湯永平
(貴州開磷遵義堿廠,貴州 遵義 563000)
貴州開磷遵義堿廠現(xiàn)有四川鍋爐廠生廠的C75-3.82/MX型循環(huán)流化床鍋爐1臺(tái),該型鍋爐的返料系統(tǒng)送風(fēng)裝置為絕熱+母管支管式配風(fēng)裝置,返料氣源來(lái)自鍋爐控制床溫、料層和流化的型號(hào)為SFG75—1NO18.4D 1350的一次風(fēng)機(jī),風(fēng)壓為19.4 kPa,系統(tǒng)流程示意簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖1。
該系統(tǒng)存在的問(wèn)題是返料不順暢,返料系統(tǒng)每月都會(huì)出現(xiàn)一二次的返料系統(tǒng)堵塞,尤其在鍋爐調(diào)整負(fù)荷一次風(fēng)量改變時(shí),極易發(fā)生堵塞,引起鍋爐物料循環(huán)系統(tǒng)無(wú)法返料,導(dǎo)致鍋爐床溫?zé)o法控制,床溫溫差波動(dòng)幅度達(dá)100℃左右,爐膛出口溫度與床溫相差300℃左右,床壓波動(dòng)達(dá)2.0~3.0 kPa,因無(wú)返料,床壓很難控制,導(dǎo)致循環(huán)流化床鍋爐無(wú)法運(yùn)行,操作稍有不當(dāng),就會(huì)導(dǎo)致鍋爐結(jié)焦事故的發(fā)生,此時(shí),鍋爐蒸發(fā)量嚴(yán)重下降,蒸發(fā)量為75 t/h的鍋爐只有每小時(shí)十幾噸的蒸發(fā)量,靜電除塵器捕捉下來(lái)的飛灰全是灰黑色,飛灰燒失量達(dá)30%及以上,引起耗煤量增加,標(biāo)煤耗量達(dá)170 kg/t(蒸汽),煤質(zhì)消耗量增加,且嚴(yán)重影響后續(xù)生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。一旦出現(xiàn)返料器堵塞,要疏通返料器,一般需要10人用3天左右時(shí)間進(jìn)行疏通,將返料器內(nèi)裝滿的不少于20 t的爐料通過(guò)?89的放料管放出,用手推車推向渣池,同時(shí),還需另派6人進(jìn)入爐內(nèi)用2 h將床料清理干凈,再派4人篩選床料,16人同時(shí)將新的經(jīng)過(guò)篩選的七八噸的床料送入爐膛進(jìn)行重新布料。然后,再按鍋爐的啟動(dòng)程序重新啟動(dòng)鍋爐。在處理此事故期間,為了不影響生產(chǎn),只有開經(jīng)改造后的2#鍋爐維持生產(chǎn)。
由于該爐的返料系統(tǒng)采用絕熱+母管支管式配風(fēng)裝置,配風(fēng)管一端固定在返料器的墻體上,一端懸空,返料風(fēng)的流向向下,通過(guò)與返料器底面接觸后再托起返料在輸送風(fēng)的作用下送回爐膛再次燃燒,冷態(tài)未變形前布風(fēng)管示意,圖見(jiàn)圖2。由于返料的溫度高(850~950℃),使配風(fēng)管在高溫環(huán)境作用下材質(zhì)強(qiáng)度、硬度均降低,發(fā)生軟化,在松動(dòng)風(fēng)和輸送風(fēng)共同反向力的作用下發(fā)生向上變形的翹曲反應(yīng),從而改變風(fēng)的流向,見(jiàn)圖3,使輸送風(fēng)無(wú)法將床料全部送回爐膛,而在料腳內(nèi)發(fā)生反吹現(xiàn)象,導(dǎo)致料腳高度增加,此時(shí),返料風(fēng)壓也同時(shí)增加,當(dāng)料腳高度增加到一定程度時(shí),完全克服了風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓,從而導(dǎo)致返料風(fēng)機(jī)壓頭增高,返料風(fēng)流量減少,直至流量為零,此時(shí),返料系統(tǒng)完全停止返料,鍋爐無(wú)法正常運(yùn)行[1]。
將絕熱+母管支管式配風(fēng)裝置改造為絕熱+風(fēng)帽結(jié)構(gòu)回料系統(tǒng),由耐磨耐火層+絕熱+保溫層+鋼板構(gòu)成。耐磨耐火層采用耐磨耐火澆注料,絕熱層采用絕熱澆注料,保溫層采用硅酸鋁纖維氈?;亓祥y體支撐在構(gòu)架的橫梁上?;亓巷L(fēng)室焊接在回料閥體底部,回料風(fēng)室上設(shè)有回料風(fēng)的管?;亓巷L(fēng)總管上裝有止回閥防止停爐時(shí)飛灰倒流影響羅茨風(fēng)機(jī)的運(yùn)行,同時(shí),在各返料器支管上設(shè)有電動(dòng)調(diào)節(jié)閥和流量計(jì)[2]?;亓祥y配風(fēng)采用型號(hào)為3L4WC的高壓羅茨風(fēng)機(jī)(1開1備,帶變頻調(diào)速),風(fēng)壓為49.9 kPa。因接口變化,只需現(xiàn)場(chǎng)適當(dāng)調(diào)整配風(fēng)總管,從而保證連接。原回料閥的配風(fēng)總管利用現(xiàn)有的部分,現(xiàn)場(chǎng)只需將羅茨風(fēng)機(jī)出風(fēng)口接入原配風(fēng)總管即可使用。回料布風(fēng)板采用20 mm的材質(zhì)為12Cr1MoV的耐熱珠光體不銹鋼板開孔而成,防止飛灰的磨損。布風(fēng)板上均勻開設(shè)回料風(fēng)帽的插入孔,風(fēng)帽接合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,采用長(zhǎng)柱形風(fēng)帽,材質(zhì)為耐高溫耐磨損的ZG8Cr26Ni4Mn3NRe?,F(xiàn)場(chǎng)安裝只需將風(fēng)帽插入布風(fēng)板安裝孔就位后點(diǎn)焊即可使用。返料系統(tǒng)改造后的示意圖見(jiàn)圖4。
