山西國際能源集團宏光發(fā)電有限公司 張建樹
某電廠#1鍋爐原風帽磨損嚴重,流化效果和均勻性差,出現(xiàn)局部結(jié)焦、超溫現(xiàn)象。床面結(jié)焦后,因風帽凈流化范圍小導致大塊難以擾動起來,造成排渣不暢,影響機組負荷[1],同時疏通和更換風帽工作量大。通過對布風板風帽關鍵結(jié)構(gòu)優(yōu)化設計,將鐘罩出風小孔縮小至合理范圍,增加布風板阻力,提高出口風速,增強風帽流化效果和布風均勻性,同時采用直接插拔式風帽,風帽與風管間不采用任何形式的固定,風帽直接套在風管上,靠風帽自重固定,方便風帽檢修工作,大大降低檢修工作量。
某電廠#1、#2鍋爐采用東方鍋爐(集團)股份有限公司生產(chǎn)的循環(huán)流化床、亞臨界參數(shù),一次中間再熱自然循環(huán)汽包爐,型號為DG1070/17.4—Ⅱ1。布風板風帽共2852只(單爐),分兩種:一種為四周風帽區(qū)風帽,鐘罩上開孔12個;另一種為中間風帽區(qū)風帽,鐘罩上開孔10個;四周風帽區(qū)風帽共安裝1428只,中間風帽區(qū)風帽共安裝1378只。
四周風帽區(qū)風帽風管開孔φ7mm、共兩排24個,鐘罩開孔12mm×23mm、共一排12個;中間風帽區(qū)風帽風管開孔φ7mm、共兩排24個,鐘罩開孔12mm×23mm、共一排10個;風帽高157mm,斜向下8°出風,風帽底孔φ68,風帽外徑φ93,壁厚δ=9mm,內(nèi)腔直徑φ75mm,風管內(nèi)徑φ54,上下端外徑φ62mm,中間φ74mm,二道臺階處φ67mm,風管頂端封閉,上端有二排小孔2×12孔φ7錯列布置,風管安裝方式為風管插入布風板上預先焊接的套管內(nèi),風管下端在風室內(nèi)與套管點焊,風帽插入風管二道臺階內(nèi),風帽底端與風管點焊固定。
由于原風帽磨損嚴重,已到更換周期,風帽小孔磨損通流截面變大,布風板空板阻力降低,嚴重影響風室內(nèi)壓力分布、床上壓力波動狀況及床上各部位風量分布,導致床料流化不均勻、局部結(jié)焦、風室漏渣等問題,危害鍋爐安全穩(wěn)定運行。為保證鍋爐帶負荷時的正常運行,需加大流化風量的投送,風機電耗增加,廠用電量上升,鍋爐的經(jīng)濟性降低。
安裝方式上,風帽與風管安裝為風帽底部與風管點焊,由于風帽與風管受熱、受冷強度不同,風帽與風管膨脹量不同,點焊部位會被拉裂而開焊,風帽逐漸脫落,導致風室積渣嚴重,運行經(jīng)濟性下降并危及鍋爐安全運行。磨損風帽檢修工作量大風帽安裝難度高,且新安裝風帽易脫落[2]。
風帽、風管結(jié)構(gòu)不合理,風管上端壁厚太薄,磨穿后導致風室漏渣,風帽脫焊跳動后要歸位產(chǎn)生困難;風帽外徑太小,只有φ93mm,對角線凈間距121mm 偏大,導致大塊難以擾動起來,排渣不暢,流化質(zhì)量也會差。
運行現(xiàn)狀,床料流化效果較差且床溫偏差較大,出現(xiàn)局部超溫、結(jié)焦現(xiàn)象,焦塊流動到放渣口附近易造成渣口堵塞,流入到渣管也會造成冷渣器嚴重堵渣,因此鍋爐運行過程中需安排專人疏通放渣管,工人勞動強度非常大,且危及鍋爐運行安全[3]。
根據(jù)某電廠燃煤特性,優(yōu)化選擇風管小孔和風帽小孔結(jié)構(gòu)尺。小孔流通截面太小,布風板阻力提高明顯,風帽小孔口風速增加,流化效果和布風均勻性改善。由于某公司燃煤比重大,布風板阻力提高太多必然導致一次風機出力增加、電耗增大、廠用電率升高、高負荷時一次風機存在出力不足隱患。經(jīng)過反復試驗,結(jié)合某電廠燃煤特性最后確定選擇風管小孔為22×φ6.7,風帽小孔為10×10×18,如表1、表2所示。
改造后風帽采用直接插拔式結(jié)構(gòu),即風帽與風管間不采用任何形式的固定,風帽直接套在風管上;優(yōu)化選擇風帽鐘罩重量。由于直接插拔式風帽在風管上的固定全部靠風帽自重來實現(xiàn)。風帽重量設計太輕,在運行中會發(fā)生跳動甚至脫落,直接影響到布風板流化效果。結(jié)合某電廠燃用煤種及鍋爐流化風量,參考同類型機組經(jīng)驗,通過計算分析確定風帽鐘罩重量為5.8kg。
表1 風帽流通截面設計
表2 布風板風帽選型試驗數(shù)據(jù)
表3 改造前后熱態(tài)布風板阻力數(shù)據(jù)對比
改造后風帽壁厚增加,提高了風帽耐磨損性能,延長風帽的使用壽命。改造后風帽數(shù)量由約2852個(單爐)增加至2890個(單爐),即把前墻原堵住的風帽全部重新開通,兩側(cè)墻堵住風帽不變,風帽安裝位置不變。
鍋爐布風板風帽改造后,熱態(tài)布風板阻力平均提高0.7kPa 左右,如表3所示。鍋爐布風板風帽改造后,增強了床料流化效果,有效緩解排渣、給煤困難問題;改善了床溫均勻性;減小風帽磨損及水冷風室進渣問題;同時降低了風帽檢修工作量,是自重平衡式風帽關鍵結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設計及成功應用。