW-PE材料制成的板材,取代槽型托輥的兩側(cè)托輥,托住皮帶兩邊,使皮帶兩邊得到連續(xù)支撐;保留中部托輥,并且加裝側(cè)板和頂板,從而形成一個連續(xù)的封閉的物料輸送通道;在落料部位的皮帶機兩側(cè)上部加裝橡膠壓板,并在托輥下部設(shè)有加強支撐。
由于皮帶兩側(cè)有托板的支撐和側(cè)板的間隔,從根本上防止了輸送物料的大量拋撒,因而全封閉式皮帶輸送機能夠有效防止物料粉塵對環(huán)境的污染。
(2) 兩側(cè)托板是全封閉式皮帶機導(dǎo)料槽的關(guān)鍵部位,也采用高強度、低摩擦系數(shù)的高分子材料。托板選用U-PE1000進口超高分子聚乙烯板,超高分子量為1 000萬,耐磨性能良好、摩擦系數(shù)為ASTMD0.065、厚度為20 mm。
(3) 高分子U-PE托板主要技術(shù)性能指標(biāo)如下:
① U-PE阻燃性能:氧指數(shù)為17.1 %;
② 熱傳導(dǎo)系數(shù):0.8~0.92 in/ft2h。
(4) 為了更好地除塵,應(yīng)充分發(fā)揮吸塵器的作用??稍趯?dǎo)料槽裝置內(nèi),分段設(shè)置密封擋塵簾,遮擋在入口、出口處溢出的煤塵,將密封裝置內(nèi)的煤粉分2次集中用吸塵器吸走,形成二級吸塵,這比當(dāng)前的吸塵效果更好。
(5) 落煤沖擊時產(chǎn)生的粗、細粉會在瞬間被沖擊氣流蓬起,并且形成一定的氣壓,這時為了更好地使粗、細粉順氣壓回流、分離,在改造后的導(dǎo)料槽裝置和落煤斗之間安裝回粉管,以起到減壓、平衡和分離粗、細粉的作用。
(6) 改造后的導(dǎo)料槽裝置可根據(jù)煤源情況安裝自動水噴霧裝置,在一級皮帶處設(shè)置煤流開關(guān),在落煤斗內(nèi)設(shè)置噴霧嘴。當(dāng)上級皮帶來煤時,推動煤流開關(guān)開啟, 電磁閥打開,噴霧嘴噴水霧;當(dāng)煤流斷流時,開關(guān)自動復(fù)位關(guān)閉,停止噴水霧。通常情況下,由于煤源長年略有潮濕,此裝置可以不設(shè)。
(7) 新式導(dǎo)料槽安裝刮刷組合式清掃器。當(dāng)輸煤皮帶卸煤返程時,皮帶上會粘結(jié)一些余煤,這些余煤在返程過程中會由于皮帶振動而散落在輸煤棧道內(nèi)。安裝刮刷組合清掃器,對皮帶余煤的刮刷比老式的刮板更清潔,可減輕余煤散落程度。刮刷清掃器采用配重式自動補償方法,不損傷皮帶,而且更換毛刷、刮板的操作簡單。
此次改造采用了江蘇時創(chuàng)機械設(shè)備有限公司生產(chǎn)的全密封導(dǎo)料槽。公司在2011年10月對4號甲皮帶進行改造,全部改造工期共耗時7天,改造費用需12萬元。
改造的主要工作是拆除原普通型導(dǎo)料槽,將其更換為全密封導(dǎo)料槽。經(jīng)研究,決定首先在工作環(huán)境最差、污染最嚴重的4號甲皮帶進行導(dǎo)料槽改造。計劃通過此次改造提高導(dǎo)料槽的密封性能,保證誘導(dǎo)風(fēng)沿著內(nèi)側(cè)向前流動,導(dǎo)料槽內(nèi)的外側(cè)不會處于正壓狀態(tài),消除物料對外側(cè)密封的沖擊,有效地防止導(dǎo)料槽粉塵外泄,抑制粉塵外揚和撒料現(xiàn)象。
(1) 在落料口出口處加裝導(dǎo)流板,可以有效緩沖因落煤差形成的沖擊,減少對皮帶的損傷;同時將煤流導(dǎo)流到皮帶機中間,避免因落料點形成的皮帶跑偏。
(2) 通過對導(dǎo)料槽頂部適當(dāng)擴容,增大粉塵的擴容面積。同時設(shè)置多道PU阻風(fēng)簾,規(guī)律懸掛多棱膠條吸塵單元,在降低誘導(dǎo)風(fēng)速的同時吸附粉塵。
(3) 在導(dǎo)料槽內(nèi)部加裝水噴霧裝置,使噴出的水霧作用在粉塵上,加濕粉塵或使粉塵吸附在水滴表面,使其質(zhì)量增加并在重力作用下被捕捉下來,從而達到抑塵效果。
(1) 根據(jù)以前的運行經(jīng)驗,輸煤皮帶在運行1~2年后,皮帶與導(dǎo)料槽橡膠裙板接觸的位置磨損就比較嚴重,嚴重的部位需進行更換皮帶處理。更換皮帶的費用為450元/m,成本較高。從導(dǎo)料槽改造后的情況看,減少了皮帶的損傷,延長了皮帶的使用壽命,改造后至今皮帶仍運行正常。
(2) 導(dǎo)料槽改造后不僅沒有增加平時檢修維護的工作量,還解決了煤渣四濺的現(xiàn)象,使輸煤皮帶清潔工作量減少。
(3) 新式導(dǎo)料槽密封效果好,降塵、吸塵效果良好,杜絕了煤粉飛揚的現(xiàn)象,改善了工作環(huán)境,有利于職工的身心健康,降低了職業(yè)病的發(fā)病幾率。
(4) 導(dǎo)料槽改造后,大大提高了節(jié)能環(huán)保效果、減少了設(shè)備維護工作量、延長了皮帶的使用壽命,其綜合效益遠大于改造投資費用,更有利于企業(yè)的長遠發(fā)展。
該技術(shù)改造項目的不足之處在于,新型導(dǎo)料槽防溢裙板的更換比較繁瑣,更換時需要把側(cè)板整體拆除,增加了檢修人員的工作量。但更換防溢裙板的周期較長,根據(jù)設(shè)備設(shè)計使用壽命,每年只需更換1次,和原導(dǎo)料槽的維護量相比,總體來說還是減輕了檢修人員的工作量。
4號皮帶導(dǎo)料槽的密封改造項目比較成功,達到了預(yù)想的目的,改造后能夠從根本上解決輸煤系統(tǒng)的揚塵、撒煤、皮帶磨損等問題,提高了輸煤系統(tǒng)的運行可靠性,具有較高的經(jīng)濟價值,值得推廣。公司準(zhǔn)備將這一成果在其他輸煤皮帶上進行應(yīng)用,逐步對其他污染比較嚴重的輸煤皮帶進行導(dǎo)料槽的密封改造,降低輸煤系統(tǒng)的粉塵污染,提高設(shè)備可靠性。
1 山西省電力工業(yè)局.燃料設(shè)備檢修技術(shù)[M].北京:中國電力出版社,1997.
2 電力行業(yè)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心.卸儲煤設(shè)備檢修[M].北京:中國電力出版社,2010.