(1)回料閥用絕熱非機(jī)械式回料密封閥,保證回料暢通,滿足了鍋爐的料腳高度密封和防止?fàn)t內(nèi)布風(fēng)床上料層反竄的需要,密封效果良好,返料動(dòng)力足夠,床壓無(wú)踴動(dòng)現(xiàn)象,床壓平衡;
(2)回料通道保證回料通暢,耐高溫、耐磨損和防粘結(jié)?;亓舷到y(tǒng)改造后運(yùn)行至今,未出現(xiàn)返料器堵塞現(xiàn)象,保證了鍋爐的長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定運(yùn)行,為后續(xù)生產(chǎn)裝置提供了可靠的用汽保證;
(3)回料閥結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中通過(guò)控制回料風(fēng)給入方式、位置和風(fēng)量,松動(dòng)風(fēng)和輸送風(fēng)用中間墻隔開,避免了因局部溫度過(guò)高而結(jié)焦。保證了運(yùn)行中料位自平衡能力,防止在壓力脈沖時(shí),煙氣反竄,保證了物料傳輸?shù)姆€(wěn)定性。
(4)回料閥及回料管外壁溫度低、強(qiáng)度高、熱應(yīng)力小,能有效避免回料閥和回料管開裂,保證回料閥長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。
(5)回料器改造部分外表溫度低于55℃,達(dá)到了國(guó)家節(jié)能要求。
(1)如每月最少發(fā)生1次返料系統(tǒng)堵塞事故,則返料系統(tǒng)清灰人工費(fèi)用為10(人)×3(每天3班次)×3(天)×100(100 元/人·班次)=9 000(元/次)。
(2)清理風(fēng)帽、篩渣、往爐膛裝渣,每次需20人,0.5個(gè)班次,則每次發(fā)生的費(fèi)用為 20×0.5×100=1 000(元/次)。
(3)鍋爐停爐置換用脫鹽水20 t/h,置換時(shí)間3 h,脫鹽水 6.25元/t,則脫鹽水費(fèi)用為 20×3×6.25=375(元/次)。
(4)鍋爐點(diǎn)火用0#輕柴油,鍋爐點(diǎn)火時(shí)間為4 h,每小時(shí)耗油 400 kg/h,輕柴油 7 500 元/t,則每次點(diǎn)火用輕柴油費(fèi)用為:400×4÷1 000×7 500=1.2(萬(wàn)元/次)。
(5)每次點(diǎn)火時(shí),一次風(fēng)機(jī) 450 kW,引風(fēng)機(jī)500 kW,需4 h;高壓給水泵250 kW需1 h,每次點(diǎn)火電費(fèi)耗用量為(450+500)×0.55×0.8×4+250×0.55×0.8×1=1 782(元/次)。
(6)1#鍋爐停用,為了不影響生產(chǎn),必須開經(jīng)過(guò)改造的2#鍋爐,由于2#鍋爐型號(hào)為C180-3.82/MX,蒸發(fā)量為180 t/h,經(jīng)改造后型號(hào)為C100-3.82/MX,蒸發(fā)量為100 t/h,由于是大改?。ㄎ锤那暗淖畹驼舭l(fā)量為130 t/h),改造后最低蒸發(fā)量為70 t/h,由于受下游生產(chǎn)負(fù)荷的影響,每小時(shí)需要的蒸發(fā)量為35 t/h左右,則每小時(shí)需排掉蒸汽35 t/h,則每次停爐損失費(fèi)用為 35×6.25×24×3(脫鹽水費(fèi)用)+35×(119×7 000÷5 500÷1 000)×24×3×560(煤耗)+(1 250+1 000+500+500)(風(fēng)機(jī)、泵功率)×60%(調(diào)速后的效率)×80%(機(jī)械效率)×24×3×0.55÷2(電費(fèi))=26.03(萬(wàn)元/次)。
綜上所述,全年按每月至少1次停爐計(jì)算,則返料系統(tǒng)改造后每年可節(jié)約費(fèi)用計(jì)算如下:(0.9+0.1+0.037 5+1.2+0.178 2+26.03)×12=341.35(萬(wàn)元/年)。
[1]路春美,程世慶,王永征.循環(huán)流化床鍋爐及設(shè)備與運(yùn)行.北京:中國(guó)電力出版社,2003.
[2]郝繼紅,李建鋒.循環(huán)流化床鍋爐磨損機(jī)理及防治.北京:中國(guó)電力出版社,2008.
[3]岑可法,倪明江,等.循環(huán)流化床鍋爐理論設(shè)計(jì)與運(yùn)行.北京:中國(guó)電力出版社,1998.